Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 369
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента изучить с летным составом и инженерно-техническим персоналом эксплуатанта.
- На всем парке ВС Ту-154М АК провести разовую проверку состояния шлангов гидросистемы ч.н. 154.00.5601.020.010.
- ОАО "Туполев" разработать и внедрить рекомендации для предприятий, изготавливающих шланги ГС самолетов Тупо установке защитных чехлов на всю длину их гибкой части с частичным перекрытием муфт заделки.
- Экспл. предприятиям ГА при выполнении форм ТО обращать особое внимание на незащищенные участки гидрошлангов у муфт заделки. Гидрошланги с разрывами нитей наружной хлопчатобумажной оплетки или выступанием разрушенных проволок металлооплеток подлежат обязательной замене.
- ЗАО "Сибирская шина" обеспечить маркировку авиашин, поставляемых для предприятий ГА, в соответствие с требованиями ТУ 38.404.276-94 "Шины авиационные- 116
-
Таблица А, продолжение 2 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 11
____
ИНЦ
15.12.05,
а/п Уфа
ВЗЛ
Ту-154М
RA-85831
СУС
превыш. скорости при ненулевом полож. СТБ
(НеВыдСк)
02740 70120 ОН =7520
ОНТ=2510
ОНД=310
НТД=310
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлета, в процессе уборки механизации на Нг = 184-269 ми км/ч стабилизатор не переложился в полетное положение 0° и занял положение -1,6°. В момент уборки закрылков с 15° до 0° сработало светосигнальное табло "Стаб. вкл". Экипаж воспринял это как нормальную работу системы ив дальнейшем, в нарушение "Инструкции по взаимодействию" не контролировал уборку механизации крыла и стабилизатора. Набор высоты продолжался в штурвальном режиме. На Нм КВС обратил внимание, что стабилизатор не занял полетное положение 0°. Экипаж воспринял это как отказ указателя ИП-33-19В. Согласно РЛЭ Ту-154М (ч р п) экипаж отключил совмещенное управление и отработал переключателем положение стабилизатора на "пикирование" трижды. Табло "Стаб. вкл" не мигало, что убедило экипаж в отказе ИП-33-19В. Вернув переключатель "Стабилизатор" в нейтральное положение , экипаж продолжил набор высоты, продолжая выдерживать скорость набора как при стабилизаторе 0°, что привело к выходу залетные ограничения РЛЭ по скорости (РЛЭ Ту-154М раздел 2.5 АЛ п. На высоте Н =6490 метров и пр км/час был включен автопилот. В процессе дальнейшего набора высоты стрелка указателя РВ постепенно уходит вниз до 6°, что вызвало сомнение экипажа в полетном положении стабилизатора. КВС принял решение о прекращении выполнения задания и посадке на аэродроме вылета Через ч 42 м полета по схеме при п = 417 км/час загорелось табло "Стаб. вкл" и стрелка указателя переместилась в положение 0°. Поданным СОК время перестановки стабилизатора составило 13 сек. (по ТУ - >7.5 сек, что свидетельствует о работе одного подканала управления стабилизатором.
При заходе на посадку,при выпуске закрылков до 45°, стабилизатор переложился в положение -3° в автоматическом режиме управления механизацией.
МодБСОП
ИнстрДок
Проч
12
____
ИНЦ
29.12.05,
а/п Дубай
МАРШ
A-319
VP-BWK
ПлДЛ
прочие решения без учета обстановки
(НРеш)
05270 70110 70199 ОН =11410
ОНТ=1272
ОНД=0
НТД=478
ППП
Н-ПМУ(*)
После взлета, на высоте 500 ft сработала сигнализация открытого положения задней грузовой двери. Экипаж запросил полет в зоне ожидания на эшелоне
FL100 для оценки ситуации и принятия решения о дальнейшем полете. KBC принял решение о возврате на аэродром вылета, основываясь на невозможности, согласно FCOM, снижения до эшелона FL100 в случае разгерметизации ВС (безопасный эшелон по трассе FL176) и возможности, по мнению экипажа, неполного закрытия или самопроизвольного открытия задней грузовой двери.
При принятии решения о возврате на аэродром вылета экипажем- не учтены особенности конструкции грузовых дверей ВС, а именно - невозможность их самопроизвольного открытия- не проанализированы параметры системы кондиционирования и пневматики (наличие перепада давлений и отсутствие верт. скорости в кабине- не учтены результаты осмотра салона бортпроводниками (отсутствие шумов, характерных при утечке воздуха После посадки, на рулении сигнализация открытого положения задней грузовой двери погасла.
После заруливания ВС на стоянку осмотром выявлено, что дверь была плотно закрыта, ручка двери зафиксирована в закрытом положении, лючок панели управления закрыт.
СовТЭ АТ
СовЛЭ АТ
Проч
13
____
С.ИНЦ
14.01.06,
а/п Звартноц
ЗАХ
Ту-154М
RA-85817
СУС
взаимодейст. в экипаже,
превышение вертик. скорости снижения
(ВзмдЭк)
(НеВыдСк)
02750 40461 4046C
404A5 ОН =13750
ОНТ=4300
ОНД=12200
НТД=3700
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=2000/ туман В процессе захода на посадку днем, в простых метеоусловиях при переводе рукоятки управления закрылками в совмещенном режиме, в положение 15°, стрелки указателя положения закрылков остались в нулевом положении, предкрылки (по табло) выпустились, стабилизатор (по УПС) переложился в положение "-1,5", табло "Закрылки 1 ПУК" и "Закрылки II ПУК" горели, шасси не выпущены. В нарушение "Технологии работы экипажа ВС ТУ-154М" КВС не убедился в правильности выпуска закрылков на угол 15°, а штурман и второй пилот не осуществляли контроль за выпуском механизации крыла. Тем не менее, КВС дал команду о выпуске закрылков в положение 28°. В этот момент экипаж обнаружил невыпуск закрылков, нов нарушение требований РЛЭ п (ЗВ), продолжал снижение по глиссаде с невыпущенным шасси с высоты 400 м (нарушение п.4.6.За РЛЭ) на скорости 340 - 356 км/ч (нарушение п РЛЭ и "Технологии. Для гашения скорости ВС на глиссаде КВС в нарушение РЛЭ дважды выпускал средние интерцепторы до высоты мВ снижении на высотах 250 - 100 мс вертикальной скоростью 9-11 мс, при срабатывании ССОС и загорания табло "Выпусти шасси" и при отсутствии подтверждения посадочной конфигурации при выполнении ККП раздела "До пролета ДПРМ", в нарушение "Технологии ..." и РЛЭ п п.п.4, экипаж безрассудно продолжал снижение.
Маневр по уходу на второй круг, без команды КВС "Уходим" начат с высоты 110 - 115 метров при вертикальной скорости снижения 9-11 мс, минимальная высота при уходе составила 31 метр, просадка ВС составила примерно 80 метров.
При повторном заходе на посадку закрылки выпустились в совмещенном режиме, посадка произведена в аэропорту назначения благополучно - Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными техническим персоналом Аваиакомпании, эксплуатирующим А.
- Техническому департаменту Эксплуатанта уведомить компании технической поддержки о необходимости выполнения требований и рекомендаций TSM и АММ на ВС Эксплуатанта.
- ЛК Эксплуатанта организовать на тех. учебу летного состава ВС иностранного производства по изучению особенностей конструкции и эксплуатации систем ВС с привлечением специалистов отдела ЛТЭ ВС СЛС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами серьезного авиационного инцидента стали грубые нарушения требований РЛЭ ТУ-154М, НПП ГА, "Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа ВС ТУ-154М", требований по охране труда, предусмотренных Инструкцией по охране труда летного состава экипажа самолета Ту Эксплуатанта и невыполнение своих служебных обязанностей членами экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента с самолетом Ту-154М RA-85831 явилась вынужденная посадка самолета в аэропорту вылета вследствие:
Неперекладки стабилизатора в совмещенном и ручном режимах управления из-за кратковременного отказа МКВ-40А лев (поз, сх. Нарушения экипажем "Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа Ту-154М" в части контроля за работой средств механизации крыла и стабилизатора Выхода залетные ограничения РЛЭ самолета Ту-154М по скорости со стабилизатором в положении, отличном от полетного (РЛЭ Ту-154М раздел 2.5.4.1 п.6).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента с самолетом Ту-154М № RA-85831 изучить летными инженерно-техническим составами АТБ а/к "БАЛ - Разработать мероприятия по повышению надежности механизмов концевых выключателей МКВ-40А.
- Дополнить регламент Ту-154М (РОМ) часть 1, оперативное ТО работами по проверке времени перекладки стабилизатора при подготовке ВС к вылету после стоянки самолета более х часов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной возврата на аэродром вылета Дубай самолета А № VP-BWK г. явился временный отказ сенсора сигнализации закрытого положения задней грузовой двери Proximity sensor 32WV p/n 8-933-01. Дефект - КПН.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 117
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 11
____
ИНЦ
15.12.05,
а/п Уфа
ВЗЛ
Ту-154М
RA-85831
СУС
превыш. скорости при ненулевом полож. СТБ
(НеВыдСк)
02740 70120 ОН =7520
ОНТ=2510
ОНД=310
НТД=310
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлета, в процессе уборки механизации на Нг = 184-269 ми км/ч стабилизатор не переложился в полетное положение 0° и занял положение -1,6°. В момент уборки закрылков с 15° до 0° сработало светосигнальное табло "Стаб. вкл". Экипаж воспринял это как нормальную работу системы ив дальнейшем, в нарушение "Инструкции по взаимодействию" не контролировал уборку механизации крыла и стабилизатора. Набор высоты продолжался в штурвальном режиме. На Нм КВС обратил внимание, что стабилизатор не занял полетное положение 0°. Экипаж воспринял это как отказ указателя ИП-33-19В. Согласно РЛЭ Ту-154М (ч р п) экипаж отключил совмещенное управление и отработал переключателем положение стабилизатора на "пикирование" трижды. Табло "Стаб. вкл" не мигало, что убедило экипаж в отказе ИП-33-19В. Вернув переключатель "Стабилизатор" в нейтральное положение , экипаж продолжил набор высоты, продолжая выдерживать скорость набора как при стабилизаторе 0°, что привело к выходу залетные ограничения РЛЭ по скорости (РЛЭ Ту-154М раздел 2.5 АЛ п. На высоте Н =6490 метров и пр км/час был включен автопилот. В процессе дальнейшего набора высоты стрелка указателя РВ постепенно уходит вниз до 6°, что вызвало сомнение экипажа в полетном положении стабилизатора. КВС принял решение о прекращении выполнения задания и посадке на аэродроме вылета Через ч 42 м полета по схеме при п = 417 км/час загорелось табло "Стаб. вкл" и стрелка указателя переместилась в положение 0°. Поданным СОК время перестановки стабилизатора составило 13 сек. (по ТУ - >7.5 сек, что свидетельствует о работе одного подканала управления стабилизатором.
