Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 373
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Причиной авиационного инцидента стало нарушение экипажем п, ФАП-128 (воздушное судно эксплуатируется в соответствии с положениями РЛЭ), выразившееся в выполнении взлета с ГВПП, фактическое состояние которой не соответствует эксплуатационным ограничениям, изложенным в п. 2.7.6. раздела 2.7. "Прочие ограничения" РЛЭ Як-40.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с летными инженерно-техническим персоналом предприятия - С летным составом Як повторно изучить п. 2.7.6. раздела 2.7. "Прочие ограничения" РЛЭ Як.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента , приведшей к отделению крышки люка отсека доступа к агрегатам СКВ от конструкции фюзеляжа в процессе взлёта в аэропорту Анталии, явилось не закрытие авиатехником замков, кроме одного (заднего по направлению полёта), данной крышки, а также некачественный осмотрим воздушного судна перед вылетом.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом - Инженерно-техническому персоналу повторно изучить технологии выполнения предполётного осмотра воздушных судов - Исключить случаи выполнения работ ИТП на авиационной технике не в полном объёме.
- 147
-
Таблица А, продолжение 5 из 6.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 149
____
ИНЦ
29.12.12,
а/п Внуково
ПОС
Ту-204-100
RA-64049
ОДв скорость полета более макс. доп несвоеврем. вып./уборка интерцепт.
(НеВыдСк)
(ОшУпр)
07830 70120 20402 40322 ОН =14898
ОНТ=2360
ОНД=0
НТД=2110
ППП
Д-ПМУ(*)
W=6(6/10)
Dv=10000/ снег В процессе посадки не произошло включение реверса тяги силовой установки № 2. При приземлении после постановки РУР на "Малый реверс" произошло включение реверсивного устройства СУ №1, сигнализация включения реверсивного устройства СУ №2 в кабине экипажа отсутствовала. Включения РУ СУ № 2 не произошло из-за того, что положение РУР СУ № 2 в период одновременного обжатия обеих основных опор шасси и кратковременного снятия блокировки на включение реверса, еще соответствовало положению МАЛЫЙ ГАЗ. При переводе РУР в положение максимального реверса обороты СУ №1 увеличились до режима максимальной обратной тяги. Двигатель СУ № 2 продолжал работать на прямой тяге на режиме МАЛЫЙ ГАЗ вследствие штатной работы механизма блокировки реверса, который не позволил увеличить режим СУ №2 выше малого газа при не включившемся реверсивном устройстве. Реализовавшееся чрезмерно мягкое приземление в условиях бокового ветра справа, привело к разжатию амортизатора правой опоры шасси, что вызвало срабатывание блокировки включения реверса двигателя № 2 (реверс не включился) и автоматического выпуска интерцепторов. Бортинженер не выполнил требований РЛЭ по выпуску интерцепторов вручную при их невыпуске в автоматическом режиме. После второго одновременного обжатия обеих основных опор шасси на пробеге все системы работали штатно.
НОтк
ПрофЛС
Проч
150
____
ИНЦ
5.01.13,
а/п Минск
ВЗЛ
RRJ-95B неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
40463 02761 ОН =9271
ОНТ=598
ОНД=293
НТД=293
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=3000
Пилотирование на взлете осуществлялось вторым пилотом (налет 233 часа на ВС-типа). В процессе разбега на дисплее EWD появилось сообщение "TO
SPOILERS EXTENDED" ("Спойлеры не убраны на взлете) и сработала сигнализация "MASTER WARNING". Причиной инцидента явилось непреднамеренное воздействие второго пилота на бортовую рукоятку управления самолетом (отклонение ее влево более чем на полхода при выполнении взлета в штилевых условиях. Экипаж на скорости 78 узлов (144 км/час) прекратил взлет.
НОтк
ДорабАТ
ИзмРЛЭ
Проч
151
____
ИНЦ
10.01.13,
а/п Ханты-
Мансийск
ВЗЛ
B737
VQ-BIE
СУС
некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
02762 50204 40516
B2010 ОН =14611
ОНТ=2233
ОНД=6750
НТД=1700
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000/ снег На исполнительном старте, при выводе экипажем двигателей на взлётный режим, прозвучала предупреждающая звуковая сигнализация "TAKE-OFF
CONFIGURATION WARNING" (невзлетная конфигурация ВС). Экипаж выполнение взлета прекратил. Сигнализация сработала из-за несоответствия угла установки полетных спойлеров № 6 ив полетную конфигурацию вследствие обмерзания. При выполнении ТО заложенной массы смазки оказалось недостаточно, в свободных от смазки воздушных полостях произошло скапивание водно-эмульсионной массы (образовавшейся из остатков противообледенительной жидкости и выпадения конденсата при подогревах ВС) , которая при низкой температуре наружного воздуха (минус С) превратилась в твердую ледяную массу.
НОш
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось непреднамеренное воздействие второго пилота на БРУ (отклонение ее влево более чем на полхода при выполнении взлета в штилевых условиях, что привело к выходу левого интерцептора и срабатыванию предупреждающей сигнализации о не взлетной конфигурации самолета "TO SPOILERS EXTENDED" ("Спойлеры не убраны на взлете. Непреднамеренному воздействию второго пилота на БРУ способствовал недостаточный опыт полетов на самолете RRJ-95B и отсутствие навыков пилотирования ВС с боковой ручкой управления.
