Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 386
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
- 132
-
Таблица А, продолжение 18 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 124
____
ИНЦ
14.07.11,
а/п Санкт-
Петербург
(Пулково)
ВЗЛ
B767
EI-DBU
СУС
скорость более допустимой неправильные оценки внешних условий
(НеВыдСк)
(ВзмдЭк)
02780 70180 ОН =7463
ОНТ=1168
ОНД=0
НТД=1044
ППП
Д-ПМУ(*)
На высоте около 2200 футов экипаж установил ручку управления механизацией крыла в положение "UP" (убрано. Закрылки и внутренние секции предкрылков убрались. А внешние секции предкрылков остались в выпущенном положении из-за блокирования привода (PDU) системы их уборки/выпуска из-за формирования электронным блоком PSEU ложного сигнала о положении левых внешних секций предкрылков. На EICAS появилось сообщение "LE
SLAT ASSYMETRY" и сработало световое табло "LEADING EDGE". КВС продолжил набор высоты и максимальная скорость полёта составила 262 узла. Согласно РПП (ч. В, стр.В767.1.27) и Boeing 767 AFM (section 1, page 7) максимальная скорость полёта с механизацией крыла в конфигурации - предкрылки выпущены в промежуточное положение, закрылки убраны - не должна превышать 250 узлов. На высоте примерно 24000 футов экипаж предпринял попытку выпуска и последующей уборки механизации крыла, превысив эксплуатационные ограничения (по РПП ч.В, стр.В767.1.26 и AFM section 1, page 14 - максимальная высота выпуска механизации крылане должна превышать 20000 футов. После выработки топлива выполнена посадка в аэропорту вылета.
ПрофЛС
Проч
126
____
ИНЦ
17.08.11,
на маршруте
МАРШ
ATR-42-
320
VP-BCB
ПНО
отклонение от маршрута некомплексн. использ. средств с- товождения
(НАВ)
(НКСвж)
(ЭкспАТ)
03420 70120 404C9 40225 ОН =16740
ОНТ=1040
ОНД=11875
НТД=357
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000/ В полете произошел сбой в работе пилотажно-навигационного оборудования. На высоте около 6000 футов автоматически выключился автопилот. Некорректная работа одной из систем AHRS обусловлена ее отключением после падения напряжения при запуске двигателей от наземного источника питания в а/п вылета и несогласования AHRS после восстановления ее функционирования. Произошло рассогласование сигналов отображения параметров полета между системами AHRS. Экипаж попытался восстановить работу систем AHRS путем отключения и повторного включения питания систем AHRS1 и
AHRS2, не определив при этом отказавшую систему AHRS, чем нарушили последовательность действий при возникшей ситуации. Из-за этого произошел отказ индикации по каналу крена, тангажа и курса, приведший к отклонению ВС за пределы воздушной трассы. Экипаж принял решение о посадке на запасной аэродром. Перед выполнением захода на посадку экипаж не провёл предпосадочную подготовку вовремя захода на посадку и посадки ВС между
КВС и вторым пилотом постоянно велись переговоры, несвязанные с управлением ВС, те. были нарушены требования пи п ФАП- 128 и Технологии работы экипажа. Заходи посадка выполнены в визуально, благополучно.
ПрофЛС
Проч
131
____
ИНЦ
23.10.11,
а/п
Белоярский
ВЗЛ
CL-600
VQ-BGX
ЭС
выполнение полета с известными неисправ.
(НРеш)
02420 70160 ОН =8970
ОНТ=485
ОНД=137
НТД=137
ППП
С-ПМУ(*)
На разбеге сработала сигнализация "GEN 1 OFF" (отказ генератора силовой установки №1). Экипаж прекратил взлет. После уборки режима работы двигателей на "малый газ" и освобождения ВПП сигнализация исчезла. КВС расценил срабатывание сигнализации "GEN 1 OFF", как ложное ив нарушение п ФАП-128, ВС занял исполнительный старт для повторного взёта. В процессе разбега повторно сработала сигнализация "GEN 1 OFF". Экипаж повторно прекратил взлети зарулил на стоянку. Решение Со повторном взлете без выяснения и устранения причин, вызвавших его прекращение, те. на ВС не считающемся исправным, в соответствии с п. 22 Приложения 1 ПРАПИ-98, классифицируется, как авиационный инцидент. В нарушение п. 8.3.22 (5) части А РПП и п, 1.1.2.5.3.G, Н Section 1 Introduction MEL, КВС вовремя не внес в бортовой журнал запись о дефекте, запись о решении навылет
ВС с отложенной неисправностью и не вложил радиограмму с согласованием вылета. Запись о неисправности была внесена в бортовой журнал только по прилету в аэропорт Внуково. В нарушение п. 13.4 (4.2) части А РПП, КВС не записал в графу "Послеполётный разбор" Задания на полёт информацию о срабатывании вовремя взлета аварийной сигнализации "GEN 1 OFF", приведшей к прекращению взлета и не дал оценку действиям экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной вылета ВС, не считающегося исправным, явилось нарушение экипажем п. 3.57 ФАП-128 в части выполнения повторного взлета, после его прекращения по причине неисправности ВС без выяснения и устранения причин, вызвавших прекращение взлета, вследствие недостатков в организации наземной подготовки и обучении экипажа, а также проявленной неосторожности со стороны КВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отказ индикации по каналу крена, тангажа и курса, приведший к отклонению за пределы воздушной трассы, произошел по причине нарушения последовательности действий экипажем при рассогласовании сигналов отображения параметров полета между системами Некорректная работа одной из систем AHRS произошла вследствие ее отказа (отключения) после падение напряжения до В, при запуске двигателей от наземного источника питания в аэропорту Ханты-Мансийска и несогласования (невыравнивания) системы AHRS после восстановления ее функционирования. Несогласование (невыравнивание) системы AHRS привело к потере ею исходного положения на стоянке и к "самопоиску" в полете.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента с самолетом ATR-42-300 VP-BCB изучить с летными инженерно-техническим составом авиапредприятий, эксплуатирующих ВС иностранного производства - Экипажам ВС ATR-42/72 в случае высвечивания отказа системы AHRS "АТТ" на экранах индикаторов, учитывать, что рекомендуемое время согласования (выравнивания) системы AHRS, согласно АММ ATR-42/72, раздел 34-20
AHRS, п.З п.п.В, составляет не менее 3 минут при строго неподвижном состоянии ВС.
- Генеральному директору ООО "Юграавиа" провести работу по исключению падения пикового напряжения в момент запуска ВС от наземных источников питания. О проделанной работе сообщить в отдел ИБП Тюменского МТУ ВТ
ФАВТ при докладе о подготовке предприятия к ОЗП 2011- 2012г.г.
- Директору филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" рассмотреть вопрос о поощрении специалистов Тюменского РЦ УВД, своевременно давших рекомендации экипажу следовать на запасной аэродром Рощино и способствовавших благополучному окончанию полёта.
- Генеральному директору Авиакомпании - направить на ТКК Тюменского МТУ ВТ ФАВТ для подтверждения квалификации командира ВС ATR-42/72 и второго пилота ATR-42/72;
- провести проверку организации летной работы и уровня профессиональной подготовки экипажей ATR-42/72 в летном отряде №1 Авиакомпании - о принятых мерах сообщить в Тюменское МТУ ВТФАВТ до ЗАКЛЮЧЕНИЕ Причинами авиационного инцидента с ВС Боинг 767-300 № EI-DBU явились- отказ электронного блока PSEU системы сигнализации положения предкрылков, приведший к формированию ложного сигнала о положении внешних левых секций предкрылков, блокированию привода системы уборки/выпуска внешних секций предкрылков и, как следствие, к их неуборке в полёте;
- нарушение КВС требований РПП Авиакомпании и AFM Boeing 767, приведшее к превышению ограничения по высоте выпуска механизации крыла, а также скорости полёта при выпущенных предкрылках.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС типа Боинг 767.
