Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 370
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
ИзмРЛЭ
Проч
135
____
ИНЦ
5.02.12,
р-н п.п.
Витим
МАРШ
Ми-8Т
RA-24435
ПлДЛ
исправность/ работоспос. не проверена
(НПров)
05210 ОН =5775
ОНТ=5775
ОНД=2580
НТД=2580
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000/ На промежуточной посадке бортмеханик закрывал входную сдвижную дверь с усилием. Не выяснив причину заедания, не доложив КВС, продолжили выполнение полёта. При осмотре салона в полете обнаружился перекос двери, обрыв переднего и заднего узлов навески двери и выход обоих опорных роликов из зацепления с нижней направляющей, о чем б/механик доложил КВС. КВС, не доложив службе УВД, принял решение о завершении выполнения задания и усилении контроля за входной дверью. Через 5-7 минут полета произошел самопроизвольный сброс двери. КВС принял решение сделать несколько заходов с целью обнаружения двери и продолжить полет до подбазы Витим. Дверь не обнаружена. Посадка произведена благополучно.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента с вертолетом Ми-8Т RA-24435 явился самопроизвольный срыв двери в полетев сочетании следующих факторов:
-неправильная оценка бортмехаником работоспособности сдвижной двери;
-выход роликов из зацепления с нижней направляющей рельсой с последующим разрушением верхних узлов навески двери.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с летными инженерно-техническим персоналом эксплуатирующим вертолеты Ми-8Т.
- ОТК ИАС МАП провести разовую проверку состояния клепального соединения кронштейнов узлов навески двери, атак же целостность, чистоту и отсутствие посторонних предметов на нижней направляющей - НЦ АСП под роспись изучить с ИТП, выполняющим ТО вертолетов вне базы, раздел 9 Руководства по деятельности ИАС МАП.
- Повторно изучить с лётным составом, эксплуатирующим вертолёты Ми, и их модификации, РЛЭ - раздел " техническая подготовка к полёту".
- Обстоятельства авиационного события изучить с инженерно-техническим персоналом ил тным составом - Внести изменения в РЛЭ вертолета Ми-26Т в части определения порядка осмотра ВС на промежуточном аэродроме командиром вертолета по маршруту осмотра бортинженера для дополнительного контроля за закрытием лючков и капотов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явился возврат вертолета в аэропорт вылета из-за открытия в полете правой крышки редукторного отсека ВР-8. Открытие правой крышки редукторного отсека ВР-8 произошло в результате неполного закрытия замков при выполнении оперативного технического обслуживания.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Произвести разовый осмотр крышек, узлов их крепления и работоспособность замков крышек двигательного, редукторного, вентиляторного и концевого отсеков. Отсутствие на капотах механических повреждений - Дополнить пункт 1 технологической карты №1.02.13 осмотр крышек капота двигателей, вентилятора, главного редуктора, концевого отсека производить в их ненагруженном состоянии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инцидент произошёл в результате незакрытия люка заземления и ШРАПа бортинженером и невыполнения бортинженером листа контрольного осмотра.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной повреждения лакокрасочного покрытия лопастей несущего винта явилось касание ими аэродинамического гребня.
Причиной касания явилось запоздалое отклонение ручки управления от себя приуменьшении шага HB после действий КВС по уменьшению длины пробега из-за появления животных на ВПП вследствие отсутствия ограждения аэродрома н.п. Куаджок.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины события изучить с лётным, командно-лётным, инструкторскими инженерно-техническим персоналом авиапредприятий эксплуатирующих вертолеты Ми - Летному составу авиапредприятий эксплуатирующих вертолеты Ми повторно изучить пункт РЛЭ "Посадка с пробегом - Командно-летному составу авиапредприятий провести занятия с экипажами ВС по теме "первоначальные действия экипажа при авиационном событии - Авиакомпаниям при заключении договоров на авиационное обслуживание миротворческих миссий ООН требовать от заказчика подготовок посадочных площадок к выполнению на них полетов без угрозы безопасности полетов наличие ограждения и охраны- 113
-
МодБСОП
СовТЭ АТ
ИнстрДок
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явились
- некачественное выполнение работ по подготовке к полету самолета после обнаружения негерметичности остекления пилотской кабины (обильная капельная течь воды на штурвальные колонки и кнопки "СПУ", "Радио- принятие экипажем самолета решения о выполнении полета, несмотря на неустойчивую радиосвязь в процессе подготовки к вылету и при рулении.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом авиакомпании - В целях предупреждения отказов радиосвязного оборудования необходимо исключить случаи попадания воды на агрегаты и коммутационную аппаратуру в кабине из-за негерметичности остекления - В Регламент технического обслуживания РО часть 2 самолета Ту, раздел "Сезонное техническое обслуживание" внести дополнение "Произвести проверку герметичности остекления пилотской кабины методом "
"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причина инцидента - выкатывание ВС за пределы ИВПП при прекращении взлета, после определения экипажем отказного состояния правого двигателя по загоранию красного аварийного табло "помпаж", вследствие принятия КВС ошибочного решения на прекращение взлета и недостаточного взаимодействия в экипаже. РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы расследования довести до экипажей ВС эксплуатанта, выполняющих полеты на самолетах 1 - 3 классов.