Особенности программного обеспечения в системе управления на момент события не исключали возможности срабатывания сигнализации "TO SPOILERS EXTENDED" при выполнении нормального взлета в условиях бокового ветра более 20 узлов при штатном пилотировании самолета в соответствии с РЛЭ и не могли обеспечить контроль действий второго пилота со стороны командира ВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины данного события изучить с летными техническим составом авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа RRJ-95B.
- ДТО ВС Авиакомпании информировать компанию "ГСС" о произошедшем авиационном событии - АО "ГСС" внести изменения в РЛЭ ВС RRJ-95B касающиеся использования БРУ на взлёте, а также внести информацию о критериях срабатывания сигнализации "ТО SPOILERS EXTENDED".
- ЗАО "ГСС" рассмотреть вопрос о внесении изменения в логику работы сигнализации уровня "WARNING" при отклонении БРУ в боковом канале при взлёте ВС.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 149
____
ИНЦ
29.12.12,
а/п Внуково
ПОС
Ту-204-100
RA-64049
ОДв скорость полета более макс. доп несвоеврем. вып./уборка интерцепт.
(НеВыдСк)
(ОшУпр)
07830 70120 20402 40322 ОН =14898
ОНТ=2360
ОНД=0
НТД=2110
ППП
Д-ПМУ(*)
W=6(6/10)
Dv=10000/ снег В процессе посадки не произошло включение реверса тяги силовой установки № 2. При приземлении после постановки РУР на "Малый реверс" произошло включение реверсивного устройства СУ №1, сигнализация включения реверсивного устройства СУ №2 в кабине экипажа отсутствовала. Включения РУ СУ № 2 не произошло из-за того, что положение РУР СУ № 2 в период одновременного обжатия обеих основных опор шасси и кратковременного снятия блокировки на включение реверса, еще соответствовало положению МАЛЫЙ ГАЗ. При переводе РУР в положение максимального реверса обороты СУ №1 увеличились до режима максимальной обратной тяги. Двигатель СУ № 2 продолжал работать на прямой тяге на режиме МАЛЫЙ ГАЗ вследствие штатной работы механизма блокировки реверса, который не позволил увеличить режим СУ №2 выше малого газа при не включившемся реверсивном устройстве. Реализовавшееся чрезмерно мягкое приземление в условиях бокового ветра справа, привело к разжатию амортизатора правой опоры шасси, что вызвало срабатывание блокировки включения реверса двигателя № 2 (реверс не включился) и автоматического выпуска интерцепторов. Бортинженер не выполнил требований РЛЭ по выпуску интерцепторов вручную при их невыпуске в автоматическом режиме. После второго одновременного обжатия обеих основных опор шасси на пробеге все системы работали штатно.
НОтк
ПрофЛС
Проч
150
____
ИНЦ
5.01.13,
а/п Минск
ВЗЛ
RRJ-95B неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
40463 02761 ОН =9271
ОНТ=598
ОНД=293
НТД=293
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=3000
Пилотирование на взлете осуществлялось вторым пилотом (налет 233 часа на ВС-типа). В процессе разбега на дисплее EWD появилось сообщение "TO
SPOILERS EXTENDED" ("Спойлеры не убраны на взлете) и сработала сигнализация "MASTER WARNING". Причиной инцидента явилось непреднамеренное воздействие второго пилота на бортовую рукоятку управления самолетом (отклонение ее влево более чем на полхода при выполнении взлета в штилевых условиях. Экипаж на скорости 78 узлов (144 км/час) прекратил взлет.
НОтк
ДорабАТ
ИзмРЛЭ
Проч
151
____
ИНЦ
10.01.13,
а/п Ханты-
Мансийск
ВЗЛ
B737
VQ-BIE
СУС
некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
02762 50204 40516
B2010 ОН =14611
ОНТ=2233
ОНД=6750
НТД=1700
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000/ снег На исполнительном старте, при выводе экипажем двигателей на взлётный режим, прозвучала предупреждающая звуковая сигнализация "TAKE-OFF
CONFIGURATION WARNING" (невзлетная конфигурация ВС). Экипаж выполнение взлета прекратил. Сигнализация сработала из-за несоответствия угла установки полетных спойлеров № 6 ив полетную конфигурацию вследствие обмерзания. При выполнении ТО заложенной массы смазки оказалось недостаточно, в свободных от смазки воздушных полостях произошло скапивание водно-эмульсионной массы (образовавшейся из остатков противообледенительной жидкости и выпадения конденсата при подогревах ВС) , которая при низкой температуре наружного воздуха (минус С) превратилась в твердую ледяную массу.
