Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 378
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
СовЛЭ АТ
ПрофЛС
Дисц
182
____
ИНЦ
3.07.15,
р-н ад Ереван
ВЗЛ
B737
VQ-BPP
ОДк превыш. доп. значений параметров
(ОшУпр)
07230 50299 404FG
Н/Д
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
На взлете экипаж услышал двойной хлопок с левой стороны и почувствовал разворачивающий момент. Произошло падение оборотов двигателя 1 до малого газа и загорелась сигнализация предельной температуры выходящих газов. КВС решил вернуться на аэродром вылета. При посадке экипаж использовал реверс аварийного двигателя, при этом произошёл заброс температуры выходящих газов до С. При осмотре обнаружено разрушение рабочих лопаток и лопаток соплового аппарата турбины низкого давления.
ПрофЛС
ПрофНС
ИзмРЛЭ Проч - Обстоятельства и причину инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом Авиакомпании, авиакомпаний, зарегистрированных в Республике Армения и эксплуатирующих самолёты Б - Лётному и инженерно-техническому составу Авиакомпании, выполняющему работы по запуску и опробованию двигателей на Б, повторно изучить требования производителя ВС в части, касающейся допустимых параметров двигателя при запуске - Сертифицированному центру обработки полётной информации самолета Boeing 737-500 Авиакомпании повторно изучить максимально допустимые параметры двигателей CFM-56-3, эксплуатируемых в авиакомпании -Авиакомпании вместе с компанией-производителем ВС "Боинг" проработать вопрос включения в QRH самолёта Б ограничений по использованию реверса аварийного двигателя, параметры которого стабилизированы переводом РУД в определённое положение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инцидент произошел в результате его возврата на аэродром вылета из-за падения оборотов двигателя СУ до оборотов малого газа и загорания красной лампы предельной температуры выходящих газов. Причиной падения оборотов двигателя СУ явилось разрушение лопаток статора и ротора турбины низкого давления. Наиболее вероятной причиной разрушения лопаток статора и ротора турбины НД явились первоначальные повреждения, полученные в результате превышения допустимой температуры выходящих газов при запуске СУ, выполненного 01.07.2015г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной отказа двигателя, характеризуемого падением давления масла по ИКМ наконечном этапе захода на посадку, стала неисправность усилителя регулятора температуры УРТ А, выразившаяся в несоответствии параметров его работы техническим нормам, вследствие отказа элемента его конструкции - потенциометра "НОМИНАЛ".
Выкатывание воздушного судна на левую обочину ИВПП после приземления, явилось следствием отклонения траектории движения центра масс воздушного судна, от планируемого, в условиях полета, при которых запас боковой управляемости воздушного судна для выдерживания задаваемой траектории оказался исчерпанным.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Авиапредприятиям, эксплуатирующим самолеты Ан, рассмотреть данное событие в рамках собственной СУБП.
- Провести с экипажами воздушных судов повторное изучение раздела РЛЭ самолета Ан "Действия экипажа при отказе двигателя на предпосадочном планировании. Обратить особое внимание летного персонала на тщательный мониторинг состояния силовой установки при взлете и посадке ВС с отработкой безошибочного применения соответствующей фразеологии при взаимодействии в экипаже - Обратить внимание летного персонала на их должностную обязанность по реализации норм воздушного законодательства и требования разработчика авиационной техники - Организовать дополнительную тренажерную тренировку летного состава по отработке взаимодействия членов экипажа при отказе двигателя на предпосадочном планировании - Обстоятельства авиационного инцидента довести до командно-лётного, инспекторского, инструкторского ил тного состава Авиакомпании и специалистов службы ОВД.
- Повторно изучить с лётным составом Авиакомпании- главу XLVIII "Отказ бортовых или наземных систем (средств) радиосвязи" Федеральных авиационных правил полётов в воздушном пространстве Российской Федерации №136/42/51 от г- п РЛЭ ВС Ан (действия экипажа при возможных неисправностях радиооборудования - Провести техническую учёбу с лётным составом Авиакомпании с целью конкретизации и определения различия признаков отказа радиосвязного оборудования ВС Ан-24.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явился отказ датчика перекоса "FLAP SKEW SENSOR" (Т, приведший к формированию сигнала о несинхронном положении секций закрылков (skew condition) и, как следствие, к блокированию гидравлического привода выпуска закрылков и их невыпуску.
Неполное выполнение экипажем процедур QRH "Trailing Edge Flap РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельстве и причины, приведшие к данному авиационному инциденту, изучить с лётным инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС типа Boeing 737.
- Разработать и внедрить мероприятия по повышению надежности датчиков перекоса "SKEW SENSOR" на воздушных судах типа Boeing 737NG.
- Провести с экипажем дополнительную техническую учебу и занятия по СМ с контролем готовности.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п- 137
-
ПрофЛС
70
____
ИНЦ
7.07.08,
р-н РЦ2
Салехарда
МАРШ
Ми-8Т
RA-24673
СВ
потеря радиосвязи в полете, невнимательность 60208 ОН =12314
ОНТ=8653
ОНД=0
НТД=5713
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000/ В 08.14.53 диспетчер РЦ-2 Салехард вызвал на связь экипаж вертолета, однако ответа не последовало. Диспетчер РЦ-2 повторно неоднократно вызывал на связь экипаж,в том числе с помощью экипажей других ВС. Попытка установить радиосвязь с экипажем через радиобюро по "самолетному" каналу связи ВЧ- диапазона, а также аварийной частоте также была безуспешной. Только спустя 20 мин. 03 сек экипаж самостоятельно вышел на связь с диспетчером РЦ-2. В дальнейшем полет проходил без отклонений и замечаний по работе бортовой радиостанции. Экипаж в течение примерно 24 мин, выполняя в полете свои функциональные обязанности, не смог определить кратковременный отказ радиостанции в режиме "Прием. Отсутствие переговоров в УКВ-диапазоне не насторожило экипажи не побудило к проверке работы радиостанции, что свидетельствует о ненадлежащей радиоосмотрительности экипажа в полете по маршруту в отступлении от требований п НПП ГА-85.
ПрофЛС
Проч
83
____
ИНЦ
30.05.09,
на маршруте
МАРШ
Ми-8Т
RA-24466
ЭС
неправ. действия в чрезвыч. условиях
(НРеш)
02430 70110 ОН =6705
ОНТ=6700
ОНД=1848
НТД=1848
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000/ Через 26 минут после вылета в горизонтальном полете на высоте 500 метров произошел отказ левого генератора постоянного тока. Командир принял решение на возврат на аэродром вылета Среднеколымск. Посадка в а/п Среднеколымск произведена благополучно.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Причиной инцидента явился вылет на неисправном воздушном судне (с отказавшей радиостанцией. Причиной отказа радиостанции явился выход из строя выключателя АЗС ГК-2 (поз) вцепи питания усилителя СПУ-7 из-за перегорания биметаллической пластины теплового разъединителя. Причиной перегорания биметаллической пластины теплового разъединителя явилось короткое замыкание в штепсельном разъеме усилителя СПУ-7 (позиция 816), из-за попадания большого количества конденсата и влаги между проводом питания В и общим проводом (минус) источника питания.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Красноярскому УГАН ФСНСТ организовать внеочередную проверку организацию летной работы и обеспечение безопасности полетов в ООО "Авиакомпания "СКОЛ".
Продолж ен ие п
.59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента является:
Кратковременный отказ р/станции при работе в режиме "Прием, который произошел по причине изменения параметров конденсаторов типа К позиция C84, С 14, Св платах УНЧ питания модулятора блока приемопередатчика. Ненадлежащее ведение радиоосмотрительности экипажем ВС Мина первом этапе полета до выхода из зоны Тазовского МДП.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с ИТС и ЛС авиапредприятий, эксплуатирующих вертолеты Ми - На вертолетах Ми заменить ненадежные ботовые магнитофоны МС на современные (тверодтельные) накопители информации - Авиапрмышленности рассмотреть вопрос об установке на вертолете Ми второй радиостанции ОВЧ-диапазона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами возврата вертолета на ад вылета явились- отказ генератора постоянного тока ГС-18МО левого двигателя из-за обгорания угольных шайб регулятора РН-180:
- неиспользование командиром вертолета рекомендаций п РЛЭ Ми-8Т, позволяющим продолжение полета без ограничений при отказе одного из генераторов постоянного тока, и п. 9.6.3 РЛЭ Ми-8Т, разрешающего перелет с небазового аэродрома на базовый, при одном работоспособном генераторе постоянного тока.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства инцидента изучить с лётным, инженерно-техническим составом, эксплуатирующим вертолёты Ми - Изучить с лётным составом авиакомпании по типам ВС раздел РЛЭ "Действия в особых случаях в полёте", "Перечень допустимых неисправностей, с которыми разрешается полёт до базового аэропорта".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной потери УКВ - радиосвязи в полетев режиме "прием" явился кратковременный отказ радиостанции "Баклан" вследствие кратковременного прекращения электропитания постоянным током + В блока приемопередатчика из-за окисления и подгара контактов предохранителя (ВПЗБ-1-10А) СП-10 на амортизационной раме блока в процессе эксплуатации и воздействия вибрации в полете.