- Внести дополнение в программу тренажерной подготовки экипажей самолетов Як в части повышения уровня отработки навыков по выполнению прекращения и продолженного полета. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Отказ й гидросистемы произошёл вследствие разрушения гидрошланга подвода гидрожидкости к РП-59 выпуска средних интерцепторов,которое было вызвано интенсивным коррозионным поражением силовых металлооплеток в районе заделки рукава в наконечнику муфты с угловым ниппелем. Возникновение коррозии на силовых металлооплетках было обусловлено отсутствием защиты периферийных участков рукава шланга у торцов муфт заделки. Недопустимый изгиб рукава у торца муфты с угловым ниппелем способствовал ускоренному разрушению и локализации места разрушения. Приземление самолёта произошло с перелётом фиксированной зоны приземлениям) на удалении мот входного порога ИВПП, на повышенной по отношению к рекомендованной РЛЭ для угла выпуска закрылков 36 градусов и приборной скорости V=260 км/час. В условиях небольшого запаса посадочной дистанции данное обстоятельство наиболее вероятно могло повлиять на степень интенсивности использования аварийного торможения экипажем на начальном этапе пробега. Разрушение авиашин 930x305 модель А основных стоек шасси было вызвано воздействием на них нерасчетных нагрузок в процессе аварийного торможения.
Проч
135
____
ИНЦ
5.02.12,
р-н п.п.
Витим
МАРШ
Ми-8Т
RA-24435
ПлДЛ
исправность/ работоспос. не проверена
(НПров)
05210 ОН =5775
ОНТ=5775
ОНД=2580
НТД=2580
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000/ На промежуточной посадке бортмеханик закрывал входную сдвижную дверь с усилием. Не выяснив причину заедания, не доложив КВС, продолжили выполнение полёта. При осмотре салона в полете обнаружился перекос двери, обрыв переднего и заднего узлов навески двери и выход обоих опорных роликов из зацепления с нижней направляющей, о чем б/механик доложил КВС. КВС, не доложив службе УВД, принял решение о завершении выполнения задания и усилении контроля за входной дверью. Через 5-7 минут полета произошел самопроизвольный сброс двери. КВС принял решение сделать несколько заходов с целью обнаружения двери и продолжить полет до подбазы Витим. Дверь не обнаружена. Посадка произведена благополучно.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента с вертолетом Ми-8Т RA-24435 явился самопроизвольный срыв двери в полетев сочетании следующих факторов:
-неправильная оценка бортмехаником работоспособности сдвижной двери;
-выход роликов из зацепления с нижней направляющей рельсой с последующим разрушением верхних узлов навески двери.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с летными инженерно-техническим персоналом эксплуатирующим вертолеты Ми-8Т.
- ОТК ИАС МАП провести разовую проверку состояния клепального соединения кронштейнов узлов навески двери, атак же целостность, чистоту и отсутствие посторонних предметов на нижней направляющей - НЦ АСП под роспись изучить с ИТП, выполняющим ТО вертолетов вне базы, раздел 9 Руководства по деятельности ИАС МАП.
- Повторно изучить с лётным составом, эксплуатирующим вертолёты Ми, и их модификации, РЛЭ - раздел " техническая подготовка к полёту".
- Обстоятельства авиационного события изучить с инженерно-техническим персоналом ил тным составом - Внести изменения в РЛЭ вертолета Ми-26Т в части определения порядка осмотра ВС на промежуточном аэродроме командиром вертолета по маршруту осмотра бортинженера для дополнительного контроля за закрытием лючков и капотов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явился возврат вертолета в аэропорт вылета из-за открытия в полете правой крышки редукторного отсека ВР-8. Открытие правой крышки редукторного отсека ВР-8 произошло в результате неполного закрытия замков при выполнении оперативного технического обслуживания.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Произвести разовый осмотр крышек, узлов их крепления и работоспособность замков крышек двигательного, редукторного, вентиляторного и концевого отсеков. Отсутствие на капотах механических повреждений - Дополнить пункт 1 технологической карты №1.02.13 осмотр крышек капота двигателей, вентилятора, главного редуктора, концевого отсека производить в их ненагруженном состоянии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инцидент произошёл в результате незакрытия люка заземления и ШРАПа бортинженером и невыполнения бортинженером листа контрольного осмотра.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной повреждения лакокрасочного покрытия лопастей несущего винта явилось касание ими аэродинамического гребня.
Причиной касания явилось запоздалое отклонение ручки управления от себя приуменьшении шага HB после действий КВС по уменьшению длины пробега из-за появления животных на ВПП вследствие отсутствия ограждения аэродрома н.п. Куаджок.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины события изучить с лётным, командно-лётным, инструкторскими инженерно-техническим персоналом авиапредприятий эксплуатирующих вертолеты Ми - Летному составу авиапредприятий эксплуатирующих вертолеты Ми повторно изучить пункт РЛЭ "Посадка с пробегом - Командно-летному составу авиапредприятий провести занятия с экипажами ВС по теме "первоначальные действия экипажа при авиационном событии - Авиакомпаниям при заключении договоров на авиационное обслуживание миротворческих миссий ООН требовать от заказчика подготовок посадочных площадок к выполнению на них полетов без угрозы безопасности полетов наличие ограждения и охраны- 113
-
Таблица А, продолжение 3 из 3.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 167
____
ИНЦ
31.03.14,
п.п. Буния
ЗАХ
Ми-8МТВ
RA-22517
ПлДЛ
незакрытие; невнимательность ОН =5215
ОНТ=4017
ОНД=0
НТД=1165
ППП
Д-ПМУ(*)
При заходе перед посадкой из-за воздействия вибрации и тряски произошло самопроизвольное открытие грузовых створок вертолёта, т.к. бортмеханик перед вылетом не убедился в фиксации замка створок. Обнаружено усталостное разрушение резьбы регулировочного болта замка (из-за воздействия на него критических нагрузок входе самопроизвольного открытия замка).