НОш
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось непреднамеренное воздействие второго пилота на БРУ (отклонение ее влево более чем на полхода при выполнении взлета в штилевых условиях, что привело к выходу левого интерцептора и срабатыванию предупреждающей сигнализации о не взлетной конфигурации самолета "TO SPOILERS EXTENDED" ("Спойлеры не убраны на взлете. Непреднамеренному воздействию второго пилота на БРУ способствовал недостаточный опыт полетов на самолете RRJ-95B и отсутствие навыков пилотирования ВС с боковой ручкой управления.
Особенности программного обеспечения в системе управления на момент события не исключали возможности срабатывания сигнализации "TO SPOILERS EXTENDED" при выполнении нормального взлета в условиях бокового ветра более 20 узлов при штатном пилотировании самолета в соответствии с РЛЭ и не могли обеспечить контроль действий второго пилота со стороны командира ВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины данного события изучить с летными техническим составом авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа RRJ-95B.
- ДТО ВС Авиакомпании информировать компанию "ГСС" о произошедшем авиационном событии - АО "ГСС" внести изменения в РЛЭ ВС RRJ-95B касающиеся использования БРУ на взлёте, а также внести информацию о критериях срабатывания сигнализации "ТО SPOILERS EXTENDED".
- ЗАО "ГСС" рассмотреть вопрос о внесении изменения в логику работы сигнализации уровня "WARNING" при отклонении БРУ в боковом канале при взлёте ВС.
1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось сочетание следующих факторов- срабатывание звуковой сигнализации "Take-off configuration warning" no причине прохождения сигнала "неубранное положение ручки управления спойлерами";
- несоответствия угла установки полетных спойлеров № 6 ив полетную конфигурацию ВС при взлете по причине ограничения хода квадранта в крайнем положении из-за подклинивания при обмерзании
- обмерзание трущихся поверхностей квадранта произошло из-за скопившейся в большом количестве водно-эмульсионной массы в образовавшихся свободных от смазки воздушных полостях, по причине недостаточного по объему количества заложенной массы смазки при выполнении ТО.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось сочетание следующих факторов- выдерживание экипажем ВС повышенной скорости снижения 246 км/час при рекомендованной для фактической посадочной массы 218 км/час (228 км/час для полетав условиях болтанки, что привело к приземлению на повышенной скорости (231 км/час);
- реализовавшееся в результате повышенной скорости чрезмерно мягкое приземление (с перегрузкой 1,12 ед) в условиях бокового ветра справа привело к разжатию амортизатора правой опоры шасси. За счет малого хода штоков концевых выключателей блокировки это вызвало срабатывание блокировки включения реверса двигателя № 2 и автоматического выпуска интерцепторов;
- невыполнение бортинженером требований РЛЭ по выпуску интерцепторов вручную при их невыпуске в автоматическом режиме, что в условиях "вспухания" самолета способствовало несрабатыванию концевых включателей снятия блокировки включения реверса двигателя № 2;
- недостаток РЛЭ самолета Туи технологии работы членов экипажа, не предусматривающие контроль выпуска интерцепторов со стороны не пилотирующего летчика.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Материалы расследования авиационного события изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ту-204-100В, обратив внимание- на необходимость после посадки выпуска интерцепторов в ручном режиме от рукоятки "Интерцепторы" в случае не выпуска их в автоматическом режиме- на соблюдение порядка включения максимального реверса после полного включения реверсивного устройства на промежуточном упоре малого реверса, в том числе и при отсутствии сигнализации "ДВ 1(2) РЕВЕРС НЕИСПРАВЕН- 148
-
Причиной авиационного инцидента явилось сочетание следующих факторов- срабатывание звуковой сигнализации "Take-off configuration warning" no причине прохождения сигнала "неубранное положение ручки управления спойлерами";
- несоответствия угла установки полетных спойлеров № 6 ив полетную конфигурацию ВС при взлете по причине ограничения хода квадранта в крайнем положении из-за подклинивания при обмерзании
- обмерзание трущихся поверхностей квадранта произошло из-за скопившейся в большом количестве водно-эмульсионной массы в образовавшихся свободных от смазки воздушных полостях, по причине недостаточного по объему количества заложенной массы смазки при выполнении ТО.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось сочетание следующих факторов- выдерживание экипажем ВС повышенной скорости снижения 246 км/час при рекомендованной для фактической посадочной массы 218 км/час (228 км/час для полетав условиях болтанки, что привело к приземлению на повышенной скорости (231 км/час);
- реализовавшееся в результате повышенной скорости чрезмерно мягкое приземление (с перегрузкой 1,12 ед) в условиях бокового ветра справа привело к разжатию амортизатора правой опоры шасси. За счет малого хода штоков концевых выключателей блокировки это вызвало срабатывание блокировки включения реверса двигателя № 2 и автоматического выпуска интерцепторов;
- невыполнение бортинженером требований РЛЭ по выпуску интерцепторов вручную при их невыпуске в автоматическом режиме, что в условиях "вспухания" самолета способствовало несрабатыванию концевых включателей снятия блокировки включения реверса двигателя № 2;