Сопутствующей причиной кратковременной потери УКВ - радиосвязи в полетев режиме "Прием" явилось ненадлежащее ведение экипажем радиоосмотрительности в полете по маршруту, что не позволило самостоятельно определить кратковременный отказ командной радиостанции.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летными инженерно- техническим составом, эксплуатирующим вертолеты Ми - С летными экипажами повторно изучить Инструкцию по правилам ведения осмотрительности на земле ив воздухе экипажами воздушных судов гражданской авиации, утвержденную МГА г. и п. 7.1.9 НПП ГА - Провести разовую проверку состояния предохранителя (ВПЗБ-1-10А) СП-10 на амортизационной раме приемопередатчика радиостанции "Баклан" на всем парке вертолетов Ми-8Т, Ми-8МТВ-1.
- 140
-
ПрофЛС
Дисц
182
____
ИНЦ
3.07.15,
р-н ад Ереван
ВЗЛ
B737
VQ-BPP
ОДк превыш. доп. значений параметров
(ОшУпр)
07230 50299 404FG
Н/Д
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
На взлете экипаж услышал двойной хлопок с левой стороны и почувствовал разворачивающий момент. Произошло падение оборотов двигателя 1 до малого газа и загорелась сигнализация предельной температуры выходящих газов. КВС решил вернуться на аэродром вылета. При посадке экипаж использовал реверс аварийного двигателя, при этом произошёл заброс температуры выходящих газов до С. При осмотре обнаружено разрушение рабочих лопаток и лопаток соплового аппарата турбины низкого давления.
ПрофЛС
ПрофНС
ИзмРЛЭ Проч - Обстоятельства и причину инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом Авиакомпании, авиакомпаний, зарегистрированных в Республике Армения и эксплуатирующих самолёты Б - Лётному и инженерно-техническому составу Авиакомпании, выполняющему работы по запуску и опробованию двигателей на Б, повторно изучить требования производителя ВС в части, касающейся допустимых параметров двигателя при запуске - Сертифицированному центру обработки полётной информации самолета Boeing 737-500 Авиакомпании повторно изучить максимально допустимые параметры двигателей CFM-56-3, эксплуатируемых в авиакомпании -Авиакомпании вместе с компанией-производителем ВС "Боинг" проработать вопрос включения в QRH самолёта Б ограничений по использованию реверса аварийного двигателя, параметры которого стабилизированы переводом РУД в определённое положение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инцидент произошел в результате его возврата на аэродром вылета из-за падения оборотов двигателя СУ до оборотов малого газа и загорания красной лампы предельной температуры выходящих газов. Причиной падения оборотов двигателя СУ явилось разрушение лопаток статора и ротора турбины низкого давления. Наиболее вероятной причиной разрушения лопаток статора и ротора турбины НД явились первоначальные повреждения, полученные в результате превышения допустимой температуры выходящих газов при запуске СУ, выполненного 01.07.2015г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной отказа двигателя, характеризуемого падением давления масла по ИКМ наконечном этапе захода на посадку, стала неисправность усилителя регулятора температуры УРТ А, выразившаяся в несоответствии параметров его работы техническим нормам, вследствие отказа элемента его конструкции - потенциометра "НОМИНАЛ".
Выкатывание воздушного судна на левую обочину ИВПП после приземления, явилось следствием отклонения траектории движения центра масс воздушного судна, от планируемого, в условиях полета, при которых запас боковой управляемости воздушного судна для выдерживания задаваемой траектории оказался исчерпанным.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Авиапредприятиям, эксплуатирующим самолеты Ан, рассмотреть данное событие в рамках собственной СУБП.
- Провести с экипажами воздушных судов повторное изучение раздела РЛЭ самолета Ан "Действия экипажа при отказе двигателя на предпосадочном планировании. Обратить особое внимание летного персонала на тщательный мониторинг состояния силовой установки при взлете и посадке ВС с отработкой безошибочного применения соответствующей фразеологии при взаимодействии в экипаже - Обратить внимание летного персонала на их должностную обязанность по реализации норм воздушного законодательства и требования разработчика авиационной техники - Организовать дополнительную тренажерную тренировку летного состава по отработке взаимодействия членов экипажа при отказе двигателя на предпосадочном планировании - Обстоятельства авиационного инцидента довести до командно-лётного, инспекторского, инструкторского ил тного состава Авиакомпании и специалистов службы ОВД.
- Повторно изучить с лётным составом Авиакомпании- главу XLVIII "Отказ бортовых или наземных систем (средств) радиосвязи" Федеральных авиационных правил полётов в воздушном пространстве Российской Федерации №136/42/51 от г- п РЛЭ ВС Ан (действия экипажа при возможных неисправностях радиооборудования - Провести техническую учёбу с лётным составом Авиакомпании с целью конкретизации и определения различия признаков отказа радиосвязного оборудования ВС Ан-24.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явился отказ датчика перекоса "FLAP SKEW SENSOR" (Т, приведший к формированию сигнала о несинхронном положении секций закрылков (skew condition) и, как следствие, к блокированию гидравлического привода выпуска закрылков и их невыпуску.
Неполное выполнение экипажем процедур QRH "Trailing Edge Flap РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельстве и причины, приведшие к данному авиационному инциденту, изучить с лётным инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС типа Boeing 737.
- Разработать и внедрить мероприятия по повышению надежности датчиков перекоса "SKEW SENSOR" на воздушных судах типа Boeing 737NG.
- Провести с экипажем дополнительную техническую учебу и занятия по СМ с контролем готовности.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п- 137
-
Таблица А, продолжение 23 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 183
____
ИНЦ
22.07.15,
на маршруте
МАРШ
A-321
VQ-BOB
ПНО
исправн./ работоспос. не проверена
(НПров)
03440 70110 ОН =10965
ОНТ=6733
ОНД=7567
НТД=5522
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000/ На эшелоне экипажем были отмечены периодические сообщения на MCDU "CHECK IRS 1 (2, 3)/FM POSITION". Проверив страницу POSITION MONITOR, экипаж определил уход по всем трём инерциальным системами пришёл к выводу об их возможной неисправности. Экипаж не выполнил процедуру проверки точности навигации, принудительно не исключив из работы коррекцию по GPS. КВС принял решение о вынужденной посадке. Причиной срабатывания сигнализации "CHECK IRS 2", "CHECK LRS 3", "CHECK LRS 1" в полёте явился некорректный сигнал приёмника GPS 1, который привёл к увеличению погрешности осреднённого навигационного сигнала GP/IR, который используется навигационным комплексом ВС при навигации по сигналами ADIRU.
Проч
184
____
ИНЦ
30.07.15,
а/п Милан
ВЗЛ
A-321
VP-BOC
ПлСт некачеств. осмотри проверка ВС
(НПров)
(ОшУпр)
05610 ОН =15334
ОНТ=6862
ОНД=0
НТД=5940
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000/ При разбеге произошло открытие правой форточки (не была зафиксирована рукоятки закрытия. Пилот-инструктор передал управление самолётом КВС и безуспешно попытался закрыть форточку. КВС решил прекратить взлет на скорости 147 kt. Торможение при прекращении взлета производилось в автоматическом режиме. В процессе интенсивного торможения КВС не включила пилот-инструктор не проконтролировал) реверс двигателей. Инспектированием установлено выплавление термосвидетелей колёс основных стоек шасси вследствие перегрева тормозных устройств более С. Тормозные устройства №1, №2, №3, №4 были заменены.
ПрофНС
ПрофЛС
Проч
191
____
ИНЦ
24.11.15,
р-н а/п Бамако
ВЗЛ
МАРШ
Ан-74
RA-74044
УВШ
вып./убор. на скорости более установл.
(ОшВкл)
03230 70160 ОН =2003
ОНТ=211
ОНД=0
НТД=131
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
После отрыва самолёта от ВПП бортмеханик по команде "Шасси убрать, не убедившись в отключении блокировки уборки шасси на земле (лампа-кнопка "Блокировка шасси" продолжала гореть) перевёл рукоятку "Шасси" в положение "Уборка. Через 20-25 секунд после установки рукоятки "Шасси" в положение "Уборка, бортмеханик перевёл рукоятку в положение "Откл", не проконтролировав уборку по погасанию сигнализаторов промежуточного положения шасси. КВС и второй пилот, не проконтролировав положение шасси, продолжили первоначальный набор высоты. На скорости 375 км/час КВС, игнорируя, что максимально допустимая приборная скорость уборки - выпуска шасси составляет 350 км/час, дал команду на уборку шасси. Сработала сигнализация "Скорость велика. КВС пытался погасить скорость увеличением тангажа, но, учитывая время уборки шасси, снизить скорость до требуемой не удалось. Дальнейший полёт прошёл в штатном режиме. Причиной непогасания сигнализации лампы-кнопки "Блокировка шасси" в полете явился отказ блока микровыключателей БМВ левой передней основной опоры шасси.
