Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 365
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
5 ПОДГОТОВКА НАУЧНОГО ОТЧЕТА, СОДЕРЖАЩЕГО ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
5.1 Результаты этапа НИР и перечень документации, содержащей сведения о результатах Проведен статистический анализ инцидентов, связанных с ошибочными действиями экипажей при отказах авиационной техники. Поданным бортовых регистраторов полетной информации исследованы с использованием методов моделирования пять характерных особых случаев, связанных с ошибочными действиями экипажей при отказах авиационной техники. Для проведения занятий с летным составом разработана визуализация характерных особых случаев, связанных с ошибками экипажей при отказах авиационной техники. Разработаны рекомендации инструкторскому и летному составу по предотвращению особых случаев, связанных с ошибками экипажей при отказах авиационной техники. На основании полученных исследований подготовлен научный отчет, содержащий анализ статистических данных по инцидентам, связанным с отказами авиаицон- ной техники в полете и особенностями действий экипажа при возникновении отказов, а также результаты исследований характерных ошибок в действиях экипажей, способных усугубить опасность особой ситуации полета и рекомендации по их предотвращению.
5.2 Рекомендации, направленные на снижение риска возникновения особых ситуаций, связанных с ошибками экипажа при отказах систем воздушного судна Анализ особых случаев с отказами авиационной техники, требующими немедленных действий экипажа, в которых усложненные условия полета переходили в сложные, показал, что практически во всех случаях можно было предотвратить этот переход своевременными и соответствующими рекомендациям РЛЭ действиями экипажа. Проведенный анализ не выявил необходимости в коррекции или расширении рекомендаций
РЛЭ по действиям экипажей в детально рассмотренных в данной работе усложненных
- 79 -
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Отчет по расследованию события изучить с летным составом Боинг 737 и довести до ИТС Боинг 737 ООО "S7 Engineering".
- При проведении оперативного ТО обращать особое внимание на состояние панелей АЗС в кабине пилотов.
- При проведении ЛТК во всех подразделениях Боинг подготовить доклады об особенностях эксплуатации ВС Боинг 737 с одним деактивированным реверсом тяги и с обоими деактивированными реверсами тяги в соответствии с рекомендациями MEL и AFM Боинг 737.
- Управлению по ЗВС ДТЭ ВС ЗП информировать компанию Боинг о данном событии с запросом статистических данных и рекомендаций, касающихся данного события.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полет (по согласованию с УВД) не на заданном эшелоне выполнен из-за невозможности отбора воздуха в СКВ от двигателей.
Вылет ВС с я не включенными АЗС СКВ произведен из-за упущений в работе ИАС и летного экипажа.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным составом ДЛЭ и инженерно-техническим составом ДТЭ ВС ЗП ОАО "Авиакомпания "Сибирь, ООО "S7 Engineering".
- Внести изменения в SOP B-737 в части четкого распределения обязанностей между пилотами в процессе предполетной подготовки - Внести изменения в SOP B-737 "процедуры контроля за подачей воздуха в кабину и салон после запуска двигателей" (AFTER START FLOW PATTERN стр ) для обеспечения контроля давления воздуха в магистрали - Разработать методические рекомендации экипажам В -737 по контролю положения АЗС в кабине - Провести аудит ООО "S7 Engineering" на предмет качества выполнения форм ТО- 86
-
ПрофЛС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной падения давления гермокабины явилась утечка воздуха через щель служебной двери образовавшейся из-за неплотного прилегания двери по причине закрытия ее с перекосом или попадания постороннего предмета под уплотнительный РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом эксплуатирующими ВС Ту. С бортмеханиками провести занятия по порядку и технологии закрытия дверей и люков перед полетом.
Инженерно-техническому персоналу повторно изучить РД 060612 УУУУФЗЬИГ от 06.07.1999г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной срабатывания сигнализации "Take off warning" явилось формальное выполнение КВС карты контрольной проверки, отсутствие контроля за положением защелки рычага спойлеров со стороны экипажа в процессе подготовки к взлету.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с ЛС и ИТП Эксплуатанта.
- Изучить повторно летному составу процедуры выполнения предполетной подготовки.
- При выполнении предполетной подготовки контролировать постановку рукоятки "Speed brake" на защелку визуально и по ощущению, прикладывая усилие на рычаг. Рекомендацию внести в технологию работы экипажа - Предложить производителю ВС внести изменение в FCOM относительно процедуры проверки положения Speed brake lever (рычага спойлеров) - Down push detent, вместо Down detent.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось повреждение окна (иллюминатора) фюзеляжа.
Причиной повреждения иллюминатора явилось выпадение аварийного ремня при закрытии аварийного крыльевого люка вследствие нарушения технологии укладки аварийного ремня в монтажный пакет при выполнении формы ТО A1 - CHECK. Сопутствующими причинами явились нарушение технологии проверки состояния аварийных люков при выполнении работ по формам ТО DAILY CHECK, TRANSIT CHECK, а также отсутствие контроля за выполняемыми работами.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом Эксплуатанта и ООО "S7 ENGINEERING", эксплуатирующим ВС Б - ДТЭ ВС ЗП организовать проведение разовой проверки укладки аварийных ремней аварийных выходов на всем парке ВС Б, эксплуатируемых в Авивкомпании.
- ДТЭ ВС ЗП организовать направление письма фирме - производителю ВС с предложением изменить цвет аварийных ремней (фалов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось. Частичное разрушение пневматиков колёс основных стоек. Частичное разрушение пневматиков произошло из-за полного затормаживания колёс с неработающей системой Antiskid
5.1 Результаты этапа НИР и перечень документации, содержащей сведения о результатах Проведен статистический анализ инцидентов, связанных с ошибочными действиями экипажей при отказах авиационной техники. Поданным бортовых регистраторов полетной информации исследованы с использованием методов моделирования пять характерных особых случаев, связанных с ошибочными действиями экипажей при отказах авиационной техники. Для проведения занятий с летным составом разработана визуализация характерных особых случаев, связанных с ошибками экипажей при отказах авиационной техники. Разработаны рекомендации инструкторскому и летному составу по предотвращению особых случаев, связанных с ошибками экипажей при отказах авиационной техники. На основании полученных исследований подготовлен научный отчет, содержащий анализ статистических данных по инцидентам, связанным с отказами авиаицон- ной техники в полете и особенностями действий экипажа при возникновении отказов, а также результаты исследований характерных ошибок в действиях экипажей, способных усугубить опасность особой ситуации полета и рекомендации по их предотвращению.
5.2 Рекомендации, направленные на снижение риска возникновения особых ситуаций, связанных с ошибками экипажа при отказах систем воздушного судна Анализ особых случаев с отказами авиационной техники, требующими немедленных действий экипажа, в которых усложненные условия полета переходили в сложные, показал, что практически во всех случаях можно было предотвратить этот переход своевременными и соответствующими рекомендациям РЛЭ действиями экипажа. Проведенный анализ не выявил необходимости в коррекции или расширении рекомендаций
РЛЭ по действиям экипажей в детально рассмотренных в данной работе усложненных
- 79 -
условиях полета. Причины перехода усложненных условий полетав сложные в проанализированных случаях связаны только с недостаточной подготовкой экипажей к парированию неожиданных отказов АТ. Неподготовленность экипажей в этих случаях проявлялась в недопустимо большом времени (задержке) между моментом возникновения отказа и моментом началом действиями экипажа по его парированию или неправильными действиями при парировании отказа. Задержка в действиях экипажа при отказах АТ. Отказ АТ в полете, требующий немедленных действий, как правило, является неожиданным событием для экипажа. Переход усложненной ситуации в сложную является быстротечным процессом и при большой задержке в действиях экипажа по его парированию приводит к выходу параметров движения, работы систем или двигателей ВС за эксплуатационные ограничения. В исследованных случаях это происходило вследствие неправильного распределения внимания экипажа, например, наведение радиосвязи (см. в разделе 3.5 случай потери пространственной ориентировки КВС при отказе авиагоризонта) или на поиск причины отказа АТ (см. в разделе 3.2 случай потери скорости при отказе двигателя. Исключить влияние данного фактора на переход усложненных условий полетав сложные можно проведением систематических тренировок экипажей, как на тренажерах, таки в реальных полетах.
Неправильные действия экипажа при отказах АТ. Неправильные действия экипажа при отказах АТ являются следствием недостаточных знаний особенностей характеристик ВС, работы систем ВС, двигателей, а также документов, регламентирующих летную деятельность. Неправильные действия могут проявляться в нарушении экипажем последовательности выполнения процедур (см. в разделе 3.1 случай выкатывания ВС при прерванном взлетев невыполнении экипажем требований РЛЭ (см. в разделе 3.3 случай потери управляемости ВС из-за нефлюгирования экипажем отказавшего двигателя) ив недостаточном знании экипажем работы АТ (см. в разделе 3.4 случай выкатывания ВС на пробеге из-за неправильного использования экипажем тормозных систем. Исключить влияние этого фактора можно проведением постоянной учебно- профилактической работы с летным составом.
- 80 -
Неправильные действия экипажа при отказах АТ. Неправильные действия экипажа при отказах АТ являются следствием недостаточных знаний особенностей характеристик ВС, работы систем ВС, двигателей, а также документов, регламентирующих летную деятельность. Неправильные действия могут проявляться в нарушении экипажем последовательности выполнения процедур (см. в разделе 3.1 случай выкатывания ВС при прерванном взлетев невыполнении экипажем требований РЛЭ (см. в разделе 3.3 случай потери управляемости ВС из-за нефлюгирования экипажем отказавшего двигателя) ив недостаточном знании экипажем работы АТ (см. в разделе 3.4 случай выкатывания ВС на пробеге из-за неправильного использования экипажем тормозных систем. Исключить влияние этого фактора можно проведением постоянной учебно- профилактической работы с летным составом.