- Повторно довести дол тного состава, эксплуатирующего ВС типа Боинг 767, ограничения по высоте выпуска механизации крыла, а также скорости полёта в зависимости от заданного положения механизации крыла- 133
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 124
____
ИНЦ
14.07.11,
а/п Санкт-
Петербург
(Пулково)
ВЗЛ
B767
EI-DBU
СУС
скорость более допустимой неправильные оценки внешних условий
(НеВыдСк)
(ВзмдЭк)
02780 70180 ОН =7463
ОНТ=1168
ОНД=0
НТД=1044
ППП
Д-ПМУ(*)
На высоте около 2200 футов экипаж установил ручку управления механизацией крыла в положение "UP" (убрано. Закрылки и внутренние секции предкрылков убрались. А внешние секции предкрылков остались в выпущенном положении из-за блокирования привода (PDU) системы их уборки/выпуска из-за формирования электронным блоком PSEU ложного сигнала о положении левых внешних секций предкрылков. На EICAS появилось сообщение "LE
SLAT ASSYMETRY" и сработало световое табло "LEADING EDGE". КВС продолжил набор высоты и максимальная скорость полёта составила 262 узла. Согласно РПП (ч. В, стр.В767.1.27) и Boeing 767 AFM (section 1, page 7) максимальная скорость полёта с механизацией крыла в конфигурации - предкрылки выпущены в промежуточное положение, закрылки убраны - не должна превышать 250 узлов. На высоте примерно 24000 футов экипаж предпринял попытку выпуска и последующей уборки механизации крыла, превысив эксплуатационные ограничения (по РПП ч.В, стр.В767.1.26 и AFM section 1, page 14 - максимальная высота выпуска механизации крылане должна превышать 20000 футов. После выработки топлива выполнена посадка в аэропорту вылета.
ПрофЛС
Проч
126
____
ИНЦ
17.08.11,
на маршруте
МАРШ
ATR-42-
320
VP-BCB
ПНО
отклонение от маршрута некомплексн. использ. средств с- товождения
(НАВ)
(НКСвж)
(ЭкспАТ)
03420 70120 404C9 40225 ОН =16740
ОНТ=1040
ОНД=11875
НТД=357
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000/ В полете произошел сбой в работе пилотажно-навигационного оборудования. На высоте около 6000 футов автоматически выключился автопилот. Некорректная работа одной из систем AHRS обусловлена ее отключением после падения напряжения при запуске двигателей от наземного источника питания в а/п вылета и несогласования AHRS после восстановления ее функционирования. Произошло рассогласование сигналов отображения параметров полета между системами AHRS. Экипаж попытался восстановить работу систем AHRS путем отключения и повторного включения питания систем AHRS1 и
AHRS2, не определив при этом отказавшую систему AHRS, чем нарушили последовательность действий при возникшей ситуации. Из-за этого произошел отказ индикации по каналу крена, тангажа и курса, приведший к отклонению ВС за пределы воздушной трассы. Экипаж принял решение о посадке на запасной аэродром. Перед выполнением захода на посадку экипаж не провёл предпосадочную подготовку вовремя захода на посадку и посадки ВС между
КВС и вторым пилотом постоянно велись переговоры, несвязанные с управлением ВС, те. были нарушены требования пи п ФАП- 128 и Технологии работы экипажа. Заходи посадка выполнены в визуально, благополучно.
ПрофЛС
Проч
131
____
ИНЦ
23.10.11,
а/п
Белоярский
ВЗЛ
CL-600
VQ-BGX
ЭС
выполнение полета с известными неисправ.
(НРеш)
02420 70160 ОН =8970
ОНТ=485
ОНД=137
НТД=137
ППП
С-ПМУ(*)
На разбеге сработала сигнализация "GEN 1 OFF" (отказ генератора силовой установки №1). Экипаж прекратил взлет. После уборки режима работы двигателей на "малый газ" и освобождения ВПП сигнализация исчезла. КВС расценил срабатывание сигнализации "GEN 1 OFF", как ложное ив нарушение п ФАП-128, ВС занял исполнительный старт для повторного взёта. В процессе разбега повторно сработала сигнализация "GEN 1 OFF". Экипаж повторно прекратил взлети зарулил на стоянку. Решение Со повторном взлете без выяснения и устранения причин, вызвавших его прекращение, те. на ВС не считающемся исправным, в соответствии с п. 22 Приложения 1 ПРАПИ-98, классифицируется, как авиационный инцидент. В нарушение п. 8.3.22 (5) части А РПП и п, 1.1.2.5.3.G, Н Section 1 Introduction MEL, КВС вовремя не внес в бортовой журнал запись о дефекте, запись о решении навылет
ВС с отложенной неисправностью и не вложил радиограмму с согласованием вылета. Запись о неисправности была внесена в бортовой журнал только по прилету в аэропорт Внуково. В нарушение п. 13.4 (4.2) части А РПП, КВС не записал в графу "Послеполётный разбор" Задания на полёт информацию о срабатывании вовремя взлета аварийной сигнализации "GEN 1 OFF", приведшей к прекращению взлета и не дал оценку действиям экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной вылета ВС, не считающегося исправным, явилось нарушение экипажем п. 3.57 ФАП-128 в части выполнения повторного взлета, после его прекращения по причине неисправности ВС без выяснения и устранения причин, вызвавших прекращение взлета, вследствие недостатков в организации наземной подготовки и обучении экипажа, а также проявленной неосторожности со стороны КВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отказ индикации по каналу крена, тангажа и курса, приведший к отклонению за пределы воздушной трассы, произошел по причине нарушения последовательности действий экипажем при рассогласовании сигналов отображения параметров полета между системами Некорректная работа одной из систем AHRS произошла вследствие ее отказа (отключения) после падение напряжения до В, при запуске двигателей от наземного источника питания в аэропорту Ханты-Мансийска и несогласования (невыравнивания) системы AHRS после восстановления ее функционирования. Несогласование (невыравнивание) системы AHRS привело к потере ею исходного положения на стоянке и к "самопоиску" в полете.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента с самолетом ATR-42-300 VP-BCB изучить с летными инженерно-техническим составом авиапредприятий, эксплуатирующих ВС иностранного производства - Экипажам ВС ATR-42/72 в случае высвечивания отказа системы AHRS "АТТ" на экранах индикаторов, учитывать, что рекомендуемое время согласования (выравнивания) системы AHRS, согласно АММ ATR-42/72, раздел 34-20
AHRS, п.З п.п.В, составляет не менее 3 минут при строго неподвижном состоянии ВС.
- Генеральному директору ООО "Юграавиа" провести работу по исключению падения пикового напряжения в момент запуска ВС от наземных источников питания. О проделанной работе сообщить в отдел ИБП Тюменского МТУ ВТ
ФАВТ при докладе о подготовке предприятия к ОЗП 2011- 2012г.г.
- Директору филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" рассмотреть вопрос о поощрении специалистов Тюменского РЦ УВД, своевременно давших рекомендации экипажу следовать на запасной аэродром Рощино и способствовавших благополучному окончанию полёта.
- Генеральному директору Авиакомпании - направить на ТКК Тюменского МТУ ВТ ФАВТ для подтверждения квалификации командира ВС ATR-42/72 и второго пилота ATR-42/72;
- провести проверку организации летной работы и уровня профессиональной подготовки экипажей ATR-42/72 в летном отряде №1 Авиакомпании - о принятых мерах сообщить в Тюменское МТУ ВТФАВТ до ЗАКЛЮЧЕНИЕ Причинами авиационного инцидента с ВС Боинг 767-300 № EI-DBU явились- отказ электронного блока PSEU системы сигнализации положения предкрылков, приведший к формированию ложного сигнала о положении внешних левых секций предкрылков, блокированию привода системы уборки/выпуска внешних секций предкрылков и, как следствие, к их неуборке в полёте;
- нарушение КВС требований РПП Авиакомпании и AFM Boeing 767, приведшее к превышению ограничения по высоте выпуска механизации крыла, а также скорости полёта при выпущенных предкрылках.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС типа Боинг 767.