Ош-
>Отк
Проч
187
____
С.ИНЦ
11.09.15,
на маршруте
МАРШ
Ми-8МТВ
RA-25477
Дконс неиспользование ПОС ош. оценка метеообст.
(ЭкспАТ)
(ОцМО)
072 40484 ОН =6930
ОНТ=6930
ОНД=3030
НТД=3030
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4(4/9)
Dv=10000/ дождь В полете на Нм произошел отказ правого, а затем левого двигателей. Сигнализатор обледенения не срабатывал. Экипаж произвел запуск левого двигателя (вышел на взлетный режима затем - правого двигателя (вышел только на режим МГ. Потеря высоты составила около м. Экипаж произвел вынужденную посадку на площадку подобранную с воздуха. При осмотре ВС на лопатках ВНА ив зонах "I" и "II" рабочих лопаток первой ступени компрессора правой СУ обнаружены следы забоин, вмятин, надрывов и деформаций профилей конструкции лопаток глубиной до 10 мм и по всему периметру окружности. Данные повреждения на лопатках встречаются после срыва льда и попадания его в тракт двигателя.
Ош-
>Отк
СовЛЭ АТ
Проч
- Материалы расследования изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом авиакомпаний, эксплуатирующих вертолеты Ми-8МТВ-1 с двигателями ТВ3-117ВМ.
- Полеты при наличии облачности, тумана, снегопада, дождя, мороси (условия возможного обледенения) при показаниях термометра ТВ-45 +8° Си ниже выполнять с включенным в ручном режиме обогревом ПОС двигателей и ПЗУ (при их наличии. Включать ПОС двигателей и ПЗУ необходимо перед входом в указанные условия - Проверку работоспособности ПОС на земле при температуре наружного воздуха +Си выше производить при наличии других условий возможного обледенения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной вынужденной посадки ВС на площадку подобранную с воздуха явилось самовыключение обоих двигателей из-за обледенение лопаток ВНА, лопаток й ступени компрессора и не включении ручного режима ПОС двигателей экипажем.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось усталостное разрушение резьбовой части регулировочного болта вместе вворачивания его в корпус поперечного стяжного замка. Усталостное разрушение резьбовой части регулировочного болта поперечного замка произошло из-за воздействия на него нерасчетных нагрузок по причине самопроизвольного открытия продольного замка створок.Причиной самопроизвольного открытия продольного замка створок явилось его неполное закрытие. Неполное закрытие продольного замка створок явилось следствием некачественной подготовки ВС к полетам бортмехаником в аэропорту Энтеббе (государство Уганда).
РЕКОМЕНДАЦИИ
Обстоятельства авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС всех модификаций Ми с грузовыми створками- 114
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 167
____
ИНЦ
31.03.14,
п.п. Буния
ЗАХ
Ми-8МТВ
RA-22517
ПлДЛ
незакрытие; невнимательность ОН =5215
ОНТ=4017
ОНД=0
НТД=1165
ППП
Д-ПМУ(*)
При заходе перед посадкой из-за воздействия вибрации и тряски произошло самопроизвольное открытие грузовых створок вертолёта, т.к. бортмеханик перед вылетом не убедился в фиксации замка створок. Обнаружено усталостное разрушение резьбы регулировочного болта замка (из-за воздействия на него критических нагрузок входе самопроизвольного открытия замка).
Ош-
>Отк
Проч
187
____
С.ИНЦ
11.09.15,
на маршруте
МАРШ
Ми-8МТВ
RA-25477
Дконс неиспользование ПОС ош. оценка метеообст.
(ЭкспАТ)
(ОцМО)
072 40484 ОН =6930
ОНТ=6930
ОНД=3030
НТД=3030
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4(4/9)
Dv=10000/ дождь В полете на Нм произошел отказ правого, а затем левого двигателей. Сигнализатор обледенения не срабатывал. Экипаж произвел запуск левого двигателя (вышел на взлетный режима затем - правого двигателя (вышел только на режим МГ. Потеря высоты составила около м. Экипаж произвел вынужденную посадку на площадку подобранную с воздуха. При осмотре ВС на лопатках ВНА ив зонах "I" и "II" рабочих лопаток первой ступени компрессора правой СУ обнаружены следы забоин, вмятин, надрывов и деформаций профилей конструкции лопаток глубиной до 10 мм и по всему периметру окружности. Данные повреждения на лопатках встречаются после срыва льда и попадания его в тракт двигателя.
Ош-
>Отк
СовЛЭ АТ
Проч
- Материалы расследования изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом авиакомпаний, эксплуатирующих вертолеты Ми-8МТВ-1 с двигателями ТВ3-117ВМ.