При заходе на посадку,при выпуске закрылков до 45°, стабилизатор переложился в положение -3° в автоматическом режиме управления механизацией.
МодБСОП
ИнстрДок
Проч
12
____
ИНЦ
29.12.05,
а/п Дубай
МАРШ
A-319
VP-BWK
ПлДЛ
прочие решения без учета обстановки
(НРеш)
05270 70110 70199 ОН =11410
ОНТ=1272
ОНД=0
НТД=478
ППП
Н-ПМУ(*)
После взлета, на высоте 500 ft сработала сигнализация открытого положения задней грузовой двери. Экипаж запросил полет в зоне ожидания на эшелоне
FL100 для оценки ситуации и принятия решения о дальнейшем полете. KBC принял решение о возврате на аэродром вылета, основываясь на невозможности, согласно FCOM, снижения до эшелона FL100 в случае разгерметизации ВС (безопасный эшелон по трассе FL176) и возможности, по мнению экипажа, неполного закрытия или самопроизвольного открытия задней грузовой двери.
При принятии решения о возврате на аэродром вылета экипажем- не учтены особенности конструкции грузовых дверей ВС, а именно - невозможность их самопроизвольного открытия- не проанализированы параметры системы кондиционирования и пневматики (наличие перепада давлений и отсутствие верт. скорости в кабине- не учтены результаты осмотра салона бортпроводниками (отсутствие шумов, характерных при утечке воздуха После посадки, на рулении сигнализация открытого положения задней грузовой двери погасла.
После заруливания ВС на стоянку осмотром выявлено, что дверь была плотно закрыта, ручка двери зафиксирована в закрытом положении, лючок панели управления закрыт.
СовТЭ АТ
СовЛЭ АТ
Проч
13
____
С.ИНЦ
14.01.06,
а/п Звартноц
ЗАХ
Ту-154М
RA-85817
СУС
взаимодейст. в экипаже,
превышение вертик. скорости снижения
(ВзмдЭк)
(НеВыдСк)
02750 40461 4046C
404A5 ОН =13750
ОНТ=4300
ОНД=12200
НТД=3700
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=2000/ туман В процессе захода на посадку днем, в простых метеоусловиях при переводе рукоятки управления закрылками в совмещенном режиме, в положение 15°, стрелки указателя положения закрылков остались в нулевом положении, предкрылки (по табло) выпустились, стабилизатор (по УПС) переложился в положение "-1,5", табло "Закрылки 1 ПУК" и "Закрылки II ПУК" горели, шасси не выпущены. В нарушение "Технологии работы экипажа ВС ТУ-154М" КВС не убедился в правильности выпуска закрылков на угол 15°, а штурман и второй пилот не осуществляли контроль за выпуском механизации крыла. Тем не менее, КВС дал команду о выпуске закрылков в положение 28°. В этот момент экипаж обнаружил невыпуск закрылков, нов нарушение требований РЛЭ п (ЗВ), продолжал снижение по глиссаде с невыпущенным шасси с высоты 400 м (нарушение п.4.6.За РЛЭ) на скорости 340 - 356 км/ч (нарушение п РЛЭ и "Технологии. Для гашения скорости ВС на глиссаде КВС в нарушение РЛЭ дважды выпускал средние интерцепторы до высоты мВ снижении на высотах 250 - 100 мс вертикальной скоростью 9-11 мс, при срабатывании ССОС и загорания табло "Выпусти шасси" и при отсутствии подтверждения посадочной конфигурации при выполнении ККП раздела "До пролета ДПРМ", в нарушение "Технологии ..." и РЛЭ п п.п.4, экипаж безрассудно продолжал снижение.
Маневр по уходу на второй круг, без команды КВС "Уходим" начат с высоты 110 - 115 метров при вертикальной скорости снижения 9-11 мс, минимальная высота при уходе составила 31 метр, просадка ВС составила примерно 80 метров.
При повторном заходе на посадку закрылки выпустились в совмещенном режиме, посадка произведена в аэропорту назначения благополучно - Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными техническим персоналом Аваиакомпании, эксплуатирующим А.
- Техническому департаменту Эксплуатанта уведомить компании технической поддержки о необходимости выполнения требований и рекомендаций TSM и АММ на ВС Эксплуатанта.
- ЛК Эксплуатанта организовать на тех. учебу летного состава ВС иностранного производства по изучению особенностей конструкции и эксплуатации систем ВС с привлечением специалистов отдела ЛТЭ ВС СЛС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами серьезного авиационного инцидента стали грубые нарушения требований РЛЭ ТУ-154М, НПП ГА, "Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа ВС ТУ-154М", требований по охране труда, предусмотренных Инструкцией по охране труда летного состава экипажа самолета Ту Эксплуатанта и невыполнение своих служебных обязанностей членами экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента с самолетом Ту-154М RA-85831 явилась вынужденная посадка самолета в аэропорту вылета вследствие:
Неперекладки стабилизатора в совмещенном и ручном режимах управления из-за кратковременного отказа МКВ-40А лев (поз, сх. Нарушения экипажем "Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа Ту-154М" в части контроля за работой средств механизации крыла и стабилизатора Выхода залетные ограничения РЛЭ самолета Ту-154М по скорости со стабилизатором в положении, отличном от полетного (РЛЭ Ту-154М раздел 2.5.4.1 п.6).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента с самолетом Ту-154М № RA-85831 изучить летными инженерно-техническим составами АТБ а/к "БАЛ - Разработать мероприятия по повышению надежности механизмов концевых выключателей МКВ-40А.
- Дополнить регламент Ту-154М (РОМ) часть 1, оперативное ТО работами по проверке времени перекладки стабилизатора при подготовке ВС к вылету после стоянки самолета более х часов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной возврата на аэродром вылета Дубай самолета А № VP-BWK г. явился временный отказ сенсора сигнализации закрытого положения задней грузовой двери Proximity sensor 32WV p/n 8-933-01. Дефект - КПН.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 117
-
Таблица А, продолжение 3 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
СовЛЭ АТ
ПрофЛС
ИнстрДок
Дисц
14
____
ИНЦ
24.01.06,
а/п Абу-Даби
ВЗЛ
B767
EI-DFS
ОДв вылет на неиспр. ВС,
неиспольз. возможности прекращения взлета
(НРеш)
07830 992 50107 40516 ОН =19200
ОНТ=2360
ОНД=0
НТД=2300
ППП
Н(*)
После увеличения режима двигателей при старте до ВЗЛ экипаж не убедился в соответствии параметров левого двигателя установленному режиму соответствовали МГ) и начал разбег (нарушение "Технологии работы экипажа. Обнаружив увод ВС в процессе разбега, КВС дважды произвел уборку режима обоих двигателей до МГ с последующим увеличением до ВЗЛ. Параметры работы левого двигателя при этом остались без изменений (МГ. КВС, в нарушение требований п НПП ГА, мер по прекращению разбега до достижения скорости V1 своевременно не предприняла продолжил взлет. После взлета КВС из-за несоответствия режима работы левого двигателя положению TLA, принял решение на выполнение вынужденной посадки в аэропорту вылета. После занятия посадочного курса на высоте 1792 ft КВС выключил левый двигатель, что было необоснованным, так как привело к снижению резервирования систем и оборудования ВС.
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Дисц
Проч
15
____
ИНЦ
28.01.06,
р-н Екатеринбург
(Кольцово)
МАРШ
Ан-24Б
RA-47187
ПНО
исправность/ работоспособ. не проверена
(НПров)
03420 60104 60107 50206 ОН =4000
ОНТ=1450
ОНД=56
НТД=690
ППП
Н-ПМУ(+)
Dv=2600/ При наборе высоты 1800 м на высоте 1200 м КВС увидел загорание табло "Отказ АГ ПРАВ" на козырьке левой приборной доски, одновременно выпал бленкер отказана резервном АГБ-3К. Табло "Отказ АГ резерв" не загоралось, лампочка отказа по питанию на АГД-1С правом не загорелась. После сравнения показаний правого АГД с левым АГД и ЭУП КВС пришел к заключению, что правый АГД исправен, а загорание табло "Отказ АГ прав" воспринял, как ложное срабатывание БКК. После анализа метеообстановки на ад назначения и запасных КВС принял обоснованное решение о посадке на ад вылета . Заход на посадку и посадка выполнены без отклонений.
Анализ данных СОК показал, что отказа правого АГ в полете не было, но экипаж получил ложную информацию об его отказе при отказе АГБ-3К из-за перестановки табло "Отказ АГ прав" и "Отказ АГ резервн." между собой на козырьке левой приборной доски. Когда, где и кем было допущено данное нарушение, установить не удалось. В процессе предполетной проверки светосигнальных табло КВС-инструктором и бортмехаником, а также предполетной проверки исправности БКК-18 КВС-инструктором не обнаружена перестановка мест двух табло "Отказ АГ резервн.", "Отказ АГ прав" на козырьке левой приборной доски (в соответствии с требованием разделов РЛЭ самолета Ан Приложение 3; разд. 3 п. 3.2.1.6; 3.2.6.3; разд. 7 п. 7.14.2.3.). В полете при отказе АГБ-3К резервного экипаж не убедился, что на козырьке правой приборной доски горит табло "Отказ АГ резер.", очевидно, предполагая, после информации КВС о загорании табло "Отказ АГ прав, что там сработало такое же табло.
СовТЭ АТ
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
ИзмРЛЭ
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования серьезного авиационного инцидента довести до всех эксплуатантов ВС 1, 2, 3 класса - В авиакомпаниях, эксплуатирующих ВС ТУ по материалам серьезного авиационного инцидента провести специальные разборы - На ВС ТУ КЛС выполнить внеочередные проверки летного состава по выполнению "Захода на посадку с поздним выпуском шасси и механизации крыла" с записью в летную книжку.
- Авиакомпаниям, эксплуатирующим ВС ТУ-154М разработать и внести в РПП программу подготовки к допуску экипажей по методике с поздним выпуском шасси и механизации крыла - КРС и КЛС анализ ССПИ приводить в соответствии с "Руководством по организации сбора, обработки и использования ПИ в АП ГА РФ, улучшить качество работы с ССПИ по контролю за пунктуальным выполнением технологических операций каждым членом экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента с ВС Боинг 767-300 № EI-DFS явились- неудовлетворительное выполнение периодического технического обслуживания специалистами технической базы GAMCO и отсутствие должного контроля за полнотой и качеством его выполнения со стороны специалистов ТД Эксплуатанта, приведшие к выпуску в полет ВС с неисправной системой управления створками реверса левого двигателя и, как следствие, к невыходу двигателя на режимы выше "Малого газа- нарушение КВС требований "Технологии работы экипажа самолета Боинг 767", стр. В по контролю режимов работы двигателей и п. 7.3.8 НПП ГА по своевременному прекращению взлета ВС при отказе левого двигателя.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п - Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналами, эксплуатирующими ВС типа Боинг 767.