- 80 -
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Поданным АСОБП в период 2005-2015 годы произошел 171 инцидент включая серьезные) с воздушными судами коммерческой авиации 1-3 класса, в которых одновременно проявились ошибки экипажа ВС и отказы систем воздушного судна или силовой установки, из них
97 инцидентов вследствие отказов или повреждений АТ из-за ошибок и нарушений экипажа, из которых 8 – серьезные
74 инцидента вследствие ошибок экипажей, спровоцированных отказами АТ, из которых 11 – серьезные. Для группы инцидентов, связанных с отказами АТ вследствие ошибок и нарушений экипажа, основными причинами, поданным комиссий по расследованию, являются
ошибки эксплуатации АТ и выполнения связанных с ней процедур – 49%;
ошибочные действия экипажа при управлении ВС и его системами – 32%;
ошибки, обусловленные личностным фактором – 12%;
ошибочные оценки внешних условий и параметров траектории – 7%. Для группы инцидентов по причине ошибками экипажей вследствие отказов АТ, основными причинами, поданным комиссий по расследованию, являются
ошибочные действия экипажа при управлении ВС и его системами –47%;
ошибки, обусловленные личностным фактором – 32%;
ошибки эксплуатации АТ и выполнения связанных с ней процедур – 19%;
ошибочные оценки внешних условий и параметров траектории – 2%.
2. Исследования методами моделирования поданным бортовых регистраторов пяти характерных особых случаев с отказами АТ, требующих немедленных действий экипажа, ив которых происходил переход усложненных условий в сложные, показали
во всех исследованных особых случаях сложные условия не реализовались бы, если бы экипажи своевременно, правильно ив нужной последовательности выполнили действия, рекомендованные РЛЭ;
исследования не выявили необходимости дополнений к существующим рекомендациям РЛЭ по действиям экипажей в проанализированных случаях ошибки экипажей во всех случаях обусловлены их недостаточной подготовкой к правильными своевременным действиям при возникновении неожиданных отказах АТ.
3. Уменьшение риска перехода усложненых условий полетав сложные при отказах АТ, требующих немедленных действий, может быть достигнуто только постоянной учебой и систематической тренировкой летного состава. В учебно-профилактической работе с летным составом целесообразно использовать визуализации характерных особых случаев, результаты исследования которых представлены в данном отчете.
- 82 -
1. Поданным АСОБП в период 2005-2015 годы произошел 171 инцидент включая серьезные) с воздушными судами коммерческой авиации 1-3 класса, в которых одновременно проявились ошибки экипажа ВС и отказы систем воздушного судна или силовой установки, из них
97 инцидентов вследствие отказов или повреждений АТ из-за ошибок и нарушений экипажа, из которых 8 – серьезные
74 инцидента вследствие ошибок экипажей, спровоцированных отказами АТ, из которых 11 – серьезные. Для группы инцидентов, связанных с отказами АТ вследствие ошибок и нарушений экипажа, основными причинами, поданным комиссий по расследованию, являются
ошибки эксплуатации АТ и выполнения связанных с ней процедур – 49%;
ошибочные действия экипажа при управлении ВС и его системами – 32%;
ошибки, обусловленные личностным фактором – 12%;
ошибочные оценки внешних условий и параметров траектории – 7%. Для группы инцидентов по причине ошибками экипажей вследствие отказов АТ, основными причинами, поданным комиссий по расследованию, являются
ошибочные действия экипажа при управлении ВС и его системами –47%;
ошибки, обусловленные личностным фактором – 32%;
ошибки эксплуатации АТ и выполнения связанных с ней процедур – 19%;
ошибочные оценки внешних условий и параметров траектории – 2%.
2. Исследования методами моделирования поданным бортовых регистраторов пяти характерных особых случаев с отказами АТ, требующих немедленных действий экипажа, ив которых происходил переход усложненных условий в сложные, показали
во всех исследованных особых случаях сложные условия не реализовались бы, если бы экипажи своевременно, правильно ив нужной последовательности выполнили действия, рекомендованные РЛЭ;
исследования не выявили необходимости дополнений к существующим рекомендациям РЛЭ по действиям экипажей в проанализированных случаях ошибки экипажей во всех случаях обусловлены их недостаточной подготовкой к правильными своевременным действиям при возникновении неожиданных отказах АТ.
3. Уменьшение риска перехода усложненых условий полетав сложные при отказах АТ, требующих немедленных действий, может быть достигнуто только постоянной учебой и систематической тренировкой летного состава. В учебно-профилактической работе с летным составом целесообразно использовать визуализации характерных особых случаев, результаты исследования которых представлены в данном отчете.
- 82 -
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Методика исследования динамики полета при расследовании авиационных происшествий. Отчет, ГосЦентр безопасности полетов на воздушном транспорте, утв. 22.03.2001.
2. Универсальный диалоговый моделирующий комплекс для исследования динамики полета при расследовании авиационных происшествий. Отчет
ГосНИИ ГА инв. №396-582-83, в 6-ти книгах, Госфонд № 5085000579,
1983.
3. Об утверждении и введении в действие Руководства по информационному обеспечению автоматизированной системы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации
(АСОБП). Распоряжение Минтранса России от 20.05.2002.
4. Автоматизированная система обеспечения безопасности полетов Гражданской авиации Российской Федерации (АСОБП).
5. Руководства полетной эксплуатации (РЛЭ) ВС Як, Ту, Ан, Аи Ми-8МТВ-1.
6. Федеральные авиационные правила Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации, приказ Минтранса №108 от 17 июня 2008 года.
7. Акты расследования авиационных событий. Архив Авиарегистра России.
8. Заключения ГосЦентра безопасности полетов по результатам исследования инцидентов ВС. Электронный архив Авиарегистра России- 83 -
1. Методика исследования динамики полета при расследовании авиационных происшествий. Отчет, ГосЦентр безопасности полетов на воздушном транспорте, утв. 22.03.2001.
2. Универсальный диалоговый моделирующий комплекс для исследования динамики полета при расследовании авиационных происшествий. Отчет
ГосНИИ ГА инв. №396-582-83, в 6-ти книгах, Госфонд № 5085000579,
1983.
3. Об утверждении и введении в действие Руководства по информационному обеспечению автоматизированной системы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации
(АСОБП). Распоряжение Минтранса России от 20.05.2002.
4. Автоматизированная система обеспечения безопасности полетов Гражданской авиации Российской Федерации (АСОБП).
5. Руководства полетной эксплуатации (РЛЭ) ВС Як, Ту, Ан, Аи Ми-8МТВ-1.
6. Федеральные авиационные правила Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации, приказ Минтранса №108 от 17 июня 2008 года.
7. Акты расследования авиационных событий. Архив Авиарегистра России.
8. Заключения ГосЦентра безопасности полетов по результатам исследования инцидентов ВС. Электронный архив Авиарегистра России- 83 -
ПРИЛОЖЕНИЕ А ИНФОРМАЦИЯ АСОБП ПО ИНЦИДЕНТАМ (ВКЛЮЧАЯ СЕРЬЕЗНЫЕ) С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ АВИАЦИИ С ГАЗОТУРБИННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И ВЗЛЕТНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 10000 КГ,
В КОТОРЫХ ОДНОВРЕМЕННО ПРОЯВИЛИСЬ ОШИБКИ ЭКИПАЖА ВС И ОТКАЗЫ СИСТЕМ ВОЗДУШНОГО СУДНА ИЛИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
- 84 -
В КОТОРЫХ ОДНОВРЕМЕННО ПРОЯВИЛИСЬ ОШИБКИ ЭКИПАЖА ВС И ОТКАЗЫ СИСТЕМ ВОЗДУШНОГО СУДНА ИЛИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
- 84 -
Тип
соб.
Дата, место
события
ЭТАП
Тип ВС,
бортовой
номер
Отказ
систем
Вид нарушения
экип.
Причины
/
факторы
Стаж, налет
КВС
Условия полета,
Метео
Описание события 2
3 4
5 6
7 8
9 5
____
ИНЦ
24.04.05,
р-н
Домодедово
МАРШ
A-310
F-OGYQ
СКВ
нарушение правил экспл. АТ, халатность
(ЭкспАТ)
02110 40412 ОН =8700
ОНТ=3900
ОНД=0
НТД=850
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=10000/ В наборе Нэш.=9100 при пересечении эшелонам, сработала сигнализация "Отказ систем кондиционирования №1" и через 1 минуту "Отказ систем кондиционирования №2", с последующим ростом высоты в кабине. Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета. На снижении при пересечении высоты 20000 футов работа систем кондиционирования №1 и №2 восстановилась и было обнаружено, что взлети набор высоты выполнялся с запущенным
ВСУ и включенным отбором воздуха от него. Экипаж произвел посадку в а/п вылета.
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Проч
7
____
ИНЦ
17.06.05,
а/п Махачкала
ВЗЛ
Ту-134Б
RA-65579
ПлДЛ
нарушение технологии работы экипажа, халатность
(НПров)
05270 50299 ОН =5200
ОНТ=600
ОНД=430
НТД=430
ППП
Д-ПМУ(*)
На разбеге в а/п Махачкала произошло самопроизвольное открытие передней служебной двери. Открытие двери было замечено штурманом-инструктором в процессе разбега на скорости 230 км/час, светосигнализаторы открытого положения дверей и люков при этом не горели. По решению КВС, через 34 сек. после начала разбега, до скорости 276 км/час (скорость принятия решения - 276 км/час), взлет был прекращен с применением реверса и тормозов. ВС остановилось в пределах ВПП. ВС и пассажиры не пострадали.