- недостаток РЛЭ самолета Туи технологии работы членов экипажа, не предусматривающие контроль выпуска интерцепторов со стороны не пилотирующего летчика.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Материалы расследования авиационного события изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ту-204-100В, обратив внимание- на необходимость после посадки выпуска интерцепторов в ручном режиме от рукоятки "Интерцепторы" в случае не выпуска их в автоматическом режиме- на соблюдение порядка включения максимального реверса после полного включения реверсивного устройства на промежуточном упоре малого реверса, в том числе и при отсутствии сигнализации "ДВ 1(2) РЕВЕРС НЕИСПРАВЕН- 148
-
Таблица А, продолжение 6 из 6.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
179
____
ИНЦ
13.06.15,
а/п Усинск
ВЗЛ
Ми-8Т
RA-25334
САУ
прочие отклонения по крену, тангажу
(ОшУпр)
02210 60107 40349 06510 ОН =3674
ОНТ=3674
ОНД=0
НТД=908
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000
После контрольного висения на высоте 7 ми проверки органов управления вертолётом, КВС принял решение на взлёт "в зоне влияния воздушной подушки. Снизившись до высоты 2 метра, КВС начал энергичный разгон вертолета. Взлет выполнялся с включенными каналами автопилота по крену и тангажу, при этом угол тангажа на пикирование доходил до 8° от исходного положения. По достижении скорости 50 км/ч вертолет перешел в режим "косой обдувки. После перевода вертолёта в набор высоты путем ступенчатого увеличения угла тангажа на кабрирование с уменьшением общего шага НВ на 2 °, экипаж ощутил колебания вертолета в вертикальной плоскости с нарастанием амплитуды. Экипаж, согласно п Л 2 РЛЭ Ми отключил автопилот, сменил режим работы двигателя путем уменьшения ОШ НВ и перешел в горизонтальный полет. При этом высота полета составляла 44 метра, скорость 70 км/ч. Данные действия к уменьшению вертикальных колебаний не привели. В связи с этим экипаж принял решение на прекращение выполнения полётного задания ввиду его возможного небезопасного исхода, выполнив посадку перед собой в конце взлётно-посадочной полосы.
Нош
ПрофЛС
СовЛЭ АТ
СовРем АТ
Проч
181
____
ИНЦ
23.06.15,
а/п Воронеж
ПОС
CL-600
VP-BVC
СУС
несвоеврем. вмеш. в управление
ВС; режим работы не соотв. реком.
4053C
404F3 02762 ОН =4278
ОНТ=1974
ОНД=0
НТД=377
ППП
С-ПМУ(*)
W=2(2/7)
Dv=10000/ Экипаж выполнял неточный заход на посадку по приводам, в сумерках. На высоте 500 футов автопилот был отключен для исправления бокового уклонения. Дальнейший заход выполнялся в ручном режиме. На высоте 200 ft КВС проинформировал второго пилота, что ВС находится выше траектории снижения согласно огням визуальной глиссады. Выполняя корректирующие действия, ВП упустил контроль за вертикальной скоростью, которая превысила 1000 ft/min.
КВС поздно вмешался в управление (на высоте 80 ft) взятием колонки управления "на себя" двумя руками, что не позволило установить режим МГ двигателей перед приземлением (второй пилот был выведен из контура управления. Повышенный режим работы двигателей привел к несрабатывания автоматического выпуска спойлеров, что привело к отделению ВС после первого касания и повторному касанию ВС с перегрузкой 2.52(3.06).
НОтк
ПрофЛС
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п - Материалы расследования данного авиационного события изучить с лётным и инженерно-техническим составом авиакомпании - С летным составом повторно изучить и разобрать авиационный инцидент, произошедший с ВС В в аэропорту Шереметьево 25.05.2015 гс сопоставлением нашего инцидента - Руководству Авиакомпании организовать изучение материалов расследования авиационного события с авиационным персоналом - На запуске и опробывании СУ, если возникла нехарактерная раскачка вертолета (может свидетельствовать о дисбалансе несущей системы) экипажу выключить двигатели для выяснения и устранения причин неисправности - Рекомендовать ремзаводу ОАО "356 АРЗ", выполнившему капитальный ремонт на вертолете МИ-8Т RA-25344, повысить качество дефектации и ремонта - Руководству Авиакомпании изыскать возможность проведения тренировок на более совершенном тренажере, позволяющем имитировать режимы автоколебаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного события явилось запоздалое вмешательство КВС для устранения отклонений, когда ВС пилотировал ой пилот, допустивший увеличение вертикальной скорости снижения наконечном этапе полета, и неустановка режима работы двигателей на МГ перед первым касанием. Нештатное срабатывание системы GLD по выпуску спойлеров после первого отделения способствовало к повторному касанию ВС о ВПП с перегрузкой 2.52(3.06).
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной возникновения недопустимых вибраций (колебаний) вертолета в вертикальной плоскости, послужили ряд факторов- частичный отказ автопилота по каналу крена из-за переменного контакта в ИГР БУ Б вцепи между гидроусилителем КАУ-306 и пультом управления автопилота, те. автопилот бесконтрольно выключали включал в работу гидроусилитель КАУ -
306 в поперечном управлении (канал крена, создавая помехи в управлении вертолетом- разбалансировка несущей системы вертолёта в момент изменения скорости и угла атаки вращающихся лопастей (при наличии косой обдувки) вследствие особенности аэродинамики вертолета и наличия влаги в полостях лопастей несущего винта из-за обильных осадков накануне дня вылета (12 июня, что привело к определенному изменению их весовой характеристики- особенности техники пилотирования КВС, выразившейся в ступенчатом, двойном движении ручкой циклического шага при увеличении угла тангажа с -8° допри переводе вертолета в набор высоты.