ПрофЛС
Дисц
ИнстрДок
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной превышения максимально допустимой приборной скорости при уборке шасси явилось нарушение технологии работы экипажа при выполнении взлёта и недостаточный контроль КВС за работой экипажа.
Сопутствующей причиной явилась неисправность блока микровыключателей БМВ левой передней основной опоры шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства события изучить с летным составом эксплуатирующим ВС Ан - Экипажам повторно изучить "Инструкцию по взаимодействию и технология работы членов экипажа самолёта Ан" Авиакомпании - Командно-лётному и инструкторскому составу требовать неукоснительного исполнения "Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа самолёта Ани РЛЭ Ан экипажами выполняющими полёты в Республике Мали и ЦАР.
- Направить отчёт по результатам расследования в ДПП, ДТО ВС для ознакомления персоналом в части касающейся - Руководству ДПП разработать необходимые корректирующие мероприятия для исключения подобных случаев- рассмотреть вопрос об изучении конструктивных особенностей форточки и тренировки Л при первоначальной подготовке и однозначности трактовки физического контроля закрытия форточки - разработать рекомендации по действиям экипажа в случаях открытия форточки при выполнении взлета и внести их в нормативные документы - Экипажам ВС ЛО А ДПП при производстве полётов строго выполнять предписанные стандартные процедуры в части контроля закрытия форточек кабины экипажа ВС.
- Повторно провести занятия с летным составом по конструктивным особенностям работы замка форточки - Руководству ДПП об исполнении рекомендаций доложить в ДУБП до 10 сентября 2015 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной посадки на незапланированный аэродром стало ошибочное решение КВС о возможных неисправностях инерциальных систем.
Принятию ошибочного решения способствовало невыполнение экипажем процедуры А QRH А "NAV FM/GPS РЕКОМЕНДАЦИИ Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерным персоналом авиакомпаний, эксплуатирующих воздушные суда А319/320/321.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной прерванного взлёта , явилось открытие форточки рабочего места второго пилота из-за неустановки рукоятки закрытия форточки в крайнее фиксированное положение.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 138
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 183
____
ИНЦ
22.07.15,
на маршруте
МАРШ
A-321
VQ-BOB
ПНО
исправн./ работоспос. не проверена
(НПров)
03440 70110 ОН =10965
ОНТ=6733
ОНД=7567
НТД=5522
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000/ На эшелоне экипажем были отмечены периодические сообщения на MCDU "CHECK IRS 1 (2, 3)/FM POSITION". Проверив страницу POSITION MONITOR, экипаж определил уход по всем трём инерциальным системами пришёл к выводу об их возможной неисправности. Экипаж не выполнил процедуру проверки точности навигации, принудительно не исключив из работы коррекцию по GPS. КВС принял решение о вынужденной посадке. Причиной срабатывания сигнализации "CHECK IRS 2", "CHECK LRS 3", "CHECK LRS 1" в полёте явился некорректный сигнал приёмника GPS 1, который привёл к увеличению погрешности осреднённого навигационного сигнала GP/IR, который используется навигационным комплексом ВС при навигации по сигналами ADIRU.
Проч
184
____
ИНЦ
30.07.15,
а/п Милан
ВЗЛ
A-321
VP-BOC
ПлСт некачеств. осмотри проверка ВС
(НПров)
(ОшУпр)
05610 ОН =15334
ОНТ=6862
ОНД=0
НТД=5940
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000/ При разбеге произошло открытие правой форточки (не была зафиксирована рукоятки закрытия. Пилот-инструктор передал управление самолётом КВС и безуспешно попытался закрыть форточку. КВС решил прекратить взлет на скорости 147 kt. Торможение при прекращении взлета производилось в автоматическом режиме. В процессе интенсивного торможения КВС не включила пилот-инструктор не проконтролировал) реверс двигателей. Инспектированием установлено выплавление термосвидетелей колёс основных стоек шасси вследствие перегрева тормозных устройств более С. Тормозные устройства №1, №2, №3, №4 были заменены.
ПрофНС
ПрофЛС
Проч
191
____
ИНЦ
24.11.15,
р-н а/п Бамако
ВЗЛ
МАРШ
Ан-74
RA-74044
УВШ
вып./убор. на скорости более установл.
(ОшВкл)
03230 70160 ОН =2003
ОНТ=211
ОНД=0
НТД=131
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
После отрыва самолёта от ВПП бортмеханик по команде "Шасси убрать, не убедившись в отключении блокировки уборки шасси на земле (лампа-кнопка "Блокировка шасси" продолжала гореть) перевёл рукоятку "Шасси" в положение "Уборка. Через 20-25 секунд после установки рукоятки "Шасси" в положение "Уборка, бортмеханик перевёл рукоятку в положение "Откл", не проконтролировав уборку по погасанию сигнализаторов промежуточного положения шасси. КВС и второй пилот, не проконтролировав положение шасси, продолжили первоначальный набор высоты. На скорости 375 км/час КВС, игнорируя, что максимально допустимая приборная скорость уборки - выпуска шасси составляет 350 км/час, дал команду на уборку шасси. Сработала сигнализация "Скорость велика. КВС пытался погасить скорость увеличением тангажа, но, учитывая время уборки шасси, снизить скорость до требуемой не удалось. Дальнейший полёт прошёл в штатном режиме. Причиной непогасания сигнализации лампы-кнопки "Блокировка шасси" в полете явился отказ блока микровыключателей БМВ левой передней основной опоры шасси.
ПрофЛС
Дисц
ИнстрДок
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной превышения максимально допустимой приборной скорости при уборке шасси явилось нарушение технологии работы экипажа при выполнении взлёта и недостаточный контроль КВС за работой экипажа.
Сопутствующей причиной явилась неисправность блока микровыключателей БМВ левой передней основной опоры шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства события изучить с летным составом эксплуатирующим ВС Ан - Экипажам повторно изучить "Инструкцию по взаимодействию и технология работы членов экипажа самолёта Ан" Авиакомпании - Командно-лётному и инструкторскому составу требовать неукоснительного исполнения "Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа самолёта Ани РЛЭ Ан экипажами выполняющими полёты в Республике Мали и ЦАР.
- Направить отчёт по результатам расследования в ДПП, ДТО ВС для ознакомления персоналом в части касающейся - Руководству ДПП разработать необходимые корректирующие мероприятия для исключения подобных случаев- рассмотреть вопрос об изучении конструктивных особенностей форточки и тренировки Л при первоначальной подготовке и однозначности трактовки физического контроля закрытия форточки - разработать рекомендации по действиям экипажа в случаях открытия форточки при выполнении взлета и внести их в нормативные документы - Экипажам ВС ЛО А ДПП при производстве полётов строго выполнять предписанные стандартные процедуры в части контроля закрытия форточек кабины экипажа ВС.
- Повторно провести занятия с летным составом по конструктивным особенностям работы замка форточки - Руководству ДПП об исполнении рекомендаций доложить в ДУБП до 10 сентября 2015 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной посадки на незапланированный аэродром стало ошибочное решение КВС о возможных неисправностях инерциальных систем.
Принятию ошибочного решения способствовало невыполнение экипажем процедуры А QRH А "NAV FM/GPS РЕКОМЕНДАЦИИ Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерным персоналом авиакомпаний, эксплуатирующих воздушные суда А319/320/321.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной прерванного взлёта , явилось открытие форточки рабочего места второго пилота из-за неустановки рукоятки закрытия форточки в крайнее фиксированное положение.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 138
-
Тип
соб.
Дата, место
события
ЭТАП
Тип ВС,
бортовой
номер
Отказ
систем
Вид нарушения
экип.
Причины
/
факторы
Стаж, налет
КВС
Условия полета,
Метео
Описание события 2
3 4
5 6
7 8
9 24
____
ИНЦ
19.08.06,
н. п. Плазарев
ЗАХ
Ми-2
RA-20970
СВ
нарушение правил радиообмена
(ОшРСв)
02310 19510 ОН =9565
ОНТ=8180
ОНД=8180
НТД=8180
ПВП
Д-ПМУ(*)
При заходе на посадку на посадочную площадку н.п. Лазарев КВС не доложил диспетчеру МДП о производстве посадки и времени стоянки. После неоднократных вызовов на всех каналах связи, включая аварийную частоту 125,1 МГц, руководитель полетов аэродрома Николаевск-на-Амуре передал сообщение о потери радиосвязи в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в РФ. КВС, передав сообщение о посадке "блиндом", не установив двусторонней связи с диспетчером МДП, не получив подтверждения о принятии его радиограммы диспетчером приступил к снижению и производству посадки в пункте назначения, на посадочную площадку н.п. Лазарев, чем нарушил п. Правили фразеологии радиообмена при выполнении полетов и управлении воздушным движением, не сообщил диспетчеру о посадке, предполагаемом времени нахождения на посадочной площадке и о своих дальнейших действиях, а также п. 8.2.7.2 НПП ГА, выразившееся вне принятии мерк восстановлению связи с диспетчером.