- Полеты при наличии облачности, тумана, снегопада, дождя, мороси (условия возможного обледенения) при показаниях термометра ТВ-45 +8° Си ниже выполнять с включенным в ручном режиме обогревом ПОС двигателей и ПЗУ (при их наличии. Включать ПОС двигателей и ПЗУ необходимо перед входом в указанные условия - Проверку работоспособности ПОС на земле при температуре наружного воздуха +Си выше производить при наличии других условий возможного обледенения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной вынужденной посадки ВС на площадку подобранную с воздуха явилось самовыключение обоих двигателей из-за обледенение лопаток ВНА, лопаток й ступени компрессора и не включении ручного режима ПОС двигателей экипажем.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось усталостное разрушение резьбовой части регулировочного болта вместе вворачивания его в корпус поперечного стяжного замка. Усталостное разрушение резьбовой части регулировочного болта поперечного замка произошло из-за воздействия на него нерасчетных нагрузок по причине самопроизвольного открытия продольного замка створок.Причиной самопроизвольного открытия продольного замка створок явилось его неполное закрытие. Неполное закрытие продольного замка створок явилось следствием некачественной подготовки ВС к полетам бортмехаником в аэропорту Энтеббе (государство Уганда).
РЕКОМЕНДАЦИИ
Обстоятельства авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС всех модификаций Ми с грузовыми створками- 114
-
Тип
соб.
Дата, место
события
ЭТАП
Тип ВС,
бортовой
номер
Отказ
систем
Вид нарушения
экип.
Причины
/
факторы
Стаж, налет
КВС
Условия полета,
Метео
Описание события 2
3 4
5 6
7 8
9 1
____
ИНЦ
4.01.05,
р-н Нальчика
МАРШ
Як-42
RA-42355
СВ
недостат. предполет. подг.
нарушение схемы зах.на посадку
(ПодгП)
(НАВ)
02320 199 ОН =7403
ОНТ=4394
ОНД=3418
НТД=3418
ППП
Д-ПМУ(*)
Через 10 минут после взлета в 10:15 МСК на Нм произошел отказ радиостанции №1. Экипаж перешел на радиостанцию № 2 и продолжил полет. С
12:00 полет выполнялся в условиях полного отказа радиосвязи. Связь с экипажем восстановилась в 12:33 на канале диспетчера "Быково-круг1", АДЦ. Диспетчер "Быково - круг 1", практически за 2 мин до посадки ВС, выдал экипажу условия и разрешение на производство посадки В процессе снижения и выполнения схемы внеочередного захода на посадку в условиях отказавшей радиосвязи экипаж допустил многочисленные нарушения схемы внеочередного захода, снижение ВС происходило с произвольными курсами, нарушая при этом зоны аэропортов Домодедово, Внуково, Раменское.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
2
____
С.ИНЦ
1.03.05,
а/п Хабаровск
ВЗЛ
Ту-214
RA-64503
СУС
положение
РН не соотв. рекоменд.
вылет на неисправн. воздушном судне;
(НПров)
(НРеш)
02722 70120 70160 40466 ОН =10600
ОНТ=1129
ОНД=3800
НТД=119
Д-ПМУ(*)
Перед взлетом в а/п Хабаровск экипаж не стриммировал руль направления в нейтральное положение. При выполнении листов контрольного осмотра и карты контрольной проверки перед выруливанием ив процессе руления на предварительный старт экипаж не убедился в нейтральном положении руля направления. При установке педалей в нейтральное положение отклонение руля направления составило, в среднем верхней половины РН - 11,3°, нижней половины РН -
10,5°. вправо. На исполнительном старте, при отсутствии нейтрального положения руля направления и доклада бортинженера об отказах и неисправностях в работе систем ВС,КВС принял решение на выполнение взлета. На разбеге, при срабатывании сигнализации "Неготов взлёту" поданным ПИ , что отрицалось членами экипажа при опросе, КВС принял решение на продолжение взлета.
После набора эшелонам экипаж выполнил дополнительные расчёты запаса топлива с учетом увеличения расхода топлива на 20% в крейсерском полёте и принял решение о возврате на аэродром вылета Хабаровск, о чём доложил службе УВД. В процессе снижения с включённым автопилотом и возвращении миништурвала в положение, соответствующее отклонению менее х мм (по материалам анализа СПИ) система АСШУ устранила отклонение руля направления вправо до нейтрального, что позволило дальнейший полёт продолжить без крена и скольжения.
МодБСОП
ИнстрДок
ИзмРЛЭ
Проч
- Материалы инцидента с самолетом ТУ RA-64503 изучить с летным составом и ИТС, эксплуатирующим самолеты ТУ- ОАО "Туполев" разработать мероприятия по защите концевых выключателей от случайных механических воздействий- Эксплуатационным предприятиям, до устранения конструктивно- производственного недостатка щитка триммирования ОЗ1.12.32-213, дополнить руководство по эксплуатации в части обязательной проверки системы ручного триммирования после проведения работ по замене пульта управления СО -72.
- ОАО "Туполев" дополнить РЛЭ пунктом о проверке работы ручного триммирования перед вылетом.
Таблица А. Данные АСОБП по инцидентам с самолетами 1-3 классов, связанным с ошибками экипажа, спровоцированными отказами авиационной техники
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расследование проведено не качественно.
Отказавшие изделия приемопередатчик УКВ р/с №1 "Баклан" и блок БВ-31 УКВ р/с №2 "Баклан" на исследование в ГЦ БП ВТ не отправлялись.
