Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 368
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Проч
92
____
ИНЦ
23.01.10,
на маршруте
МАРШ
A-319
VQ-BAQ
РТОуд невыдерж. вертик. скорости
(НеВыдСк)
40331 30130 30203 ОН =13600
ОНТ=0
ОНД=11500
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=50000
При ОВД в зоне ответственности диспетчера Юго-Восточного сектора Санкт-Петербургского РЦ ЕС ОрВД между ВС Аи ВС А VQ-BAQ при снижении с заданных эшелонов 10600 мим соответственно, и следовавших в попутном направлении с продольным интервалом 7-8 км, произошло срабатывание СПОС КС А УВД "Альфа. Срабатывание СПОС произошло вследствие уменьшения вертикального интервала между ВС, который в течение 48 секунд составлял менее 500 м, далее интервал между ВС был восстановлен. Дальнейший полет воздушных судов проходил без отклонений.
Первоначально снижение А VQ-BAQ выполнялось в режиме "managed", в котором на больших высотах самолёт выдерживает небольшие вертикальные скорости. По мере снижения этот диапазон увеличивается, и самолёт увеличивает вертикальную скорость, чтобы следовать за предвычисленной вертикальной траекторией. В данном режиме вертикальная скорость контролируется пилотами только визуально. В 12.00 обновилась информация "ATIS" ад "Пулково. В результате ввода новых данных автоматически был пересчитан профиль снижения, и самолет резко увеличил вертикальную скорость. В процессе ввода данных в бортовой компьютер КВС изменения вертикальной скорости не заметил. Второй пилот с запозданием доложил об увеличении вертикальной скорости, после чего КВС перевел воздушное судно в режим горизонтального полета.
НОтк
ПрофЛС
Проч
111
____
ИНЦ
29.11.10,
а/п
Сыктывкар
ВЗЛ
B737
VP-BKU
ПлДЛ
другие случаи неправильн. эксплуатации
(ЭкспАТ)
05210 70120 ОН =13121
ОНТ=2113
ОНД=0
НТД=795
ППП
Д-СМУ(*)
W=3
Dv=1900/ снег В процессе разбега появилась прогрессирующая вибрация самолета (тряска) и на скорости 100 узлов она достигла максимальной величины. Сработала сигнализация "FWD Entry" и "MASTER COUTION". Экипаж прекратил взлет, установив РУДы в положение МГ, начал торможение и включил максимальный реверс. Скорость ВС была погашена до скорости руления. Взлёт прекращён в пределах ИВПП.
НОш
ПрофЛС
ПрофНС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вылет ВС, не считающегося исправным произошёл из-за некачественного предполетного осмотра лётным и техническим составом в аэропорту Домодедово.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным и инженерно-техническим составом Авиакомпании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Срабатывание системы СПОС КСА УВД "Альфа" между ВС Аи ВС А VQ-BAQ произошло вследствие уменьшения вертикального интервала до значений, менее текущих настроек срабатывания "КС" на КСА УВД "Альфа" (410 м, при отсутствии, необходимого продольного интервала. Основной причиной уменьшения вертикального интервала явилось:
Невыдерживание экипажем ВС А вертикальной скорости снижения, заданной диспетчером и отсутствие информации со стороны экипажа об увеличении вертикальной скорости снижения;
Неустойчивая работа вторичного канала (ВРЛ "Лира-ВА"), в части периодического пропадания информации о высоте в формуляре сопровождения ВС А Непринятие мер по прекращению дальнейшего развития ситуации диспетчером в соответствии сего технологией работы при срабатывании СПОС в режиме "КОНФЛИКТ";
Отсутствие практической помощи диспетчеру со стороны старшего диспетчера смены для принятия правильного решения, и непринятие мер по обеспечению безопасности полетов и прекращению дальнейшего развития конфликтной ситуации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Директору филиала "Аэронавигация Северо-Запада":
- Организовать изучение отчета о расследовании авиационного инцидента с командно-руководящим и диспетчерским составом филиала с подробным анализом действий персонала на специальных разборах- Подготовить план проведения профилактических мероприятий по повышению уровня безопасности полетов при ОВД, с учетом выявленных в результате расследования нарушений и недостатков со стороны персонала ОВД. План представить на согласование с СЗ МРУ Росаэронавигации:
- Подготовить и направить в адрес ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" предложения по внесению изменений или дополнений в НПД, в части обеспечения норм эшелонирования.