Сопутствующие факторы взлетная масса была близка к максимальной допустимой для выбранного метода взлёта и составляла 11650 кг.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного события, произошедшего на самолете Boeing-737-400 VQ-BIE, изучить с командно-летным, летным, инструкторскими инженерно - техническим персоналом, эксплуатирующими обслуживающим ВС типа Boeing -737-400.
- В ООО "Сибирь Техникал" разработать мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности выполнения полетов в Гражданской авиации, повышения ответственности и качества выполняемых работ ИТП при ТО ВС иностранного производства - Руководству Авиакомпании совместно с ИТП разработать мероприятия, направленные на выполнение требований РПП АК и ФАЛ 128, по обеспечению сохранения экипажами и ИТП информации на носителях полетной информации
(CRV) при возникновении АС при выполнении полетов на ВС иностранного производства- 149
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
179
____
ИНЦ
13.06.15,
а/п Усинск
ВЗЛ
Ми-8Т
RA-25334
САУ
прочие отклонения по крену, тангажу
(ОшУпр)
02210 60107 40349 06510 ОН =3674
ОНТ=3674
ОНД=0
НТД=908
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000
После контрольного висения на высоте 7 ми проверки органов управления вертолётом, КВС принял решение на взлёт "в зоне влияния воздушной подушки. Снизившись до высоты 2 метра, КВС начал энергичный разгон вертолета. Взлет выполнялся с включенными каналами автопилота по крену и тангажу, при этом угол тангажа на пикирование доходил до 8° от исходного положения. По достижении скорости 50 км/ч вертолет перешел в режим "косой обдувки. После перевода вертолёта в набор высоты путем ступенчатого увеличения угла тангажа на кабрирование с уменьшением общего шага НВ на 2 °, экипаж ощутил колебания вертолета в вертикальной плоскости с нарастанием амплитуды. Экипаж, согласно п Л 2 РЛЭ Ми отключил автопилот, сменил режим работы двигателя путем уменьшения ОШ НВ и перешел в горизонтальный полет. При этом высота полета составляла 44 метра, скорость 70 км/ч. Данные действия к уменьшению вертикальных колебаний не привели. В связи с этим экипаж принял решение на прекращение выполнения полётного задания ввиду его возможного небезопасного исхода, выполнив посадку перед собой в конце взлётно-посадочной полосы.
Нош
ПрофЛС
СовЛЭ АТ
СовРем АТ
Проч
181
____
ИНЦ
23.06.15,
а/п Воронеж
ПОС
CL-600
VP-BVC
СУС
несвоеврем. вмеш. в управление
ВС; режим работы не соотв. реком.
4053C
404F3 02762 ОН =4278
ОНТ=1974
ОНД=0
НТД=377
ППП
С-ПМУ(*)
W=2(2/7)
Dv=10000/ Экипаж выполнял неточный заход на посадку по приводам, в сумерках. На высоте 500 футов автопилот был отключен для исправления бокового уклонения. Дальнейший заход выполнялся в ручном режиме. На высоте 200 ft КВС проинформировал второго пилота, что ВС находится выше траектории снижения согласно огням визуальной глиссады. Выполняя корректирующие действия, ВП упустил контроль за вертикальной скоростью, которая превысила 1000 ft/min.
КВС поздно вмешался в управление (на высоте 80 ft) взятием колонки управления "на себя" двумя руками, что не позволило установить режим МГ двигателей перед приземлением (второй пилот был выведен из контура управления. Повышенный режим работы двигателей привел к несрабатывания автоматического выпуска спойлеров, что привело к отделению ВС после первого касания и повторному касанию ВС с перегрузкой 2.52(3.06).
НОтк
ПрофЛС
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п - Материалы расследования данного авиационного события изучить с лётным и инженерно-техническим составом авиакомпании - С летным составом повторно изучить и разобрать авиационный инцидент, произошедший с ВС В в аэропорту Шереметьево 25.05.2015 гс сопоставлением нашего инцидента - Руководству Авиакомпании организовать изучение материалов расследования авиационного события с авиационным персоналом - На запуске и опробывании СУ, если возникла нехарактерная раскачка вертолета (может свидетельствовать о дисбалансе несущей системы) экипажу выключить двигатели для выяснения и устранения причин неисправности - Рекомендовать ремзаводу ОАО "356 АРЗ", выполнившему капитальный ремонт на вертолете МИ-8Т RA-25344, повысить качество дефектации и ремонта - Руководству Авиакомпании изыскать возможность проведения тренировок на более совершенном тренажере, позволяющем имитировать режимы автоколебаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного события явилось запоздалое вмешательство КВС для устранения отклонений, когда ВС пилотировал ой пилот, допустивший увеличение вертикальной скорости снижения наконечном этапе полета, и неустановка режима работы двигателей на МГ перед первым касанием. Нештатное срабатывание системы GLD по выпуску спойлеров после первого отделения способствовало к повторному касанию ВС о ВПП с перегрузкой 2.52(3.06).