- Разработать профилактические мероприятия по исключению случаев нарушения летным составом требований Технологии работы экипажа ВС и руководящих документов, регламентирующих выполнение полетов - Принять меры по обеспечению качественного выполнения периодического технического обслуживания ВС сторонними организациями и действенного контроля специалистами Технического департамента за полнотой и качеством его выполнения - Внести в "Инструкцию инженеру-представителю АК при выполнении ТО иностранными организациями, 2005 год, дополнения и изменения с целью конкретизации обязанностей представителей по надзору за техническим обслуживанием ВС и ответственности за полноту и качество его выполнения - Рассмотреть вопрос о целесообразности выполнения контрольных полетов ВС после выполнения технического обслуживания сторонними организациями - Выполнение перегонов ВС в базовый аэропорт после выполнения технического обслуживания сторонними организациями проводить инструкторскими экипажами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явился отказ резервного авиагоризонта АГБ - К с одновременным срабатыванием табло "Отказ АГ прав" на козырьке приборной доски КВС, который экипаж воспринял, как ложное срабатывание БКК.
Причиной отказа резервного авиагоризонта АГБ - К явился некачественный его ремонт на АРЗ - Причиной срабатывания светосигнального табло "Отказ АГ прав" на козырьке левой приборной доски явилась перестановка двух табло "Отказ АГ прав, "Отказ АГ резервн." на этом козырьке в процессе технической эксплуатации.
Сопутствующей причиной инцидента явилось не обнаружение экипажем переставленных мест табло"Отказ АГ прав, "Отказ АГ резервн." на козырьке левой приборной доски, в процессе предполетной проверки оборудования.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины аваиционного инцидента с самолетом Ан, RA-47187 изучить с летными инженерно-техническим персоналом - С летным составом провести занятия по Системам индикации и контроля пространственного положения - С ИТП самолетов Ан изучить технологии проверок исправности АГД-1С, АГБ-3К, БКК-18 и их сигнализаторов - С ИТП АТБ повторно изучать правила оформления выполненных работ в картах-нарядах и бортовых журналах - На всем базовом парке воздушных судов выполнить разовую проверку на соответствие РТЭ светосигнализаторов и светосигнальных табло - Провести внепланоаую проверку на аутентичность изделий, определяющих пространственное положение самолета. Приборы, данного назначения в дальнейшем отправлять только на заводы их изготовляющие - Дополнить подпункт 11.2.1. Технологической карты №11 текстом следующего содержания "На самолетах оборудованных изделием БКК-18 должны гореть светосигнальные табло "Отказ АГ лев, "Отказ АГ прав" на козырьках левой и правой приборных досок с расположением их в соответствии с рисунком РТЭ.
- Дополнить п. 7.14.12.1 РЛЭ самолета Ан подпункт "Включение системы" текстом, уточняющим контроль сигнализации членами экипажа до включения авиагоризонтов АГД-1С и после их включения перед полетом- 118
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
СовЛЭ АТ
ПрофЛС
ИнстрДок
Дисц
14
____
ИНЦ
24.01.06,
а/п Абу-Даби
ВЗЛ
B767
EI-DFS
ОДв вылет на неиспр. ВС,
неиспольз. возможности прекращения взлета
(НРеш)
07830 992 50107 40516 ОН =19200
ОНТ=2360
ОНД=0
НТД=2300
ППП
Н(*)
После увеличения режима двигателей при старте до ВЗЛ экипаж не убедился в соответствии параметров левого двигателя установленному режиму соответствовали МГ) и начал разбег (нарушение "Технологии работы экипажа. Обнаружив увод ВС в процессе разбега, КВС дважды произвел уборку режима обоих двигателей до МГ с последующим увеличением до ВЗЛ. Параметры работы левого двигателя при этом остались без изменений (МГ. КВС, в нарушение требований п НПП ГА, мер по прекращению разбега до достижения скорости V1 своевременно не предприняла продолжил взлет. После взлета КВС из-за несоответствия режима работы левого двигателя положению TLA, принял решение на выполнение вынужденной посадки в аэропорту вылета. После занятия посадочного курса на высоте 1792 ft КВС выключил левый двигатель, что было необоснованным, так как привело к снижению резервирования систем и оборудования ВС.
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Дисц
Проч
15
____
ИНЦ
28.01.06,
р-н Екатеринбург
(Кольцово)
МАРШ
Ан-24Б
RA-47187
ПНО
исправность/ работоспособ. не проверена
(НПров)
03420 60104 60107 50206 ОН =4000
ОНТ=1450
ОНД=56
НТД=690
ППП
Н-ПМУ(+)
Dv=2600/ При наборе высоты 1800 м на высоте 1200 м КВС увидел загорание табло "Отказ АГ ПРАВ" на козырьке левой приборной доски, одновременно выпал бленкер отказана резервном АГБ-3К. Табло "Отказ АГ резерв" не загоралось, лампочка отказа по питанию на АГД-1С правом не загорелась. После сравнения показаний правого АГД с левым АГД и ЭУП КВС пришел к заключению, что правый АГД исправен, а загорание табло "Отказ АГ прав" воспринял, как ложное срабатывание БКК. После анализа метеообстановки на ад назначения и запасных КВС принял обоснованное решение о посадке на ад вылета . Заход на посадку и посадка выполнены без отклонений.
Анализ данных СОК показал, что отказа правого АГ в полете не было, но экипаж получил ложную информацию об его отказе при отказе АГБ-3К из-за перестановки табло "Отказ АГ прав" и "Отказ АГ резервн." между собой на козырьке левой приборной доски. Когда, где и кем было допущено данное нарушение, установить не удалось. В процессе предполетной проверки светосигнальных табло КВС-инструктором и бортмехаником, а также предполетной проверки исправности БКК-18 КВС-инструктором не обнаружена перестановка мест двух табло "Отказ АГ резервн.", "Отказ АГ прав" на козырьке левой приборной доски (в соответствии с требованием разделов РЛЭ самолета Ан Приложение 3; разд. 3 п. 3.2.1.6; 3.2.6.3; разд. 7 п. 7.14.2.3.). В полете при отказе АГБ-3К резервного экипаж не убедился, что на козырьке правой приборной доски горит табло "Отказ АГ резер.", очевидно, предполагая, после информации КВС о загорании табло "Отказ АГ прав, что там сработало такое же табло.
СовТЭ АТ
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
ИзмРЛЭ
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования серьезного авиационного инцидента довести до всех эксплуатантов ВС 1, 2, 3 класса - В авиакомпаниях, эксплуатирующих ВС ТУ по материалам серьезного авиационного инцидента провести специальные разборы - На ВС ТУ КЛС выполнить внеочередные проверки летного состава по выполнению "Захода на посадку с поздним выпуском шасси и механизации крыла" с записью в летную книжку.
- Авиакомпаниям, эксплуатирующим ВС ТУ-154М разработать и внести в РПП программу подготовки к допуску экипажей по методике с поздним выпуском шасси и механизации крыла - КРС и КЛС анализ ССПИ приводить в соответствии с "Руководством по организации сбора, обработки и использования ПИ в АП ГА РФ, улучшить качество работы с ССПИ по контролю за пунктуальным выполнением технологических операций каждым членом экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента с ВС Боинг 767-300 № EI-DFS явились- неудовлетворительное выполнение периодического технического обслуживания специалистами технической базы GAMCO и отсутствие должного контроля за полнотой и качеством его выполнения со стороны специалистов ТД Эксплуатанта, приведшие к выпуску в полет ВС с неисправной системой управления створками реверса левого двигателя и, как следствие, к невыходу двигателя на режимы выше "Малого газа- нарушение КВС требований "Технологии работы экипажа самолета Боинг 767", стр. В по контролю режимов работы двигателей и п. 7.3.8 НПП ГА по своевременному прекращению взлета ВС при отказе левого двигателя.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п - Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналами, эксплуатирующими ВС типа Боинг 767.
- Разработать профилактические мероприятия по исключению случаев нарушения летным составом требований Технологии работы экипажа ВС и руководящих документов, регламентирующих выполнение полетов - Принять меры по обеспечению качественного выполнения периодического технического обслуживания ВС сторонними организациями и действенного контроля специалистами Технического департамента за полнотой и качеством его выполнения - Внести в "Инструкцию инженеру-представителю АК при выполнении ТО иностранными организациями, 2005 год, дополнения и изменения с целью конкретизации обязанностей представителей по надзору за техническим обслуживанием ВС и ответственности за полноту и качество его выполнения - Рассмотреть вопрос о целесообразности выполнения контрольных полетов ВС после выполнения технического обслуживания сторонними организациями - Выполнение перегонов ВС в базовый аэропорт после выполнения технического обслуживания сторонними организациями проводить инструкторскими экипажами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явился отказ резервного авиагоризонта АГБ - К с одновременным срабатыванием табло "Отказ АГ прав" на козырьке приборной доски КВС, который экипаж воспринял, как ложное срабатывание БКК.
Причиной отказа резервного авиагоризонта АГБ - К явился некачественный его ремонт на АРЗ - Причиной срабатывания светосигнального табло "Отказ АГ прав" на козырьке левой приборной доски явилась перестановка двух табло "Отказ АГ прав, "Отказ АГ резервн." на этом козырьке в процессе технической эксплуатации.
Сопутствующей причиной инцидента явилось не обнаружение экипажем переставленных мест табло"Отказ АГ прав, "Отказ АГ резервн." на козырьке левой приборной доски, в процессе предполетной проверки оборудования.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины аваиционного инцидента с самолетом Ан, RA-47187 изучить с летными инженерно-техническим персоналом - С летным составом провести занятия по Системам индикации и контроля пространственного положения - С ИТП самолетов Ан изучить технологии проверок исправности АГД-1С, АГБ-3К, БКК-18 и их сигнализаторов - С ИТП АТБ повторно изучать правила оформления выполненных работ в картах-нарядах и бортовых журналах - На всем базовом парке воздушных судов выполнить разовую проверку на соответствие РТЭ светосигнализаторов и светосигнальных табло - Провести внепланоаую проверку на аутентичность изделий, определяющих пространственное положение самолета. Приборы, данного назначения в дальнейшем отправлять только на заводы их изготовляющие - Дополнить подпункт 11.2.1. Технологической карты №11 текстом следующего содержания "На самолетах оборудованных изделием БКК-18 должны гореть светосигнальные табло "Отказ АГ лев, "Отказ АГ прав" на козырьках левой и правой приборных досок с расположением их в соответствии с рисунком РТЭ.
- Дополнить п. 7.14.12.1 РЛЭ самолета Ан подпункт "Включение системы" текстом, уточняющим контроль сигнализации членами экипажа до включения авиагоризонтов АГД-1С и после их включения перед полетом- 118
-
Таблица А, продолжение 4 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 16
____
С.ИНЦ
1.02.06,
а/п
Менделеево
ЗАХ
Ан-24РВ
RA-47317
ОДк не произведено отключение при срабат. сигнализ.