Заместителю генерального директора Авиакомпании - лётному директору организовать- Разбор командно-лётного и инструкторского состава авиакомпании по результатам расследования данного авиационного инцидента при участии члена комиссии по расследованию - представителя службы ОрВД;
- Изучение обстоятельств и причин данного авиационного события с лётным составом лётных подразделений- Разработку рекомендаций и проведение с лётным составом занятий по действиям экипажа и методикам пилотирования различных типов эксплуатируемых в авиакомпании ВС по параметрам, задаваемым диспетчером.
Руководящему составу филиала "Аэронавигация Северо-Запада" и Эксплуатанту организовать и провести совместное методическое совещание с привлечением летного и диспетчерского состава, с целью обмена опытом по особенностям пилотирования воздушных судов нового поколения и выработке рекомендаций по взаимодействию между пилотом и диспетчером;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось загорание сигнализации открытого положения передней входной двери "FWD Entry" и табло "MASTER COUTION" в процессе разбега ВС.
Причиной загорания сигнализации открытого положения передней входной двери "FWD Entry" явилась "Легкая разблокировка" (Soft Unlatching) рукоятки управления замками передней входной двери, а также значительные вибрационные нагрузки, возникшие при разбеге самолета, которые способствовали разблокировке замков и несанкционированному перемещению рукоятки на открытие двери.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летным составом, бортпроводниками, ИТП Авиакомпании и персоналом аэродромной службы в а/п Сыктывкар- С летным составом Авиакомпании, эксплуатирующим ВС Боинг 737, провести занятия на тему "Случаи прекращения взлета ВС Боинг 737. Порядок прекращения взлета- С ИТП и членами кабинного экипажей Авиакомпании, эксплуатирующих ВС Боинг 737, провести занятия на тему "Особенности работы механизма запирания входной двери на ВС Боинг 737".
- Филиалу "СевУралэронавигации" разобраться и доложить в Коми МТУ ВТ Росавиации в причинах и принятых мерах по задержке при передаче первичного сообщения дог Таблица А, продолжение 4 из 6.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 118
____
С.ИНЦ
15.04.11,
а/п Ульяновск
(Восточный)
ПОС
A-320
EI-ELE
СУС
прочие решения без учета обстановки
(НРеш)
02750 ОН =4877
ОНТ=2396
ОНД=1750
НТД=334
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=8000/ В интенсивном наборе высоты после взлета (17 мс) на высоте 600 метров командир дал команду второму пилоту на уборку закрылков в положение 1. Второй пилот энергично и ошибочно перевел рукоятку управления механизации из положения 2 в положение 0. Закрылки начали убираться. Заметив свою ошибку, он энергично перевел рукоятку обратно в положение 1. После этого сработала звуковая и световая сигнализация MASTER WARNING и MASTER CAUTION и компьютер управления механизацией крыла заблокировал дальнейший выпуск-уборку закрылков, на ЕСАМ появился сигнал FLAPS LOCKED. К моменту блокировки закрылки убрались на угол 9.9°, предкрылки на угол 18°. На скорости VFR0 RDC дал команду на убоку закрылков в положение 0. Второй пилот перевел рукоятку уборки механизации в положение 0, предкрылки начали убираться до 0, а закрылки остались в положении 9.9°. Экипаж заметил отсутствие перемещения закрылков на индикаторе положения механизации и
принял решение дальнейший полет прекратить, выработать топливо в зоне ожидания до посадочной массы.