МодБСОП
СовЛЭ АТ
Проч
10
____
ИНЦ
20.09.05,
а/п Мирный
ВЗЛ
Ан-24РВ
RA-46621
ПлДЛ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
05240 50203 50107 ОН =19800
ОНТ=15700
ОНД=11300
НТД=11300
ППП
Н-ПМУ(*)
В наборе эшелона 4200 метров в простых МУ на высоте 1200 метров в кабине экипажа появился нехарактерный шуми легкая вибрация ВС. В результате осмотра через правую форточку было установлено, что открылся люк электроотсека справа по борту, который находится в полностью открытом верхнем положении. КВС доложил диспетчеру УВД об открытии люка и принял решение на возврат в аэропорт вылета Мирный. Посадка произведена благополучно.
Крышка люка действительно была закрыта на один не полностью завернутый винт, остальные былине завернуты ив результате вибрации, люк открылся в момент разбега.
СовТЭ АТ
Дисц
Проч
Таблица А. Данные АСОБП по инцидентам с самолетами 1-3 классов, связанным с отказами авиационной техники в результате ошибок экипажа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной события с самолетом Airbus A-310 F-OGYQ явилась эксплуатация экипажем системы кондиционирования и наддува воздуха самолета Ас включенным отбором воздуха от ВСУ на высоте более 20000 футов (6000 м) в противоречие требованиям РЛЭ ВС А (FCOM 1.16.30 page 1, REV 28 (Fev/ 02/05)). РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы настоящего инцидента изучить совсем летными инженерно-техническим составом - Доработать конструкцию сигнализации закрытого (открытого) положения дверей и люков, предусмотрев возможность оперативного определения положения каждого из них - С летным составом провести занятия по изучению устройств и правильному закрытию дверей и люков ВС, обратив особое внимание на правильное положение фиксаторов и ручек закрытия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента с ВС Ан №46621 явилась вынужденная посадка на аэродроме вылета по причине открытия в полете крышки люка электроотсека в результате сочетания следующих факторов:
-некачественного выполнения работ при выполнении оперативного ТО;
-формального выполнения работ по ОВ;
-отсутствия контроля за выполнением работ;
-некачественного выполнения предполетного осмотра экипажем.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом авиапредприятий, эксплуатирующих самолеты Ан - На всех эксплуатируемых ВС Ан провести разовую проверку состояния винтов замков закрытия люков, капотов и гондол - Исключить формальное выполнение требований РД ФАС РФ от г. №№ 060612, 060613 при выполнении работ по ОВ.
- Обстоятельства и причину инцидента с самолетом Airbus A310 F-OGYQ довести до всего летного и инженерно-технического персонала, эксплуатирующего самолеты Airbus A-310.
- Внести изменения в инструкцию по взаимодействию и технологии работы экипажа ВС А ("SIBERIA AIRLINES" A-310 STANDARD OPERATING PROCEDURES) в части контроля конфигурации системы кондиционирования после запуска двигателя и выполнения процедур по выбору источников отбора воздуха.
- Привести в соответствие карт контрольных проверок, находящиеся на всех ВС А, утвержденным образцам.
- Провести внеочередную техническую учебу по эксплуатации системы кондиционирования и наддува воздуха со всеми экипажами А эксплуатанта.
- Разъяснить летному составу А порядок действий по дальнейшему выполнению полета на исправном ВС, при выявлении ошибки в эксплуатации систем, и при необходимости внести изменения в РПП авиакомпании, оговаривающие порядок таких действий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной открытия служебной двери ВС явилось ее недозакрытие вследствие нарушения бортмехаником "Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа Ту-134Б" п. контроль закрытия дверей и люков ВС) в процессе предполетной подготовки. Сопутствующей причиной возникновения особой ситуации на взлете явилось отсутствие сигнала открытого положения служебной двери вследствие заедания рычага коромысла концевого выключателя сигнализации из-за наличия на нем коррозии, что не позволило экипажу своевременно определить и проконтролировать фактическое закрытие замков дверей и люков ВС и, соответственно, принять меры к недопущению развития особой ситуации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 85
-
соб.
Дата, место
события
ЭТАП
Тип ВС,
бортовой
номер
Отказ
систем
Вид нарушения
экип.
Причины
/
факторы
Стаж, налет
КВС
Условия полета,
Метео
Описание события 2
3 4
5 6
7 8
9 5
____
ИНЦ
24.04.05,
р-н
Домодедово
МАРШ
A-310
F-OGYQ
СКВ
нарушение правил экспл. АТ, халатность
(ЭкспАТ)
02110 40412 ОН =8700
ОНТ=3900
ОНД=0
НТД=850
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=10000/ В наборе Нэш.=9100 при пересечении эшелонам, сработала сигнализация "Отказ систем кондиционирования №1" и через 1 минуту "Отказ систем кондиционирования №2", с последующим ростом высоты в кабине. Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета. На снижении при пересечении высоты 20000 футов работа систем кондиционирования №1 и №2 восстановилась и было обнаружено, что взлети набор высоты выполнялся с запущенным
ВСУ и включенным отбором воздуха от него. Экипаж произвел посадку в а/п вылета.
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Проч
7
____
ИНЦ
17.06.05,
а/п Махачкала
ВЗЛ
Ту-134Б
RA-65579
ПлДЛ
нарушение технологии работы экипажа, халатность
(НПров)
05270 50299 ОН =5200
ОНТ=600
ОНД=430
НТД=430
ППП
Д-ПМУ(*)
На разбеге в а/п Махачкала произошло самопроизвольное открытие передней служебной двери. Открытие двери было замечено штурманом-инструктором в процессе разбега на скорости 230 км/час, светосигнализаторы открытого положения дверей и люков при этом не горели. По решению КВС, через 34 сек. после начала разбега, до скорости 276 км/час (скорость принятия решения - 276 км/час), взлет был прекращен с применением реверса и тормозов. ВС остановилось в пределах ВПП. ВС и пассажиры не пострадали.
МодБСОП
СовЛЭ АТ
Проч
10
____
ИНЦ
20.09.05,
а/п Мирный
ВЗЛ
Ан-24РВ
RA-46621
ПлДЛ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
05240 50203 50107 ОН =19800
ОНТ=15700
ОНД=11300
НТД=11300
ППП
Н-ПМУ(*)
В наборе эшелона 4200 метров в простых МУ на высоте 1200 метров в кабине экипажа появился нехарактерный шуми легкая вибрация ВС. В результате осмотра через правую форточку было установлено, что открылся люк электроотсека справа по борту, который находится в полностью открытом верхнем положении. КВС доложил диспетчеру УВД об открытии люка и принял решение на возврат в аэропорт вылета Мирный. Посадка произведена благополучно.
Крышка люка действительно была закрыта на один не полностью завернутый винт, остальные былине завернуты ив результате вибрации, люк открылся в момент разбега.
СовТЭ АТ
Дисц
Проч
Таблица А. Данные АСОБП по инцидентам с самолетами 1-3 классов, связанным с отказами авиационной техники в результате ошибок экипажа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной события с самолетом Airbus A-310 F-OGYQ явилась эксплуатация экипажем системы кондиционирования и наддува воздуха самолета Ас включенным отбором воздуха от ВСУ на высоте более 20000 футов (6000 м) в противоречие требованиям РЛЭ ВС А (FCOM 1.16.30 page 1, REV 28 (Fev/ 02/05)). РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы настоящего инцидента изучить совсем летными инженерно-техническим составом - Доработать конструкцию сигнализации закрытого (открытого) положения дверей и люков, предусмотрев возможность оперативного определения положения каждого из них - С летным составом провести занятия по изучению устройств и правильному закрытию дверей и люков ВС, обратив особое внимание на правильное положение фиксаторов и ручек закрытия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента с ВС Ан №46621 явилась вынужденная посадка на аэродроме вылета по причине открытия в полете крышки люка электроотсека в результате сочетания следующих факторов:
-некачественного выполнения работ при выполнении оперативного ТО;
-формального выполнения работ по ОВ;
-отсутствия контроля за выполнением работ;
-некачественного выполнения предполетного осмотра экипажем.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом авиапредприятий, эксплуатирующих самолеты Ан - На всех эксплуатируемых ВС Ан провести разовую проверку состояния винтов замков закрытия люков, капотов и гондол - Исключить формальное выполнение требований РД ФАС РФ от г. №№ 060612, 060613 при выполнении работ по ОВ.
- Обстоятельства и причину инцидента с самолетом Airbus A310 F-OGYQ довести до всего летного и инженерно-технического персонала, эксплуатирующего самолеты Airbus A-310.
- Внести изменения в инструкцию по взаимодействию и технологии работы экипажа ВС А ("SIBERIA AIRLINES" A-310 STANDARD OPERATING PROCEDURES) в части контроля конфигурации системы кондиционирования после запуска двигателя и выполнения процедур по выбору источников отбора воздуха.
- Привести в соответствие карт контрольных проверок, находящиеся на всех ВС А, утвержденным образцам.
- Провести внеочередную техническую учебу по эксплуатации системы кондиционирования и наддува воздуха со всеми экипажами А эксплуатанта.