- Повторно довести дол тного состава, эксплуатирующего ВС типа Боинг 767, ограничения по высоте выпуска механизации крыла, а также скорости полёта в зависимости от заданного положения механизации крыла- 133
-
Таблица А, продолжение 19 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
132
____
ИНЦ
24.11.11,
на маршруте
МАРШ
Ту-134А
RA-65604
СВ
плохая осмотрительность 70120 ОН =15449
ОНТ=14600
ОНД=9553
НТД=9553
ППП
С-ПМУ(*)
Экипаж ВС не ответил на вызов диспетчера в полете. Произошла полная потеря радиосвязи с экипажем по причине уменьшения чувствительности приёмника УКВ и повышения порога срабатывания подавителя шума УКВ радиостанции "Баклан-20Д". В нарушение п ФАП-128 и п ФАЛ экипаж ВС не прослушивал аварийную частоту МГц по резервной радиостанции и нарушил осмотрительность в части непрерывного прослушивания радиообмена и анализа воздушной обстановки в зоне нахождения ВС. По истечению 43 минуты с момента вызова диспетчером экипаж вышел на связь. Диспетчер, уточнив качество радиосвязи, запросил у экипажа причину потери радиосвязи с оперативным органом ОВД. Экипаж причину потери радиосвязи не сообщили запросил разрешение на дальнейшее снижение.
ПрофЛС
136
____
ИНЦ
14.02.12,
р-н а/п Курган
ВЗЛ
МАРШ
Ту-154М
RA-85843
СУС
скорость более доп. с вып. мех- цией крыла
(НеВыдСк)
02780 50204 50205 50107 ОН =6624
ОНТ=5566
ОНД=0
НТД=1853
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
На взлете, при уборки механизации крыла, произошло срабатывание сигнализации "Рассинхронизация предкрылков. Предкрылки остановились в выпущенном положении (при выполнении ТО были нарушены правила монтажа - установлен болт крепления большей длины, что привело к разрушению вала в процессе уборки предкрылков. Экипаж продолжил набор высоты увеличением скорости полета, чем допустил превышение ограничений раздела 2
РЛЭ по скорости полета с выпущенными предкрылками.
ПрофЛС
Дисц
Проч
ИнстрДок
138
____
ИНЦ
23.06.12,
а/п
Благовещенск
МАРШ
Ан-140
RA-41253
ВВ
другие случаи неправ. эксплуат.
(ЭкспАТ)
06120 70160 03240 ОН =4030
ОНТ=2900
ОНД=400
НТД=1400
ППП
Д-ПМУ(*)
W=1 После посадки в аэропорту г. Благовещенск и разворота наперед освобождением ВПП, по характерному наклону левого крыла и постороннему шуму в районе левой опоры шасси экипажем зафиксировано падение давления пневматиков левой опоры шасси. Дальнейшее руление экипаж прекратил.
При осмотре самолета было обнаружено полное отсутствие давления в мим колесе левой опоры шасси. Колесо № 1 было заменено технической бригадой, находившейся на борту, и самолет был отбуксирован на стоянку. На стоянке дополнительно было обнаружено выплавление х термосвидетелей колеса № 4.
ПрофЛС Проч
- Обстоятельства и причины инцидента довести до летного и инженерно-технического персонала - Провести дополнительные занятия с лётным составом на тему "Действия экипажа при развороте самолета на 180 градусов с одновременным торможением колес одной из стоек".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причина события - применение интенсивного торможения экипажем вовремя пробега, что привело к перегреву пневматиков, которое, в свою очередь, привело к отделению пневматиков от барабанов первого и второго колес левой стойки в процессе разворота на 180 градусов и стравливанию давления из пневматиков. Так как в полете произошло срабатывание сигнализации "РЭД ВИНТА ДВ2-ОТКАЗ", что указывало экипажу о неисправности системы воздушного винта и не позволило экипажу снять винты с упора вначале пробега (снятие произведено на скорости = 89 км/ч), которое могло привести к появлению разворачивающего момента на пробеге и более тяжким последствиям, вследствие чего экипаж применил торможение самолета на пробеге колесами (начало торможения на скорости = 196 км/ч).
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось сочетание следующих факторов - нарушение инженерно-техническим персоналом правил монтажа третьего съемного носка ОЧК, выразившееся в установке болта крепления большей длины, что привело к его касанию овал трансмиссии предкрылков и, как следствие, разрушению вала в процессе уборки предкрылков - превышение ограничений раздела 2 РЛЭ самолета Ту-154М по скорости полета с выпущенными предкрылками из-за недооценки экипажем ВС сложившейся ситуации, характеризовавшейся срабатыванием предупреждающей сигнализации "Рассинхронизация предкрылков".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материала расследования события довести дол тного и инженерно-технического состава на разборе - Экипажам повторно изучить разделы РЛЭ, касающиеся отказов механизации крыла - Выполнить разовую проверку трансмиссии управления механизации крылана отсутствие механического воздействия на валы трансмиссии, а также достаточного зазора между валами трансмиссии и неподвижными частями самолёта.
- Внести в регламент самолёта ТУ-154М дополнение об осмотре трансмиссии управления предкрылками и закрылками на наличие зазора между валами и неподвижными частями самолёта при каждой форме "Б" ТО - Обратить внимание всего технического персонала на недопустимость установки на ВС крепежа непредусмотренного технической документацией.
Продолж ен ие п
.131
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства авиационного события изучить с лётным составом и инженерно-техническим персоналом, авиапредприятий, эксплуатирующих и обслуживающих ВС иностранного производства - Авиакомпании провести занятия с лётным составом, выполняющим полёты на ВС иностранного производства, по применению процедуры вылета с отложенными неисправностями из аэропорта, где нет сертифицированной организации по техническому обслуживанию. По итогам занятий провести принятие зачетов - Командно-руководящему, инспекторскому, инструкторскому, летному составу и инженерно-техническому персоналу авиапредприятий повторно изучить и строго выполнять пункты ПРАПИ-98, определяющие порядок оповещения об авиационном событии, первоначальные действия должностных лиц при авиационном событии, порядок ввода воздушного судна встрой после авиационного события - Генеральному директору ОАО "Аэропорт Белоярский" провести служебное расследование по факту невыполнения должностными лицами аэропорта первоначальных действий при авиационном инциденте, по окончанию которого доложить в отдел инспекции по безопасности полетов Тюменского МТУ ВТ ФАВТ.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
132
____
ИНЦ
24.11.11,
на маршруте
МАРШ
Ту-134А
RA-65604
СВ
плохая осмотрительность 70120 ОН =15449
ОНТ=14600
ОНД=9553
НТД=9553
ППП
С-ПМУ(*)
Экипаж ВС не ответил на вызов диспетчера в полете. Произошла полная потеря радиосвязи с экипажем по причине уменьшения чувствительности приёмника УКВ и повышения порога срабатывания подавителя шума УКВ радиостанции "Баклан-20Д". В нарушение п ФАП-128 и п ФАЛ экипаж ВС не прослушивал аварийную частоту МГц по резервной радиостанции и нарушил осмотрительность в части непрерывного прослушивания радиообмена и анализа воздушной обстановки в зоне нахождения ВС. По истечению 43 минуты с момента вызова диспетчером экипаж вышел на связь. Диспетчер, уточнив качество радиосвязи, запросил у экипажа причину потери радиосвязи с оперативным органом ОВД. Экипаж причину потери радиосвязи не сообщили запросил разрешение на дальнейшее снижение.
ПрофЛС
136
____
ИНЦ
14.02.12,
р-н а/п Курган
ВЗЛ
МАРШ
Ту-154М
RA-85843
СУС
скорость более доп. с вып. мех- цией крыла
(НеВыдСк)
02780 50204 50205 50107 ОН =6624
ОНТ=5566
ОНД=0
НТД=1853
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
На взлете, при уборки механизации крыла, произошло срабатывание сигнализации "Рассинхронизация предкрылков. Предкрылки остановились в выпущенном положении (при выполнении ТО были нарушены правила монтажа - установлен болт крепления большей длины, что привело к разрушению вала в процессе уборки предкрылков. Экипаж продолжил набор высоты увеличением скорости полета, чем допустил превышение ограничений раздела 2
РЛЭ по скорости полета с выпущенными предкрылками.
ПрофЛС
Дисц
Проч
ИнстрДок
138
____
ИНЦ
23.06.12,
а/п
Благовещенск
МАРШ
Ан-140
RA-41253
ВВ
другие случаи неправ. эксплуат.
(ЭкспАТ)
06120 70160 03240 ОН =4030
ОНТ=2900
ОНД=400
НТД=1400
ППП
Д-ПМУ(*)
W=1 После посадки в аэропорту г. Благовещенск и разворота наперед освобождением ВПП, по характерному наклону левого крыла и постороннему шуму в районе левой опоры шасси экипажем зафиксировано падение давления пневматиков левой опоры шасси. Дальнейшее руление экипаж прекратил.