После взлета с п/п Лазарев с больным на борту и набора безопасной высоты КВС связался с диспетчером ДПК и доложило производстве взлета и решении следовать на аэродром назначения Николаевск-на-Амуре.
МодБСОП
НовНСОП
Проч
50
____
ИНЦ
23.08.07,
р-н н.п.
Степное
МАРШ
ЗАХ
Ми-2
RA-20978
ТрВ
неправ манипулирование органами управления
(ОшУпр)
08410 199 ОН =10990
ОНТ=9500
ОНД=0
НТД=9500
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=5(5/8) Через ч мин после взлета в горизонтальном полете на истиной высоте 50-100 метров КВС заметил рост температуры масла до 95° с одновременным падением давления в главном редукторе менее 3 кг/см2. КВС принял решение о выполнении экстренной посадки без предварительного контрольного захода, для чего произвел отворот влево от трассы нефтепровода на 90°, перевел вертолет на снижение с уменьшением режима работы двигателей и увеличением угла тангажа. Направление и скорость ветра по наземным объектам определить было невозможно из-за их отсутствия и малого времени снижения с высоты мВ процессе снижения и гашения поступательной скорости на высоте м при увеличении общего шага КВС почувствовал неустойчивое управление вертолетом по курсу (плохо парируемая правой педалью тенденция к развороту вертолета влево, что могло свидетельствовать о наличии попутно-бокового ветра справа. Выполнение ухода на й круг С посчитал нецелесообразным, учитывая большие размеры площадки с ровной поверхностью и попытался произвести зависание с последующей посадкой. При выполнении зависания эффективности дачи правой педали и уменьшения ОШ оказалось недостаточно для парирования разворота вертолета влево, в результате чего произошло грубое приземление с левым разворотом и касанием РВ и НВ о землю, повлекшее за собой опрокидывание вертолета.
ИзмРЛЭ
ИнстрДок
59
____
ИНЦ
13.12.07,
р-н а/п
Тазовский
МАРШ
Ми-8Т
RA-22286
СВ
отсутствие контроля за каналом связи
(ОшРСв)
02320 70120 ОН =12524
ОНТ=11635
ОНД=0
НТД=8356
оПВП
С-ПМУ(*)
Диспетчер Тазовского МДП "Тазовск-район", с целью получения данных о фактической погоде по маршруту, вызвал экипаж вертолета на связь. На неоднократные вызовы диспетчера и экипажей ВС, выполняющих полет в районе Тазовского МДП, экипаж не отвечал.
В полёте на высоте м, перед выходом из зоны, установив ручку ПШ в выключенное положение для увеличения дальности приема, КВС не услышал характерного шума, незначительное касание ручки регулятора громкости привело к появлению шума и восстановлению радиосвязи. Событию способствовало ненадлежащее ведение экипажем ВС радиоосмотрительности на этапе полетав зоне Тазовского МДП: тишина в эфире в течение 20 минут полета должна была насторожить членов экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось- устаревшая модификация радиостанции Р KB диапазона, установленная на вертолете RA-20970;
- неудовлетворительное прохождение радиосигналов на каналах KB и УКВ в момент события- несовершенство рабочего места диспетчера МДП. При работе с несколькими абонентами происходит наложение принимаемых сообщений ухудшающих качество радиообмена- отсутствие рекомендаций экипажам по использованию оптимальных высот для более качественного прохождения радиосигналов УКВ при выполнении полетов в тонной местности с указанием конкретных маршрутов.
Таблица А. Данные АСОБП по инцидентам с вертолетами 1-3 классов, связанным с ошибками экипажа, спровоцированными отказами авиационной техники
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явились неправильные или несвоевременные действия КВС по управлению вертолетом при выполнении экстренной посадки вертолета в условиях попутной составляющей ветра, приведшие к неуправляемому левому вращению вертолета при попытке выполнения зависания, последующему столкновению лопастей рулевого винта о земную поверхность, потере управления и опрокидыванию вертолета на правый борт. Данный инцидент явился следствием сочетания следующих факторов- превышение допустимых значений температуры и давления масла в главном редукторе, предопределившее поспешные действия С по выполнению экстренной посадки без соблюдения технологии подбора посадочных площадок с воздуха- вероятного наличия переменного направления и скорости ветра (до 5м/сек, порывы до 8м/сек) и условий для образования горизонтального и вертикального сдвигов ветра от слабой до умеренной интенсивности, что могло оказать влияние на возникновение и развитие особой ситуации на заключительном этапе захода на посадку.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- В РЛЭ Ми и "Инструкцию по взаимодействию и технологии работы экипажа" внести дополнения, устанавливающие периодичность повремени контроля экипажем в полете показаний приборов силовой установки - В программу подготовки летного состава вертолета Ми (раздел подготовка к ВЛП) внести дополнения, предусматривающие проведение тренировок пилотов Ми в соответствии с рекомендациями п. 02. РЛЭ (Режим снижения) по выполнению посадок с подбором с предельно-допустимой (для конкретных условий) массой вертолета при температуре наружного воздуха +30° и выше.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными диспетчерским составом на разборах.
- Заменить радиостанцию Р на вертолете Мина радиостанцию "Ядро.
- Рассмотреть вопрос укомплектования диспетчерских пунктов Николаевского-на-Амуре центра ОВД дополнительным оборудованием экстренного воспроизведения сообщений "экипаж-диспетчер".
- 139
-
соб.
Дата, место
события
ЭТАП
Тип ВС,
бортовой
номер
Отказ
систем
Вид нарушения
экип.
Причины
/
факторы
Стаж, налет
КВС
Условия полета,
Метео
Описание события 2
3 4
5 6
7 8
9 24
____
ИНЦ
19.08.06,
н. п. Плазарев
ЗАХ
Ми-2
RA-20970
СВ
нарушение правил радиообмена
(ОшРСв)
02310 19510 ОН =9565
ОНТ=8180
ОНД=8180
НТД=8180
ПВП
Д-ПМУ(*)
При заходе на посадку на посадочную площадку н.п. Лазарев КВС не доложил диспетчеру МДП о производстве посадки и времени стоянки. После неоднократных вызовов на всех каналах связи, включая аварийную частоту 125,1 МГц, руководитель полетов аэродрома Николаевск-на-Амуре передал сообщение о потери радиосвязи в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в РФ. КВС, передав сообщение о посадке "блиндом", не установив двусторонней связи с диспетчером МДП, не получив подтверждения о принятии его радиограммы диспетчером приступил к снижению и производству посадки в пункте назначения, на посадочную площадку н.п. Лазарев, чем нарушил п. Правили фразеологии радиообмена при выполнении полетов и управлении воздушным движением, не сообщил диспетчеру о посадке, предполагаемом времени нахождения на посадочной площадке и о своих дальнейших действиях, а также п. 8.2.7.2 НПП ГА, выразившееся вне принятии мерк восстановлению связи с диспетчером.
После взлета с п/п Лазарев с больным на борту и набора безопасной высоты КВС связался с диспетчером ДПК и доложило производстве взлета и решении следовать на аэродром назначения Николаевск-на-Амуре.
МодБСОП
НовНСОП
Проч
50
____
ИНЦ
23.08.07,
р-н н.п.
Степное
МАРШ
ЗАХ
Ми-2
RA-20978
ТрВ
неправ манипулирование органами управления
(ОшУпр)
08410 199 ОН =10990
ОНТ=9500
ОНД=0
НТД=9500
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=5(5/8) Через ч мин после взлета в горизонтальном полете на истиной высоте 50-100 метров КВС заметил рост температуры масла до 95° с одновременным падением давления в главном редукторе менее 3 кг/см2. КВС принял решение о выполнении экстренной посадки без предварительного контрольного захода, для чего произвел отворот влево от трассы нефтепровода на 90°, перевел вертолет на снижение с уменьшением режима работы двигателей и увеличением угла тангажа. Направление и скорость ветра по наземным объектам определить было невозможно из-за их отсутствия и малого времени снижения с высоты мВ процессе снижения и гашения поступательной скорости на высоте м при увеличении общего шага КВС почувствовал неустойчивое управление вертолетом по курсу (плохо парируемая правой педалью тенденция к развороту вертолета влево, что могло свидетельствовать о наличии попутно-бокового ветра справа. Выполнение ухода на й круг С посчитал нецелесообразным, учитывая большие размеры площадки с ровной поверхностью и попытался произвести зависание с последующей посадкой. При выполнении зависания эффективности дачи правой педали и уменьшения ОШ оказалось недостаточно для парирования разворота вертолета влево, в результате чего произошло грубое приземление с левым разворотом и касанием РВ и НВ о землю, повлекшее за собой опрокидывание вертолета.