Из-за неудовлетворительного расследования не установлена причина отказа изделий и ответственные лица, вследствие чего исключена профилактика подобных отказов.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования довести до летного, диспетчерского и инженерно-технического состава- Обстоятельства и причину инцидента изучить с летными диспетчерским составом под роспись.
- Провести дополнительные занятия с летными диспетчерским составом по особенностям выполнения полета, захода на посадку и посадки при полном отказе радиосвязи в различных погодных условиях, особое внимание при этом обратить на полеты в Московской зоне ЕС ОВД.
- При тренировках на комплексном тренажере обращать особое внимание на отработку навыков захода на посадку по схеме внеочередного захода в условиях отказа радиосвязи, особенно в аэропортах Московской зоны.
- Регулярно проводить занятия с летным составом по отработке навыков приема азбуки Морзе на слух.
- Рассмотреть вопрос о внесении дополнений в "Инструкцию по использованию Московской зоны ЕС ОВД РФ, введенную в действие ДГШ ВВС № 123/17/840 от г, на предмет введения ограничений на полеты ВС в Московской зоне с отказавшей связью- Провести предварительные подготовки с летным составом, на которых методом "розыгрыша полета" разобрать все особенности выполнения полетов, заходов на посадку и посадок в аэропортах Московской зоны, особое внимание при этом обратить на действия экипажей в условиях возникновения особых случаев в полете. При необходимости спланировать контрольные полеты с проверяющим в Московскую зону ЕС ОВД.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явился взлет самолета с отклонением рулевых поверхностей, несоответствующих взлетному положению (угол отклонения руля направления 10,5°); возникновение кренения самолета вправо, компенсация которого привела к завышенному расходу топлива, что не обеспечивало выполнение полетного задания и потребовало вынужденного возврата в аэропорт вылета. Отклонение руля направления на 10,5° вправо при нейтральном положении педалей, явилось следствием его установки в данное положение экипажем при проверке ручного триммирования перед вылетом. Экипаж не имел возможности на земле установить руль направления в нейтральное положение из-за наличия отказав системе ручного триммирования руля направления в работе на левый ход, выразившегося в нарушении обжатия концевого выключателя П-22-2В поз. 02290-S14 щитка триммирования 031.12.32213 из-за постороннего механического воздействие на элементы упругого упора в эксплуатации при монтажно-демонтажных работах по замене пульта управления СО из-за наличия конструктивно-производственного недостатка как щитка триммирования, таки компоновки органов управления на центральном пульте пилотов;
Экипаж в нарушение п. 4.21(6) РЛЭ Ту принял непродуманное решение и произвел взлет на неисправном воздушном судне с работающей сигнализацией "Неготов к взлету".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 115
-
соб.
Дата, место
события
ЭТАП
Тип ВС,
бортовой
номер
Отказ
систем
Вид нарушения
экип.
Причины
/
факторы
Стаж, налет
КВС
Условия полета,
Метео
Описание события 2
3 4
5 6
7 8
9 1
____
ИНЦ
4.01.05,
р-н Нальчика
МАРШ
Як-42
RA-42355
СВ
недостат. предполет. подг.
нарушение схемы зах.на посадку
(ПодгП)
(НАВ)
02320 199 ОН =7403
ОНТ=4394
ОНД=3418
НТД=3418
ППП
Д-ПМУ(*)
Через 10 минут после взлета в 10:15 МСК на Нм произошел отказ радиостанции №1. Экипаж перешел на радиостанцию № 2 и продолжил полет. С
12:00 полет выполнялся в условиях полного отказа радиосвязи. Связь с экипажем восстановилась в 12:33 на канале диспетчера "Быково-круг1", АДЦ. Диспетчер "Быково - круг 1", практически за 2 мин до посадки ВС, выдал экипажу условия и разрешение на производство посадки В процессе снижения и выполнения схемы внеочередного захода на посадку в условиях отказавшей радиосвязи экипаж допустил многочисленные нарушения схемы внеочередного захода, снижение ВС происходило с произвольными курсами, нарушая при этом зоны аэропортов Домодедово, Внуково, Раменское.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
2
____
С.ИНЦ
1.03.05,
а/п Хабаровск
ВЗЛ
Ту-214
RA-64503
СУС
положение
РН не соотв. рекоменд.
вылет на неисправн. воздушном судне;
(НПров)
(НРеш)
02722 70120 70160 40466 ОН =10600
ОНТ=1129
ОНД=3800
НТД=119
Д-ПМУ(*)
Перед взлетом в а/п Хабаровск экипаж не стриммировал руль направления в нейтральное положение. При выполнении листов контрольного осмотра и карты контрольной проверки перед выруливанием ив процессе руления на предварительный старт экипаж не убедился в нейтральном положении руля направления. При установке педалей в нейтральное положение отклонение руля направления составило, в среднем верхней половины РН - 11,3°, нижней половины РН -
10,5°. вправо. На исполнительном старте, при отсутствии нейтрального положения руля направления и доклада бортинженера об отказах и неисправностях в работе систем ВС,КВС принял решение на выполнение взлета. На разбеге, при срабатывании сигнализации "Неготов взлёту" поданным ПИ , что отрицалось членами экипажа при опросе, КВС принял решение на продолжение взлета.