- Разъяснить летному составу А порядок действий по дальнейшему выполнению полета на исправном ВС, при выявлении ошибки в эксплуатации систем, и при необходимости внести изменения в РПП авиакомпании, оговаривающие порядок таких действий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной открытия служебной двери ВС явилось ее недозакрытие вследствие нарушения бортмехаником "Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа Ту-134Б" п. контроль закрытия дверей и люков ВС) в процессе предполетной подготовки. Сопутствующей причиной возникновения особой ситуации на взлете явилось отсутствие сигнала открытого положения служебной двери вследствие заедания рычага коромысла концевого выключателя сигнализации из-за наличия на нем коррозии, что не позволило экипажу своевременно определить и проконтролировать фактическое закрытие замков дверей и люков ВС и, соответственно, принять меры к недопущению развития особой ситуации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 85
-
Таблица А, продолжение 1 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 17
____
ИНЦ
26.04.06,
Сочи (Адлер)
ПОС
B737
VP-BTI
ОДв невнимательность 40537 ОН =9140
ОНТ=470
ОНД=0
НТД=410
ППП
С-ПМУ(*)
Dv=10000/ На пробеге в аэропорту назначения не включился реверс двигателя №1. ВС повреждений не имеет. Пострадавших среди членов экипажа и пассажиров нет.
После выполнения комплекса работ по поиску неисправности, приведшей к неперекладке реверса двигателя №1, обнаружен невключенный АЗС "ENG 1
SYNCLOCK" в кабине пилотов.
ПрофЛС
Проч
18
____
ИНЦ
2.05.06,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
VP-BTI
СКВ
некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(ОшВкл)
(НПров)
02120 40516 50203 ОН =10900
ОНТ=692
ОНД=0
НТД=677
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлета из а/п Домодедово экипаж обнаружил отсутствие давления в системе отбора воздуха от двигателей для наддува и кондиционирования. Для продолжения полета была запущена ВСУ, которая обеспечила подачу воздуха. Рейс выполнен на эшелоне полета 4800 метров. Посадка в а/п Борисполь выполнена благополучно, пассажиры, экипажи самолет не пострадали. После посадки в процессе поиска неисправности ИТС авиакомпании МАУ обнаружил выключенные АЗС клапанов отбора воздуха от двигателей и перекрывного крана в системе подачи и распределения воздуха на панели АЗС за правым креслом в пилотской кабине. После включения АЗС работа системы была восстановлена в полном объеме г. в а/п Домодедово в связи с производственной необходимостью с самолета была снята панель управления СКВ Р, при этом АЗС "RIGHT BLEED
AIR VALVE", "LEFT BLEED AIR VALVE", "BLEED AIR ISOLATION VALVE" могли быть выдернуты дополнительно к двум автоматам защиты "Air cond valve L" и "Air cond valve R , предусмотренным к отключению технологией замены панели СКВ. В процессе подготовки к рейсу контроль АЗС был выполнен формально. Вследствие того, что в SOP B-737 четко не определена зона распределения ответственности между пилотами в части выполнения процедур "preliminary cockpit preparation and external inspection" , операции по контролю положения АЗС небыли распределены и выполнены.
СовТЭ АТ
ИнстрДок
Проч
21
____
ИНЦ
9.06.06,
р-н ОПРС
Захаровка
МАРШ
B737 отклонения по вертик. скорости и перегрузке
(НеВыдСк)
113 ОН =10000
ОНТ=2700
ОНД=0
НТД=2400
ППП
Экипаж ВС Б выполнял рейс Домодедово-Анталья и следовал на ОПРС Захаровка в наборе эшелонам. Экипаж ВС Ан выполнял Харьков-Внуково и следовал с курсом 060° на эшелоне 5700 мот ОПРС Захаровка. В процессе набора эшелонам в 12.32 экипаж Б доложило срабатывании Заданное эшелонирование ВС Ани Б соответствовало нормам, при этом экипаж ВС Б, занимая заданный эшелон м, осуществил набор высоты мс вертикальной скоростью около 14м/сек. Поданным экипажа вертикальная скорость была более 12 м/сек, которую они не могли уменьшить, так как включился режим ALT/ACQ. После срабатывания TCAS в режиме RA экипаж Б отключил автопилот, прекратил набор высоты и выполнил снижение по рекомендации Движение ВС Б при подходе к заданному эшелону с вертикальной скоростью 14 м/сек не учитывает положения п. "Рекомендуемой практики летной эксплуатации БСПС", Приложение №1 к распоряжению Минтранса России от г. № НА-124-р, которые рекомендуют ограничения вертикальной скорости до 7,6 м/сек (1500 фут/мин) в пределах 610 м (2000 фут) при подходе к заданному эшелону. Превышение вертикальной скорости в данной ситуации вызвало срабатывание TCAS.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вылет ВС с невключенным АЗС в кабине пилотов на панели Р6.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования случая срабатывания TCAS в АДЦ МЦ АУВД изучить с летными диспетчерским составами - С экипажами ВС повторно изучить рекомендации по выдерживанию вертикальных скоростей набора/снижения при подходе к заданному эшелону при использовании БСПС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Срабатывание TCAS на ВС Б в МВЗ произошло в сочетании следующих факторов- неприменение экипажем ВС Б рекомендаций по эксплуатации БСПС в части ограничения вертикальных скоростей при подходе к заданному эшелону- особенностей работы БСПС;
Срабатывание TCAS считается ложным, так как конфликтной ситуации, требующей вмешательства TCAS, не было. ВС разошлись с вертикальным интервалом около 460м.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 17
____
ИНЦ
26.04.06,
Сочи (Адлер)
ПОС
B737
VP-BTI
ОДв невнимательность 40537 ОН =9140
ОНТ=470
ОНД=0
НТД=410
ППП
С-ПМУ(*)
Dv=10000/ На пробеге в аэропорту назначения не включился реверс двигателя №1. ВС повреждений не имеет. Пострадавших среди членов экипажа и пассажиров нет.
После выполнения комплекса работ по поиску неисправности, приведшей к неперекладке реверса двигателя №1, обнаружен невключенный АЗС "ENG 1
SYNCLOCK" в кабине пилотов.
ПрофЛС
Проч
18
____
ИНЦ
2.05.06,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
VP-BTI
СКВ
некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(ОшВкл)
(НПров)
02120 40516 50203 ОН =10900
ОНТ=692
ОНД=0
НТД=677
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлета из а/п Домодедово экипаж обнаружил отсутствие давления в системе отбора воздуха от двигателей для наддува и кондиционирования. Для продолжения полета была запущена ВСУ, которая обеспечила подачу воздуха. Рейс выполнен на эшелоне полета 4800 метров. Посадка в а/п Борисполь выполнена благополучно, пассажиры, экипажи самолет не пострадали. После посадки в процессе поиска неисправности ИТС авиакомпании МАУ обнаружил выключенные АЗС клапанов отбора воздуха от двигателей и перекрывного крана в системе подачи и распределения воздуха на панели АЗС за правым креслом в пилотской кабине. После включения АЗС работа системы была восстановлена в полном объеме г. в а/п Домодедово в связи с производственной необходимостью с самолета была снята панель управления СКВ Р, при этом АЗС "RIGHT BLEED
AIR VALVE", "LEFT BLEED AIR VALVE", "BLEED AIR ISOLATION VALVE" могли быть выдернуты дополнительно к двум автоматам защиты "Air cond valve L" и "Air cond valve R , предусмотренным к отключению технологией замены панели СКВ. В процессе подготовки к рейсу контроль АЗС был выполнен формально. Вследствие того, что в SOP B-737 четко не определена зона распределения ответственности между пилотами в части выполнения процедур "preliminary cockpit preparation and external inspection" , операции по контролю положения АЗС небыли распределены и выполнены.
СовТЭ АТ
ИнстрДок
Проч
21
____
ИНЦ
9.06.06,
р-н ОПРС
Захаровка
МАРШ
B737 отклонения по вертик. скорости и перегрузке
(НеВыдСк)
113 ОН =10000
ОНТ=2700
ОНД=0
НТД=2400
ППП
Экипаж ВС Б выполнял рейс Домодедово-Анталья и следовал на ОПРС Захаровка в наборе эшелонам. Экипаж ВС Ан выполнял Харьков-Внуково и следовал с курсом 060° на эшелоне 5700 мот ОПРС Захаровка. В процессе набора эшелонам в 12.32 экипаж Б доложило срабатывании Заданное эшелонирование ВС Ани Б соответствовало нормам, при этом экипаж ВС Б, занимая заданный эшелон м, осуществил набор высоты мс вертикальной скоростью около 14м/сек. Поданным экипажа вертикальная скорость была более 12 м/сек, которую они не могли уменьшить, так как включился режим ALT/ACQ. После срабатывания TCAS в режиме RA экипаж Б отключил автопилот, прекратил набор высоты и выполнил снижение по рекомендации Движение ВС Б при подходе к заданному эшелону с вертикальной скоростью 14 м/сек не учитывает положения п. "Рекомендуемой практики летной эксплуатации БСПС", Приложение №1 к распоряжению Минтранса России от г. № НА-124-р, которые рекомендуют ограничения вертикальной скорости до 7,6 м/сек (1500 фут/мин) в пределах 610 м (2000 фут) при подходе к заданному эшелону. Превышение вертикальной скорости в данной ситуации вызвало срабатывание TCAS.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вылет ВС с невключенным АЗС в кабине пилотов на панели Р6.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования случая срабатывания TCAS в АДЦ МЦ АУВД изучить с летными диспетчерским составами - С экипажами ВС повторно изучить рекомендации по выдерживанию вертикальных скоростей набора/снижения при подходе к заданному эшелону при использовании БСПС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Срабатывание TCAS на ВС Б в МВЗ произошло в сочетании следующих факторов- неприменение экипажем ВС Б рекомендаций по эксплуатации БСПС в части ограничения вертикальных скоростей при подходе к заданному эшелону- особенностей работы БСПС;
Срабатывание TCAS считается ложным, так как конфликтной ситуации, требующей вмешательства TCAS, не было. ВС разошлись с вертикальным интервалом около 460м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Отчет по расследованию события изучить с летным составом Боинг 737 и довести до ИТС Боинг 737 ООО "S7 Engineering".