(ЭкспАТ)
07250 199 ОН =4731
ОНТ=4579
ОНД=577
НТД=577
ППП
Д-ПМУ(*)
W=1
Dv=10000
В горизонтальном полете на эшелоне ми удалении около км от ад Менделеево БМ доложил КВС опадении давления масла в левой силовой установке. КВС не сообщил диспетчеру УВД об усложнении условий полетав нарушение п. 7.1.13 НПП ГА. Уход масла не наблюдался. Был произведен визуальный осмотр силовых установок и проверка систем. Параметры работы левой силовой установки были в ТУ. На снижении на высоте м произошло кратковременное загорание сигнализации "Стружка левого двигателя. Экипаж левый двигатель не выключил, параметры работы двигателя оставались без изменений. При заходе на посадку на ад Менделеево, на высоте м , поданным МСРП-12, сработала сигнализация "Опасная вибрация левого двигателя. На предпосадочной прямой произошло постепенное уменьшение уровня масла с кратковременным загоранием табло "Мин. остаток масла" левого двигателя без падения давления масла. На высоте м началась постоянная индикация "Минимальный остаток масла" левого двигателя, "Отказ ГО левого, "Отказ
СТГ левого. На высоте 350 м поданным МСРП-12 сработала сигнализация "Пожар в гондоле левого двигателя. По утверждению экипажа, сигнализация о пожаре не сработала, а пожар был обнаружен визуально, первая очередь пожаротушения была включена вручную. Запись команды КВС о включении первой очереди системы пожаротушения левой мотогондолы на магнитофоне МС-61Б отсутствует. В нарушение требований РЛЭ п экипаж не сообщил службе УВД, не включил сигнал "Бедствие, не зафлюгировал воздушный винт левого двигателя нажатием кнопки КФЛ-37, не продублировал флюгирование аварийным гидроостановом.
Экипаж ликвидацию пожара не проконтролировали не применил вторую очередь пожаротушения, требования п РЛЭ в части уборки закрылков дои запуска двигателя РУ19А-300 не выполнил. Пожар потушен небыли продолжался в воздухе 45 секунд (поданным МСРП-12). Экипаж, не выключая левый двигатель, произвел посадку на аэродроме Менделеево благополучно. Пострадавших нет.
После приземления, пробега и выключения двигателей пожар продолжался еще некоторое время. На земле экипаж включил вторую очередь пожаротушения в левую мотогондолу и внутрь двигателя. Пожар был ликвидирован только на земле с помощью самолетных переносных огнетушителей и огнетушителей наземных служб аэропорта Менделеево.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 16
____
С.ИНЦ
1.02.06,
а/п
Менделеево
ЗАХ
Ан-24РВ
RA-47317
ОДк не произведено отключение при срабат. сигнализ.
(ЭкспАТ)
07250 199 ОН =4731
ОНТ=4579
ОНД=577
НТД=577
ППП
Д-ПМУ(*)
W=1
Dv=10000
В горизонтальном полете на эшелоне ми удалении около км от ад Менделеево БМ доложил КВС опадении давления масла в левой силовой установке. КВС не сообщил диспетчеру УВД об усложнении условий полетав нарушение п. 7.1.13 НПП ГА. Уход масла не наблюдался. Был произведен визуальный осмотр силовых установок и проверка систем. Параметры работы левой силовой установки были в ТУ. На снижении на высоте м произошло кратковременное загорание сигнализации "Стружка левого двигателя. Экипаж левый двигатель не выключил, параметры работы двигателя оставались без изменений. При заходе на посадку на ад Менделеево, на высоте м , поданным МСРП-12, сработала сигнализация "Опасная вибрация левого двигателя. На предпосадочной прямой произошло постепенное уменьшение уровня масла с кратковременным загоранием табло "Мин. остаток масла" левого двигателя без падения давления масла. На высоте м началась постоянная индикация "Минимальный остаток масла" левого двигателя, "Отказ ГО левого, "Отказ
СТГ левого. На высоте 350 м поданным МСРП-12 сработала сигнализация "Пожар в гондоле левого двигателя. По утверждению экипажа, сигнализация о пожаре не сработала, а пожар был обнаружен визуально, первая очередь пожаротушения была включена вручную. Запись команды КВС о включении первой очереди системы пожаротушения левой мотогондолы на магнитофоне МС-61Б отсутствует. В нарушение требований РЛЭ п экипаж не сообщил службе УВД, не включил сигнал "Бедствие, не зафлюгировал воздушный винт левого двигателя нажатием кнопки КФЛ-37, не продублировал флюгирование аварийным гидроостановом.
Экипаж ликвидацию пожара не проконтролировали не применил вторую очередь пожаротушения, требования п РЛЭ в части уборки закрылков дои запуска двигателя РУ19А-300 не выполнил. Пожар потушен небыли продолжался в воздухе 45 секунд (поданным МСРП-12). Экипаж, не выключая левый двигатель, произвел посадку на аэродроме Менделеево благополучно. Пострадавших нет.
После приземления, пробега и выключения двигателей пожар продолжался еще некоторое время. На земле экипаж включил вторую очередь пожаротушения в левую мотогондолу и внутрь двигателя. Пожар был ликвидирован только на земле с помощью самолетных переносных огнетушителей и огнетушителей наземных служб аэропорта Менделеево.
1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 30
Проч
25
____
ИНЦ
23.08.06,
MBTR-481
Пикор-
Дюртюли
МАРШ
Ту-134А
RA-65043
СУС
невыдержива ние заданной высоты маршрута
(НАВ)
40311 ОН =13024
ОНТ=9424
ОНД=3824
НТД=3824
ППП
Д(*)
ВС , выполнявшее рейс по маршруту Челябинск - Шереметьево, на участке МВТ R-481 Пикор -Дюртюли изменило заданный эшелон полёта с 9600 дом без разрешения диспетчера Уфимского РЦ ЕС ОрВД. После занятия воздушным судном эшелона 9600 экипаж перешел на пилотирование с помощью автопилота. Поданным СОК, ВС без вмешательства экипажа начало плавно набирать высоту. Изменение высоты полёта произошло по причине отказа усилителя рулевых машин У вар сер №0650073. Данное изменение высоты экипажем ВС своевременно не было обнаружено.
Диспетчер РЦ "Запад ВВП" обнаружил изменение заданного эшелона полёта ВС в сторону увеличения. Полёт ВС осуществлялся по бесконфликтной траектории. Когда высота полёта ВС составила 9930-9950 м, диспетчер УВД проинформировал экипаж, который подтвердил принятую информацию по высотомеру и снизился до эшелона 9600.
ПрофУВД
ПрофЛС
27
____
ИНЦ
4.10.06,
на маршруте
МАРШ
Ил-96-300
RA-96015
ТС
неправ. экспл. топливной системы
(ЭкспАТ)
02840 70110 ОН =14208
ОНТ=3874
ОНД=0
НТД=1387
ППП
-ПМУ(*)
Через 7 ч 20 мин полетасработала сигнализация о резервном остатке топлива в баке №2 (т. Бортинженер открыл все краны кольцевания и приступил к перекачке топлива из бака №1 в бак №2. Через сек в кадре КИСС мнемознак насоса №2 бака №1 перекрасился из зеленого в белый цвет (выключенное положение. Топливо из бакане поступало. Когда в баке №2 осталась т, были выключены оба подкачивающих насоса этого бака. Увеличивалась разница по количеству топлива в симметричных баках (лев - прав 1 - 4). Сработала сигнализация о недопустимой разнице топлива в баках лев - прав. Для устранения этой разницы бортинженер открыл кран перелива из бака лев в бак №1. Через некоторое время сработала сигнализация о недопустимой разнице топлива в баках 1 - 4. Между баками 1 - 4 разница составляла 6.5 т. На подходе кап Шереметьево, учитывая сложившуюся ситуацию, КВС запросил внеочередную посадку. Посадка выполнена благополучно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменение заданного эшелона (высоты полета) на участке МВТ R-481 Пикор -Дюртюли без разрешения диспетчера РЦ ЕС ОрВД Уфа (сектор "Запад ВВП") произошло по причине нарушения экипажем ВС требований п.п. 7.5.1. и 7.5.2. НПП ГА, п.
3.6 абзаца 1;8 "Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа самолёта Ту-134А" от г. №14-25-180, выразившегося в потере контроля за выдерживанием заданных параметров режима горизонтального полета.
Сопутствующая причина - отказ усилителя рулевых машин У вар сер № 0650073 автопилота.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования изучить с персоналом Эксплуатанта, службы движения Башкирского Центра ОВД.
- С лётным составом повторно изучить HПП ГА п.п. 7.5.1, 7.5.2 и Технологию работы экипажа в части контроля за выдерживанием установленной высоты полёта воздушного судна.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом Эксплуатанта.
- Повторно изучить с летным составом, выполняющим полеты на ВС Ан разделы РЛЭ самолета Ан (Ан-24РВ) пункт 5.1. "Отказ двигателя" и 5.2. "Пожар на самолете Инструкцию по взаимодействию и технологии работы членов экипажа самолета Ан НППГА-85 п.п.7.1.12,7.1.13.
- Начальнику а/п Менделеево для обеспечения полетов укомплектовать расчеты аварийно-спасательных команд пожарной машиной и медицинским персоналом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной отказа двигателя явилось его внутреннее разрушение, ставшее причиной пожара из-за попадания горячих газов из камеры сгорания через трубопроводы системы суфлирования в ЦС-24.
Попадание горячих газов в трубопроводы системы суфлирования произошло через пробоины внутреннего корпуса ого соплового аппарата.
Пробоины внутреннего корпуса образованы фрагментами разрушившегося фланца лабиринтного уплотнения дефлектора первой ступени рабочего колеса турбины.
Разрушение фланца лабиринтного уплотнения произошло из-за его перегрева вследствие трения о лабиринтную втулку по причине перемещения ротора двигателя.
Перемещение ротора двигателя произошло из-за разрушения упорного шарикоподшипника 4А276214БТ2.