НОтк
Проч
120
____
ИНЦ
17.05.11,
а/п Братск
ЗАХ
Як-40К
RA-88215
УкШ
непр. оценки внешних условий ошиб. восприятии информации
(ОцМО)
(ОшИнф)
03260 20103 40139 ОН =12557
ОНТ=5718
ОНД=1731
НТД=1832
ППП
Д-ПМУ(*)
W=3 Wz=1
Dv=10000/ Перед входом в глиссаду, после выпуска шасси экипаж зафиксировал отсутствие световой сигнализации выпущенного положения передней опоры. При выпуске закрылков на величину 20° произошло срабатывание предупреждающей сирены невыпущенного положения шасси и табло "ВЫПУСТИ ШАССИ. Экипаж сделал вывод о наличии неисправности в системе выпуска шасси. В момент контрольного пролета над ИВПП на высоте около 20 м, без вмешательства экипажа в работу системы уборки-выпуска шасси, загорелась сигнализация выпущенного положения передней опоры шасси. Дальнейший заход осуществлялся по установленной схеме, посадка произведена благополучно. При осмотре ВС на стоянке выявлено значительное налипание грунта на элементах конструкции передней опоры шасси, что стало возможным в результате взлета с ГВПП, состояние которой противоречит эксплуатационным ограничениям п. 2.7.6 РЛЭ.
НОш
ПрофЛС
Проч
134
____
ИНЦ
28.01.12,
р-н а/п
Новосибирск
МАРШ
A-321
VQ-BOZ
ПлДЛ
прочие другие факторы экипажа 70120 ОН =3711
ОНТ=2107
ОНД=198
НТД=198
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=10000
После взлёта в наборе высоты из-за разрегулировки датчика сработала сигнализация ЕСАМ "DOORS FWD CARGO". Экипаж запросил горизонтальный полет на эшелоне FL100 для оценки ситуации. Значение высоты в кабине и перепад давления экипаж не проконтролировали, руководствуясь только величиной вертикальной скорости изменения высоты в кабине, которая была в наборе высоты - 150+400 футов в минуту (0,75+2 м/сек) - и запросил снижение. В процессе снижения сигнализация открытого положения передней грузовой двери погасла. К рекомендациям FCOM A319/320/321 экипаж не обращался, хотя дефицита времени не было. КВС посчитал дальнейшее продолжение полета небезопасными принял решение о возврате на аэродром вылета.
НОш
ПрофЛС
Проч
142
____
ИНЦ
10.08.12,
а/п Анталья
ВЗЛ
B747
EI-XLD
ПлДЛ
недостаточ. предполетная подготовка
(НПров)
05240 ОН =12230
ОНТ=278
ОНД=0
НТД=278
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
В процессе взлёта произошло отделение крышки люка отсека доступа к агрегатам СКВ от конструкции фюзеляжа (из-за не закрытия авиатехником всех замков, кроме одного, данной крышки и некачественного осмотра им ВС перед вылетом. КВС получил информацию об этом через 30 минут полета. Так как параметры работы систем и оборудования ВС были в норме, КВС принял решение продолжить полет.
НОш
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной данного авиационного инцидента явилось- не уборка закрылков из-за блокировки их контролирующими управляющим работой механизации крыла компьютером- блокировка закрылков контролирующими управляющим работой механизации компьютером произошла из-за непоследовательных перемещений рукоятки управления механизацией крыла вторым пилотом.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства данного инцидента изучить совсем летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующих самолет А-320.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной вынужденной посадки явилось срабатывание сигнализации ЕСАМ "DOORS FWD CARGO" с отличными от "обычных" показаниями скорости изменения высоты в кабине и не обращение экипажа в соответствующий раздел FCOM
A319/320/321 для уточнения своих действий. Срабатывание сигнализации ЕСАМ "DOORS FWD CARGO" произошло из-за разрегулировки датчика положения передней багажной двери PROX SENSOR FIN 30 WV (зазор составил мм вместо мм. Причиной неэффективного наддува гермокабины в процессе набора высоты явилась негерметичность уплотнения задней багажной двери и отсутствие дренажного клапана p/n РЕКОМЕНДАЦИИ - Эксплуатанту рассмотреть данное событие в рамках собственной системы управления безопасностью полетов - С летным составом Авиакомпании повторно изучить порядок действий экипажа по обработке неисправности - FCOM A319/320/321 PRO-ABN-01 OPERATIONAL RECOMMENDATIONS.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несрабатывание сигнализации выпущенного положения передней опоры шасси при заходе на посадку произошло из-за неполного закрытия замка подкоса передней опоры в результате попадания в его конструкцию фрагментов размокшего грунта. Налипание грунта на элементах конструкции передней опоры шасси произошло в результате его забрасывания вращающимся передним колесом в процессе разбега и уборки шасси через открытые створки ниши передней опоры в аэропорту Ленск.