При осмотре самолета было обнаружено полное отсутствие давления в мим колесе левой опоры шасси. Колесо № 1 было заменено технической бригадой, находившейся на борту, и самолет был отбуксирован на стоянку. На стоянке дополнительно было обнаружено выплавление х термосвидетелей колеса № 4.
ПрофЛС Проч
- Обстоятельства и причины инцидента довести до летного и инженерно-технического персонала - Провести дополнительные занятия с лётным составом на тему "Действия экипажа при развороте самолета на 180 градусов с одновременным торможением колес одной из стоек".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причина события - применение интенсивного торможения экипажем вовремя пробега, что привело к перегреву пневматиков, которое, в свою очередь, привело к отделению пневматиков от барабанов первого и второго колес левой стойки в процессе разворота на 180 градусов и стравливанию давления из пневматиков. Так как в полете произошло срабатывание сигнализации "РЭД ВИНТА ДВ2-ОТКАЗ", что указывало экипажу о неисправности системы воздушного винта и не позволило экипажу снять винты с упора вначале пробега (снятие произведено на скорости = 89 км/ч), которое могло привести к появлению разворачивающего момента на пробеге и более тяжким последствиям, вследствие чего экипаж применил торможение самолета на пробеге колесами (начало торможения на скорости = 196 км/ч).
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось сочетание следующих факторов - нарушение инженерно-техническим персоналом правил монтажа третьего съемного носка ОЧК, выразившееся в установке болта крепления большей длины, что привело к его касанию овал трансмиссии предкрылков и, как следствие, разрушению вала в процессе уборки предкрылков - превышение ограничений раздела 2 РЛЭ самолета Ту-154М по скорости полета с выпущенными предкрылками из-за недооценки экипажем ВС сложившейся ситуации, характеризовавшейся срабатыванием предупреждающей сигнализации "Рассинхронизация предкрылков".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материала расследования события довести дол тного и инженерно-технического состава на разборе - Экипажам повторно изучить разделы РЛЭ, касающиеся отказов механизации крыла - Выполнить разовую проверку трансмиссии управления механизации крылана отсутствие механического воздействия на валы трансмиссии, а также достаточного зазора между валами трансмиссии и неподвижными частями самолёта.
- Внести в регламент самолёта ТУ-154М дополнение об осмотре трансмиссии управления предкрылками и закрылками на наличие зазора между валами и неподвижными частями самолёта при каждой форме "Б" ТО - Обратить внимание всего технического персонала на недопустимость установки на ВС крепежа непредусмотренного технической документацией.
Продолж ен ие п
.131
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства авиационного события изучить с лётным составом и инженерно-техническим персоналом, авиапредприятий, эксплуатирующих и обслуживающих ВС иностранного производства - Авиакомпании провести занятия с лётным составом, выполняющим полёты на ВС иностранного производства, по применению процедуры вылета с отложенными неисправностями из аэропорта, где нет сертифицированной организации по техническому обслуживанию. По итогам занятий провести принятие зачетов - Командно-руководящему, инспекторскому, инструкторскому, летному составу и инженерно-техническому персоналу авиапредприятий повторно изучить и строго выполнять пункты ПРАПИ-98, определяющие порядок оповещения об авиационном событии, первоначальные действия должностных лиц при авиационном событии, порядок ввода воздушного судна встрой после авиационного события - Генеральному директору ОАО "Аэропорт Белоярский" провести служебное расследование по факту невыполнения должностными лицами аэропорта первоначальных действий при авиационном инциденте, по окончанию которого доложить в отдел инспекции по безопасности полетов Тюменского МТУ ВТ ФАВТ.
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Временная потеря радиосвязи в полете возникла по причине уменьшения чувствительности приёмника УКВ радиостанции "Баклан-20Д" и повышения порога срабатывания подавителя шума УКВ радиостанции "Баклан-20Д".
Уменьшение чувствительности приёмника УКВ радиостанции "Баклан-20Д" и повышение порога срабатывания подавителя шума УКВ радиостанции "Баклан-20Д" произошло по причине отказа системы шумоподавления.
Отказ системы шумоподавления произошёл по причине конструктивно-производственного недостатка.
Сопутствующей причиной авиационного инцидента является непрослушивание экипажем ВС аварийной частоты МГц по резервной радиостанции и нарушение осмотрительности в части непрерывного прослушивания радиообмена и анализа воздушной обстановки в зоне нахождения ВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства авиационного события изучить с командно-летным и летным составом авиакомпании.
- В Авиакомпании провести занятия с лётным составом авиакомпании по действиям при потере радиосвязи- 134
-
Таблица А, продолжение 20 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 141
____
ИНЦ
1.08.12,
а/п Нарьян-
Мар
ПОС
Як-42Д
RA-42373
УРЗ
руление на повышенной скорости
(НеВыдСк)
(ЭкспАТ)
03250 70120 ОН =5530
ОНТ=2026
ОНД=446
НТД=446
оПВП
Д-ПМУ(*)
Dv=5000/ После посадки на пробеге ВС стало отклонятся влево от оси пробега (из-за несовпадения гидронейтрали и нейтрали передней опоры влево. Из-за инертности системы управления передняя опора шасси на действия экипажа реагирует с задержкой. КВС переключил переключатель "РАЗВОРОТ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ" в положение "РУЛЁЖКА" на высокой скорости пробега и, тем самым, перевел РДМ из режима демпфирования в режим руления обеспечив подачу и слив рабочей гидрожидкости в каналы подачи рабочего давления и слива из полостей исполнительных гидравлических цилиндров поворота. Это привело к увеличению угла поворота колёс передней опоры влево и к выкатыванию ВС на левую боковую полосу безопасности.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ Проч
143
____
ИНЦ
21.09.12,
р-н а/п
Домодедово
МАРШ
ПОС
A-321
EI-ETJ
СКВ
прочие нарушения экипажа в полете
(НРеш)
02130 70120 ОН =10000
ОНТ=3000
ОНД=2200
НТД=2200
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
После взлета в результате отказа клапана сброса воздуха из отсека авионического оборудования "SKIN AIR OUTLET VALVE", произошла негерметизация кабины и на ЕСАМ высветилось сообщение "VENT SKIN VALVE FAULT". После выполнения экипажем процедур согласно ЕСАМ (FCOM), произошло повторное срабатывание ЕСАМ: "VENT BLOWER FAULT". КВС принял решение о возврате в аэропорт вылета с превышающим максимальный посадочным весом. Посадка выполнена благополучно.
ПрофЛС
144
____
ИНЦ
22.09.12,
р-н а/п
Махачкала
ВЗЛ
МАРШ
CL-600
VQ-BFB
СКВ
ПлДЛ
выполнение полета с известн. неиспр.
(НРеш)
40233 05230 ОН =4298
ОНТ=2355
ОНД=450
НТД=450
ППП
Н-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/ Перед взлетом появились сообщения Status msg. "OUTBD COOL" и "INBD COOL FAIL". Экипаж выполнил действия по QRH, ноне выполнил процедуры согласно MEL п.п. 21-24-05 и 21-24-06. КВС принял неправильное решение на продолжение полета из-за недостаточного знания регламентирующей документации. В процессе набора высоты экипаж обнаружил, что кабина не герметизируется (из-за незакрытия клапана Overboard Exhaust Valve и отказа клапана Inboard Exhaust Valve), прекратил дальнейший набор высоты и принял решение о посадке на аэродроме вылета.
ПрофЛС
Проч
148
____
С.ИНЦ
20.12.12,
а/п Новосибирск
(Толмачево)
ПОС
Ту-204-100
RA-64049
ОДв
ОДу
СУС
несвоеврем. вкл./откл.