Пожар в двигателе произошел из-за несвоевременного его выключения после получения информации об отказе двигателя- 119
-
Таблица А, продолжение 5 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
28
____
ИНЦ
19.10.06,
а/п
Архангельск
ЗАХ
ВЗЛ
Ан-24РВ
RA-46528
УкШ
вылет на неиспр. ВС
(НРеш)
03260 50104 50106 50202 ОН =9839
ОНТ=9839
ОНД=0
НТД=1531
ППП
Д-ПМУ(*)
На основании Акта оценки технического состояния ВС и записи в бортжурнале ВС выполнялся перегон из а/п Нарьян Мар в а/п Архангельск без пассажиров на борту с наличием неустранённой неисправности сигнализации передней стойки шасси. Полёт выполнен с убранными шасси. При заходе на посадку в а/п Архангельск после выпуска шасси сигнализация выпущенного положения передней стойки шасси не включилась. Бортмеханик проверил исправность ламп сигнализации, убедился в их исправности, через смотровое окно передней стойки шасси убедился в постановке стойки на замок выпущенного положения, о чём доложил КВС. Командир воздушного судна принял решение выполнить касание ВПП основными стойками шасси, о чём доложил диспетчеру УВД . После приземления на основные стойки шасси бортмеханик доложил КВС о включении сигнализации передней опоры шасси, уточнил возможность снятия воздушных винтов "с упора, что свидетельствует о пробеге самолёта в трехточечном положении. На пробеге и рулении сигнализация выпущенного положения всех стоек шасси работала штатно. Накануне, 18.10.06, в аэропорту Нарьян имел место инцидент с этим ВС по аналогичной причине, вызванной несрабатыванием сигнализации выпущенного положения передней опоры шасси. Была проведена оценка тех. состояния ВС, по результатам которой оформлен Акт, согласно которому ВС допускался к перелёту в аэропорт базирования Архангельск с выпущенным шасси без пассажиров. Однако, в нарушение па) НТЭРАТ ГА, полная информация о неисправности, не влияющей на безопасность полёта, до КВС доведена не была, Акт ОТС ему не представлен, разрешение на перелёт с выпущенным шасси от полномочного органа получено не было.
МодБСОП
Проч
39
____
ИНЦ
20.04.07,
а/п Уфа
ПОС
Ту-154Б-2
RA-85522
КТрм несвоевременное вкл./отк. реверса невыдерж. напр. на разбеге пробеге
(ОшУпр)
404FA
40363 40351 03245 ОН =13010
ОНТ=6920
ОНД=0
НТД=3660
ППП
Д-ПМУ(*)
W=1 Wz=3
Dv=4000/ дымка дождь дождь
Посадка выполнялась по ILS в автоматич. режиме с закрылками 45°, на расчетной скорости при боковом ветре 3 мс слева. Опускание передней стойки произошло при отклоненной правой педали. В процессе пробега двигатели вышли на полную обратную тягу несинхронно, что привело к появлению дополнительного разворачивающего момента вправо, в результате чего произошел интенсивный разворот ВС вправо. КВС парировал разворот самолета вправо полным отклонением левой педали и применением раздельного торможения от левой педали. На эти действия ВС не реагировало. Несрабатывание тормозной системы произошло из-за неполного обжатия основных опор шасси, т.к. давление в верхних полостях левого и правого амортизатора основных опор шасси, согласно акта технической оценки, превышает допустимое значение согласно ТУ более чем в 2.7 раза.
Для предотвращения выкатывания КВС принял решения не отключать реверс до полной остановки ВС. Пытаясь избежать выкатывания самолета за пределы
ВПП, КВС переходит на управление от ручки управления передней опорой, и самолет становится управляемым, но, двигаясь по инерции, выходит за пределы
ВПП нам правой тележкой шасси и, пройдя 81 м по грунту, выходит на ВПП на Vnp=80 км/ч.
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной выкатывания за пределы ИВПП явились совокупность следующих факторов:
-наложения двух разворачивающих моментов от уборки угла упреждения отклонением правой педали и несинхронности выхода 3 и 1 двигателей на максимальную обратную тягу, приведших к резкому изменению курса вправо на 11°;
- невыполнение экипажем рекомендации п. РЛЭ в части "реверс включать после опускания на передние колёса и при движении самолёта по оси ВПП или параллельно ей
- невыполнение экипажем рекомендации п) РЛЭ в части немедленного выключения реверса, прекращения торможения колеси отключения управления передней стойкой (перевод ее на самоориентирование) при угрозе бокового выкатвания.
- несрабатывание тормозной системы из-за неполного обжатия штоков основных опор шасси вследствие перезарядки азотом верхних полостей амортизаторов главных опор шасси, что привело к несвоевременному включению в работу блокировочных кранов для подачи рабочей жидкости к тормозным устройствам главных опор шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Повторно изучить с лётным и инженерно-техническим персоналами требования разделов 2.4; 4.5; 7.10 НПП ГА, 4.2; 6.5 НТЭРАТ ГА, Распоряжение ФСНСТ от 05.03.05 № АН -Р (ФС) "О порядке оформления разовых разрешений на полёты гражданских воздушных судов - Предприятиям промышленности разработать и внедрить мероприятия по повышению надёжности концевых выключателей в эксплуатации - Недостатки и нарушения, выявленные входе расследования данного инцидента, довести дол тного и инженерно-технического персоналов служб - Обстоятельства и причины данного инцидента изучить с техническими летным персоналом, эксплуатирующим ВС Ил - В план технической учебы летного персонала включить тему особенности эксплуатации топливной системы самолета Ил - Рассмотреть вопрос об использовании свободных пар контактов на кнопках ПК-4А включения насосов подкачки топливных баков на панели управления топливной системой - Реализовать предложение Эксплуатанта по проведению замены кнопочных переключателей на действующем парке ВС на переключатели с улучшенными эксплуатационными характеристиками и оснащенными светодиодами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось сочетание следующих факторов- несрабатывание сигнализации выпущенного положения передней стойки шасси из- за разрегулировки концевого выключателя ДП-702 ;
- невыполнение требований па) НТЭРАТ ГА инженерно-техническим персоналом и экипажем ;
- невыполнение КВС требований п. НПП ГА ;
- невыполнение бортмехаником требований п . НПП ГА-85.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным и инженерно- техническим составом - Лётному составу повторно изучить п. 4.2.12 РЛЭ Ту-154Б.
- Инженерно-авиационной службе при подготовке к ВЛП и ОЗП, при выполнении очередного периодического ТО выполнять рекомендации ТК 2.08.27. выпуска 8 по проверке давления и приведение в соответствии с ТУ и регионами эксплуатации AT в амортизаторах основных и передних опор шасси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной срабатывания сигнализации о резервном остатке топлива в баке № 2 явилось нарушение нормальной последовательности выработки топлива, наиболее вероятно, из-за подмерзания поплавкового клапана перелива из бака № лев в бак № 2. Причиной самовыключения насосав баке № 1 и, как следствие, невозможности перекачки топлива из бака №1 в другие, явился отказ кнопки включения насоса из-за низкой надежности и недостаточного учета факторов безотказности кнопок ПК-4. Со стороны бортинженера отсутствовал контроль за распределением топлива по баками равномерностью его выработки, что не позволило ему правильно оценить создавшуюся ситуацию и своевременно ее исправить мерами, предусмотренными РЛЭ.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п- 120
-
Таблица А, продолжение 6 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 40
____
ИНЦ
22.04.07,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
Ту-134А
RA-65881
КТрм вылет на неисправном
ВС
(НРеш)
03245 70120 40534 ОН =5000
ОНТ=2500
ОНД=0
НТД=1900
ППП
Д-ПМУ(*)
При выполнении рейса 9392 по маршруту Домодедово - Самара, на предварительном старте, при применении тормоза колес загорелось табло "ТОРМ." давление в основной тормозной гидросистеме ниже 140 кг/см2 и насосная станция автоматически не включилась в работу, однако экипаж, формально выполнив ККП, продолжает выполнение рейса. Индикация табло "ТОРМ." и РК "Мало давления в основной ГС" МСРП-64 пропадает на высоте 8380 м, что говорит об обнаружении экипажем предупреждающей индикации и включении насосной станции вручную. В дальнейшем предупреждающая индикация и РК Мало давления в основной ГС" происходит на посадке в а/п Курумом, одновременно с применением тормоза колес. Экипаж не записал замечание по работе основной тормозной гидросистемы в бортжурнал самолета и выполнил рейс 9393/9394 по маршруту Самара -Домодедово-Самара. В обоих полетах рейса также происходит индикация табло "ТОРМ." и регистрация РК "Мало давления в основной ГС. Только после выполнения рейса 9394 экипаж сделал запись в бортовом журнале о загорании табло "ТОРМ." и падении давления в основной тормозной гидросистеме до 120 кг/см2. Уменьшение времени регистрации разовой команды свидетельствует о том, что экипаж следил за давлением в основной тормозной гидросистеме и по причине невключения в автоматическом режиме насосной станции из-за отказа переключателя давления масла ПДМ-210 поддерживал рабочее давление в системе нажатием выключателя ВНГ-15.
Дисц
Проч
46
____
ИНЦ
18.06.07,
а/п Констанца
ПОС
B757
EI-DUC
СУС
несвоеврем. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
40464 02762 199 ОН =6015
ОНТ=3060
ОНД=350
НТД=2723
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5(3/8)
Wz=2 При выполнении послеполётного осмотра в аэропорту Домодедово, экипажем обнаружено повреждение хвостовой пяты и заднего сливного насадка водяной системы. Данные повреждения самолёта возникли вследствие касания хвостовой частью самолёта о взлётно-посадочную полосу на посадке в аэропорту
Констанца.
По данным СОК касание ВПП основными стойками произошло на скорости 118kt (рекомендуемая 117kt) с максимальным углом тангажа +7,6° (на 1,6° больше рекомендованного FCTM) и перегрузкой 1,193. После приземления произошло падение скорости и угла тангажа. Чтобы предотвратить резкий удар передней стойкой о ВПП КВС взял штурвал на себя практически до упора с увеличением тангажа до 9.8°. Через 7 сек после приземления произошел автовыпуск спойлеров. Приуменьшении тангажа с 9.8° до 9.1° произошла самопроизвольная уборка спойлеров. КВС выпустил спойлеры вручную рукояткой
SpeedBrakes, что на скорости 101kt привело к увеличению тангажа до 10.9°. В дальнейшем пробег проходил без отклонений.
ПрофЛС
ИнстрДок
СовЛЭ АТ
47
____
ИНЦ
27.06.07,
р-н Внуково
МАРШ
Ту-134А
RA-65916
СКВ
неправ. эксплуатация
АТ
(ЭкспАТ)
02180 60203 ОН =0
ОНТ=4200
ОНД=0
НТД=800
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлета самолета в наборе высоты экипаж включил наддув кабины, но, руководствуясь вероятно ограничениями п, РЛЭ, 6.6.1, установил расход в линии вентиляции не более 4,4 ед. по УРВК, не обеспечив полного открытия заслонок 2517 подачи воздуха в кабину до загорания светосигнального табло "Наддув включен, как это требует п, РЛЭ, 6.6.1. То. увеличения подачи воздуха до максимально возможной на этапе набора высоты экипажем не производилось. После перехода на дублирующую СРД и значительного увеличения подачи воздуха в кабину перепад давлений стал расти и достиг 0,36кг/см2 при Нм, (Нкаб., из объяснений экипажа, равнялся м, однако экипаж не выдержал полного времени, необходимого для восстановления параметров дублирующей СРД, поскольку скорость изменения давления в кабине поддерживается демпфером агр. Р и составляет 0,15-0,3 мм рт.ст/сек, резко уменьшил отбор воздуха по УРВК и прекратил выполнение полетного задания.