После набора эшелонам экипаж выполнил дополнительные расчёты запаса топлива с учетом увеличения расхода топлива на 20% в крейсерском полёте и принял решение о возврате на аэродром вылета Хабаровск, о чём доложил службе УВД. В процессе снижения с включённым автопилотом и возвращении миништурвала в положение, соответствующее отклонению менее х мм (по материалам анализа СПИ) система АСШУ устранила отклонение руля направления вправо до нейтрального, что позволило дальнейший полёт продолжить без крена и скольжения.
МодБСОП
ИнстрДок
ИзмРЛЭ
Проч
- Материалы инцидента с самолетом ТУ RA-64503 изучить с летным составом и ИТС, эксплуатирующим самолеты ТУ- ОАО "Туполев" разработать мероприятия по защите концевых выключателей от случайных механических воздействий- Эксплуатационным предприятиям, до устранения конструктивно- производственного недостатка щитка триммирования ОЗ1.12.32-213, дополнить руководство по эксплуатации в части обязательной проверки системы ручного триммирования после проведения работ по замене пульта управления СО -72.
- ОАО "Туполев" дополнить РЛЭ пунктом о проверке работы ручного триммирования перед вылетом.
Таблица А. Данные АСОБП по инцидентам с самолетами 1-3 классов, связанным с ошибками экипажа, спровоцированными отказами авиационной техники
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расследование проведено не качественно.
Отказавшие изделия приемопередатчик УКВ р/с №1 "Баклан" и блок БВ-31 УКВ р/с №2 "Баклан" на исследование в ГЦ БП ВТ не отправлялись.
Из-за неудовлетворительного расследования не установлена причина отказа изделий и ответственные лица, вследствие чего исключена профилактика подобных отказов.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования довести до летного, диспетчерского и инженерно-технического состава- Обстоятельства и причину инцидента изучить с летными диспетчерским составом под роспись.
- Провести дополнительные занятия с летными диспетчерским составом по особенностям выполнения полета, захода на посадку и посадки при полном отказе радиосвязи в различных погодных условиях, особое внимание при этом обратить на полеты в Московской зоне ЕС ОВД.
- При тренировках на комплексном тренажере обращать особое внимание на отработку навыков захода на посадку по схеме внеочередного захода в условиях отказа радиосвязи, особенно в аэропортах Московской зоны.
- Регулярно проводить занятия с летным составом по отработке навыков приема азбуки Морзе на слух.
- Рассмотреть вопрос о внесении дополнений в "Инструкцию по использованию Московской зоны ЕС ОВД РФ, введенную в действие ДГШ ВВС № 123/17/840 от г, на предмет введения ограничений на полеты ВС в Московской зоне с отказавшей связью- Провести предварительные подготовки с летным составом, на которых методом "розыгрыша полета" разобрать все особенности выполнения полетов, заходов на посадку и посадок в аэропортах Московской зоны, особое внимание при этом обратить на действия экипажей в условиях возникновения особых случаев в полете. При необходимости спланировать контрольные полеты с проверяющим в Московскую зону ЕС ОВД.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явился взлет самолета с отклонением рулевых поверхностей, несоответствующих взлетному положению (угол отклонения руля направления 10,5°); возникновение кренения самолета вправо, компенсация которого привела к завышенному расходу топлива, что не обеспечивало выполнение полетного задания и потребовало вынужденного возврата в аэропорт вылета. Отклонение руля направления на 10,5° вправо при нейтральном положении педалей, явилось следствием его установки в данное положение экипажем при проверке ручного триммирования перед вылетом. Экипаж не имел возможности на земле установить руль направления в нейтральное положение из-за наличия отказав системе ручного триммирования руля направления в работе на левый ход, выразившегося в нарушении обжатия концевого выключателя П-22-2В поз. 02290-S14 щитка триммирования 031.12.32213 из-за постороннего механического воздействие на элементы упругого упора в эксплуатации при монтажно-демонтажных работах по замене пульта управления СО из-за наличия конструктивно-производственного недостатка как щитка триммирования, таки компоновки органов управления на центральном пульте пилотов;
Экипаж в нарушение п. 4.21(6) РЛЭ Ту принял непродуманное решение и произвел взлет на неисправном воздушном судне с работающей сигнализацией "Неготов к взлету".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 115
-
Таблица А, продолжение 1 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 3
____
ИНЦ
11.04.05,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
Ту-134А
RA-65127
СВ
вылет на неисправн. воздушном судне;
(НРеш)
02320 50206 ОН =10000
ОНТ=7800
ОНД=6900
НТД=4800
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=5000/ дождь При рулении , на предварительном старте, произошел сбой в работе радиосвязи с последующим её восстановлением. Экипаж произвел взлет. После взлета экипаж не смог выйти на связь с диспетчером УВД "Домодедово-Круг" и командир принял решение выполнять полет по кругу на высоте 800 метров согласно схеме полета при потере радиосвязи в аэропорту Домодедово. Был включен сигнал "Авария" на СОМ. Выход на связь на аварийной частоте результатов не дал. На частоте ДПРМ 437 кГц речевая информация от служб УВД также отсутствовала. Экипаж принял решение о производстве посадки в аэропорту вылета Домодедово, На четвертом развороте на пульте управления УКВ № 2 была установлена частота 119,7 МГц диспетчера УВД "Домодедово-Вышка" и услышана фраза "Шестьдесят пять сто двадцать семь. Далее связь была прервана. Экипаж произвел посадку благополучно. При выруливании с ВПП экипаж принял информацию от диспетчера УВД : " 65127. у вас тангента зажата.