- При проведении оперативного ТО обращать особое внимание на состояние панелей АЗС в кабине пилотов.
- При проведении ЛТК во всех подразделениях Боинг подготовить доклады об особенностях эксплуатации ВС Боинг 737 с одним деактивированным реверсом тяги и с обоими деактивированными реверсами тяги в соответствии с рекомендациями MEL и AFM Боинг 737.
- Управлению по ЗВС ДТЭ ВС ЗП информировать компанию Боинг о данном событии с запросом статистических данных и рекомендаций, касающихся данного события.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полет (по согласованию с УВД) не на заданном эшелоне выполнен из-за невозможности отбора воздуха в СКВ от двигателей.
Вылет ВС с я не включенными АЗС СКВ произведен из-за упущений в работе ИАС и летного экипажа.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным составом ДЛЭ и инженерно-техническим составом ДТЭ ВС ЗП ОАО "Авиакомпания "Сибирь, ООО "S7 Engineering".
- Внести изменения в SOP B-737 в части четкого распределения обязанностей между пилотами в процессе предполетной подготовки - Внести изменения в SOP B-737 "процедуры контроля за подачей воздуха в кабину и салон после запуска двигателей" (AFTER START FLOW PATTERN стр ) для обеспечения контроля давления воздуха в магистрали - Разработать методические рекомендации экипажам В -737 по контролю положения АЗС в кабине - Провести аудит ООО "S7 Engineering" на предмет качества выполнения форм ТО- 86
-
Таблица А, продолжение 2 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 23
____
ИНЦ
12.07.06,
р-н
Домодедово
МАРШ
B737
VP-BSW
ЭС
нарушения при исполнении
ККП, непреднамер. вкл./откл.
(ОшВкл)
(НПров)
02420 40441 40534 ОН =10960
ОНТ=600
ОНД=0
НТД=600
ППП
Н-ПМУ(*)
Подготовка кабины к вылету осуществлялась одновременно с обучением второго пилота работе с системами ВС и с CHEKLIST. Перераспределение внимания командира ВС на выполнение операций второго пилота привело к непреднамеренному упущению выполнения NP.20.20 "AFTER START PROCEDURE" FOM
BOEING 737-500 по подключению генераторов двигателей на основные шины ВС после запуска двигателей и формальному выполнению AFTER START С. Активное управление осуществлял КВС. Взлети набор до высоты 3000 м выполнены без отклонений. После пересечениям экипаж выполнил CLIMB PROCEDURE SOPs BOEING 737-500, при котором предусматривается выключение ВСУ. В момент отключения ВСУ на ВС произошло отключение сети переменного тока с высвечиванием табло BUS OFF и переход на аварийные шины. Данное событие подтвердилось сбоем в работе регистраторов параметров полета на время 3 мс, выявленном при обработке СОК. Экипаж выполнил действия п. 6.1 QRH BOEING 737-500, в соответствие с которыми необходимо было выполнить подключение генераторов двигателей на шины переменного тока. Результатом выполненных действий явилось полное восстановление работы электросистемы ВС. Дальнейший полет до аэродрома назначения Пермь выполнен без отклонений.
СовЛЭ АТ
ПрофЛС
ИнстрДок
29
____
ИНЦ
19.10.06,
а/п
Шереметьево
ВЗЛ
Ту-154М
RA-85665
ОШ
недостат. предполетн. подготовка
(ПодгП)
(НПров)
03210 50212 50107 ОН =13027
ОНТ=8145
ОНД=0
НТД=6218
ППП
После взлета при уборке шасси не погас красный светосигнализатор правой опоры шасси на приборной доске пилотов и на щитке сигнализации бортинженера. Посадка произведена на аэродроме назначения благополучно. При осмотрев а/п посадки на тележке правой опоры шасси был обнаружен опорный узел кронштейн) для упора гидроподъемника. Перед вылетом из а/п Шереметьево производилась замена колеса на правой опоре шасси. Из-за разрыва в технологическом процессе замены колеса не был демонтирован опорный узел с продольной балки тележки шасси. Бортинженер знало замене колёс, ново время осмотра ВС не произвел детального осмотра шасси, тем самым грубо нарушил РЛЭ и НПП ГА - 85г.
Проч
30
____
С.ИНЦ
17.11.06,
р-н Саратова
МАРШ
Як-42Д
RA-42432
ОДт несвоеврем. вкл./отк.
нарушения исполнения
ККП
(ОшВкл)
(НПров)
07310 40471 ОН =11173
ОНТ=5922
ОНД=0
НТД=3604
ППП
Н-ПМУ(*)
W=5 После взлета, при полетев зоне Пензенского РЦ произошел отказ среднего двигателя. Экипаж выключил этот двигатель, прекратил выполнение задания и произвел возврат в аэропорт вылета Саратов.
С момента начала подготовки среднего двигателя Д к запуску и до его самовыключения в полёте подкачивающие топливные насосы среднего двигателя Дне были включены и горело табло "Нет давления топлива" среднего двигателя, что подтверждается средствами ПИ по наличию РК "Мало давление топлива на входе в двигатель".
В нарушение требований п. РЛЭ КВС перед запуском двигателей не включил подкачивающие насосы топливной системы среднего двигателя Д. КВС и бортмеханик , в нарушение требований п. 4.5.5. РЛЭ, при подготовке к взлёту контроль за работой самолётных систем по сигнальным лампами табло выполняли формально. При выполнении карты контрольных проверок, в нарушение требований п. 4.28 РЛЭ, не осуществляли взаимный контроль за правильностью выполнения операций при подготовке к запуску двигателей.
ПрофЛС
Проч
- ДЛЭ ВС: Обстоятельства и причины авиационного события с ВС VP-BSW изучить с летным составом - Напомнить летному составу об обязательном повторном выполнении (чтении) CHEKLIST, если выполнение (чтение) CHEKLIST прервано или экипаж не имеет полной уверенности в выполненном контроле обозначенных процедур - Летному составу повторно изучить под роспись Распоряжение № КР - рот г - ДТЭ ВС ЗП: Рекомендовать введение в программу обработки полетной информации регистрацию параметров электросистемы ВС BOEING 737-500.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки правой опоры шасси после взлета явился не снятый опорный узел - кронштейн на правой тележке шасси из-за невыполнения своих должностных обязанностей авиатехником и бортинженером.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явился непреднамеренный переход экипажем на аварийное питание постоянным током. Причинами перехода на аварийное питание явились- невыполнение операции NP.20.20 "AFTER START PROCEDURE" FCOM BOEING 737-500 по подключению генераторов двигателей на основные шины ВС после запуска двигателей- формальное выполнение AFTER START РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства и причины инцидента изучить с инженерно-техническим и летным персоналом, эксплуатирующим Ту-154М.
- В летном комплексе и техническом департаменте Эксплуатанта проанализировать состояние профессиональной подготовки бортинженеров и авиатехников, непосредственно связанных с технической эксплуатацией ВС, и разработать действенные мероприятия, исключающие повторение подобных случаев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьёзного авиационного инцидента явились нарушения экипажем требований РЛЭ при подготовке к запуску двигателей и формальное выполнение карты контрольных проверок, приведшее к самовыключению среднего двигателя Д в полете.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины серьезного авационного инциндента с ВСЯК изучить с летными техническим составом - С лётным составом провести дополнительные занятия "Признаки отказа двигателя и действия экипажа, "Эксплуатация топливной и масляной систем ВС". Повторно изучить разделы 2.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 НПП ГА, РЛЭ ВС Як раздел "запуски прогрев двигателей Д, раздел "карта контрольной проверки- 87
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 23
____
ИНЦ
12.07.06,
р-н
Домодедово
МАРШ
B737
VP-BSW
ЭС
нарушения при исполнении
ККП, непреднамер. вкл./откл.
(ОшВкл)
(НПров)
02420 40441 40534 ОН =10960
ОНТ=600
ОНД=0
НТД=600
ППП
Н-ПМУ(*)
Подготовка кабины к вылету осуществлялась одновременно с обучением второго пилота работе с системами ВС и с CHEKLIST. Перераспределение внимания командира ВС на выполнение операций второго пилота привело к непреднамеренному упущению выполнения NP.20.20 "AFTER START PROCEDURE" FOM
BOEING 737-500 по подключению генераторов двигателей на основные шины ВС после запуска двигателей и формальному выполнению AFTER START С. Активное управление осуществлял КВС. Взлети набор до высоты 3000 м выполнены без отклонений. После пересечениям экипаж выполнил CLIMB PROCEDURE SOPs BOEING 737-500, при котором предусматривается выключение ВСУ. В момент отключения ВСУ на ВС произошло отключение сети переменного тока с высвечиванием табло BUS OFF и переход на аварийные шины. Данное событие подтвердилось сбоем в работе регистраторов параметров полета на время 3 мс, выявленном при обработке СОК. Экипаж выполнил действия п. 6.1 QRH BOEING 737-500, в соответствие с которыми необходимо было выполнить подключение генераторов двигателей на шины переменного тока. Результатом выполненных действий явилось полное восстановление работы электросистемы ВС. Дальнейший полет до аэродрома назначения Пермь выполнен без отклонений.