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной возникновения недопустимых вибраций (колебаний) вертолета в вертикальной плоскости, послужили ряд факторов- частичный отказ автопилота по каналу крена из-за переменного контакта в ИГР БУ Б вцепи между гидроусилителем КАУ-306 и пультом управления автопилота, те. автопилот бесконтрольно выключали включал в работу гидроусилитель КАУ -
306 в поперечном управлении (канал крена, создавая помехи в управлении вертолетом- разбалансировка несущей системы вертолёта в момент изменения скорости и угла атаки вращающихся лопастей (при наличии косой обдувки) вследствие особенности аэродинамики вертолета и наличия влаги в полостях лопастей несущего винта из-за обильных осадков накануне дня вылета (12 июня, что привело к определенному изменению их весовой характеристики- особенности техники пилотирования КВС, выразившейся в ступенчатом, двойном движении ручкой циклического шага при увеличении угла тангажа с -8° допри переводе вертолета в набор высоты.
Сопутствующие факторы взлетная масса была близка к максимальной допустимой для выбранного метода взлёта и составляла 11650 кг.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного события, произошедшего на самолете Boeing-737-400 VQ-BIE, изучить с командно-летным, летным, инструкторскими инженерно - техническим персоналом, эксплуатирующими обслуживающим ВС типа Boeing -737-400.
- В ООО "Сибирь Техникал" разработать мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности выполнения полетов в Гражданской авиации, повышения ответственности и качества выполняемых работ ИТП при ТО ВС иностранного производства - Руководству Авиакомпании совместно с ИТП разработать мероприятия, направленные на выполнение требований РПП АК и ФАЛ 128, по обеспечению сохранения экипажами и ИТП информации на носителях полетной информации
(CRV) при возникновении АС при выполнении полетов на ВС иностранного производства- 149
-
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ДАННЫЕ БОРТОВЫХ РЕГИСТРАТОРОВ В ПЯТИ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ, В КОТОРЫХ ПРОИСХОДИЛ ПЕРЕХОД УСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЙ ПОЛЕТАВ СЛОЖНЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЭКИПАЖА ПРИ ОТКАЗАХ АТ
- 150 -
- 150 -
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Аналоговые параметры бортовых регистраторов и - Угол атаки истинный [°] м - Угол атаки местный [°] брв - Отклонение руля высоты [°] бвЛ, брвЛ - Отклонение левой секции руля высоты [°] бвП - Отклонение правой секции руля высоты [°] брн - Отклонение руля направления [°] бнВ - Отклонение верхней секции руля направления [°] бнН - Отклонение нижней секции руля направления [°] бз
- Отклонение закрылков [°]
Dзпр - Отклонение правого закрылка [°] бипЕХ - Отклонение внешних секций правого интерцептора [°] бил - Отклонение внутренних секций левого интерцептора [°] бэЛ, бэлЛ - Отклонение левого элерона [°] бэП - Отклонение правого элерона [°]
ВТл, ВТп - Положение воздушного тормоза левого и правого [°] ст, ст - Положение стабилизатора [°]
GAM, GAMис - Угол крена [°]
GAMаг - Угол крена по АГБ [°] м,
- Курс магнитный [°] УС - Угол сноса [°]
TetИС - Угол тангажа [°]
TetАГ - Угол тангажа по АГБ [°]
ОМХ, OMx
- Угловая скорость крена с ОМу - Угловая скорость рыскания с
OMz - Угловая скорость тангажа с
M - Число М
Hqfe - Высота барометрическая относительная м Н - Высота барометрическая абсолютная м
- 151 -
- Отклонение закрылков [°]
Dзпр - Отклонение правого закрылка [°] бипЕХ - Отклонение внешних секций правого интерцептора [°] бил - Отклонение внутренних секций левого интерцептора [°] бэЛ, бэлЛ - Отклонение левого элерона [°] бэП - Отклонение правого элерона [°]