92
____
ИНЦ
23.01.10,
на маршруте
МАРШ
A-319
VQ-BAQ
РТОуд невыдерж. вертик. скорости
(НеВыдСк)
40331 30130 30203 ОН =13600
ОНТ=0
ОНД=11500
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=50000
При ОВД в зоне ответственности диспетчера Юго-Восточного сектора Санкт-Петербургского РЦ ЕС ОрВД между ВС Аи ВС А VQ-BAQ при снижении с заданных эшелонов 10600 мим соответственно, и следовавших в попутном направлении с продольным интервалом 7-8 км, произошло срабатывание СПОС КС А УВД "Альфа. Срабатывание СПОС произошло вследствие уменьшения вертикального интервала между ВС, который в течение 48 секунд составлял менее 500 м, далее интервал между ВС был восстановлен. Дальнейший полет воздушных судов проходил без отклонений.
Первоначально снижение А VQ-BAQ выполнялось в режиме "managed", в котором на больших высотах самолёт выдерживает небольшие вертикальные скорости. По мере снижения этот диапазон увеличивается, и самолёт увеличивает вертикальную скорость, чтобы следовать за предвычисленной вертикальной траекторией. В данном режиме вертикальная скорость контролируется пилотами только визуально. В 12.00 обновилась информация "ATIS" ад "Пулково. В результате ввода новых данных автоматически был пересчитан профиль снижения, и самолет резко увеличил вертикальную скорость. В процессе ввода данных в бортовой компьютер КВС изменения вертикальной скорости не заметил. Второй пилот с запозданием доложил об увеличении вертикальной скорости, после чего КВС перевел воздушное судно в режим горизонтального полета.
НОтк
ПрофЛС
Проч
111
____
ИНЦ
29.11.10,
а/п
Сыктывкар
ВЗЛ
B737
VP-BKU
ПлДЛ
другие случаи неправильн. эксплуатации
(ЭкспАТ)
05210 70120 ОН =13121
ОНТ=2113
ОНД=0
НТД=795
ППП
Д-СМУ(*)
W=3
Dv=1900/ снег В процессе разбега появилась прогрессирующая вибрация самолета (тряска) и на скорости 100 узлов она достигла максимальной величины. Сработала сигнализация "FWD Entry" и "MASTER COUTION". Экипаж прекратил взлет, установив РУДы в положение МГ, начал торможение и включил максимальный реверс. Скорость ВС была погашена до скорости руления. Взлёт прекращён в пределах ИВПП.
НОш
ПрофЛС
ПрофНС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вылет ВС, не считающегося исправным произошёл из-за некачественного предполетного осмотра лётным и техническим составом в аэропорту Домодедово.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным и инженерно-техническим составом Авиакомпании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Срабатывание системы СПОС КСА УВД "Альфа" между ВС Аи ВС А VQ-BAQ произошло вследствие уменьшения вертикального интервала до значений, менее текущих настроек срабатывания "КС" на КСА УВД "Альфа" (410 м, при отсутствии, необходимого продольного интервала. Основной причиной уменьшения вертикального интервала явилось:
Невыдерживание экипажем ВС А вертикальной скорости снижения, заданной диспетчером и отсутствие информации со стороны экипажа об увеличении вертикальной скорости снижения;
Неустойчивая работа вторичного канала (ВРЛ "Лира-ВА"), в части периодического пропадания информации о высоте в формуляре сопровождения ВС А Непринятие мер по прекращению дальнейшего развития ситуации диспетчером в соответствии сего технологией работы при срабатывании СПОС в режиме "КОНФЛИКТ";
Отсутствие практической помощи диспетчеру со стороны старшего диспетчера смены для принятия правильного решения, и непринятие мер по обеспечению безопасности полетов и прекращению дальнейшего развития конфликтной ситуации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Директору филиала "Аэронавигация Северо-Запада":
- Организовать изучение отчета о расследовании авиационного инцидента с командно-руководящим и диспетчерским составом филиала с подробным анализом действий персонала на специальных разборах- Подготовить план проведения профилактических мероприятий по повышению уровня безопасности полетов при ОВД, с учетом выявленных в результате расследования нарушений и недостатков со стороны персонала ОВД. План представить на согласование с СЗ МРУ Росаэронавигации:
- Подготовить и направить в адрес ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" предложения по внесению изменений или дополнений в НПД, в части обеспечения норм эшелонирования.