СовРем АТ
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом Авиакомпаний, эксплуатирующим самолеты типа Ту - ОАО "РЗГА №412" усилить контроль за выполнением технологии ремонта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного события явилась совокупность факторов. Посадка с углом тангажа на 1,6° более рекомендованного FCTM Boeing 757/200 2. Самопроизвольная уборка SpeedBrakes в автоматическом режиме после приземления на пробеге, что привело к разбалансировке самолёта по продольному управлению. Несоразмерные действия рулем высоты при разбалансировке самолёта в процессе пробега из-за самопроизвольной автоматической уборки и ручного выпуска спойлеров.
4. Выпуск спойлеров в ручном режиме не является нормальной процедурой (Normal procedures), поэтому данные действия и их последствия не описаны в технологии работы экипажа Боинг 757/767 Авиакомпании. Описания действий пилотов в случае не выпуска спойлеров после посадки в автоматическом режиме, и четкое выполнение КВС действий, описанных в FCTM Boeing-757, привело к возникновению кабрирующего момента, увеличению угла тангажа на пробеге в момент выпуска спойлеров и касанию "хвостовой пятой" поверхности ВПП.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного события изучить с летным составом АК на разборах АЭ.
- Провести занятия и принять зачёты ул тного состава по особенностям аэродинамики самолёта Боинг757/200 при выполнении посадки и выпуске спойлеров в автоматическом и ручном режимах - Руководству ЛК ОАО "Авиакомпания "Красноярские авиалинии" рассмотреть вопрос о внесении в технологию работы экипажа процедуру выпуска спойлеров на пробеге в ручном режиме - Провести тренировку ЛС на комплексном тренажёре Боинг 757/200, по выпуску спойлеров в ручном режиме, на пробеге после посадки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилась негерметизация ВС вследствие недостаточного количества подаваемого от двигателей воздуха из-за неправильных (завышенных) показаний УРВК по причине негерметичности воздухопровода "Статика" на участке от мерной шайбы до гермошпангоута №55.
Негерметичность воздухопровода "Статика" явилась следствием его сквозной потертости о край ниппеля гайки подсоединения к проходнику гермошпангоута №55 из-за некачественного монтажа воздухопровода на ОАО "РЗГА Способствующей причиной негерметизации ВС явилось неполное открытие заслонок отбора воздуха от двигателей экипажем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента являются
- Падение давления в основной тормозной гидросистеме вследствие невключения в автоматическом режиме насосной станции Д из-за отказа переключателя давления масла ПДМ-210 по причине КПН.
- Формальное выполнение экипажем карты контрольных докладов на исполнительном старте- Сокрытие возникшей неисправности ВС.
- Вылет на заведомо неисправном ВС.
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
28
____
ИНЦ
19.10.06,
а/п
Архангельск
ЗАХ
ВЗЛ
Ан-24РВ
RA-46528
УкШ
вылет на неиспр. ВС
(НРеш)
03260 50104 50106 50202 ОН =9839
ОНТ=9839
ОНД=0
НТД=1531
ППП
Д-ПМУ(*)
На основании Акта оценки технического состояния ВС и записи в бортжурнале ВС выполнялся перегон из а/п Нарьян Мар в а/п Архангельск без пассажиров на борту с наличием неустранённой неисправности сигнализации передней стойки шасси. Полёт выполнен с убранными шасси. При заходе на посадку в а/п Архангельск после выпуска шасси сигнализация выпущенного положения передней стойки шасси не включилась. Бортмеханик проверил исправность ламп сигнализации, убедился в их исправности, через смотровое окно передней стойки шасси убедился в постановке стойки на замок выпущенного положения, о чём доложил КВС. Командир воздушного судна принял решение выполнить касание ВПП основными стойками шасси, о чём доложил диспетчеру УВД . После приземления на основные стойки шасси бортмеханик доложил КВС о включении сигнализации передней опоры шасси, уточнил возможность снятия воздушных винтов "с упора, что свидетельствует о пробеге самолёта в трехточечном положении. На пробеге и рулении сигнализация выпущенного положения всех стоек шасси работала штатно. Накануне, 18.10.06, в аэропорту Нарьян имел место инцидент с этим ВС по аналогичной причине, вызванной несрабатыванием сигнализации выпущенного положения передней опоры шасси. Была проведена оценка тех. состояния ВС, по результатам которой оформлен Акт, согласно которому ВС допускался к перелёту в аэропорт базирования Архангельск с выпущенным шасси без пассажиров. Однако, в нарушение па) НТЭРАТ ГА, полная информация о неисправности, не влияющей на безопасность полёта, до КВС доведена не была, Акт ОТС ему не представлен, разрешение на перелёт с выпущенным шасси от полномочного органа получено не было.
МодБСОП
Проч
39
____
ИНЦ
20.04.07,
а/п Уфа
ПОС
Ту-154Б-2
RA-85522
КТрм несвоевременное вкл./отк. реверса невыдерж. напр. на разбеге пробеге
(ОшУпр)
404FA
40363 40351 03245 ОН =13010
ОНТ=6920
ОНД=0
НТД=3660
ППП
Д-ПМУ(*)
W=1 Wz=3
Dv=4000/ дымка дождь дождь
Посадка выполнялась по ILS в автоматич. режиме с закрылками 45°, на расчетной скорости при боковом ветре 3 мс слева. Опускание передней стойки произошло при отклоненной правой педали. В процессе пробега двигатели вышли на полную обратную тягу несинхронно, что привело к появлению дополнительного разворачивающего момента вправо, в результате чего произошел интенсивный разворот ВС вправо. КВС парировал разворот самолета вправо полным отклонением левой педали и применением раздельного торможения от левой педали. На эти действия ВС не реагировало. Несрабатывание тормозной системы произошло из-за неполного обжатия основных опор шасси, т.к. давление в верхних полостях левого и правого амортизатора основных опор шасси, согласно акта технической оценки, превышает допустимое значение согласно ТУ более чем в 2.7 раза.
Для предотвращения выкатывания КВС принял решения не отключать реверс до полной остановки ВС. Пытаясь избежать выкатывания самолета за пределы
ВПП, КВС переходит на управление от ручки управления передней опорой, и самолет становится управляемым, но, двигаясь по инерции, выходит за пределы
ВПП нам правой тележкой шасси и, пройдя 81 м по грунту, выходит на ВПП на Vnp=80 км/ч.
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной выкатывания за пределы ИВПП явились совокупность следующих факторов:
-наложения двух разворачивающих моментов от уборки угла упреждения отклонением правой педали и несинхронности выхода 3 и 1 двигателей на максимальную обратную тягу, приведших к резкому изменению курса вправо на 11°;
- невыполнение экипажем рекомендации п. РЛЭ в части "реверс включать после опускания на передние колёса и при движении самолёта по оси ВПП или параллельно ей
- невыполнение экипажем рекомендации п) РЛЭ в части немедленного выключения реверса, прекращения торможения колеси отключения управления передней стойкой (перевод ее на самоориентирование) при угрозе бокового выкатвания.
- несрабатывание тормозной системы из-за неполного обжатия штоков основных опор шасси вследствие перезарядки азотом верхних полостей амортизаторов главных опор шасси, что привело к несвоевременному включению в работу блокировочных кранов для подачи рабочей жидкости к тормозным устройствам главных опор шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Повторно изучить с лётным и инженерно-техническим персоналами требования разделов 2.4; 4.5; 7.10 НПП ГА, 4.2; 6.5 НТЭРАТ ГА, Распоряжение ФСНСТ от 05.03.05 № АН -Р (ФС) "О порядке оформления разовых разрешений на полёты гражданских воздушных судов - Предприятиям промышленности разработать и внедрить мероприятия по повышению надёжности концевых выключателей в эксплуатации - Недостатки и нарушения, выявленные входе расследования данного инцидента, довести дол тного и инженерно-технического персоналов служб - Обстоятельства и причины данного инцидента изучить с техническими летным персоналом, эксплуатирующим ВС Ил - В план технической учебы летного персонала включить тему особенности эксплуатации топливной системы самолета Ил - Рассмотреть вопрос об использовании свободных пар контактов на кнопках ПК-4А включения насосов подкачки топливных баков на панели управления топливной системой - Реализовать предложение Эксплуатанта по проведению замены кнопочных переключателей на действующем парке ВС на переключатели с улучшенными эксплуатационными характеристиками и оснащенными светодиодами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось сочетание следующих факторов- несрабатывание сигнализации выпущенного положения передней стойки шасси из- за разрегулировки концевого выключателя ДП-702 ;
- невыполнение требований па) НТЭРАТ ГА инженерно-техническим персоналом и экипажем ;
- невыполнение КВС требований п. НПП ГА ;
- невыполнение бортмехаником требований п . НПП ГА-85.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным и инженерно- техническим составом - Лётному составу повторно изучить п. 4.2.12 РЛЭ Ту-154Б.
- Инженерно-авиационной службе при подготовке к ВЛП и ОЗП, при выполнении очередного периодического ТО выполнять рекомендации ТК 2.08.27. выпуска 8 по проверке давления и приведение в соответствии с ТУ и регионами эксплуатации AT в амортизаторах основных и передних опор шасси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной срабатывания сигнализации о резервном остатке топлива в баке № 2 явилось нарушение нормальной последовательности выработки топлива, наиболее вероятно, из-за подмерзания поплавкового клапана перелива из бака № лев в бак № 2. Причиной самовыключения насосав баке № 1 и, как следствие, невозможности перекачки топлива из бака №1 в другие, явился отказ кнопки включения насоса из-за низкой надежности и недостаточного учета факторов безотказности кнопок ПК-4. Со стороны бортинженера отсутствовал контроль за распределением топлива по баками равномерностью его выработки, что не позволило ему правильно оценить создавшуюся ситуацию и своевременно ее исправить мерами, предусмотренными РЛЭ.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п- 120
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 40
____
ИНЦ
22.04.07,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
Ту-134А
RA-65881
КТрм вылет на неисправном
ВС
(НРеш)
03245 70120 40534 ОН =5000
ОНТ=2500
ОНД=0
НТД=1900
ППП
Д-ПМУ(*)
При выполнении рейса 9392 по маршруту Домодедово - Самара, на предварительном старте, при применении тормоза колес загорелось табло "ТОРМ." давление в основной тормозной гидросистеме ниже 140 кг/см2 и насосная станция автоматически не включилась в работу, однако экипаж, формально выполнив ККП, продолжает выполнение рейса. Индикация табло "ТОРМ." и РК "Мало давления в основной ГС" МСРП-64 пропадает на высоте 8380 м, что говорит об обнаружении экипажем предупреждающей индикации и включении насосной станции вручную. В дальнейшем предупреждающая индикация и РК Мало давления в основной ГС" происходит на посадке в а/п Курумом, одновременно с применением тормоза колес. Экипаж не записал замечание по работе основной тормозной гидросистемы в бортжурнал самолета и выполнил рейс 9393/9394 по маршруту Самара -Домодедово-Самара. В обоих полетах рейса также происходит индикация табло "ТОРМ." и регистрация РК "Мало давления в основной ГС. Только после выполнения рейса 9394 экипаж сделал запись в бортовом журнале о загорании табло "ТОРМ." и падении давления в основной тормозной гидросистеме до 120 кг/см2. Уменьшение времени регистрации разовой команды свидетельствует о том, что экипаж следил за давлением в основной тормозной гидросистеме и по причине невключения в автоматическом режиме насосной станции из-за отказа переключателя давления масла ПДМ-210 поддерживал рабочее давление в системе нажатием выключателя ВНГ-15.