(ОшВкл)
07830 70120 70110 07610 70120 02761 70120 03245 70120 ОН =12531
ОНТ=3169
ОНД=0
НТД=3168
ППП
С-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/ На посадке (из-за отказа привода концевых выключателей обжатия амортизатора основной опоры шасси) не включился реверс двигателей и не сработал автоматический режим управления интерцепторами и воздушными тормозами. Предусмотренный ручной режим выпуска интерцепторов бортовым инженером в нарушение требований РЛЭ (раздел 4.7. посадка пне использовался, аэродинамическое торможение ВС не выполнялось. Основная и резервная подсистемы торможения шасси работали с запаздыванием (из-за отказа агрегата УГ-166-2) и КВС применил аварийное торможение стояночным тормозом. ВС выкатилось за пределы ВПП.
- Обстоятельства и события, выявленные входе расследования изучить с командно-летным и инженерно-техническим составом авиакомпании - Руководителям летной службы авиакомпании провести индивидуальные дополнительные занятия с КВС и вторым пилотом данного рейса на предмет использования QRH и MEL.
- Руководству авиакомпании решить вопрос оперативного предоставления записи внутрикабинных переговоров для данного типа ВС.
- Обеспечить в аэропорту Махачкала постоянное наличие специалиста с допуском на выполнение операционных тестов (Operational Test) на ВС при выполнении регулярных авиарейсов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента с ВС А EI-ETJ явился отказ клапана сброса воздуха из отсека авионического оборудования "SKIN AIR OUTLET VALVE" P/N VFT 300B00 S/N 2472, вследствие чего произошла негерметизация кабины.
РЕКОМЕНДАЦИИ_Материалы_расследования_авиационного_инцидента_изучить_с_летными_инженерно-технического_состава,_эксплуатирующих_ВС_типа_A320.ЗАКЛЮЧЕНИЕ'>РЕКОМЕНДАЦИИ
Материалы расследования авиационного инцидента изучить с летными инженерно-технического состава, эксплуатирующих ВС типа A320.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной данного авиационного инцидента явился возврат на аэродром вылета по причинам. Неправильное решение КВС о выполнении полета с вышеуказанной информацией об отказах (Status msg. "OVBD COOL" и "INBD COOL FAIL") из-за недостаточного уровня знания регламентирующей документации. Негерметизация в наборе высоты произошла из-за: незакрытия клапана Overboard Exhaust Valve из-за разрегулировки микровыключателя внутренней ручки сервисной двери Inner-Handle Switch позиция S3HK и отказ клапана Inboard Exhaust Valve позиция V3HK.
3. После выполнения комплекса работ самолет CRJ-200 VQ-BFB допущен к дальнейшей эксплуатации без ограничений, согласно технического акта комиссии.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам расследования комиссия установила, что причинами выкатывания ВС за пределы ВПП явилось:
1.Отклонение ВС от оси влево вовремя пробега, из-за несовпадения гидронейтрали РДМ-42 и нейтрали передней опоры влево на 1.5° при норме Перевод КВС переключателя "РАЗВОРОТ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ" с малых углов "РАЗБЕГ-ПРОБЕГ" (8°30'), на большие "РУЛЁЖКА" (55°) при высокой скорости пробега ВС -110 км/ч.
3.Инертность системы управления поворотом колес передней опоры шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования инцидента довести до всего летного и инженерно-технического персонала эксплуатирующего самолеты Як-42Д.
- Усилить контроль за соблюдением правил технической эксплуатации системы управления поворотом колёс передней опоры шасси - Разработчику ВС дополнить РЛЭ "самолёта Як" в части определения скорости движения ВС по ВПП в момент переключения режимов управления поворотом колёс передней опоры шасси с малых углов (8°30') "РАЗБЕГ-ПРОБЕГ" на большие "РУЛЁЖКА" (55°).
- 135
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 141
____
ИНЦ
1.08.12,
а/п Нарьян-
Мар
ПОС
Як-42Д
RA-42373
УРЗ
руление на повышенной скорости
(НеВыдСк)
(ЭкспАТ)
03250 70120 ОН =5530
ОНТ=2026
ОНД=446
НТД=446
оПВП
Д-ПМУ(*)
Dv=5000/ После посадки на пробеге ВС стало отклонятся влево от оси пробега (из-за несовпадения гидронейтрали и нейтрали передней опоры влево. Из-за инертности системы управления передняя опора шасси на действия экипажа реагирует с задержкой. КВС переключил переключатель "РАЗВОРОТ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ" в положение "РУЛЁЖКА" на высокой скорости пробега и, тем самым, перевел РДМ из режима демпфирования в режим руления обеспечив подачу и слив рабочей гидрожидкости в каналы подачи рабочего давления и слива из полостей исполнительных гидравлических цилиндров поворота. Это привело к увеличению угла поворота колёс передней опоры влево и к выкатыванию ВС на левую боковую полосу безопасности.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ Проч
143
____
ИНЦ
21.09.12,
р-н а/п
Домодедово
МАРШ
ПОС
A-321
EI-ETJ
СКВ
прочие нарушения экипажа в полете
(НРеш)
02130 70120 ОН =10000
ОНТ=3000
ОНД=2200
НТД=2200
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
После взлета в результате отказа клапана сброса воздуха из отсека авионического оборудования "SKIN AIR OUTLET VALVE", произошла негерметизация кабины и на ЕСАМ высветилось сообщение "VENT SKIN VALVE FAULT". После выполнения экипажем процедур согласно ЕСАМ (FCOM), произошло повторное срабатывание ЕСАМ: "VENT BLOWER FAULT". КВС принял решение о возврате в аэропорт вылета с превышающим максимальный посадочным весом. Посадка выполнена благополучно.
ПрофЛС
144
____
ИНЦ
22.09.12,
р-н а/п
Махачкала
ВЗЛ
МАРШ
CL-600
VQ-BFB
СКВ
ПлДЛ
выполнение полета с известн. неиспр.
(НРеш)
40233 05230 ОН =4298
ОНТ=2355
ОНД=450
НТД=450
ППП
Н-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/ Перед взлетом появились сообщения Status msg. "OUTBD COOL" и "INBD COOL FAIL". Экипаж выполнил действия по QRH, ноне выполнил процедуры согласно MEL п.п. 21-24-05 и 21-24-06. КВС принял неправильное решение на продолжение полета из-за недостаточного знания регламентирующей документации. В процессе набора высоты экипаж обнаружил, что кабина не герметизируется (из-за незакрытия клапана Overboard Exhaust Valve и отказа клапана Inboard Exhaust Valve), прекратил дальнейший набор высоты и принял решение о посадке на аэродроме вылета.
ПрофЛС
Проч
148
____
С.ИНЦ
20.12.12,
а/п Новосибирск
(Толмачево)
ПОС
Ту-204-100
RA-64049
ОДв
ОДу
СУС
несвоеврем. вкл./откл.
(ОшВкл)
07830 70120 70110 07610 70120 02761 70120 03245 70120 ОН =12531
ОНТ=3169
ОНД=0
НТД=3168
ППП
С-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/ На посадке (из-за отказа привода концевых выключателей обжатия амортизатора основной опоры шасси) не включился реверс двигателей и не сработал автоматический режим управления интерцепторами и воздушными тормозами. Предусмотренный ручной режим выпуска интерцепторов бортовым инженером в нарушение требований РЛЭ (раздел 4.7. посадка пне использовался, аэродинамическое торможение ВС не выполнялось. Основная и резервная подсистемы торможения шасси работали с запаздыванием (из-за отказа агрегата УГ-166-2) и КВС применил аварийное торможение стояночным тормозом. ВС выкатилось за пределы ВПП.
- Обстоятельства и события, выявленные входе расследования изучить с командно-летным и инженерно-техническим составом авиакомпании - Руководителям летной службы авиакомпании провести индивидуальные дополнительные занятия с КВС и вторым пилотом данного рейса на предмет использования QRH и MEL.
- Руководству авиакомпании решить вопрос оперативного предоставления записи внутрикабинных переговоров для данного типа ВС.
- Обеспечить в аэропорту Махачкала постоянное наличие специалиста с допуском на выполнение операционных тестов (Operational Test) на ВС при выполнении регулярных авиарейсов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента с ВС А EI-ETJ явился отказ клапана сброса воздуха из отсека авионического оборудования "SKIN AIR OUTLET VALVE" P/N VFT 300B00 S/N 2472, вследствие чего произошла негерметизация кабины.