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Проч
8
____
ИНЦ
21.06.05,
а/п Внуково
ВЗЛ
Як-42Д
RA-42437
ОДк
Ошиб. решение о прекращении взлета, недост. взаимодейст. в экипаже.
(НРеш)
(ВзмдЭк)
072 992 ОН =3798
ОНТ=2258
ОНД=370
НТД=370
ППП
Д-ПМУ(*)
W=8 Wz=7
Dv=10000/ дождь При взлете "с тормозов" в а/п Внуково на разбеге через 1 сек после доклада БМ о скорости "190, рубеж" поступил доклад ВП "Помпаж правого. Помпаж правого двигателя произошел вследствие попадания воды в его газовоздушный тракт. Доклад об отказном состоянии правого двигателя поступил от второго с отставанием повременив сек. КВС через 2 сек. дал команду о выключении правого двигателя, которая была выполнена с задержкой в 5 сек. Через 2 сек.
КВС подал команду о переводе двигателей на малый газ, перевод среднего и левого двигателей на режим малого газа был выполнен после повторной команды КВС "всем малый, торможу, еще через 2 сек. поступила информация от КВС "прекращаем взлет. Вследствие несвоевременного принятия КВС решения по прекращению взлета, задержка выдачи информации о возникновении помпажа правого двигателя, запоздалое выполнение команд КВС, отсутствие информации экипажу со стороны б/механика о достижении самолетом приборной скорости подъема передней стойки, произошло увеличение приборной скорости до значения равного 235 км/час, что и привело к выкатыванию самолета за пределы ИВПП 06.
ПрофЛС
9
____
ИНЦ
18.09.05,
аэропорт Стамбул
(Ататюрк)
ЗАХ
ПОС
Ту-154М
LZ-LCU
ГС
скорость касания более расчетной, неправильн. манипулир. органами управления
(НеВыдСк)
(ОшУпр)
02910 70120 40326 ОН =8537
ОНТ=4900
ОНД=230
НТД=230
ППП
Н-ПМУ(*)
На снижении с эшелона перед посадкой в а/п Стамбул на Нм и пр км/час, через 13 сек. после начала выпуска средних интерцепторов загорелось табло "Отказ гидросистемы №1" и давление в гидросистеме упало ниже 100кг/кв.см. Экипаж принял решение о производстве посадки на основном аэродроме с РПД=2300м.) с закрылками 36° с использованием аварийного торможения. Заход на посадку экипаж осуществлял "с прямой, ILS - в директорном режиме. Начало выравнивания - Vy=-4м/сек нам через 60 метров после пролёта входного порога ИВПП. Раннее начало выравнивания и плавное уменьшение вертикальной скорости снижения привели к приземлению с перелётом границы фиксированной зоны приземления нам. В непосредственной близости от земли (на Нм и пр км/час) экипаж включил реверс тяги двигателей. После опускания передней стойки и прижатия её полным отклонением руля высоты на пикирование, напр 248км/час, экипаж начал аварийное торможение. Наиболее вероятно, опасаясь продольного выкатывания самолёта за пределы ИВПП, экипаж использовал очень большой тормозной импульс, как по уровню тормозного давления, таки по длительности, что привело к юзу пневматиков колёс основных шасси по сухому бетону и к их истиранию и разрушению. После осмотра ВС было обнаружено разрушение 10-ти пневматиков колес основных стоек шасси и течь гидросмеси из шланга РП-59 выпуска средних интерцепторов.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 3
____
ИНЦ
11.04.05,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
Ту-134А
RA-65127
СВ
вылет на неисправн. воздушном судне;
(НРеш)
02320 50206 ОН =10000
ОНТ=7800
ОНД=6900
НТД=4800
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=5000/ дождь При рулении , на предварительном старте, произошел сбой в работе радиосвязи с последующим её восстановлением. Экипаж произвел взлет. После взлета экипаж не смог выйти на связь с диспетчером УВД "Домодедово-Круг" и командир принял решение выполнять полет по кругу на высоте 800 метров согласно схеме полета при потере радиосвязи в аэропорту Домодедово. Был включен сигнал "Авария" на СОМ. Выход на связь на аварийной частоте результатов не дал. На частоте ДПРМ 437 кГц речевая информация от служб УВД также отсутствовала. Экипаж принял решение о производстве посадки в аэропорту вылета Домодедово, На четвертом развороте на пульте управления УКВ № 2 была установлена частота 119,7 МГц диспетчера УВД "Домодедово-Вышка" и услышана фраза "Шестьдесят пять сто двадцать семь. Далее связь была прервана. Экипаж произвел посадку благополучно. При выруливании с ВПП экипаж принял информацию от диспетчера УВД : " 65127. у вас тангента зажата.
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Проч
8
____
ИНЦ
21.06.05,
а/п Внуково
ВЗЛ
Як-42Д
RA-42437
ОДк
Ошиб. решение о прекращении взлета, недост. взаимодейст. в экипаже.
(НРеш)
(ВзмдЭк)
072 992 ОН =3798
ОНТ=2258
ОНД=370
НТД=370
ППП
Д-ПМУ(*)
W=8 Wz=7
Dv=10000/ дождь При взлете "с тормозов" в а/п Внуково на разбеге через 1 сек после доклада БМ о скорости "190, рубеж" поступил доклад ВП "Помпаж правого. Помпаж правого двигателя произошел вследствие попадания воды в его газовоздушный тракт. Доклад об отказном состоянии правого двигателя поступил от второго с отставанием повременив сек. КВС через 2 сек. дал команду о выключении правого двигателя, которая была выполнена с задержкой в 5 сек. Через 2 сек.