Заместителю генерального директора Авиакомпании - лётному директору организовать- Разбор командно-лётного и инструкторского состава авиакомпании по результатам расследования данного авиационного инцидента при участии члена комиссии по расследованию - представителя службы ОрВД;
- Изучение обстоятельств и причин данного авиационного события с лётным составом лётных подразделений- Разработку рекомендаций и проведение с лётным составом занятий по действиям экипажа и методикам пилотирования различных типов эксплуатируемых в авиакомпании ВС по параметрам, задаваемым диспетчером.
Руководящему составу филиала "Аэронавигация Северо-Запада" и Эксплуатанту организовать и провести совместное методическое совещание с привлечением летного и диспетчерского состава, с целью обмена опытом по особенностям пилотирования воздушных судов нового поколения и выработке рекомендаций по взаимодействию между пилотом и диспетчером;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось загорание сигнализации открытого положения передней входной двери "FWD Entry" и табло "MASTER COUTION" в процессе разбега ВС.
Причиной загорания сигнализации открытого положения передней входной двери "FWD Entry" явилась "Легкая разблокировка" (Soft Unlatching) рукоятки управления замками передней входной двери, а также значительные вибрационные нагрузки, возникшие при разбеге самолета, которые способствовали разблокировке замков и несанкционированному перемещению рукоятки на открытие двери.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летным составом, бортпроводниками, ИТП Авиакомпании и персоналом аэродромной службы в а/п Сыктывкар- С летным составом Авиакомпании, эксплуатирующим ВС Боинг 737, провести занятия на тему "Случаи прекращения взлета ВС Боинг 737. Порядок прекращения взлета- С ИТП и членами кабинного экипажей Авиакомпании, эксплуатирующих ВС Боинг 737, провести занятия на тему "Особенности работы механизма запирания входной двери на ВС Боинг 737".
- Филиалу "СевУралэронавигации" разобраться и доложить в Коми МТУ ВТ Росавиации в причинах и принятых мерах по задержке при передаче первичного сообщения дог Таблица А, продолжение 4 из 6.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 118
____
С.ИНЦ
15.04.11,
а/п Ульяновск
(Восточный)
ПОС
A-320
EI-ELE
СУС
прочие решения без учета обстановки
(НРеш)
02750 ОН =4877
ОНТ=2396
ОНД=1750
НТД=334
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=8000/ В интенсивном наборе высоты после взлета (17 мс) на высоте 600 метров командир дал команду второму пилоту на уборку закрылков в положение 1. Второй пилот энергично и ошибочно перевел рукоятку управления механизации из положения 2 в положение 0. Закрылки начали убираться. Заметив свою ошибку, он энергично перевел рукоятку обратно в положение 1. После этого сработала звуковая и световая сигнализация MASTER WARNING и MASTER CAUTION и компьютер управления механизацией крыла заблокировал дальнейший выпуск-уборку закрылков, на ЕСАМ появился сигнал FLAPS LOCKED. К моменту блокировки закрылки убрались на угол 9.9°, предкрылки на угол 18°. На скорости VFR0 RDC дал команду на убоку закрылков в положение 0. Второй пилот перевел рукоятку уборки механизации в положение 0, предкрылки начали убираться до 0, а закрылки остались в положении 9.9°. Экипаж заметил отсутствие перемещения закрылков на индикаторе положения механизации и
принял решение дальнейший полет прекратить, выработать топливо в зоне ожидания до посадочной массы.