ВТл, ВТп - Положение воздушного тормоза левого и правого [°] ст, ст - Положение стабилизатора [°]
GAM, GAMис - Угол крена [°]
GAMаг - Угол крена по АГБ [°] м,
- Курс магнитный [°] УС - Угол сноса [°]
TetИС - Угол тангажа [°]
TetАГ - Угол тангажа по АГБ [°]
ОМХ, OMx
- Угловая скорость крена с ОМу - Угловая скорость рыскания с
OMz - Угловая скорость тангажа с
M - Число М
Hqfe - Высота барометрическая относительная м Н - Высота барометрическая абсолютная м
- 151 -
Хт - Координата продольная центра тяжести [%САХ]
Хв - Положение колонки штурвала мм
ХвЛ - Положение колонки левой (КВС) мм
Хн, Хпед, ХнЛ - Положение педалей КВС мм
ХэЛ - Положение миништурвала КВС по крену мм
Хэ - Положение баранки штурвала [°]
Хруз - Положение рукоятки управления закрылками-предкрылками [°] nx, ny, nz
- Продольная, вертикальная, боковая перегрузка [g]
NвЗ1к, NвЗ2к - Заданное значение Nвд (канал 1 и 2) [%]
Ттнд1, 2
- Полная температура газа за турбиной низкого давления двигателя 1 и 2 С
Tнв - Температура наружного воздуха [°]
РУД1д, РУД2д - Положение РУД двигателя 1 и 2 [°]
РУД1к, РУД2к - Положение РУД двигателя 1 ив кабинет- Мгновенное значение расхода топлива двигателя 1 и 2 [кг/ч]
Ргс1, 2, 3
- Давление в гидросистемах 1, 2, 3 [кГ/см
2
]
РгаТ - Давление жидкости в гидроаккумуляторе тормозов [кГ/см
2
]
ХптпП - Перемещение правой тормозной педали правого летчика мм
ХлтпП - Перемещение левой тормозной педали правого летчика мм
VзпВ1, 2
- Вибрация в зоне ЗП ротора КВД двигателей 1 и [см/сек]
VркВ1, 2
- Вибрация в зоне РК ротора КВД двигателей 1 и 2 [см/сек]
FrC1, 2
- Частота сети 1 и сети 2 Га А, U2A
- Напряжение в сети 1 ив сети 2 (В) В л, п - Напряжение в левой ив правой сети 27В
[В]
Gs - Суммарная масса объекта т
Нiпоп - Положение ручки управления циклическим шагом по крену [°] Разовые команды бортовых регистраторов
МРМ
- Прохождение луча маркера
ВнРс - Выход на внешнюю радиосвязь
- 152 -
АУВСП
- Обеспечивается автоматическое управление от ВСУП включение АП)
ВклАП - Включение каналов крена и тангажа АП-34Б
ВыхГЛ - Выполняется выход на глиссаду
ВыхКР - Выполняется выход на зону курса
ДУВСУ - Обеспечивается директорное управление от ВСУП
ПСкрУ - Выполняется управление по курсовой зоне в канале крена в режиме Посадка
ПСкрД - Подготовлено управление по курсовой зоне в боковом канале в режиме Посадка
ПСтгУ - Выполняется управление по глиссаде в канале тангажа в режиме Посадка
ПСтгД - Подготовлено управление в продольном канале в режиме Посадка
УпTh - Тягой управляй
СТБVв - Режим 'СТАБ V' выполняется
СТБVy - Выполняется режим Стабилизация и управление Vy»
СТБН - Включен режим Стабилизация Н
МГВр - Исправность МГВ резервный
АГпр - Исправность АГ правый
АГлев - Исправность АГ левый
БГМК - Исправность БГМК-6
ИсРВл, ИсРВп - Исправность РВ-5 левого, правого
НеиСп -
Спойлеры неисправны
ОтГен - Отказ трех генераторов Г, Г - Генератор 1, 2 отключен
ГенВС - Генератор ВСУ включен т - Остаток топлива 960 кг РОД, 2, 3
- РОД двигателя 1, 2, 3 в положении СТОП
ВкПТС - Автоматическое включение ПТС 800АМ в полете
- 153 -
ВкПОС - Автоматическое включение ПОС А в полете
ЛШобж - Левая основная стойка шасси обжата
ПШобж - Правая основная стойка шасси обжата
НШобж - Носовая стойка шасси обжата
СтОбж - Основные стойки шасси обжаты ОШ, ОШ
- Неисправность сигнализатора Шасси обжато своего двигателя (дв.1) и другого двигателя (дв.2)
АвТрО - Автоматическое торможение включено (основная подсистема)
АвТрР - Автоматическое торможение включено (резервная подсистема) оТрО - Отказ основной подсистемы торможения оТрР - Отказ резервной подсистемы торможения оТро1 - Отказ одной пары тормозов основной подсистемы торможения оТрр1 - Отказ одной пары тормозов резервной подсистемы торможения