ИзмРЛЭ
ИнстрДок
59
____
ИНЦ
13.12.07,
р-н а/п
Тазовский
МАРШ
Ми-8Т
RA-22286
СВ
отсутствие контроля за каналом связи
(ОшРСв)
02320 70120 ОН =12524
ОНТ=11635
ОНД=0
НТД=8356
оПВП
С-ПМУ(*)
Диспетчер Тазовского МДП "Тазовск-район", с целью получения данных о фактической погоде по маршруту, вызвал экипаж вертолета на связь. На неоднократные вызовы диспетчера и экипажей ВС, выполняющих полет в районе Тазовского МДП, экипаж не отвечал.
В полёте на высоте м, перед выходом из зоны, установив ручку ПШ в выключенное положение для увеличения дальности приема, КВС не услышал характерного шума, незначительное касание ручки регулятора громкости привело к появлению шума и восстановлению радиосвязи. Событию способствовало ненадлежащее ведение экипажем ВС радиоосмотрительности на этапе полетав зоне Тазовского МДП: тишина в эфире в течение 20 минут полета должна была насторожить членов экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось- устаревшая модификация радиостанции Р KB диапазона, установленная на вертолете RA-20970;
- неудовлетворительное прохождение радиосигналов на каналах KB и УКВ в момент события- несовершенство рабочего места диспетчера МДП. При работе с несколькими абонентами происходит наложение принимаемых сообщений ухудшающих качество радиообмена- отсутствие рекомендаций экипажам по использованию оптимальных высот для более качественного прохождения радиосигналов УКВ при выполнении полетов в тонной местности с указанием конкретных маршрутов.
Таблица А. Данные АСОБП по инцидентам с вертолетами 1-3 классов, связанным с ошибками экипажа, спровоцированными отказами авиационной техники
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явились неправильные или несвоевременные действия КВС по управлению вертолетом при выполнении экстренной посадки вертолета в условиях попутной составляющей ветра, приведшие к неуправляемому левому вращению вертолета при попытке выполнения зависания, последующему столкновению лопастей рулевого винта о земную поверхность, потере управления и опрокидыванию вертолета на правый борт. Данный инцидент явился следствием сочетания следующих факторов- превышение допустимых значений температуры и давления масла в главном редукторе, предопределившее поспешные действия С по выполнению экстренной посадки без соблюдения технологии подбора посадочных площадок с воздуха- вероятного наличия переменного направления и скорости ветра (до 5м/сек, порывы до 8м/сек) и условий для образования горизонтального и вертикального сдвигов ветра от слабой до умеренной интенсивности, что могло оказать влияние на возникновение и развитие особой ситуации на заключительном этапе захода на посадку.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- В РЛЭ Ми и "Инструкцию по взаимодействию и технологии работы экипажа" внести дополнения, устанавливающие периодичность повремени контроля экипажем в полете показаний приборов силовой установки - В программу подготовки летного состава вертолета Ми (раздел подготовка к ВЛП) внести дополнения, предусматривающие проведение тренировок пилотов Ми в соответствии с рекомендациями п. 02. РЛЭ (Режим снижения) по выполнению посадок с подбором с предельно-допустимой (для конкретных условий) массой вертолета при температуре наружного воздуха +30° и выше.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными диспетчерским составом на разборах.
- Заменить радиостанцию Р на вертолете Мина радиостанцию "Ядро.
- Рассмотреть вопрос укомплектования диспетчерских пунктов Николаевского-на-Амуре центра ОВД дополнительным оборудованием экстренного воспроизведения сообщений "экипаж-диспетчер".
- 139
-
Таблица А, продолжение 1 из 3.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
МодБСОП
Проч
63
____
ИНЦ
18.12.07,
Мыс
Каменный
МАРШ
Ми-8Т
RA-24712
СВ
вылет на неисправном воздушном судне, прочие нарушения дисциплины
(НРеш)
(Дисц)
02340 70160 ОН =6344
ОНТ=6344
ОНД=2650
НТД=2650
оПВП
Д-СМУ(*)
W=9(9/16)
Wz=6
Dv=1500/ снег Прибыв на точку, экипаж доложил диспетчеру Мыса Каменного о заходе на посадку, после чего произвел посадку на площадку подобранную с воздуха. Вовремя стоянки произошел отказ связи. Находясь на земле, экипаж прослушивал радиообмен между воздушными судами и диспетчером МДП, ноне смог выйти на связь из-за отказа СПУ-7 (отсутствовало самопрослушивание передачи. C неисправной радиостанцией экипаж произвел взлети, набрав высоту м, попытался доложить диспетчеру МДП о производстве взлета. Подтверждение о принятой информации от диспетчера МДП КВС не получил попытки выйти на связь всеми возможными способами оказались безрезультатными. КВС на неисправном ВС, без анализа метеообстановки, принял решение навылет для полета на КС-01 с пересечением четырех зон УВД при предельных метеоусловиях, не включив сигнал бедствия. На удалении км от места взлета и высоте полетам экипаж, проявив находчивость, связался по телефону мобильной связи с диспетчером АДП Тарко-Сале и доложил об отказе радиосвязи, решении следовать на площадку КС-01, высоте полета и времени пролета ППМ в данной зоне. В полете поддерживалась кратковременная неустойчивая сотовая связь с пунктами УВД а/п Ямбург, Новый Уренгой, Тарко-Сале. По причине нелетного прогноза в районе Нового Уренгоя (видимость
800 м) РП Ямбурга по мобильному телефону разрешил экипажу занять эшелон 900 м, а затем 1200 м. Получение информации экипаж подтвердил, хотя в это время ив дальнейшем полет проходил на высоте от 36 м дом, ниже безопасной высоты, без выдерживании заданного эшелона. Посадка на КС-01 была произведена после наступления темноты, при прогнозе, несоответствующем ОПВП ночь.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
МодБСОП
Проч
63
____
ИНЦ
18.12.07,
Мыс
Каменный
МАРШ
Ми-8Т
RA-24712
СВ
вылет на неисправном воздушном судне, прочие нарушения дисциплины
(НРеш)
(Дисц)
02340 70160 ОН =6344
ОНТ=6344
ОНД=2650
НТД=2650
оПВП
Д-СМУ(*)
W=9(9/16)
Wz=6
Dv=1500/ снег Прибыв на точку, экипаж доложил диспетчеру Мыса Каменного о заходе на посадку, после чего произвел посадку на площадку подобранную с воздуха. Вовремя стоянки произошел отказ связи. Находясь на земле, экипаж прослушивал радиообмен между воздушными судами и диспетчером МДП, ноне смог выйти на связь из-за отказа СПУ-7 (отсутствовало самопрослушивание передачи. C неисправной радиостанцией экипаж произвел взлети, набрав высоту м, попытался доложить диспетчеру МДП о производстве взлета. Подтверждение о принятой информации от диспетчера МДП КВС не получил попытки выйти на связь всеми возможными способами оказались безрезультатными. КВС на неисправном ВС, без анализа метеообстановки, принял решение навылет для полета на КС-01 с пересечением четырех зон УВД при предельных метеоусловиях, не включив сигнал бедствия. На удалении км от места взлета и высоте полетам экипаж, проявив находчивость, связался по телефону мобильной связи с диспетчером АДП Тарко-Сале и доложил об отказе радиосвязи, решении следовать на площадку КС-01, высоте полета и времени пролета ППМ в данной зоне. В полете поддерживалась кратковременная неустойчивая сотовая связь с пунктами УВД а/п Ямбург, Новый Уренгой, Тарко-Сале. По причине нелетного прогноза в районе Нового Уренгоя (видимость
800 м) РП Ямбурга по мобильному телефону разрешил экипажу занять эшелон 900 м, а затем 1200 м. Получение информации экипаж подтвердил, хотя в это время ив дальнейшем полет проходил на высоте от 36 м дом, ниже безопасной высоты, без выдерживании заданного эшелона. Посадка на КС-01 была произведена после наступления темноты, при прогнозе, несоответствующем ОПВП ночь.
1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ПрофЛС
70
____
ИНЦ
7.07.08,
р-н РЦ2
Салехарда
МАРШ
Ми-8Т
RA-24673
СВ
потеря радиосвязи в полете, невнимательность 60208 ОН =12314
ОНТ=8653
ОНД=0
НТД=5713
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000/ В 08.14.53 диспетчер РЦ-2 Салехард вызвал на связь экипаж вертолета, однако ответа не последовало. Диспетчер РЦ-2 повторно неоднократно вызывал на связь экипаж,в том числе с помощью экипажей других ВС. Попытка установить радиосвязь с экипажем через радиобюро по "самолетному" каналу связи ВЧ- диапазона, а также аварийной частоте также была безуспешной. Только спустя 20 мин. 03 сек экипаж самостоятельно вышел на связь с диспетчером РЦ-2. В дальнейшем полет проходил без отклонений и замечаний по работе бортовой радиостанции. Экипаж в течение примерно 24 мин, выполняя в полете свои функциональные обязанности, не смог определить кратковременный отказ радиостанции в режиме "Прием. Отсутствие переговоров в УКВ-диапазоне не насторожило экипажи не побудило к проверке работы радиостанции, что свидетельствует о ненадлежащей радиоосмотрительности экипажа в полете по маршруту в отступлении от требований п НПП ГА-85.