НОтк
Проч
120
____
ИНЦ
17.05.11,
а/п Братск
ЗАХ
Як-40К
RA-88215
УкШ
непр. оценки внешних условий ошиб. восприятии информации
(ОцМО)
(ОшИнф)
03260 20103 40139 ОН =12557
ОНТ=5718
ОНД=1731
НТД=1832
ППП
Д-ПМУ(*)
W=3 Wz=1
Dv=10000/ Перед входом в глиссаду, после выпуска шасси экипаж зафиксировал отсутствие световой сигнализации выпущенного положения передней опоры. При выпуске закрылков на величину 20° произошло срабатывание предупреждающей сирены невыпущенного положения шасси и табло "ВЫПУСТИ ШАССИ. Экипаж сделал вывод о наличии неисправности в системе выпуска шасси. В момент контрольного пролета над ИВПП на высоте около 20 м, без вмешательства экипажа в работу системы уборки-выпуска шасси, загорелась сигнализация выпущенного положения передней опоры шасси. Дальнейший заход осуществлялся по установленной схеме, посадка произведена благополучно. При осмотре ВС на стоянке выявлено значительное налипание грунта на элементах конструкции передней опоры шасси, что стало возможным в результате взлета с ГВПП, состояние которой противоречит эксплуатационным ограничениям п. 2.7.6 РЛЭ.
НОш
ПрофЛС
Проч
134
____
ИНЦ
28.01.12,
р-н а/п
Новосибирск
МАРШ
A-321
VQ-BOZ
ПлДЛ
прочие другие факторы экипажа 70120 ОН =3711
ОНТ=2107
ОНД=198
НТД=198
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=10000
После взлёта в наборе высоты из-за разрегулировки датчика сработала сигнализация ЕСАМ "DOORS FWD CARGO". Экипаж запросил горизонтальный полет на эшелоне FL100 для оценки ситуации. Значение высоты в кабине и перепад давления экипаж не проконтролировали, руководствуясь только величиной вертикальной скорости изменения высоты в кабине, которая была в наборе высоты - 150+400 футов в минуту (0,75+2 м/сек) - и запросил снижение. В процессе снижения сигнализация открытого положения передней грузовой двери погасла. К рекомендациям FCOM A319/320/321 экипаж не обращался, хотя дефицита времени не было. КВС посчитал дальнейшее продолжение полета небезопасными принял решение о возврате на аэродром вылета.
НОш
ПрофЛС
Проч
142
____
ИНЦ
10.08.12,
а/п Анталья
ВЗЛ
B747
EI-XLD
ПлДЛ
недостаточ. предполетная подготовка
(НПров)
05240 ОН =12230
ОНТ=278
ОНД=0
НТД=278
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
В процессе взлёта произошло отделение крышки люка отсека доступа к агрегатам СКВ от конструкции фюзеляжа (из-за не закрытия авиатехником всех замков, кроме одного, данной крышки и некачественного осмотра им ВС перед вылетом. КВС получил информацию об этом через 30 минут полета. Так как параметры работы систем и оборудования ВС были в норме, КВС принял решение продолжить полет.
НОш
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной данного авиационного инцидента явилось- не уборка закрылков из-за блокировки их контролирующими управляющим работой механизации крыла компьютером- блокировка закрылков контролирующими управляющим работой механизации компьютером произошла из-за непоследовательных перемещений рукоятки управления механизацией крыла вторым пилотом.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства данного инцидента изучить совсем летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующих самолет А-320.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной вынужденной посадки явилось срабатывание сигнализации ЕСАМ "DOORS FWD CARGO" с отличными от "обычных" показаниями скорости изменения высоты в кабине и не обращение экипажа в соответствующий раздел FCOM
A319/320/321 для уточнения своих действий. Срабатывание сигнализации ЕСАМ "DOORS FWD CARGO" произошло из-за разрегулировки датчика положения передней багажной двери PROX SENSOR FIN 30 WV (зазор составил мм вместо мм. Причиной неэффективного наддува гермокабины в процессе набора высоты явилась негерметичность уплотнения задней багажной двери и отсутствие дренажного клапана p/n РЕКОМЕНДАЦИИ - Эксплуатанту рассмотреть данное событие в рамках собственной системы управления безопасностью полетов - С летным составом Авиакомпании повторно изучить порядок действий экипажа по обработке неисправности - FCOM A319/320/321 PRO-ABN-01 OPERATIONAL RECOMMENDATIONS.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несрабатывание сигнализации выпущенного положения передней опоры шасси при заходе на посадку произошло из-за неполного закрытия замка подкоса передней опоры в результате попадания в его конструкцию фрагментов размокшего грунта. Налипание грунта на элементах конструкции передней опоры шасси произошло в результате его забрасывания вращающимся передним колесом в процессе разбега и уборки шасси через открытые створки ниши передней опоры в аэропорту Ленск.