Дисц
Проч
46
____
ИНЦ
18.06.07,
а/п Констанца
ПОС
B757
EI-DUC
СУС
несвоеврем. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
40464 02762 199 ОН =6015
ОНТ=3060
ОНД=350
НТД=2723
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5(3/8)
Wz=2 При выполнении послеполётного осмотра в аэропорту Домодедово, экипажем обнаружено повреждение хвостовой пяты и заднего сливного насадка водяной системы. Данные повреждения самолёта возникли вследствие касания хвостовой частью самолёта о взлётно-посадочную полосу на посадке в аэропорту
Констанца.
По данным СОК касание ВПП основными стойками произошло на скорости 118kt (рекомендуемая 117kt) с максимальным углом тангажа +7,6° (на 1,6° больше рекомендованного FCTM) и перегрузкой 1,193. После приземления произошло падение скорости и угла тангажа. Чтобы предотвратить резкий удар передней стойкой о ВПП КВС взял штурвал на себя практически до упора с увеличением тангажа до 9.8°. Через 7 сек после приземления произошел автовыпуск спойлеров. Приуменьшении тангажа с 9.8° до 9.1° произошла самопроизвольная уборка спойлеров. КВС выпустил спойлеры вручную рукояткой
SpeedBrakes, что на скорости 101kt привело к увеличению тангажа до 10.9°. В дальнейшем пробег проходил без отклонений.
ПрофЛС
ИнстрДок
СовЛЭ АТ
47
____
ИНЦ
27.06.07,
р-н Внуково
МАРШ
Ту-134А
RA-65916
СКВ
неправ. эксплуатация
АТ
(ЭкспАТ)
02180 60203 ОН =0
ОНТ=4200
ОНД=0
НТД=800
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлета самолета в наборе высоты экипаж включил наддув кабины, но, руководствуясь вероятно ограничениями п, РЛЭ, 6.6.1, установил расход в линии вентиляции не более 4,4 ед. по УРВК, не обеспечив полного открытия заслонок 2517 подачи воздуха в кабину до загорания светосигнального табло "Наддув включен, как это требует п, РЛЭ, 6.6.1. То. увеличения подачи воздуха до максимально возможной на этапе набора высоты экипажем не производилось. После перехода на дублирующую СРД и значительного увеличения подачи воздуха в кабину перепад давлений стал расти и достиг 0,36кг/см2 при Нм, (Нкаб., из объяснений экипажа, равнялся м, однако экипаж не выдержал полного времени, необходимого для восстановления параметров дублирующей СРД, поскольку скорость изменения давления в кабине поддерживается демпфером агр. Р и составляет 0,15-0,3 мм рт.ст/сек, резко уменьшил отбор воздуха по УРВК и прекратил выполнение полетного задания.
СовРем АТ
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом Авиакомпаний, эксплуатирующим самолеты типа Ту - ОАО "РЗГА №412" усилить контроль за выполнением технологии ремонта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного события явилась совокупность факторов. Посадка с углом тангажа на 1,6° более рекомендованного FCTM Boeing 757/200 2. Самопроизвольная уборка SpeedBrakes в автоматическом режиме после приземления на пробеге, что привело к разбалансировке самолёта по продольному управлению. Несоразмерные действия рулем высоты при разбалансировке самолёта в процессе пробега из-за самопроизвольной автоматической уборки и ручного выпуска спойлеров.
4. Выпуск спойлеров в ручном режиме не является нормальной процедурой (Normal procedures), поэтому данные действия и их последствия не описаны в технологии работы экипажа Боинг 757/767 Авиакомпании. Описания действий пилотов в случае не выпуска спойлеров после посадки в автоматическом режиме, и четкое выполнение КВС действий, описанных в FCTM Boeing-757, привело к возникновению кабрирующего момента, увеличению угла тангажа на пробеге в момент выпуска спойлеров и касанию "хвостовой пятой" поверхности ВПП.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного события изучить с летным составом АК на разборах АЭ.
- Провести занятия и принять зачёты ул тного состава по особенностям аэродинамики самолёта Боинг757/200 при выполнении посадки и выпуске спойлеров в автоматическом и ручном режимах - Руководству ЛК ОАО "Авиакомпания "Красноярские авиалинии" рассмотреть вопрос о внесении в технологию работы экипажа процедуру выпуска спойлеров на пробеге в ручном режиме - Провести тренировку ЛС на комплексном тренажёре Боинг 757/200, по выпуску спойлеров в ручном режиме, на пробеге после посадки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилась негерметизация ВС вследствие недостаточного количества подаваемого от двигателей воздуха из-за неправильных (завышенных) показаний УРВК по причине негерметичности воздухопровода "Статика" на участке от мерной шайбы до гермошпангоута №55.
Негерметичность воздухопровода "Статика" явилась следствием его сквозной потертости о край ниппеля гайки подсоединения к проходнику гермошпангоута №55 из-за некачественного монтажа воздухопровода на ОАО "РЗГА Способствующей причиной негерметизации ВС явилось неполное открытие заслонок отбора воздуха от двигателей экипажем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента являются
- Падение давления в основной тормозной гидросистеме вследствие невключения в автоматическом режиме насосной станции Д из-за отказа переключателя давления масла ПДМ-210 по причине КПН.
- Формальное выполнение экипажем карты контрольных докладов на исполнительном старте- Сокрытие возникшей неисправности ВС.
- Вылет на заведомо неисправном ВС.
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с летным составом и ИТП Эксплуатанта.
- По факту сокрытия неисправности ВС и вследствие этого выполнения вылетов на заведомо неисправном ВС провести расследование комиссией назначенной Красноярским УГАН.
- 121
-
Таблица А, продолжение 7 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 49
____
ИНЦ
25.07.07,
а/п Внуково
ПОС
B737 скорость полета более рекомендов, скорость касания более расч., разворот на повыш. скорости, несвоевременное вкл./отк. реверса
(НеВыдСк)
(ОшВкл)
20104 40324 40326 404FA
03245 70110 40149 ОН =4897
ОНТ=1053
ОНД=80
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=7000
Заход выполнялся с включенным автопилотом. Скорость на глиссаде не соответствовала VREF=134kt+5 и составляла 148-150kt. Посадка выполнялась с закрылками 30° с выключенным на высоте 50 м автопилотом. Приземление произошло с углом упреждения 3.8° и перегрузкой 1.06 ед. В результате длительного выдерживания и желания посадить ВС мягко, приземление произошло на удалении 814 мот начала ВПП на скорости 139 узлов по прибору при путевой скорости 150 узлов. При этом попутная составляющая ветра на посадке превышала 5 мс, что явилось нарушением РЛЭ. Через 3 сек после приземления, на удалении от начала ВПП 1063 м, экипаж включил реверси в течение 16 сек выполнял пробег по ВПП, используя тормоза в автоматическом режиме. При этом скорость, от момента включения реверса и до его выключения, уменьшилась со 129.5kt до 88kt. На скорости 88kt КВС выключил реверси убрал спойлеры, чем автоматически отключил режим Путевая скорость при выключении реверса составляла 95 узлов, удаление от начала ВПП - 1948 м. Технологией работы экипажа рекомендуется выключать реверсивное устройство на скорости 60 узлов, спойлеры убирать после освобождения ВПП. Продолжая пробег, С через 16 сек после выключения реверса включил его повторно на приборной скорости 61,5 узла и остатке дистанции 387 мс одновременным интенсивным торможением колес. При остатке дистанции 60 м КВС принял решение выполнить маневр по освобождению ВПП, чтобы не выкатиться за ее пределы. Маневр начался на скорости более 30 kt, что не позволило ВС срулить с ВПП по разметке РД. Самолёт левой тележкой шасси повредил ограничительные огни ВПП, продолжая движение по дуге, прокатился по бетонной крышке дренажного колодца, который находится на расстоянии 1 мот жесткого покрытия левой обочины РД-13 и, провалившись в размокший грунт обеими колесами левой тележки шасси, остановился. Реверс был выключен засек до полной остановки самолёта.
ПрофЛС
52
____
ИНЦ
6.09.07,
р-н Хургады
МАРШ
Ту-154М
RA-85612
ОДм неправильн. восприятие показаний приборов
(НРеш)
07930 70299 ОН =8187
ОНТ=4857
ОНД=0
НТД=3900
ППП
Д-ПМУ(*)
Через 20 минут после взлета на высоте м загорелось табло "УРОВЕНЬ МАСЛА" дв. №1 с одновременным загоранием табло "НЕИСПР ДВИГ №1". Указатель ИУ8-1 показывал "0" литров. Для оценки параметров двигателя согласно РЛЭ ТУ п. 8.1.3(3) требуется перевести двигатель на 0.7N, однако бортинженером дв. №1 был переведен на режим малого газа, при этом, по информации экипажа, наблюдался рост температуры масла до Си снижение давления масла ниже 3 кгс/см2. Через 4.5 мин после установки МГ дв.1 экипаж без достаточных оснований принял решение о его выключении. Основным фактором, повлиявшим на решение о выключении двигателя был интенсивный рост Тм. более СВ дальнейшем полет до аэропорта назначения "Домодедово" проходил на двух двигателях. Посадка в аэропорту "Домодедово" произведена благополучно Провоцирующим фактором в принятии такого решения явилось срабатывание табло "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ" №1 при отказе только индикатора масломера. Причиной срабатывания сигнализации "УРОВЕНЬ МАСЛА" с загоранием табло "НЕИСПР ДВИГ №1", явился кратковременный отказ системы измерения уровня масла в баке.
ПрофЛС
ДорабАТ
54
____
ИНЦ
21.09.07,
р-н а/п Хабаровск
(Новый)
МАРШ
Ту-154М
RA-85759
РАС
нарушение схемы выхода, некомплексн. использ. средств самолетовож.
(НАВ)
(НКСвж)
11080 199 ОН =13500
ОНТ=8800
ОНД=0
НТД=6700
ППП
W=10(10/13)
Dv=10000/ В процессе руления экипажу ВС диспетчером СДП были переданы условия выхода из района аэродрома с МКЛ по схеме выхода ARBIT-2D с набором после взлета высоты мс докладом высоты м. Экипаж ВС условия выхода приняло чем подтвердил диспетчеру СДП. После взлета руководитель полетов аэродрома, визуально наблюдая за взлетом, обнаружил, что ВС начало выполнять первый разворот на неустановленном удалении и дал команду диспетчеру ДПК и ДПП о передаче экипажу ВС указаний о наборе высоты по прямой до удаления 14 км от КТА. Экипаж указание диспетчера принял, нов связи стем, что ВС уже находилось в развороте с креном 20° и экипажем была определена дальность 15 км, он продолжил выполнение разворота. Никакие эволюции самолета в данной ситуации не могли вывести его в геоточку начала первого разворота, определенную схемой ARBIT-2D. Полет контролировался диспетчером ДПП и РП, дальнейшее вмешательство в изменение траектории полета со стороны службы движения не производилось.