ПрофЛС
Проч
83
____
ИНЦ
30.05.09,
на маршруте
МАРШ
Ми-8Т
RA-24466
ЭС
неправ. действия в чрезвыч. условиях
(НРеш)
02430 70110 ОН =6705
ОНТ=6700
ОНД=1848
НТД=1848
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000/ Через 26 минут после вылета в горизонтальном полете на высоте 500 метров произошел отказ левого генератора постоянного тока. Командир принял решение на возврат на аэродром вылета Среднеколымск. Посадка в а/п Среднеколымск произведена благополучно.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Причиной инцидента явился вылет на неисправном воздушном судне (с отказавшей радиостанцией. Причиной отказа радиостанции явился выход из строя выключателя АЗС ГК-2 (поз) вцепи питания усилителя СПУ-7 из-за перегорания биметаллической пластины теплового разъединителя. Причиной перегорания биметаллической пластины теплового разъединителя явилось короткое замыкание в штепсельном разъеме усилителя СПУ-7 (позиция 816), из-за попадания большого количества конденсата и влаги между проводом питания В и общим проводом (минус) источника питания.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Красноярскому УГАН ФСНСТ организовать внеочередную проверку организацию летной работы и обеспечение безопасности полетов в ООО "Авиакомпания "СКОЛ".
Продолж ен ие п
.59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента является:
Кратковременный отказ р/станции при работе в режиме "Прием, который произошел по причине изменения параметров конденсаторов типа К позиция C84, С 14, Св платах УНЧ питания модулятора блока приемопередатчика. Ненадлежащее ведение радиоосмотрительности экипажем ВС Мина первом этапе полета до выхода из зоны Тазовского МДП.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с ИТС и ЛС авиапредприятий, эксплуатирующих вертолеты Ми - На вертолетах Ми заменить ненадежные ботовые магнитофоны МС на современные (тверодтельные) накопители информации - Авиапрмышленности рассмотреть вопрос об установке на вертолете Ми второй радиостанции ОВЧ-диапазона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами возврата вертолета на ад вылета явились- отказ генератора постоянного тока ГС-18МО левого двигателя из-за обгорания угольных шайб регулятора РН-180:
- неиспользование командиром вертолета рекомендаций п РЛЭ Ми-8Т, позволяющим продолжение полета без ограничений при отказе одного из генераторов постоянного тока, и п. 9.6.3 РЛЭ Ми-8Т, разрешающего перелет с небазового аэродрома на базовый, при одном работоспособном генераторе постоянного тока.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства инцидента изучить с лётным, инженерно-техническим составом, эксплуатирующим вертолёты Ми - Изучить с лётным составом авиакомпании по типам ВС раздел РЛЭ "Действия в особых случаях в полёте", "Перечень допустимых неисправностей, с которыми разрешается полёт до базового аэропорта".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной потери УКВ - радиосвязи в полетев режиме "прием" явился кратковременный отказ радиостанции "Баклан" вследствие кратковременного прекращения электропитания постоянным током + В блока приемопередатчика из-за окисления и подгара контактов предохранителя (ВПЗБ-1-10А) СП-10 на амортизационной раме блока в процессе эксплуатации и воздействия вибрации в полете.
Сопутствующей причиной кратковременной потери УКВ - радиосвязи в полетев режиме "Прием" явилось ненадлежащее ведение экипажем радиоосмотрительности в полете по маршруту, что не позволило самостоятельно определить кратковременный отказ командной радиостанции.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летными инженерно- техническим составом, эксплуатирующим вертолеты Ми - С летными экипажами повторно изучить Инструкцию по правилам ведения осмотрительности на земле ив воздухе экипажами воздушных судов гражданской авиации, утвержденную МГА г. и п. 7.1.9 НПП ГА - Провести разовую проверку состояния предохранителя (ВПЗБ-1-10А) СП-10 на амортизационной раме приемопередатчика радиостанции "Баклан" на всем парке вертолетов Ми-8Т, Ми-8МТВ-1.
- 140
-
Таблица А, продолжение 2 из 3.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 115
____
ИНЦ
14.01.11,
на маршруте
МАРШ
ПОС
Ми-8АМТ
RA-22210
ПлСт прочие нарушения экипажа в полете
(Дисц)
05610 50107 ОН =6509
ОНТ=793
ОНД=793
НТД=793
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/ В горизонтальном полете, на высоте 200 метров, при скорости 220км/час произошло самопроизвольное отделение левого сдвижного блистера пилотской кабины. Экипаж ВС в нарушение п. ФАП-128 без уведомления органа ОВД об отступлении от плана полёта произвёл посадку на площадку подобранную с воздуха, забрал с места падения блистер, произвёл возврат в а/п вылета и произвел благополучную посадку.
ПрофНС
Проч
117
____
ИНЦ
5.03.11,
на маршруте
МАРШ
Ми-8Т ОАО а/к "ЮТэйр"
ЭС
СВ
прочие решения без учета обстановки
(НРеш)
02430 70120 40249 ОН =10059
ОНТ=10051
ОНД=5782
НТД=5782
ПВП
Д-ПМУ(*)
Dv=5000
снег метель
В полёте появилась разница в показаниях амперметров генераторов постоянного тока в А (по РЛЭ - не более А. Бортмеханик, с помощью выносного сопротивления, попытался устранить разность нагрузок (РЛЭ не регламентирует таких действий в полете. Поступили сообщения об отказе левого генератора. Левый генератор был выключен, при этом ток нагрузки правого генератора составил А, а напряжение более В (п. РЛЭ - В В.
КВС решил продолжать полет, что привело к отказам двух аккумуляторов и УКВ радиостанции. Экипаж выполнил посадку на ближайший аэродорм с дублированием команд диспетчера по сотовому телефону через заместителя командира ОАЭ.
ПрофЛС
ИнстрДок
ИзмРЛЭ
Проч
169
____
С.ИНЦ
14.05.14,
р-н Тарко-
Сале
МАРШ
ПОС
Ми-8Т
RA-24421
ОДу неправ. действия в чрезвыч. условиях
(ОшУпр)
07610 70110 404F7 ОН =5275
ОНТ=5275
ОНД=2028
НТД=2028
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4(4/9)
Dv=3000/ В горизонтальном полете произошел кратковременный отказ (залипание) кнопки управления фрикционом ручки "Шаг-Газ", который в сочетании с отсутствием контроля со стороны К (активно управлявшего ВС), привел к резкому уменьшению шага НВ при самопроизвольном опускании ручки ШГ под действием собственного веса. Вследствие этого произошло резкое уменьшение режимов работы обоих двигателей. Экипаж произвел вынужденную посадку (с повреждениями) вне аэродрома.
ПрофЛС
ДорабАТ
СовЛЭ АТ
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной появления разницы в показаниях амперметров генераторов постоянного тока ГС-18МО больше эксплуатационного ограничения (отказ схемы параллельной работы генераторов ГС-18МО) и отключения левого генератора по обратному току явилась неисправность угольного регулятора РН-180 правого генератора вследствие конструктивно-производственного недостатка.
Принятие решения КВС на продолжение полета с повышенным напряжением бортовой сети было необоснованным, без учета возможных последствий безопасного его исхода.
Продолжение полета с повышенным напряжением бортовой сети привело к "закипанию" заднего нижнего и левого нижнего аккумуляторов и отказу приемопередатчика УКВ радиостанции "Баклан-20".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующих вертолеты всех модификаций, а также с персоналом УВД - С летным составом, эксплуатирующим вертолеты Ми, провести занятия по темам "Составные элементы электросистемы, назначение и эксплуатация - Внести в РЛЭ Ми рекомендации по действиям экипажа при отказе схемы параллельной работы генераторов, при повышении напряжения в бортсети свыше эксплуатационных ограничений, а также при увеличении тока нагрузки на аккумуляторные батареи - Авиакомпании разработать рекомендации по действиям экипажа вертолета при отказе схемы параллельной работы генераторов постоянного тока, при повышении напряжения в бортсети свыше эксплуатационных ограничений, а также при увеличении тока нагрузки на аккумуляторные батареи для утверждения их на летно-методическом совете МТУ ВТ ФАВТ.
- В летных службах авиакомпаний на основании накопленного опыта и анализа авиационных событий по причинам, связанным с эксплуатацией систем вертолетов, подготовить материал для разработки рекомендаций по действиям экипажа при возникновении ситуаций, неописанных в РЛЭ для обсуждения их на летно-методическом совете МТУ ВТ ФАВТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента с вертолётом Ми-8АМТ RA-22210, явился самопроизвольный сброс в полёте левого блистера пилотской кабины.