СовЛЭ АТ
ПрофЛС
ИнстрДок
29
____
ИНЦ
19.10.06,
а/п
Шереметьево
ВЗЛ
Ту-154М
RA-85665
ОШ
недостат. предполетн. подготовка
(ПодгП)
(НПров)
03210 50212 50107 ОН =13027
ОНТ=8145
ОНД=0
НТД=6218
ППП
После взлета при уборке шасси не погас красный светосигнализатор правой опоры шасси на приборной доске пилотов и на щитке сигнализации бортинженера. Посадка произведена на аэродроме назначения благополучно. При осмотрев а/п посадки на тележке правой опоры шасси был обнаружен опорный узел кронштейн) для упора гидроподъемника. Перед вылетом из а/п Шереметьево производилась замена колеса на правой опоре шасси. Из-за разрыва в технологическом процессе замены колеса не был демонтирован опорный узел с продольной балки тележки шасси. Бортинженер знало замене колёс, ново время осмотра ВС не произвел детального осмотра шасси, тем самым грубо нарушил РЛЭ и НПП ГА - 85г.
Проч
30
____
С.ИНЦ
17.11.06,
р-н Саратова
МАРШ
Як-42Д
RA-42432
ОДт несвоеврем. вкл./отк.
нарушения исполнения
ККП
(ОшВкл)
(НПров)
07310 40471 ОН =11173
ОНТ=5922
ОНД=0
НТД=3604
ППП
Н-ПМУ(*)
W=5 После взлета, при полетев зоне Пензенского РЦ произошел отказ среднего двигателя. Экипаж выключил этот двигатель, прекратил выполнение задания и произвел возврат в аэропорт вылета Саратов.
С момента начала подготовки среднего двигателя Д к запуску и до его самовыключения в полёте подкачивающие топливные насосы среднего двигателя Дне были включены и горело табло "Нет давления топлива" среднего двигателя, что подтверждается средствами ПИ по наличию РК "Мало давление топлива на входе в двигатель".
В нарушение требований п. РЛЭ КВС перед запуском двигателей не включил подкачивающие насосы топливной системы среднего двигателя Д. КВС и бортмеханик , в нарушение требований п. 4.5.5. РЛЭ, при подготовке к взлёту контроль за работой самолётных систем по сигнальным лампами табло выполняли формально. При выполнении карты контрольных проверок, в нарушение требований п. 4.28 РЛЭ, не осуществляли взаимный контроль за правильностью выполнения операций при подготовке к запуску двигателей.
ПрофЛС
Проч
- ДЛЭ ВС: Обстоятельства и причины авиационного события с ВС VP-BSW изучить с летным составом - Напомнить летному составу об обязательном повторном выполнении (чтении) CHEKLIST, если выполнение (чтение) CHEKLIST прервано или экипаж не имеет полной уверенности в выполненном контроле обозначенных процедур - Летному составу повторно изучить под роспись Распоряжение № КР - рот г - ДТЭ ВС ЗП: Рекомендовать введение в программу обработки полетной информации регистрацию параметров электросистемы ВС BOEING 737-500.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки правой опоры шасси после взлета явился не снятый опорный узел - кронштейн на правой тележке шасси из-за невыполнения своих должностных обязанностей авиатехником и бортинженером.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явился непреднамеренный переход экипажем на аварийное питание постоянным током. Причинами перехода на аварийное питание явились- невыполнение операции NP.20.20 "AFTER START PROCEDURE" FCOM BOEING 737-500 по подключению генераторов двигателей на основные шины ВС после запуска двигателей- формальное выполнение AFTER START РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства и причины инцидента изучить с инженерно-техническим и летным персоналом, эксплуатирующим Ту-154М.
- В летном комплексе и техническом департаменте Эксплуатанта проанализировать состояние профессиональной подготовки бортинженеров и авиатехников, непосредственно связанных с технической эксплуатацией ВС, и разработать действенные мероприятия, исключающие повторение подобных случаев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьёзного авиационного инцидента явились нарушения экипажем требований РЛЭ при подготовке к запуску двигателей и формальное выполнение карты контрольных проверок, приведшее к самовыключению среднего двигателя Д в полете.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины серьезного авационного инциндента с ВСЯК изучить с летными техническим составом - С лётным составом провести дополнительные занятия "Признаки отказа двигателя и действия экипажа, "Эксплуатация топливной и масляной систем ВС". Повторно изучить разделы 2.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 НПП ГА, РЛЭ ВС Як раздел "запуски прогрев двигателей Д, раздел "карта контрольной проверки- 87
-
Таблица А, продолжение 3 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 32
____
ИНЦ
27.12.06,
а/п Самара
(Курумоч)
МАРШ
Ту-134А
RA-65105
ПлДЛ
некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
05240 50203 ОН =9500
ОНТ=5000
ОНД=1600
НТД=1600
ППП
Н(*)
После выполнения рейса по маршруту Краснодар-Самара, при выполнении послеполетного технического обслуживания обнаружено отсутствие лючка панели заправки водой заднего санузла самолета. Отрыв крышки лючка панели заправки водой заднего санузла самолета произошел в полете по маршруту Краснодар-
Самара, вследствие самопроизвольного открытия крышки и воздействия на нее скоростного напора воздуха. Данное событие стало возможным вследствие некачественного закрытия крышки лючка авиатехником цеха АТБ после окончания обслуживания санузлов самолета и недостаточного контроля за состоянием лючков со стороны начальника смены AТБ.
СовТЭ АТ
Проч
35
____
ИНЦ
20.01.07,
на маршруте
МАРШ
Як-42Д
RA-42432
ПлДЛ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
05240 50203 ОН =15120
ОНТ=5099
ОНД=8408
НТД=4182
После выполнения рейса Саратов - Домодедово на послеполетном осмотре обнаружено отсутствие крышки люка 120-4БП заправочного штуцера централизованной заправки топливом ВС.
ПрофЛС
СовЛЭ АТ
Проч
36
____
ИНЦ
7.02.07,
а/п Внуково
ВЗЛ
Як-42Д
RA-42452
ОДк некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
072 50208 50106 ОН =10240
ОНТ=4720
ОНД=0
НТД=2850
ППП
Н-ПМУ(*)
W=5
Dv=8000/ снег На этапе разбега произошел последовательный помпаж СУ №1 и СУ №2. Экипаж прекратил взлет.
Перед взлетом из-за наличия снега на поверхности самолета экипажем было принято решение на выполнение противообледенительной обработки ВС. После выполнения ПОО, по заявлению БМ и ат, выполнявшего ПОО, поверхность самолета была полностью свободна от СЛО.
Комиссией установлен факт отличия в технологии обработки ВС от СЛО принятой "Технологическими указаниями по удалению снежно-ледяных отложений.
" п, утвержденных 29.09.2005, которое могло способствовать попаданию на верхнюю часть фюзеляжа ПОЖ, вследствие ее разбрызгивания при обработке левого крыла и стабилизатора, скопление кашеобразной смеси из снега и ПОЖ, сход которой под воздействием набегающего потока при ее попадании в двигатели способствовал возникновению кратковременной газодинамической неустойчивости ГВТ.
СовЛЭ АТ
Проч
37
____
ИНЦ
14.02.07,
а/п Якутск
ПОС
Ан-140
RA-41250
ВДо непреднамеренное вкл./откл.
(ОшВкл)
076 ОН =6540
ОНТ=310
ОНД=130
НТД=310
ППП
Н-СМУ(*)
Dv=800/ туман После касания и опускания передней опоры шасси, КВС была дана команда на установку РУД в положение земной малый газ, и снятия воздушных винтов с упора. По объяснению второго пилота, он, не отрывая взгляда от земли, автоматически перенес руку с РУД на переключатель "Снятие ВВ с упора, двумя разведенными пальцами (большими указательным) открыл фиксирующие устройства и перевел переключатели в положение "на себя, соответствующее снятию воздушных винтов с упора. Фактически вместо снятия воздушных винтов с упора были переведены в положение "Останов" стоп-краны двигателей. В результате ошибочных действий второго пилота произошел останов двигателей. Ошибке способствовали
- заход на посадку и посадка выполнялись ночью в СМУ;
- расположение стоп-кранов СУ находится в непосредственной близости и располагается в один ряд с выключателями "Снятие ВВ с упора - высота защитных колпачков стоп-кранов совпадает с высотой защитной планки переключателя "Снятие ВВ с упора".
РЕКОМЕНДАЦИИ'>МодБСОП
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с ИТС ЗАО "Сервис ВС" и Эксплуатанта.
- На специальных разборах с летным составом изучить материалы расследования с ВС Як RA-42452.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента с ВС Як № 42432 явился отрыв в полете крышки люка заправочного штуцера централизованной заправки топливом вследствие разрушения звеньев створки петли люка под воздействием скоростного напора воздуха, из-за некачественного закрытия крышки люка авиатехником и недостаточного контроля инженером смены и бортмехаником при подготовке ВС к вылету.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента является отрыв в полете крышки лючка панели заправки водой заднего санузла самолета из-за самопроизвольного открытия крышки и воздействия на нее скоростного напора воздуха, вследствие некачественного закрытия крышки лючка авиатехником АТБ после окончания обслуживания санузлов самолета и недостаточного КОНТРОЛЯ за состоянием лючков со стороны начальника смены АТБ и бортмеханика.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с ИТС и летным составом Эксплуатанта.