В пояснительных записках члены экипажа утверждают, что начали выполнение первого разворота на удалении 15 км по ДМЕ, что не соответствует данными объективного контроля УВД. Согласно техническому акту, самолетный дальномер ЗСД-75 №7619, снятый с самолета Ту-154м № 85759 г. по причине проверки работоспособности, превышает допустимую погрешность измерения и к дальнейшей эксплуатации непригоден - Материалы расследования изучить с летным составом Эксплуатанта. С летным составом, эксплуатирующим ВС Ту, повторно изучить п РЛЭ Ту-154М кн - КБ ОАО "Туполев" рассмотреть вопрос об отключении сигнализации "НЕИСПР ДВИГ" на средней приборной доске пилотов от указателя уровня масла.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Организовать проверку летных дел членов экипажей Эксплуатанта на предмет наличия в них документов, подтверждающих профессиональную подготовку лётного состава - Принять меры к приведению организации лётной работы в авиапредприятии в соответствие с требованиями нормативных актов, регулирующих деятельность гражданской авиации - До декабря 2007 года заключить договор с сертифицированной организацией по дешифрированию информации речевого регистратора - При приёме на работу лётного состава тщательно проверять лётные дела ил тные книжки - Ввод встрой КВС производить в строгом соответствии с ППЛС ВС Боинг737 Авиакомпани.
- С руководящими лётным составом изучить обстоятельства и причину данного авиационного инцидента - Организовать дополнительные занятия с лётным составом по изучению действий экипажа при посадке с попутной составляющей ветра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явились слабый теоретический уровень подготовки членов экипажа на данном типе самолёта и низкий уровень взаимодействия, что привело к следующим факторам, приведшим к выкатыванию- снижение по глиссаде на предпосадочной прямой и приземление на скорости более рекомендованной- выключение реверса на скорости более рекомендованной с одновременной уборкой спойлеров в нарушение установленной технологии- отказ системы автоматического торможения из-за неисправности модуля автоматического торможения (Auto Brake Control Module Assy P/N 78169-04 S/N687A);
- несвоевременная реакция экипажа на периодическое высвечивание табло "неисправность системы автоматического торможения" на пробеге и, как следствие, запоздалое применение педалей для торможения воздушного судна- неумение по маркировочным знакам определить расстояние до конца ВПП;
- запоздалое решение на повторное включение реверса- выполнение маневра по освобождению полосы на повышенной скорости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной срабатывания табло "УРОВЕНЬ МАСЛА" и "НЕИСПР ДВИГ №1", явился отказ системы измерения масла СИМ дв. РЕКОМЕНДАЦИИ- 122
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 49
____
ИНЦ
25.07.07,
а/п Внуково
ПОС
B737 скорость полета более рекомендов, скорость касания более расч., разворот на повыш. скорости, несвоевременное вкл./отк. реверса
(НеВыдСк)
(ОшВкл)
20104 40324 40326 404FA
03245 70110 40149 ОН =4897
ОНТ=1053
ОНД=80
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=7000
Заход выполнялся с включенным автопилотом. Скорость на глиссаде не соответствовала VREF=134kt+5 и составляла 148-150kt. Посадка выполнялась с закрылками 30° с выключенным на высоте 50 м автопилотом. Приземление произошло с углом упреждения 3.8° и перегрузкой 1.06 ед. В результате длительного выдерживания и желания посадить ВС мягко, приземление произошло на удалении 814 мот начала ВПП на скорости 139 узлов по прибору при путевой скорости 150 узлов. При этом попутная составляющая ветра на посадке превышала 5 мс, что явилось нарушением РЛЭ. Через 3 сек после приземления, на удалении от начала ВПП 1063 м, экипаж включил реверси в течение 16 сек выполнял пробег по ВПП, используя тормоза в автоматическом режиме. При этом скорость, от момента включения реверса и до его выключения, уменьшилась со 129.5kt до 88kt. На скорости 88kt КВС выключил реверси убрал спойлеры, чем автоматически отключил режим Путевая скорость при выключении реверса составляла 95 узлов, удаление от начала ВПП - 1948 м. Технологией работы экипажа рекомендуется выключать реверсивное устройство на скорости 60 узлов, спойлеры убирать после освобождения ВПП. Продолжая пробег, С через 16 сек после выключения реверса включил его повторно на приборной скорости 61,5 узла и остатке дистанции 387 мс одновременным интенсивным торможением колес. При остатке дистанции 60 м КВС принял решение выполнить маневр по освобождению ВПП, чтобы не выкатиться за ее пределы. Маневр начался на скорости более 30 kt, что не позволило ВС срулить с ВПП по разметке РД. Самолёт левой тележкой шасси повредил ограничительные огни ВПП, продолжая движение по дуге, прокатился по бетонной крышке дренажного колодца, который находится на расстоянии 1 мот жесткого покрытия левой обочины РД-13 и, провалившись в размокший грунт обеими колесами левой тележки шасси, остановился. Реверс был выключен засек до полной остановки самолёта.
ПрофЛС
52
____
ИНЦ
6.09.07,
р-н Хургады
МАРШ
Ту-154М
RA-85612
ОДм неправильн. восприятие показаний приборов
(НРеш)
07930 70299 ОН =8187
ОНТ=4857
ОНД=0
НТД=3900
ППП
Д-ПМУ(*)
Через 20 минут после взлета на высоте м загорелось табло "УРОВЕНЬ МАСЛА" дв. №1 с одновременным загоранием табло "НЕИСПР ДВИГ №1". Указатель ИУ8-1 показывал "0" литров. Для оценки параметров двигателя согласно РЛЭ ТУ п. 8.1.3(3) требуется перевести двигатель на 0.7N, однако бортинженером дв. №1 был переведен на режим малого газа, при этом, по информации экипажа, наблюдался рост температуры масла до Си снижение давления масла ниже 3 кгс/см2. Через 4.5 мин после установки МГ дв.1 экипаж без достаточных оснований принял решение о его выключении. Основным фактором, повлиявшим на решение о выключении двигателя был интенсивный рост Тм. более СВ дальнейшем полет до аэропорта назначения "Домодедово" проходил на двух двигателях. Посадка в аэропорту "Домодедово" произведена благополучно Провоцирующим фактором в принятии такого решения явилось срабатывание табло "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ" №1 при отказе только индикатора масломера. Причиной срабатывания сигнализации "УРОВЕНЬ МАСЛА" с загоранием табло "НЕИСПР ДВИГ №1", явился кратковременный отказ системы измерения уровня масла в баке.
ПрофЛС
ДорабАТ
54
____
ИНЦ
21.09.07,
р-н а/п Хабаровск
(Новый)
МАРШ
Ту-154М
RA-85759
РАС
нарушение схемы выхода, некомплексн. использ. средств самолетовож.
(НАВ)
(НКСвж)
11080 199 ОН =13500
ОНТ=8800
ОНД=0
НТД=6700
ППП
W=10(10/13)
Dv=10000/ В процессе руления экипажу ВС диспетчером СДП были переданы условия выхода из района аэродрома с МКЛ по схеме выхода ARBIT-2D с набором после взлета высоты мс докладом высоты м. Экипаж ВС условия выхода приняло чем подтвердил диспетчеру СДП. После взлета руководитель полетов аэродрома, визуально наблюдая за взлетом, обнаружил, что ВС начало выполнять первый разворот на неустановленном удалении и дал команду диспетчеру ДПК и ДПП о передаче экипажу ВС указаний о наборе высоты по прямой до удаления 14 км от КТА. Экипаж указание диспетчера принял, нов связи стем, что ВС уже находилось в развороте с креном 20° и экипажем была определена дальность 15 км, он продолжил выполнение разворота. Никакие эволюции самолета в данной ситуации не могли вывести его в геоточку начала первого разворота, определенную схемой ARBIT-2D. Полет контролировался диспетчером ДПП и РП, дальнейшее вмешательство в изменение траектории полета со стороны службы движения не производилось.
В пояснительных записках члены экипажа утверждают, что начали выполнение первого разворота на удалении 15 км по ДМЕ, что не соответствует данными объективного контроля УВД. Согласно техническому акту, самолетный дальномер ЗСД-75 №7619, снятый с самолета Ту-154м № 85759 г. по причине проверки работоспособности, превышает допустимую погрешность измерения и к дальнейшей эксплуатации непригоден - Материалы расследования изучить с летным составом Эксплуатанта. С летным составом, эксплуатирующим ВС Ту, повторно изучить п РЛЭ Ту-154М кн - КБ ОАО "Туполев" рассмотреть вопрос об отключении сигнализации "НЕИСПР ДВИГ" на средней приборной доске пилотов от указателя уровня масла.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Организовать проверку летных дел членов экипажей Эксплуатанта на предмет наличия в них документов, подтверждающих профессиональную подготовку лётного состава - Принять меры к приведению организации лётной работы в авиапредприятии в соответствие с требованиями нормативных актов, регулирующих деятельность гражданской авиации - До декабря 2007 года заключить договор с сертифицированной организацией по дешифрированию информации речевого регистратора - При приёме на работу лётного состава тщательно проверять лётные дела ил тные книжки - Ввод встрой КВС производить в строгом соответствии с ППЛС ВС Боинг737 Авиакомпани.
- С руководящими лётным составом изучить обстоятельства и причину данного авиационного инцидента - Организовать дополнительные занятия с лётным составом по изучению действий экипажа при посадке с попутной составляющей ветра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явились слабый теоретический уровень подготовки членов экипажа на данном типе самолёта и низкий уровень взаимодействия, что привело к следующим факторам, приведшим к выкатыванию- снижение по глиссаде на предпосадочной прямой и приземление на скорости более рекомендованной- выключение реверса на скорости более рекомендованной с одновременной уборкой спойлеров в нарушение установленной технологии- отказ системы автоматического торможения из-за неисправности модуля автоматического торможения (Auto Brake Control Module Assy P/N 78169-04 S/N687A);
- несвоевременная реакция экипажа на периодическое высвечивание табло "неисправность системы автоматического торможения" на пробеге и, как следствие, запоздалое применение педалей для торможения воздушного судна- неумение по маркировочным знакам определить расстояние до конца ВПП;
- запоздалое решение на повторное включение реверса- выполнение маневра по освобождению полосы на повышенной скорости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной срабатывания табло "УРОВЕНЬ МАСЛА" и "НЕИСПР ДВИГ №1", явился отказ системы измерения масла СИМ дв. РЕКОМЕНДАЦИИ- 122
-