Причиной самопроизвольного сброса левого блистера явилось - малый выход запирающих штырей, вследствие недозакрытия блистера при техническом обслуживании ВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом авиапредприятий, эксплуатирующих вертолёты.
- С личным составом ЛСТО, ВЛСТО, имеющим сертификат соответствия направо ТОиР вертолётов Ми, Ми-8АМТ провести внеплановые занятия по изучению особенностей конструкции сдвижных блистеров вертолётов Ми,
Ми-8АМТ и их технического обслуживания - На всём парке вертолётов Ми, Ми-8АМТ выполнить разовую проверку сдвижных блистеров кабины экипажа на соответствие техническим нормам выхода запирающих штырей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Вынужденная посадка ВС на режиме самовращения НВ вне аэродрома (посадочной площадки) произошла по причине самопроизвольного уменьшения оборотов турбокомпрессоров обоих двигателей с выходом за ограничения, оговоренные РЛЭ.
2. Уменьшение оборотов турбокомпрессоров обоих двигателей до режима "Малого газа" произошло из-за самопроизвольного резкого уменьшения шага НВ, что вызвало его раскрутку и, как следствие, срабатывание регуляторов оборотов двигателей в сторону их уменьшения. Резкое уменьшение шага НВ произошло вследствие кратковременного заедания штока кнопки КНР фрикциона ручки "Шаг-Газ" левого пилота в нажатом положении и отсутствия контроля со стороны КВС, активно управлявшего вертолетом, за фиксацией и положением ручки "Шаг-Газ" при снятии руки с органа управления. Отказ кнопки КНР произошел из-за самопроизвольного залипания контактов кнопки после снятия нагрузки со штока кнопки, в результате изменения упругости возвратной пружины механизма кнопки и затирания элементов возвратного механизма. Дефект носит конструктивно-производственный характер.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины серьезного авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим вертолеты - Экипажам, эксплуатирующим вертолеты Ми, повторно изучить разделы 7.1, 7.2 главы 7 "Эксплуатация систем и оборудования" РЛЭ вертолета Ми - Экипажам, эксплуатирующим вертолеты Ми, повторно изучить требования п.п. 2, 7 главы "Общие положения" Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа вертолета Ми - Авиапромышленности разработать мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности кнопки КНР, устанавливаемой в органы управления ВС.
- 141
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 115
____
ИНЦ
14.01.11,
на маршруте
МАРШ
ПОС
Ми-8АМТ
RA-22210
ПлСт прочие нарушения экипажа в полете
(Дисц)
05610 50107 ОН =6509
ОНТ=793
ОНД=793
НТД=793
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/ В горизонтальном полете, на высоте 200 метров, при скорости 220км/час произошло самопроизвольное отделение левого сдвижного блистера пилотской кабины. Экипаж ВС в нарушение п. ФАП-128 без уведомления органа ОВД об отступлении от плана полёта произвёл посадку на площадку подобранную с воздуха, забрал с места падения блистер, произвёл возврат в а/п вылета и произвел благополучную посадку.
ПрофНС
Проч
117
____
ИНЦ
5.03.11,
на маршруте
МАРШ
Ми-8Т ОАО а/к "ЮТэйр"
ЭС
СВ
прочие решения без учета обстановки
(НРеш)
02430 70120 40249 ОН =10059
ОНТ=10051
ОНД=5782
НТД=5782
ПВП
Д-ПМУ(*)
Dv=5000
снег метель
В полёте появилась разница в показаниях амперметров генераторов постоянного тока в А (по РЛЭ - не более А. Бортмеханик, с помощью выносного сопротивления, попытался устранить разность нагрузок (РЛЭ не регламентирует таких действий в полете. Поступили сообщения об отказе левого генератора. Левый генератор был выключен, при этом ток нагрузки правого генератора составил А, а напряжение более В (п. РЛЭ - В В.
КВС решил продолжать полет, что привело к отказам двух аккумуляторов и УКВ радиостанции. Экипаж выполнил посадку на ближайший аэродорм с дублированием команд диспетчера по сотовому телефону через заместителя командира ОАЭ.
ПрофЛС
ИнстрДок
ИзмРЛЭ
Проч
169
____
С.ИНЦ
14.05.14,
р-н Тарко-
Сале
МАРШ
ПОС
Ми-8Т
RA-24421
ОДу неправ. действия в чрезвыч. условиях
(ОшУпр)
07610 70110 404F7 ОН =5275
ОНТ=5275
ОНД=2028
НТД=2028
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4(4/9)
Dv=3000/ В горизонтальном полете произошел кратковременный отказ (залипание) кнопки управления фрикционом ручки "Шаг-Газ", который в сочетании с отсутствием контроля со стороны К (активно управлявшего ВС), привел к резкому уменьшению шага НВ при самопроизвольном опускании ручки ШГ под действием собственного веса. Вследствие этого произошло резкое уменьшение режимов работы обоих двигателей. Экипаж произвел вынужденную посадку (с повреждениями) вне аэродрома.
ПрофЛС
ДорабАТ
СовЛЭ АТ
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной появления разницы в показаниях амперметров генераторов постоянного тока ГС-18МО больше эксплуатационного ограничения (отказ схемы параллельной работы генераторов ГС-18МО) и отключения левого генератора по обратному току явилась неисправность угольного регулятора РН-180 правого генератора вследствие конструктивно-производственного недостатка.
Принятие решения КВС на продолжение полета с повышенным напряжением бортовой сети было необоснованным, без учета возможных последствий безопасного его исхода.
Продолжение полета с повышенным напряжением бортовой сети привело к "закипанию" заднего нижнего и левого нижнего аккумуляторов и отказу приемопередатчика УКВ радиостанции "Баклан-20".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующих вертолеты всех модификаций, а также с персоналом УВД - С летным составом, эксплуатирующим вертолеты Ми, провести занятия по темам "Составные элементы электросистемы, назначение и эксплуатация - Внести в РЛЭ Ми рекомендации по действиям экипажа при отказе схемы параллельной работы генераторов, при повышении напряжения в бортсети свыше эксплуатационных ограничений, а также при увеличении тока нагрузки на аккумуляторные батареи - Авиакомпании разработать рекомендации по действиям экипажа вертолета при отказе схемы параллельной работы генераторов постоянного тока, при повышении напряжения в бортсети свыше эксплуатационных ограничений, а также при увеличении тока нагрузки на аккумуляторные батареи для утверждения их на летно-методическом совете МТУ ВТ ФАВТ.
- В летных службах авиакомпаний на основании накопленного опыта и анализа авиационных событий по причинам, связанным с эксплуатацией систем вертолетов, подготовить материал для разработки рекомендаций по действиям экипажа при возникновении ситуаций, неописанных в РЛЭ для обсуждения их на летно-методическом совете МТУ ВТ ФАВТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента с вертолётом Ми-8АМТ RA-22210, явился самопроизвольный сброс в полёте левого блистера пилотской кабины.
Причиной самопроизвольного сброса левого блистера явилось - малый выход запирающих штырей, вследствие недозакрытия блистера при техническом обслуживании ВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом авиапредприятий, эксплуатирующих вертолёты.
- С личным составом ЛСТО, ВЛСТО, имеющим сертификат соответствия направо ТОиР вертолётов Ми, Ми-8АМТ провести внеплановые занятия по изучению особенностей конструкции сдвижных блистеров вертолётов Ми,
Ми-8АМТ и их технического обслуживания - На всём парке вертолётов Ми, Ми-8АМТ выполнить разовую проверку сдвижных блистеров кабины экипажа на соответствие техническим нормам выхода запирающих штырей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Вынужденная посадка ВС на режиме самовращения НВ вне аэродрома (посадочной площадки) произошла по причине самопроизвольного уменьшения оборотов турбокомпрессоров обоих двигателей с выходом за ограничения, оговоренные РЛЭ.
2. Уменьшение оборотов турбокомпрессоров обоих двигателей до режима "Малого газа" произошло из-за самопроизвольного резкого уменьшения шага НВ, что вызвало его раскрутку и, как следствие, срабатывание регуляторов оборотов двигателей в сторону их уменьшения. Резкое уменьшение шага НВ произошло вследствие кратковременного заедания штока кнопки КНР фрикциона ручки "Шаг-Газ" левого пилота в нажатом положении и отсутствия контроля со стороны КВС, активно управлявшего вертолетом, за фиксацией и положением ручки "Шаг-Газ" при снятии руки с органа управления. Отказ кнопки КНР произошел из-за самопроизвольного залипания контактов кнопки после снятия нагрузки со штока кнопки, в результате изменения упругости возвратной пружины механизма кнопки и затирания элементов возвратного механизма. Дефект носит конструктивно-производственный характер.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины серьезного авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим вертолеты - Экипажам, эксплуатирующим вертолеты Ми, повторно изучить разделы 7.1, 7.2 главы 7 "Эксплуатация систем и оборудования" РЛЭ вертолета Ми - Экипажам, эксплуатирующим вертолеты Ми, повторно изучить требования п.п. 2, 7 главы "Общие положения" Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа вертолета Ми - Авиапромышленности разработать мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности кнопки КНР, устанавливаемой в органы управления ВС.