РЕКОМЕНДАЦИИ_Материалы_расследования_авиационного_инцидента_изучить_с_летными_инженерно-технического_состава,_эксплуатирующих_ВС_типа_A320.ЗАКЛЮЧЕНИЕ'>РЕКОМЕНДАЦИИ
Материалы расследования авиационного инцидента изучить с летными инженерно-технического состава, эксплуатирующих ВС типа A320.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной данного авиационного инцидента явился возврат на аэродром вылета по причинам. Неправильное решение КВС о выполнении полета с вышеуказанной информацией об отказах (Status msg. "OVBD COOL" и "INBD COOL FAIL") из-за недостаточного уровня знания регламентирующей документации. Негерметизация в наборе высоты произошла из-за: незакрытия клапана Overboard Exhaust Valve из-за разрегулировки микровыключателя внутренней ручки сервисной двери Inner-Handle Switch позиция S3HK и отказ клапана Inboard Exhaust Valve позиция V3HK.
3. После выполнения комплекса работ самолет CRJ-200 VQ-BFB допущен к дальнейшей эксплуатации без ограничений, согласно технического акта комиссии.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам расследования комиссия установила, что причинами выкатывания ВС за пределы ВПП явилось:
1.Отклонение ВС от оси влево вовремя пробега, из-за несовпадения гидронейтрали РДМ-42 и нейтрали передней опоры влево на 1.5° при норме Перевод КВС переключателя "РАЗВОРОТ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ" с малых углов "РАЗБЕГ-ПРОБЕГ" (8°30'), на большие "РУЛЁЖКА" (55°) при высокой скорости пробега ВС -110 км/ч.
3.Инертность системы управления поворотом колес передней опоры шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования инцидента довести до всего летного и инженерно-технического персонала эксплуатирующего самолеты Як-42Д.
- Усилить контроль за соблюдением правил технической эксплуатации системы управления поворотом колёс передней опоры шасси - Разработчику ВС дополнить РЛЭ "самолёта Як" в части определения скорости движения ВС по ВПП в момент переключения режимов управления поворотом колёс передней опоры шасси с малых углов (8°30') "РАЗБЕГ-ПРОБЕГ" на большие "РУЛЁЖКА" (55°).
- 135
-
Таблица А, продолжение 21 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ДорабАТ
ИзмРЛЭ
Проч
157
____
ИНЦ
17.03.13,
р-н а/п Сочи
ВЗЛ
ЗАХ
CL-600
VQ-BHG
ПШ
скорость полета более рекоменд.
(НеВыдСк)
03221 70120 ОН =2200
ОНТ=2000
ОНД=800
НТД=800
ППП
Д-СМУ(*)
W=3
Dv=1000/ В процессе уборки шасси началось предупреждение о перегреве водном или обоих отсеках основных шасси "MLG BAY OVHT" (предупреждение срабатывало в результате сбоя в работе датчика из-за загрязнение разъема сенсорного элемента) . После выполнения процедуры QRH VOLUME 2 Emergency
Procedur (сигнал о перегреве присутствует) , экипаж на повышенной скорости повторно убирает шасси . Происходит неуборка передней стойки шасси и появляется предупреждение о рассогласовании шасси "GEAR DISAGREE". Экипаж принимает решение вернуться в аэропорт вылета.
ПрофЛС
Проч
170
____
ИНЦ
23.05.14,
на маршруте
МАРШ
Ан-24РВ
RA-46466
СВ
неправ. использ.; несвоеврем. вкл./откл.
(ЭкспАТ)
(ОшВкл)
02350 199 40434 ОН =13809
ОНТ=9120
ОНД=6215
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000/ В полете произошла односторонняя потеряв течение 25 минут) радиосвязи с ВС из-за отказа кнопки "Радио" второго пилота, приведшему к блокированию радиосвязи на ВС. Экипаж не определил причины неисправности и не выполнил п РЛЭ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной причиной авиационного инцидента является отказ кнопки "Радио" ПК2Э-2В второго пилота, приведшей к блокированию радиосвязи на ВС.
В связи стем что первоначальный отказ радиосвязи произошёл на участке полёта: Красноярск - Ванавара и экипаж был информирован диспетчерской службой РЦ-4 и РЦ-5 Красноярского центра ОВД о создаваемых помехах в эфире и блокировании радиосвязи, комиссия пришла к выводу, что важным сопутствующим фактором, приведшим к односторонней потере радиосвязи на участке маршрута полёта Ванавара - Красноярск в зоне ответственности диспетчерского пункта РЦ-5 Красноярского центра ОВД, явилось несвоевременное определение истинной причины неисправности и несвоевременное выполнение п РЛЭ ВС Ан-24(действия экипажа при отказе кнопки "Радио) экипажем ВС. Необходимые действия согласно РЛЭ:
1.Перевести переключатель рода работы на абонентском аппарате второго пилота из положения "УКР" (ДР) в положение "РК1" ("РК2").
2. Связь по УКВ-радиостанции с рабочего места второго пилота вести ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможной причиной сообщения "GEAR DISAGREE" (положение шасси не соответствует текущему положению ручки управления) явилось превышение скорости при повторной уборке шасси. Повторная уборка шасси экипажем производилась вследствие аварийного сигнала "MLG BAY OVHT" (экипаж подозревал сбой в работе датчика о перегреве одного или обоих отсеков основных шасси. Причиной нарушения работоспособности системы сигнализации "MLG BAY OVHT" (перегрев одного или обоих отсеков основных шасси) явилось загрязнение разъема сенсорного элемента P/N 70018M00000 AIPC РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы настоящего отчёта изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим воздушные суда типа - Экипажам ВС повторить процедуры QRH VOLUME 2 Emergency procedure.
- Повысить надежность системы выдачи сигналов обжатого положения амортизаторов основных опор шасси, для чего разработать конструктивно-технологические мероприятия, направленные на повышение надежности привода концевых выключателей ВКП-В322 (74.00.4100.050) обжатия амортизатора основных опор шасси, с учетом проведенного исследования ГосЦентром базопасности полетов от 25.02.2013 И - На период внедрения необходимых мероприятий и доработок, с целью повышения надежности для установленных в настоящее время на самолетах Туи его модификациях приводов механизма концевых выключателей ВКП-В322 обжатого положения амортизаторов основных опор шасси разработать необходимый объем проверок и регламентных работ, определить периодичность их выполнения в процессе эксплуатации. Внести необходимые изменения и дополнения в РО и РЭ самолета - Провести исследование с целью выявления причин приведших к нарушению регулировочных характеристик двигателей ПСА и неэффективной работы системы блокирования выхода двигателя на повышенные обороты прямой тяги при невключившемся реверсивном устройстве, на основании чего, исключить возможность непредусмотренного выхода двигателей установленных на самолетах Туи его модификаций на уровень прямой тяги выше "МГ" при не включившихся реверсивных устройствах - Внести изменения в РЛЭ Ту-204-100В и других модификаций, где предусмотрена блокировка включения реверса по обжатию амортизатора основных опор шасси (лев, прав) по исключению из раздела (ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийная посадка на суше) (если левая (правая) опора не выпустились, лист 6.7.6. Март 20/08, пункт (18) дословно "П после опускания передней опоры шасси по команде КВС применяет максимальный реверс".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента является продольное выкатывание воздушного судна за пределы ВПП нам, при этом фактическая посадочная дистанция составила 3895 м (длина воздушного участками длина пробегам. Причиной продольного выкатывания воздушного судна за пределы ВПП является следствие следующих технических отказов самолетных систем и неправильных действий экипажа, проявившихся на пробеге:
Технические отказы самолетных систем - отказ привода концевых выключателей ВКП-В322 обжатия амортизатора основной опоры шасси (левой, приведший к не включению реверсивных устройств левого и правого двигателей, к не выпуску в автоматическом режиме интерцепторов и воздушных тормозов, и несрабатыванию сигнализации на КИСС "ДВ1 (ДВ2) реверс неисправен - выход правого двигателя на режим близкий к номинальному с созданием соответствующей прямой тяги при невключившемся реверсивном устройстве и РУР находящейся в положение максимального реверса - запаздывание (домин) в появлении тормозного давления в задней паре колес левой стойки шасси при работе основной и резервной подсистем торможения шасси (данная неисправность проявлялась ив ми предыдущих полетах).