КВС подал команду о переводе двигателей на малый газ, перевод среднего и левого двигателей на режим малого газа был выполнен после повторной команды КВС "всем малый, торможу, еще через 2 сек. поступила информация от КВС "прекращаем взлет. Вследствие несвоевременного принятия КВС решения по прекращению взлета, задержка выдачи информации о возникновении помпажа правого двигателя, запоздалое выполнение команд КВС, отсутствие информации экипажу со стороны б/механика о достижении самолетом приборной скорости подъема передней стойки, произошло увеличение приборной скорости до значения равного 235 км/час, что и привело к выкатыванию самолета за пределы ИВПП 06.
ПрофЛС
9
____
ИНЦ
18.09.05,
аэропорт Стамбул
(Ататюрк)
ЗАХ
ПОС
Ту-154М
LZ-LCU
ГС
скорость касания более расчетной, неправильн. манипулир. органами управления
(НеВыдСк)
(ОшУпр)
02910 70120 40326 ОН =8537
ОНТ=4900
ОНД=230
НТД=230
ППП
Н-ПМУ(*)
На снижении с эшелона перед посадкой в а/п Стамбул на Нм и пр км/час, через 13 сек. после начала выпуска средних интерцепторов загорелось табло "Отказ гидросистемы №1" и давление в гидросистеме упало ниже 100кг/кв.см. Экипаж принял решение о производстве посадки на основном аэродроме с РПД=2300м.) с закрылками 36° с использованием аварийного торможения. Заход на посадку экипаж осуществлял "с прямой, ILS - в директорном режиме. Начало выравнивания - Vy=-4м/сек нам через 60 метров после пролёта входного порога ИВПП. Раннее начало выравнивания и плавное уменьшение вертикальной скорости снижения привели к приземлению с перелётом границы фиксированной зоны приземления нам. В непосредственной близости от земли (на Нм и пр км/час) экипаж включил реверс тяги двигателей. После опускания передней стойки и прижатия её полным отклонением руля высоты на пикирование, напр 248км/час, экипаж начал аварийное торможение. Наиболее вероятно, опасаясь продольного выкатывания самолёта за пределы ИВПП, экипаж использовал очень большой тормозной импульс, как по уровню тормозного давления, таки по длительности, что привело к юзу пневматиков колёс основных шасси по сухому бетону и к их истиранию и разрушению. После осмотра ВС было обнаружено разрушение 10-ти пневматиков колес основных стоек шасси и течь гидросмеси из шланга РП-59 выпуска средних интерцепторов.
1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 30
МодБСОП
СовТЭ АТ
ИнстрДок
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явились
- некачественное выполнение работ по подготовке к полету самолета после обнаружения негерметичности остекления пилотской кабины (обильная капельная течь воды на штурвальные колонки и кнопки "СПУ", "Радио- принятие экипажем самолета решения о выполнении полета, несмотря на неустойчивую радиосвязь в процессе подготовки к вылету и при рулении.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом авиакомпании - В целях предупреждения отказов радиосвязного оборудования необходимо исключить случаи попадания воды на агрегаты и коммутационную аппаратуру в кабине из-за негерметичности остекления - В Регламент технического обслуживания РО часть 2 самолета Ту, раздел "Сезонное техническое обслуживание" внести дополнение "Произвести проверку герметичности остекления пилотской кабины методом "
"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причина инцидента - выкатывание ВС за пределы ИВПП при прекращении взлета, после определения экипажем отказного состояния правого двигателя по загоранию красного аварийного табло "помпаж", вследствие принятия КВС ошибочного решения на прекращение взлета и недостаточного взаимодействия в экипаже. РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы расследования довести до экипажей ВС эксплуатанта, выполняющих полеты на самолетах 1 - 3 классов.
- Внести дополнение в программу тренажерной подготовки экипажей самолетов Як в части повышения уровня отработки навыков по выполнению прекращения и продолженного полета. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Отказ й гидросистемы произошёл вследствие разрушения гидрошланга подвода гидрожидкости к РП-59 выпуска средних интерцепторов,которое было вызвано интенсивным коррозионным поражением силовых металлооплеток в районе заделки рукава в наконечнику муфты с угловым ниппелем. Возникновение коррозии на силовых металлооплетках было обусловлено отсутствием защиты периферийных участков рукава шланга у торцов муфт заделки. Недопустимый изгиб рукава у торца муфты с угловым ниппелем способствовал ускоренному разрушению и локализации места разрушения. Приземление самолёта произошло с перелётом фиксированной зоны приземлениям) на удалении мот входного порога ИВПП, на повышенной по отношению к рекомендованной РЛЭ для угла выпуска закрылков 36 градусов и приборной скорости V=260 км/час. В условиях небольшого запаса посадочной дистанции данное обстоятельство наиболее вероятно могло повлиять на степень интенсивности использования аварийного торможения экипажем на начальном этапе пробега. Разрушение авиашин 930x305 модель А основных стоек шасси было вызвано воздействием на них нерасчетных нагрузок в процессе аварийного торможения.