- 141
-
Таблица А, продолжение 3 из 3.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 173
____
ИНЦ
23.08.14,
на маршруте
МАРШ
ЗАХ
Ми-8Т
RA-22589
ППО
неправ. действия в чрезвыч. условиях
(ОшУпр)
02613 70120 ОН =0
ОНТ=4336
ОНД=0
НТД=656
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000
После взлета с буровой Р, через 18 минут полета, сработала речевая сигнализация о пожаре в главном редукторе, при этом загорелись светосигнальные табло "Пожар в редукторном отсеке" и "Сработали баллоны автоматической очереди".
Через 12-15 секунд светосигнальное табло "Пожар в редукторном отсеке" погасло, второй пилот и бортмеханик доложили об отсутствии признаков пожара, параметры работы главного редуктора были нормальными.
Посадка была произведена благополучно на площадку старой буровой (подобранную с воздуха. В процессе снижения и посадки кипаж допустил превышение летных ограничений по оборотам НВ (РЛЭ п) из-за неправильного распределения внимания в процессе аварийного снижения.
ПрофЛС
185
____
С.ИНЦ
26.08.15,
п.п. "РКБ
Казань"
ВЗЛ
ЗАХ
ПОС
Ми-2
RA-14267
ОДу неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
07610 60299 404F6 ОН =7709
ОНТ=2520
ОНД=0
НТД=2550
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000/ При развороте на курс полета произошел самопроизвольный увеличивающийся рост оборотов НВ. КВС решил прекратить задание и посадить ВС. На обратном курсе произошло самовыключение правого двигателя (сработал АЗСТ), что привело к резкому рывку "вправо" и увеличению вертикальной скорости снижения ВС. Посадка произведена на грунт, сопряженный с ИП ПП "РКБ", "с подрывом, на максимальном шаге НВ. В процессе посадки, при выезде с грунта на искусственное покрытие, и интенсивного торможения подломилась ферма правой стойки шасси. Вертолет перешел в правое неуправляемое вращение и, совершив 4 оборота вокруг своей оси, остановился.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьёзного авиационного инцидента стало самовыключение правого двигателя ГТД-350, нерасчетная нагрузка на колесо шасси в процессе его наезда на кромку искусственного покрытия площадки и торможения, что привело к разрушению правой фермы шасси, заваливанию вертолета на 30 градусов в процессе торможения и последующего вращения.
Самовыключение правого двигателя ГТД-350 № 481671222 произошло по причине срабатывания автомата защиты свободной турбины из-за отказа агрегата СО - Причиной отказа агрегата СО - 40 явилась потеря герметичности мембраны в связи с потерей эластичности и преждевременного износа и старения резины вследствие некачественного выполнения капитального ремонта агрегата.
Способствующими факторами САИ могли стать скоротечность развития авиационного события (весь полёт составил около 3 минут) и интенсивные действия КВС по уменьшению шага НВ при заходе на посадку и, как следствие, заброс оборотов НВ до оборотов срабатывания АЗСТ.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Довести до сведения авиационного персонала эксплуатантов информацию о результатах расследования - С экипажами вертолётов Ми провести внеплановый тренаж в кабине вертолета по действиям при отказе системы поддержания оборотов НВ. Особое внимание обратить на возможность контроля оборотов НВ при помощи ручки коррекции рычага "шаг-газ" с целью недопущения их заброса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вынужденная посадка вертолета произведена по причине ложного срабатывания сигнализации о пожаре в редукторном отсеке. Загорание светосигнальных табло "Пожар в редукторном отсеке" и "Сработали баллоны автоматической очереди" произошло по причине выдачи ложного сигнала блоком ССП-ФК противопожарной системы вследствие внутренней неисправности блока, из-за конструктивно-производственного недостатка. Заброс оборотов несущего винта до значёний, превышающих летные ограничения, произошел из-за неправильного распределения внимания в процессе выполнения аварийного снижения, уменьшения поступательной скорости и выбора места приземления.
Причиной отклонения в технике пилотирования явилось высокое психофизиологическое напряжение командира ВС и членов экипажа, из-за возникновения аварийной ситуации в полете, требующей выполнения экстренного снижения, подбора площадки в холмистой местности с густым лесным массивом и посадки с сохранением жизни пассажиров и сохранности ВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным составом - Повторно изучить с летным составом разделы РЛЭ Ми "Летные ограничения, "Аварийные случаи в полете" и "Автоматический радиомаяк АРМ-406П".
- 142
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 173
____
ИНЦ
23.08.14,
на маршруте
МАРШ
ЗАХ
Ми-8Т
RA-22589
ППО
неправ. действия в чрезвыч. условиях
(ОшУпр)
02613 70120 ОН =0
ОНТ=4336
ОНД=0
НТД=656
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000
После взлета с буровой Р, через 18 минут полета, сработала речевая сигнализация о пожаре в главном редукторе, при этом загорелись светосигнальные табло "Пожар в редукторном отсеке" и "Сработали баллоны автоматической очереди".
Через 12-15 секунд светосигнальное табло "Пожар в редукторном отсеке" погасло, второй пилот и бортмеханик доложили об отсутствии признаков пожара, параметры работы главного редуктора были нормальными.
Посадка была произведена благополучно на площадку старой буровой (подобранную с воздуха. В процессе снижения и посадки кипаж допустил превышение летных ограничений по оборотам НВ (РЛЭ п) из-за неправильного распределения внимания в процессе аварийного снижения.
ПрофЛС
185
____
С.ИНЦ
26.08.15,
п.п. "РКБ
Казань"
ВЗЛ
ЗАХ
ПОС
Ми-2
RA-14267
ОДу неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
07610 60299 404F6 ОН =7709
ОНТ=2520
ОНД=0
НТД=2550
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000/ При развороте на курс полета произошел самопроизвольный увеличивающийся рост оборотов НВ. КВС решил прекратить задание и посадить ВС. На обратном курсе произошло самовыключение правого двигателя (сработал АЗСТ), что привело к резкому рывку "вправо" и увеличению вертикальной скорости снижения ВС. Посадка произведена на грунт, сопряженный с ИП ПП "РКБ", "с подрывом, на максимальном шаге НВ. В процессе посадки, при выезде с грунта на искусственное покрытие, и интенсивного торможения подломилась ферма правой стойки шасси. Вертолет перешел в правое неуправляемое вращение и, совершив 4 оборота вокруг своей оси, остановился.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьёзного авиационного инцидента стало самовыключение правого двигателя ГТД-350, нерасчетная нагрузка на колесо шасси в процессе его наезда на кромку искусственного покрытия площадки и торможения, что привело к разрушению правой фермы шасси, заваливанию вертолета на 30 градусов в процессе торможения и последующего вращения.
Самовыключение правого двигателя ГТД-350 № 481671222 произошло по причине срабатывания автомата защиты свободной турбины из-за отказа агрегата СО - Причиной отказа агрегата СО - 40 явилась потеря герметичности мембраны в связи с потерей эластичности и преждевременного износа и старения резины вследствие некачественного выполнения капитального ремонта агрегата.
Способствующими факторами САИ могли стать скоротечность развития авиационного события (весь полёт составил около 3 минут) и интенсивные действия КВС по уменьшению шага НВ при заходе на посадку и, как следствие, заброс оборотов НВ до оборотов срабатывания АЗСТ.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Довести до сведения авиационного персонала эксплуатантов информацию о результатах расследования - С экипажами вертолётов Ми провести внеплановый тренаж в кабине вертолета по действиям при отказе системы поддержания оборотов НВ. Особое внимание обратить на возможность контроля оборотов НВ при помощи ручки коррекции рычага "шаг-газ" с целью недопущения их заброса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вынужденная посадка вертолета произведена по причине ложного срабатывания сигнализации о пожаре в редукторном отсеке. Загорание светосигнальных табло "Пожар в редукторном отсеке" и "Сработали баллоны автоматической очереди" произошло по причине выдачи ложного сигнала блоком ССП-ФК противопожарной системы вследствие внутренней неисправности блока, из-за конструктивно-производственного недостатка. Заброс оборотов несущего винта до значёний, превышающих летные ограничения, произошел из-за неправильного распределения внимания в процессе выполнения аварийного снижения, уменьшения поступательной скорости и выбора места приземления.
Причиной отклонения в технике пилотирования явилось высокое психофизиологическое напряжение командира ВС и членов экипажа, из-за возникновения аварийной ситуации в полете, требующей выполнения экстренного снижения, подбора площадки в холмистой местности с густым лесным массивом и посадки с сохранением жизни пассажиров и сохранности ВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным составом - Повторно изучить с летным составом разделы РЛЭ Ми "Летные ограничения, "Аварийные случаи в полете" и "Автоматический радиомаяк АРМ-406П".
- 142
-