Неправильные действия экипажа - неиспользование ручного режима выпуска интерцепторов при несрабатывании системы автоматического выпуска -выдерживание экипажем режима максимального реверса двигателей до конца пробега при наличии признаков его невключения, проявившихся вне срабатывании сигнализаций - открытия замков реверса (желтых ЗМК - на КИСС и табло "ЗАМОК РЕВЕРСА) и включения реверса (зеленых РЕВ - на КИСС и табло "РЕВЕРС ВКЛ"), и двух безуспешных попыток его включения перемещением РУР-ов. (РЛЭ ТУ-204-100В на дату, когда произошло событие, не содержит прямых указаний по действиям экипажа при несрабатывании указанных сигнализаций с последующим выходом двигателей на повышенный режим - не определение экипажем выхода правого двигателя на обороты, близкие к номиналу на прямой тяге, при невключившемся реверсе.
Причиной отказа механизма привода концевых выключателей ВКП-В322 (черт 74.00.4100.050.002) обжатия амортизатора левой основной опоры шасси самолета Ту-204-100В RA-64049 явилось заклинивание качалок 74.80.4100.051 -001, - 002 в их сопряжении с металлофторопластовыми втулками корпуса механизма и осью 74.00.4100.076.000. Заклинивание явилось следствием схватывания материалов качалок и оси с сопряженными металлофторопластовыми втулками в результате сухого трения в данных соединениях. Возникновение сухого трения было обусловлено износом антифрикционного слоя втулок в зонах максимальных контактных нагрузок, вызванных работой данных соединений в условиях воздействия продуктов коррозии и абразивных частиц, чему могли способствовать неудовлетворительная склейка резиновых уплотнительных прокладок с крышками корпуса механизма и занижение толщины омедненной металлической подложки всех металлофторопластовых втулок при их изготовлении. Способствующим отказу механизма 74.00.4100.050.002 привода концевых выключателей ВКП-В322 фактором явилось несоответствие характеристик пружин качалок 74.80.4100.051-001, -002 требованиям ТУ, обусловленное в данном случае их усадкой в процессе эксплуатации.
Причиной выхода правого двигателя на режим работы, близкий к номинальному, при невключившемся реверсивном устройстве, непереложенных створках реверса на обратную тягу и РУР находящейся в положении максимального реверса, являются разрегулировка системы управления двигателем в процессе эксплуатации, которая не выявлялась действующим наг. регламентом технического обслуживания, и неэффективность системы блокирования выхода двигателя на повышенные обороты с прямой тягой при невключившихся реверсивных устройствах.
Причиной запаздывания (домин) появления тормозного давления в задней паре колес левой стойки шасси при работе основной и резервной подсистем торможения шасси является отказ агрегата УГ-166-2, № 0450075.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п- 136
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ДорабАТ
ИзмРЛЭ
Проч
157
____
ИНЦ
17.03.13,
р-н а/п Сочи
ВЗЛ
ЗАХ
CL-600
VQ-BHG
ПШ
скорость полета более рекоменд.
(НеВыдСк)
03221 70120 ОН =2200
ОНТ=2000
ОНД=800
НТД=800
ППП
Д-СМУ(*)
W=3
Dv=1000/ В процессе уборки шасси началось предупреждение о перегреве водном или обоих отсеках основных шасси "MLG BAY OVHT" (предупреждение срабатывало в результате сбоя в работе датчика из-за загрязнение разъема сенсорного элемента) . После выполнения процедуры QRH VOLUME 2 Emergency
Procedur (сигнал о перегреве присутствует) , экипаж на повышенной скорости повторно убирает шасси . Происходит неуборка передней стойки шасси и появляется предупреждение о рассогласовании шасси "GEAR DISAGREE". Экипаж принимает решение вернуться в аэропорт вылета.
ПрофЛС
Проч
170
____
ИНЦ
23.05.14,
на маршруте
МАРШ
Ан-24РВ
RA-46466
СВ
неправ. использ.; несвоеврем. вкл./откл.
(ЭкспАТ)
(ОшВкл)
02350 199 40434 ОН =13809
ОНТ=9120
ОНД=6215
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000/ В полете произошла односторонняя потеряв течение 25 минут) радиосвязи с ВС из-за отказа кнопки "Радио" второго пилота, приведшему к блокированию радиосвязи на ВС. Экипаж не определил причины неисправности и не выполнил п РЛЭ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной причиной авиационного инцидента является отказ кнопки "Радио" ПК2Э-2В второго пилота, приведшей к блокированию радиосвязи на ВС.
В связи стем что первоначальный отказ радиосвязи произошёл на участке полёта: Красноярск - Ванавара и экипаж был информирован диспетчерской службой РЦ-4 и РЦ-5 Красноярского центра ОВД о создаваемых помехах в эфире и блокировании радиосвязи, комиссия пришла к выводу, что важным сопутствующим фактором, приведшим к односторонней потере радиосвязи на участке маршрута полёта Ванавара - Красноярск в зоне ответственности диспетчерского пункта РЦ-5 Красноярского центра ОВД, явилось несвоевременное определение истинной причины неисправности и несвоевременное выполнение п РЛЭ ВС Ан-24(действия экипажа при отказе кнопки "Радио) экипажем ВС. Необходимые действия согласно РЛЭ:
1.Перевести переключатель рода работы на абонентском аппарате второго пилота из положения "УКР" (ДР) в положение "РК1" ("РК2").
2. Связь по УКВ-радиостанции с рабочего места второго пилота вести ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможной причиной сообщения "GEAR DISAGREE" (положение шасси не соответствует текущему положению ручки управления) явилось превышение скорости при повторной уборке шасси. Повторная уборка шасси экипажем производилась вследствие аварийного сигнала "MLG BAY OVHT" (экипаж подозревал сбой в работе датчика о перегреве одного или обоих отсеков основных шасси. Причиной нарушения работоспособности системы сигнализации "MLG BAY OVHT" (перегрев одного или обоих отсеков основных шасси) явилось загрязнение разъема сенсорного элемента P/N 70018M00000 AIPC РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы настоящего отчёта изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим воздушные суда типа - Экипажам ВС повторить процедуры QRH VOLUME 2 Emergency procedure.
- Повысить надежность системы выдачи сигналов обжатого положения амортизаторов основных опор шасси, для чего разработать конструктивно-технологические мероприятия, направленные на повышение надежности привода концевых выключателей ВКП-В322 (74.00.4100.050) обжатия амортизатора основных опор шасси, с учетом проведенного исследования ГосЦентром базопасности полетов от 25.02.2013 И - На период внедрения необходимых мероприятий и доработок, с целью повышения надежности для установленных в настоящее время на самолетах Туи его модификациях приводов механизма концевых выключателей ВКП-В322 обжатого положения амортизаторов основных опор шасси разработать необходимый объем проверок и регламентных работ, определить периодичность их выполнения в процессе эксплуатации. Внести необходимые изменения и дополнения в РО и РЭ самолета - Провести исследование с целью выявления причин приведших к нарушению регулировочных характеристик двигателей ПСА и неэффективной работы системы блокирования выхода двигателя на повышенные обороты прямой тяги при невключившемся реверсивном устройстве, на основании чего, исключить возможность непредусмотренного выхода двигателей установленных на самолетах Туи его модификаций на уровень прямой тяги выше "МГ" при не включившихся реверсивных устройствах - Внести изменения в РЛЭ Ту-204-100В и других модификаций, где предусмотрена блокировка включения реверса по обжатию амортизатора основных опор шасси (лев, прав) по исключению из раздела (ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - Аварийная посадка на суше) (если левая (правая) опора не выпустились, лист 6.7.6. Март 20/08, пункт (18) дословно "П после опускания передней опоры шасси по команде КВС применяет максимальный реверс".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента является продольное выкатывание воздушного судна за пределы ВПП нам, при этом фактическая посадочная дистанция составила 3895 м (длина воздушного участками длина пробегам. Причиной продольного выкатывания воздушного судна за пределы ВПП является следствие следующих технических отказов самолетных систем и неправильных действий экипажа, проявившихся на пробеге:
Технические отказы самолетных систем - отказ привода концевых выключателей ВКП-В322 обжатия амортизатора основной опоры шасси (левой, приведший к не включению реверсивных устройств левого и правого двигателей, к не выпуску в автоматическом режиме интерцепторов и воздушных тормозов, и несрабатыванию сигнализации на КИСС "ДВ1 (ДВ2) реверс неисправен - выход правого двигателя на режим близкий к номинальному с созданием соответствующей прямой тяги при невключившемся реверсивном устройстве и РУР находящейся в положение максимального реверса - запаздывание (домин) в появлении тормозного давления в задней паре колес левой стойки шасси при работе основной и резервной подсистем торможения шасси (данная неисправность проявлялась ив ми предыдущих полетах).