СтТ1о, СтТ2о - Стояночный тормоз двигателя 1 и 2 отключен
АТгот - Готовность автомата торможения
ЗакРС - Включение гидросистемы выпуска закрылков при критическом угле рассогласования
ЗапВУ - Выход ВСУ на режим
МДМАТ - Включение муфты дополнительного механизма автомата тяги
ОВиб1, 2, 3
- Опасный уровень вибрации двигателя 1, 2, 3
Ртоп1, 2, 3
- Давление топлива перед двигателем 1, 2, 3 ниже нормы
Рмас1, 2, 3
- Минимальное давление масла на входе в 1, 2, 3 двигатель Рев, 2
- Включен реверс двигателя 1, 2
HNAV - Включен подрежим Горизонтальная навигация
ПОСНВ - Включение ПОС НВ и РВ
ОпВыс - Сигнал "Опасная высота" с РВ
ОткЛГ - Отказ левого генератора
- 154 -
оНПБ1, оНПБ2 - Отказ насоса левого и правого подвесного бака
Wrong - Признак недостоверности кадра
- 155 -
Wrong - Признак недостоверности кадра
- 155 -
865 890 915 940 Рисунок Б Данные МСРП-64 при взлете самолета Як RA-42437 в а/п Внуково г (аналоговые параметры)
сек
Xв
200 100 0
TET
15 10 5
Dзпр
60 40 ст 0
-5
Ny
0.5 в 20 10
Wrong
36 34 32
ВнРС
6 э л 2
0
Dэл
0
-20
-40
Nz
0.4 0.2 пр 60 40
PSI
60 50 н н кг 500 400 300
Тг2 500 400 300
Тг3 500 400 РУД 150 100 РУД 150 100 РУД 150 100 50
Nвд1 40 20 0
Nвд2 40 20 0
Nвд3 40 20 вен 60 40 вен 60 40 вен 60 40 20
- 156
-
865 890 915 940 Рисунок Б Данные МСРП-64 при взлете самолета Як RA-42437 в а/п Внуково г (разовые команды)
сек
Nвен3 60 40 пр 100 50
PSI
200 150 100
ЗакРС
4 2
0
ЗапВУ
6 4
2
МДМАТ
-2
-4
-6
ОВиб1
-2
-4
-6
ОВиб2
-2
-4
-6
ОВиб3 0
-2
-4
Ртоп1 2
0
-2
Ртоп2 4
2 0
Ртоп3 6
4 2
РОД1
-2
-4
-6
РОД2 РОД 2
0
-2
Рмас3 4
2 0
Рмас1 6
4 2
Рмас2 15 10 5
МГВр
-2
-4
-6
АГпр
0
-2
-4
АГлев
2 0
-2
БГМК
4 2
0
ИсРВл
6 4
2
НеиСп
10 5
0
ОтГен
-2
-4
-6
Gтmin
0
-2
-4
ВкПТС
2 0
-2
ВкПОС
4 2
0
ИсРВп
6 4
2
Wrong
0 0
0
- 157
-
0 100 200 300 400 500
t
Нб
15000 14000 пр 0
-50
Ny
0.5 0
-0.5
Nz
0.2 0
-0.2
GAM
20 0
-20
Nx
0.2 0
-0.2
TET
5 0
-5
ALF
10 5
0
брвЛ
20 10 0
бэлЛ
20 10 0
брн
10 0
-10
FIстЛ
0
-5
-10
Мкр1 150 100 50
Мкр2 150 100 50
Npr1 50 0
-50
Npr2 50 0
-50
Nкнд1 150 100 50
Nкнд2 150 100 50
PSI
200 180 160
Nквд1 50 0
-50
Nквд2 50 г 1000 500 г 1000 500 т т 0
-200
-400
VHF1 4
2 0
АПвкл
2 0
-2
кАРД2 4
2 Рисунок Б Данные DFDR ВС ATR-42 VP-BCA в процессе развития особой ситуации в полете 18.03.2010 г.
сек.
=02:48:44 Государственный центр "Безопасность полетов на воздушном транспорте "
\\AS
HT
A\Data Событие Развитие сек 100 метров) низенько мы
БПРМ
ВПР
ВПР
Опа
!
Отказ
Тихо
, двигатель
!
Режим взлетный
(...)
А
..., садимся (...)
Садимся
(...)
ЕТМ
С
упора
[С
упора (наложение фраз
)
Доложить
934- й, отказ двигателя
Возможно
, нажатие КРС
934, вас понял, останавливайтесь
Hб
500 пр 200 150
ny
1.5 1.0 0.5
брв
20 10 0
брн
20 10 0
PSI
280 260 240
ИКМ1
ИКМ2 50 0
-50
РУД1
РУД2 100 50 0
бэл
10 0
-10
GAM
10 0
-10
mm
МРМ
2 0
-2
ot1 2
0
-2
ВнРс
4 Рисунок Б Данные МСРП-12 при посадке самолёта Ан-24Б RA-93934 при посадке в а/п Иркутск 01.12.2014
- 159
-
0 50 100 150 200 Н 150 Н 400 350
Нг
350 300 пр 200 150
Vx
250 200 М 0.1 0.05
nx
0.2 0
-0.2
ny
2.5 2
1.5
МРМб1
-4
-6
-8
ALFи
10 м 5
0
TetИС
10 5
0
TetАГ
10 5
0
OMz
0
-5
-10
Ек
0
-0.2
-0.4
Ег
0
-0.2
-0.4
бвЛ
5 0
-5
бвП
5 0
-5
ХвЛ
100 50 0
FIст
0
-2
-4
Хруз
20 10 0
бз
30 20 10
бпрЛ
20 10 0
GAMис
20 0
-20
GAMаг
20 УС м 200 180
OMx
-10
-20
-30
OMy
0
-5
-10
nz
0.2 0
-0.2
Gs
75 70 65
Хт
30 28 26
Тнв
-30
-40
-50
Nвд1 40 20 0
Nвд2 40 20 0
РУД1д
50 0
-50
РУД2д
50 0
-50
=11:05:01 UTC
сек
Рисунок Б Данные МСРП-А02 ВС Ту-204-100В RA-64049 при посадке а/п Толмачево 20.12.12
(параметры движения ВС, управления в продольном канале и механизации крыла- 160
-