- Провести разовые осмотры состояния замков и петлей навески крышек лючков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной события явились ошибочные действия второго пилота, выразившиеся в выключении двигателей стоп-кранами вместо снятия воздушных винтов с упора.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины события довести до летного и инженерно-технического состава предприятий.
- Провести дополнительную наземную подготовку и тренаж в кабине ВС с экипажами Ан, обратив особое внимание на расположение и порядок использования органов управления воздушными винтами и двигателями ВС.
- Рекомендовать выполнять вторым пилотом не менее двух полетов в течение десяти дней с занятием своего рабочего места при включении их в состав экипажа при вводе КВС-стажеров.
- Рекомендовать АНТК "Антонов" внести конструктивные изменения в органы управления воздушными винтами и стоп-кранами с целью исключения ошибочного (непреднамеренного) их использования. РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС Як - С летными инженерно-техническим составом провести дополнительные занятия по наружному осмотру ВС перед вылетом и контролю заправки топливом - Провести разовую проверку технического состояния крышки люка заправочного штуцера централизованной заправки топливом ВС на всем парке ВС Як-42.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причина инцидента - срабатывание табло "Помпаж" СУ №№ и 2, вследствие последовательного попадания снежно-ледяных отложений с верхней поверхности фюзеляжа самолета в ВНА двигателей, вызвавших кратковременную газодинамическую неустойчивость ГВТ двигателей. Наличие снега на верхней поверхности фюзеляжа самолета вследствие нарушения технологии обработки самолета от СЛО и недостаточной оценки результатов обработки ИТП ЗАО "Сервис ВС" от снежно-ледяных отложений и неудовлетворительный контроль за качеством обработки и временем от окончания обработки до момента взлета со стороны экипажа.
- 88
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 32
____
ИНЦ
27.12.06,
а/п Самара
(Курумоч)
МАРШ
Ту-134А
RA-65105
ПлДЛ
некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
05240 50203 ОН =9500
ОНТ=5000
ОНД=1600
НТД=1600
ППП
Н(*)
После выполнения рейса по маршруту Краснодар-Самара, при выполнении послеполетного технического обслуживания обнаружено отсутствие лючка панели заправки водой заднего санузла самолета. Отрыв крышки лючка панели заправки водой заднего санузла самолета произошел в полете по маршруту Краснодар-
Самара, вследствие самопроизвольного открытия крышки и воздействия на нее скоростного напора воздуха. Данное событие стало возможным вследствие некачественного закрытия крышки лючка авиатехником цеха АТБ после окончания обслуживания санузлов самолета и недостаточного контроля за состоянием лючков со стороны начальника смены AТБ.
СовТЭ АТ
Проч
35
____
ИНЦ
20.01.07,
на маршруте
МАРШ
Як-42Д
RA-42432
ПлДЛ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
05240 50203 ОН =15120
ОНТ=5099
ОНД=8408
НТД=4182
После выполнения рейса Саратов - Домодедово на послеполетном осмотре обнаружено отсутствие крышки люка 120-4БП заправочного штуцера централизованной заправки топливом ВС.
ПрофЛС
СовЛЭ АТ
Проч
36
____
ИНЦ
7.02.07,
а/п Внуково
ВЗЛ
Як-42Д
RA-42452
ОДк некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
072 50208 50106 ОН =10240
ОНТ=4720
ОНД=0
НТД=2850
ППП
Н-ПМУ(*)
W=5
Dv=8000/ снег На этапе разбега произошел последовательный помпаж СУ №1 и СУ №2. Экипаж прекратил взлет.
Перед взлетом из-за наличия снега на поверхности самолета экипажем было принято решение на выполнение противообледенительной обработки ВС. После выполнения ПОО, по заявлению БМ и ат, выполнявшего ПОО, поверхность самолета была полностью свободна от СЛО.
Комиссией установлен факт отличия в технологии обработки ВС от СЛО принятой "Технологическими указаниями по удалению снежно-ледяных отложений.
" п, утвержденных 29.09.2005, которое могло способствовать попаданию на верхнюю часть фюзеляжа ПОЖ, вследствие ее разбрызгивания при обработке левого крыла и стабилизатора, скопление кашеобразной смеси из снега и ПОЖ, сход которой под воздействием набегающего потока при ее попадании в двигатели способствовал возникновению кратковременной газодинамической неустойчивости ГВТ.
СовЛЭ АТ
Проч
37
____
ИНЦ
14.02.07,
а/п Якутск
ПОС
Ан-140
RA-41250
ВДо непреднамеренное вкл./откл.
(ОшВкл)
076 ОН =6540
ОНТ=310
ОНД=130
НТД=310
ППП
Н-СМУ(*)
Dv=800/ туман После касания и опускания передней опоры шасси, КВС была дана команда на установку РУД в положение земной малый газ, и снятия воздушных винтов с упора. По объяснению второго пилота, он, не отрывая взгляда от земли, автоматически перенес руку с РУД на переключатель "Снятие ВВ с упора, двумя разведенными пальцами (большими указательным) открыл фиксирующие устройства и перевел переключатели в положение "на себя, соответствующее снятию воздушных винтов с упора. Фактически вместо снятия воздушных винтов с упора были переведены в положение "Останов" стоп-краны двигателей. В результате ошибочных действий второго пилота произошел останов двигателей. Ошибке способствовали
- заход на посадку и посадка выполнялись ночью в СМУ;
- расположение стоп-кранов СУ находится в непосредственной близости и располагается в один ряд с выключателями "Снятие ВВ с упора - высота защитных колпачков стоп-кранов совпадает с высотой защитной планки переключателя "Снятие ВВ с упора".
РЕКОМЕНДАЦИИ'>МодБСОП
СовЛЭ АТ
ИнстрДок
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с ИТС ЗАО "Сервис ВС" и Эксплуатанта.
- На специальных разборах с летным составом изучить материалы расследования с ВС Як RA-42452.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента с ВС Як № 42432 явился отрыв в полете крышки люка заправочного штуцера централизованной заправки топливом вследствие разрушения звеньев створки петли люка под воздействием скоростного напора воздуха, из-за некачественного закрытия крышки люка авиатехником и недостаточного контроля инженером смены и бортмехаником при подготовке ВС к вылету.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента является отрыв в полете крышки лючка панели заправки водой заднего санузла самолета из-за самопроизвольного открытия крышки и воздействия на нее скоростного напора воздуха, вследствие некачественного закрытия крышки лючка авиатехником АТБ после окончания обслуживания санузлов самолета и недостаточного КОНТРОЛЯ за состоянием лючков со стороны начальника смены АТБ и бортмеханика.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с ИТС и летным составом Эксплуатанта.
- Провести разовые осмотры состояния замков и петлей навески крышек лючков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной события явились ошибочные действия второго пилота, выразившиеся в выключении двигателей стоп-кранами вместо снятия воздушных винтов с упора.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины события довести до летного и инженерно-технического состава предприятий.
- Провести дополнительную наземную подготовку и тренаж в кабине ВС с экипажами Ан, обратив особое внимание на расположение и порядок использования органов управления воздушными винтами и двигателями ВС.
- Рекомендовать выполнять вторым пилотом не менее двух полетов в течение десяти дней с занятием своего рабочего места при включении их в состав экипажа при вводе КВС-стажеров.
- Рекомендовать АНТК "Антонов" внести конструктивные изменения в органы управления воздушными винтами и стоп-кранами с целью исключения ошибочного (непреднамеренного) их использования. РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС Як - С летными инженерно-техническим составом провести дополнительные занятия по наружному осмотру ВС перед вылетом и контролю заправки топливом - Провести разовую проверку технического состояния крышки люка заправочного штуцера централизованной заправки топливом ВС на всем парке ВС Як-42.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причина инцидента - срабатывание табло "Помпаж" СУ №№ и 2, вследствие последовательного попадания снежно-ледяных отложений с верхней поверхности фюзеляжа самолета в ВНА двигателей, вызвавших кратковременную газодинамическую неустойчивость ГВТ двигателей. Наличие снега на верхней поверхности фюзеляжа самолета вследствие нарушения технологии обработки самолета от СЛО и недостаточной оценки результатов обработки ИТП ЗАО "Сервис ВС" от снежно-ледяных отложений и неудовлетворительный контроль за качеством обработки и временем от окончания обработки до момента взлета со стороны экипажа.
- 88
-
Таблица А, продолжение 4 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 41
____
ИНЦ
7.05.07,
а/п
Шереметьево
ВЗЛ
B737
VP-BWZ
СУС
нарушения выполнения
ККП, отсут. взаимодейств. с чл.эк.
(НПров)
(ВзмдЭк)
02762 ОН =4900
ОНТ=210
ОНД=2150
НТД=140
ППП
Д-ПМУ(*)
В процессе разбега и увеличения режима работы двигателя сработала звуковая сигнализация "TAKE OFF WARNING" и загорелось предупреждающее табло "MASTER CAUTION". КВС прекратил взлёт на скорости 80 узлов и зарулил на стоянку. Экстренное торможение не рименялось.
Причиной срабатывания сигнализации TAKE OFF WARNING явилась не постановка на защелку рукоятки Speed brake. При увеличении режима работы двигателей в процессе разбега это привело к срабатыванию сигнализации невзлетного положения самолета. Обнаружено, что при быстром перемещении рукоятки Speed brake вниз она не всегда попадает в прорезь замка, необходимо дополнительно дожать ее для надежной фиксации (конструктивная особенность. При этом срабатывание сигнализации "Speed Brake Arm" не зависит от постановки рукоятки "Speed Brake" на замок. Таким образом, на момент события ВС и его системы были исправны, и их техническое состояние не могло явиться причиной инцидента.