Неправильные действия экипажа - неиспользование ручного режима выпуска интерцепторов при несрабатывании системы автоматического выпуска -выдерживание экипажем режима максимального реверса двигателей до конца пробега при наличии признаков его невключения, проявившихся вне срабатывании сигнализаций - открытия замков реверса (желтых ЗМК - на КИСС и табло "ЗАМОК РЕВЕРСА) и включения реверса (зеленых РЕВ - на КИСС и табло "РЕВЕРС ВКЛ"), и двух безуспешных попыток его включения перемещением РУР-ов. (РЛЭ ТУ-204-100В на дату, когда произошло событие, не содержит прямых указаний по действиям экипажа при несрабатывании указанных сигнализаций с последующим выходом двигателей на повышенный режим - не определение экипажем выхода правого двигателя на обороты, близкие к номиналу на прямой тяге, при невключившемся реверсе.
Причиной отказа механизма привода концевых выключателей ВКП-В322 (черт 74.00.4100.050.002) обжатия амортизатора левой основной опоры шасси самолета Ту-204-100В RA-64049 явилось заклинивание качалок 74.80.4100.051 -001, - 002 в их сопряжении с металлофторопластовыми втулками корпуса механизма и осью 74.00.4100.076.000. Заклинивание явилось следствием схватывания материалов качалок и оси с сопряженными металлофторопластовыми втулками в результате сухого трения в данных соединениях. Возникновение сухого трения было обусловлено износом антифрикционного слоя втулок в зонах максимальных контактных нагрузок, вызванных работой данных соединений в условиях воздействия продуктов коррозии и абразивных частиц, чему могли способствовать неудовлетворительная склейка резиновых уплотнительных прокладок с крышками корпуса механизма и занижение толщины омедненной металлической подложки всех металлофторопластовых втулок при их изготовлении. Способствующим отказу механизма 74.00.4100.050.002 привода концевых выключателей ВКП-В322 фактором явилось несоответствие характеристик пружин качалок 74.80.4100.051-001, -002 требованиям ТУ, обусловленное в данном случае их усадкой в процессе эксплуатации.
Причиной выхода правого двигателя на режим работы, близкий к номинальному, при невключившемся реверсивном устройстве, непереложенных створках реверса на обратную тягу и РУР находящейся в положении максимального реверса, являются разрегулировка системы управления двигателем в процессе эксплуатации, которая не выявлялась действующим наг. регламентом технического обслуживания, и неэффективность системы блокирования выхода двигателя на повышенные обороты с прямой тягой при невключившихся реверсивных устройствах.
Причиной запаздывания (домин) появления тормозного давления в задней паре колес левой стойки шасси при работе основной и резервной подсистем торможения шасси является отказ агрегата УГ-166-2, № 0450075.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п- 136
-
Таблица А, продолжение 22 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
171
____
ИНЦ
10.06.14,
р-н а/п
Новосибирск
ЗАХ
B737
EI-RUK
СУС
неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
02750 70180 40463 ОН =4752
ОНТ=4668
ОНД=870
НТД=870
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
На снижении произошло срабатывание сигнализации ассиметричного положения закрылков ТЕ FLAP SKEW 3 ТО 6 и ТЕ FLAPS BYPASS VALVE
POSITION. Экипаж ушел в зону ожидания, но при выполнении процедур, предусмотренных приданном отказе, ошибочно оставил ручку управления закрылками в положении "1" и не выполнил последующие процедуры по QRH. При этом скорость на заходе и полёте по глиссаде экипаж выдерживал поте. с учётом фактического положения механизации крыла, что компенсировало недовыполнение пунктов QRH и позволило безопасно выполнить заходи посадку.
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
175
____
С.ИНЦ
1.12.14,
а/п Иркутск
ЗАХ
ПОС
Ан-24Б
RA-93934
ОДу неправ. действия в чрезвыч. условиях отсут.взаимод ействия с чл.эк.
(ОшУпр)
(ВзмдЭк)
07610 70110 ОН =8216
ОНТ=4024
ОНД=0
НТД=2953
ППП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=4000/ дымка На участке полета между БПРМ и порогом ВПП130 на скорости 244 км/ч поданным СОК на левом двигателе происходит плавное падение крутящего момента. Система автоматического флюгирования по сигналам от датчика автоматического флюгирования и по отрицательной тяге не сработала, т.к. режим работы левого двигателя соответствовал 21,23° по УПРТ. Через 20 сек после начала падения КМ бортмеханик замечает отказ, однако его доклад КВС об этом неинформативен. Для поддержания скорости КВС дает команду на увеличение режима работы правого двигателя до взлетного, однако бортмеханик установил правому двигателю номинальный режим. После увеличения режима работы правого двигателя до номинального, КВС принял решение не флюгировать винт левого двигателя, так как, по его мнению, это могло привести к еще большей разбалансировке ВС. В условиях дефицита времени и управления воздушным судном в штурвальном режиме перед приземлением, при отсутствии полной и четкой информации об отказе и каких либо рекомендаций со стороны бортмеханика о состоянии проблемного двигателя, увеличение режима исправного двигателя сформировало условия, в которых запас боковой управляемости ВС оказался исчерпан. После приземления в самом начале ИВПП 30 (на "зебру" ) на пробеге произошло выкатывание ВС на левую обочину ИВПП.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
171
____
ИНЦ
10.06.14,
р-н а/п
Новосибирск
ЗАХ
B737
EI-RUK
СУС
неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
02750 70180 40463 ОН =4752
ОНТ=4668
ОНД=870
НТД=870
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
На снижении произошло срабатывание сигнализации ассиметричного положения закрылков ТЕ FLAP SKEW 3 ТО 6 и ТЕ FLAPS BYPASS VALVE
POSITION. Экипаж ушел в зону ожидания, но при выполнении процедур, предусмотренных приданном отказе, ошибочно оставил ручку управления закрылками в положении "1" и не выполнил последующие процедуры по QRH. При этом скорость на заходе и полёте по глиссаде экипаж выдерживал поте. с учётом фактического положения механизации крыла, что компенсировало недовыполнение пунктов QRH и позволило безопасно выполнить заходи посадку.
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
175
____
С.ИНЦ
1.12.14,
а/п Иркутск
ЗАХ
ПОС
Ан-24Б
RA-93934
ОДу неправ. действия в чрезвыч. условиях отсут.взаимод ействия с чл.эк.
(ОшУпр)
(ВзмдЭк)
07610 70110 ОН =8216
ОНТ=4024
ОНД=0
НТД=2953
ППП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=4000/ дымка На участке полета между БПРМ и порогом ВПП130 на скорости 244 км/ч поданным СОК на левом двигателе происходит плавное падение крутящего момента. Система автоматического флюгирования по сигналам от датчика автоматического флюгирования и по отрицательной тяге не сработала, т.к. режим работы левого двигателя соответствовал 21,23° по УПРТ. Через 20 сек после начала падения КМ бортмеханик замечает отказ, однако его доклад КВС об этом неинформативен. Для поддержания скорости КВС дает команду на увеличение режима работы правого двигателя до взлетного, однако бортмеханик установил правому двигателю номинальный режим. После увеличения режима работы правого двигателя до номинального, КВС принял решение не флюгировать винт левого двигателя, так как, по его мнению, это могло привести к еще большей разбалансировке ВС. В условиях дефицита времени и управления воздушным судном в штурвальном режиме перед приземлением, при отсутствии полной и четкой информации об отказе и каких либо рекомендаций со стороны бортмеханика о состоянии проблемного двигателя, увеличение режима исправного двигателя сформировало условия, в которых запас боковой управляемости ВС оказался исчерпан. После приземления в самом начале ИВПП 30 (на "зебру" ) на пробеге произошло выкатывание ВС на левую обочину ИВПП.
1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30