Дисц
Проч
42
____
ИНЦ
16.05.07,
р-н а/п
Домодедово
МАРШ
B737
VP-BTD
ПлДЛ
ПлФ
ПлСт некачествен. осмотри проверка ВС
(НПров)
02560 50203 50204 50107 ОН =2591
ОНТ=1376
ОНД=0
НТД=425
ППП
Н-ПМУ(*)
После нескольких минут полета экипажу поступило сообщение от бортпроводников о наличии постороннего шума за правым бортом ВС, что по иллюминатору с внешней стороны ВС "что-то бьет. Вторым пилотом данный предмет был определен, как "похожий на ремень. Через некоторое время бортпроводники сообщили, что внешнее стекло иллюминатора треснуло, командиром ВС было принято решение на возврат на аэродром вылета Домодедово. Посадка выполнена без последствий для пассажиров и экипажа. Воздушное судно имеет повреждение иллюминатора и забоины на обшивке фюзеляжа.
МодБСОП
СовТЭ АТ
Проч
43
____
ИНЦ
21.05.07,
а/п Мурманск
ПОС
B737
VP-BFB
КТрм неправ. манипулир. орг. упр.
(ОшУпр)
03242 404A1 ОН =9300
ОНТ=850
ОНД=0
НТД=850
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=11000/ При посадке с приземлением на удалении 750 мот входного порога ВПП через 16 сек после приземления и включения реверса тяги экипаж применил интенсивное торможение с максимальным обжатием тормозных педалей в течение 19 сек. В процессе интенсивного торможения на скорости 63 kt экипаж выключил реверс, затем на скорости 57 узлов вновь его включили использовал в течение 6 сек до скорости 45 kt. В момент прекращения интенсивного торможения, на скорости 18 узлов расстояние до конца ВПП составляло 400 метров. ВС нормально освободило ВПП и зарулило на перрон. При послеполетном осмотре обнаружены спущенные и частично разрушенные четыре пневматика основных стоек шасси.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
44
____
ИНЦ
11.06.07,
а/п Внуково
ВЗЛ
Ту-134А
RA-65143
ПлДЛ
неправ. эксплуатация
(ЭкспАТ)
05210 ОН =8827
ОНТ=3805
ОНД=1662
НТД=1662
ППП
С-ПМУ(*)
После взлета и включения отбора воздуха на наддув кабины бортмеханик увидел, что перепад растет очень медленно, а "высота в кабине" растет пропорционально росту высоты полета. Одновременно появился и нарастающий посторонний шум в районе правой служебной двери. Бортмеханик определил, что утечка воздуха происходит через правую дверь. Экипаж принял решение на возврат в аэропорт вылета. Причиной утечки воздуха в полете через щель служебной двери явилось ее закрытие бортмехаником с перекосом или с попаданием постороннего предмета в нижнюю часть проёма. Неплотное прилегание двери визуально бортмеханик не обнаружила световая сигнализация указывала на закрытое положение дверей.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 41
____
ИНЦ
7.05.07,
а/п
Шереметьево
ВЗЛ
B737
VP-BWZ
СУС
нарушения выполнения
ККП, отсут. взаимодейств. с чл.эк.
(НПров)
(ВзмдЭк)
02762 ОН =4900
ОНТ=210
ОНД=2150
НТД=140
ППП
Д-ПМУ(*)
В процессе разбега и увеличения режима работы двигателя сработала звуковая сигнализация "TAKE OFF WARNING" и загорелось предупреждающее табло "MASTER CAUTION". КВС прекратил взлёт на скорости 80 узлов и зарулил на стоянку. Экстренное торможение не рименялось.
Причиной срабатывания сигнализации TAKE OFF WARNING явилась не постановка на защелку рукоятки Speed brake. При увеличении режима работы двигателей в процессе разбега это привело к срабатыванию сигнализации невзлетного положения самолета. Обнаружено, что при быстром перемещении рукоятки Speed brake вниз она не всегда попадает в прорезь замка, необходимо дополнительно дожать ее для надежной фиксации (конструктивная особенность. При этом срабатывание сигнализации "Speed Brake Arm" не зависит от постановки рукоятки "Speed Brake" на замок. Таким образом, на момент события ВС и его системы были исправны, и их техническое состояние не могло явиться причиной инцидента.
Дисц
Проч
42
____
ИНЦ
16.05.07,
р-н а/п
Домодедово
МАРШ
B737
VP-BTD
ПлДЛ
ПлФ
ПлСт некачествен. осмотри проверка ВС
(НПров)
02560 50203 50204 50107 ОН =2591
ОНТ=1376
ОНД=0
НТД=425
ППП
Н-ПМУ(*)
После нескольких минут полета экипажу поступило сообщение от бортпроводников о наличии постороннего шума за правым бортом ВС, что по иллюминатору с внешней стороны ВС "что-то бьет. Вторым пилотом данный предмет был определен, как "похожий на ремень. Через некоторое время бортпроводники сообщили, что внешнее стекло иллюминатора треснуло, командиром ВС было принято решение на возврат на аэродром вылета Домодедово. Посадка выполнена без последствий для пассажиров и экипажа. Воздушное судно имеет повреждение иллюминатора и забоины на обшивке фюзеляжа.
МодБСОП
СовТЭ АТ
Проч
43
____
ИНЦ
21.05.07,
а/п Мурманск
ПОС
B737
VP-BFB
КТрм неправ. манипулир. орг. упр.
(ОшУпр)
03242 404A1 ОН =9300
ОНТ=850
ОНД=0
НТД=850
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=11000/ При посадке с приземлением на удалении 750 мот входного порога ВПП через 16 сек после приземления и включения реверса тяги экипаж применил интенсивное торможение с максимальным обжатием тормозных педалей в течение 19 сек. В процессе интенсивного торможения на скорости 63 kt экипаж выключил реверс, затем на скорости 57 узлов вновь его включили использовал в течение 6 сек до скорости 45 kt. В момент прекращения интенсивного торможения, на скорости 18 узлов расстояние до конца ВПП составляло 400 метров. ВС нормально освободило ВПП и зарулило на перрон. При послеполетном осмотре обнаружены спущенные и частично разрушенные четыре пневматика основных стоек шасси.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
44
____
ИНЦ
11.06.07,
а/п Внуково
ВЗЛ
Ту-134А
RA-65143
ПлДЛ
неправ. эксплуатация
(ЭкспАТ)
05210 ОН =8827
ОНТ=3805
ОНД=1662
НТД=1662
ППП
С-ПМУ(*)
После взлета и включения отбора воздуха на наддув кабины бортмеханик увидел, что перепад растет очень медленно, а "высота в кабине" растет пропорционально росту высоты полета. Одновременно появился и нарастающий посторонний шум в районе правой служебной двери. Бортмеханик определил, что утечка воздуха происходит через правую дверь. Экипаж принял решение на возврат в аэропорт вылета. Причиной утечки воздуха в полете через щель служебной двери явилось ее закрытие бортмехаником с перекосом или с попаданием постороннего предмета в нижнюю часть проёма. Неплотное прилегание двери визуально бортмеханик не обнаружила световая сигнализация указывала на закрытое положение дверей.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30
ПрофЛС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной падения давления гермокабины явилась утечка воздуха через щель служебной двери образовавшейся из-за неплотного прилегания двери по причине закрытия ее с перекосом или попадания постороннего предмета под уплотнительный РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом эксплуатирующими ВС Ту. С бортмеханиками провести занятия по порядку и технологии закрытия дверей и люков перед полетом.
Инженерно-техническому персоналу повторно изучить РД 060612 УУУУФЗЬИГ от 06.07.1999г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной срабатывания сигнализации "Take off warning" явилось формальное выполнение КВС карты контрольной проверки, отсутствие контроля за положением защелки рычага спойлеров со стороны экипажа в процессе подготовки к взлету.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с ЛС и ИТП Эксплуатанта.
- Изучить повторно летному составу процедуры выполнения предполетной подготовки.
- При выполнении предполетной подготовки контролировать постановку рукоятки "Speed brake" на защелку визуально и по ощущению, прикладывая усилие на рычаг. Рекомендацию внести в технологию работы экипажа - Предложить производителю ВС внести изменение в FCOM относительно процедуры проверки положения Speed brake lever (рычага спойлеров) - Down push detent, вместо Down detent.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось повреждение окна (иллюминатора) фюзеляжа.
Причиной повреждения иллюминатора явилось выпадение аварийного ремня при закрытии аварийного крыльевого люка вследствие нарушения технологии укладки аварийного ремня в монтажный пакет при выполнении формы ТО A1 - CHECK. Сопутствующими причинами явились нарушение технологии проверки состояния аварийных люков при выполнении работ по формам ТО DAILY CHECK, TRANSIT CHECK, а также отсутствие контроля за выполняемыми работами.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом Эксплуатанта и ООО "S7 ENGINEERING", эксплуатирующим ВС Б - ДТЭ ВС ЗП организовать проведение разовой проверки укладки аварийных ремней аварийных выходов на всем парке ВС Б, эксплуатируемых в Авивкомпании.
- ДТЭ ВС ЗП организовать направление письма фирме - производителю ВС с предложением изменить цвет аварийных ремней (фалов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось. Частичное разрушение пневматиков колёс основных стоек. Частичное разрушение пневматиков произошло из-за полного затормаживания колёс с неработающей системой Antiskid