Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 384
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
- ИТП, членам летных экипажей эксплуатантов повысить контроль за состоянием закрытого положения капотов, люков, лючков ВС перед вылетом - Материалы данного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом эксплуатирующих ВС типа Боинг РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы расследования инцидента изучить с летным, инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС В. С летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС Боинг-737, провести занятия на тему Порядок использования Minimum Equipment List (MEL)".
- Укомплектовать штурманские комнаты, где экипажы ВС Боинг 737 проводят предполетную подготовку к полету, перечнем Minimum Equipment List (MEL).
- Рекомендовать ЦТПАТЗП АТБ Авиакомпании заменить выпускной клапан системы охлаждения аппаратуры (Equipment cooling automatic flow control valve) p/n 10-60704-6 с порогом закрытия при перепаде давления (differential pressures) 2.0-2.8 psid на выпускной клапан р/п 10-60704-7 с порогом закрытия при перепаде давления (differential pressures) 0.7-1.1 psi.
- В "Дополнение к РПП (Боинг-737)" на стр. А в раздел "В процессе предполетной подготовки" перед й строкой снизу внести текст следующего содержания- Лично ознакомиться с отложенными неисправностями на данном ВС согласно DMI Status и рекомендациями по выполнению полета согласно Продолжение п- 92
-
Таблица А, продолжение 8 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
68
____
ИНЦ
20.03.08,
р-н а/п
Внуково
ВЗЛ
МАРШ
B737
VP-BFN
ПлДЛ
некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
05240 50203 40516 ОН =12407
ОНТ=400
ОНД=400
НТД=400
ППП
Н-СМУ(*)
W=6
Dv=2500/ 190
снег
В процессе набора высоты экипаж приступил к проверке системы герметизации, и обнаружил, что высота в кабине по прибору растет, что свидетельствует об отсутствии герметизации кабины. В это время сработала сигнализация "Auto Fail", сигнализирующая о неисправности в системе наддува. При этом сигнализация открытых дверей и люков отсутствовала. Предпринятыми мерами в соответствии с QRH возобновить герметизацию кабины не удалось. Экипаж произвел возврат на аэродром вылета. После посадки и заруливания на стоянку встречающий техник обнаружил, что люк электроотсека ВС был открыт. Проверка ламп сигнализации приоткрытом люке электроотсека показала неисправность цепи его сигнализатора. В процессе раследования был обнаружен обрыв провода электропроводки концевого выключателя люка отсека электрооборудования.
ПрофЛС
ПрофТС
Проч
73
____
ИНЦ
24.09.08,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B767
EI-CXZ
ПШ
неправ. манипулир. органами управления
(ОшВкл)
03220 ОН =10788
ОНТ=1178
ОНД=0
НТД= 0
ППП
Д-ПМУ(*)
В процессе набора высоты после перемещения ручки управления уборкой/выпуском шасси из положения UP в положение OFF на EICAS появилось сообщение
GEAR DISAGREE, сработала световая сигнализация GEAR и NOSE, что свидетельствует о выпуске передней стойки шасси. С прекратил выполнение задания, выпустил шасси от альтернативной системы и произвел вынужденную посадку в аэропорту вылета Домодедово.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ
75
____
ИНЦ
18.10.08,
а/п Внуково
ВЗЛ
B737
VP-BVN
СУС
неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
02762 70120 ОН =9900
ОНТ=2000
ОНД=1500
НТД=1500
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000
В процессе взлёта (без задержки на исполнительном старте) на разбеге сработала сигнализация невзлётной конфигурации самолёта ("Take off warning system"). Экипаж, действуя согласноРЛЭ, прекратил взлёт.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной прекращения полета и возврата ВС в аэропорт вылета явилось. Невозможность герметизации кабины ВС из-за открытого люка отсека электрооборудования и обрыва провода электропроводки концевого выключателя люка. Некачественное выполнение предполетного осмотра "Pre-Flight Check" экипажем ВС согласно требованиям FCOM
3. Не закрытие люка отсека электрооборудования наиболее вероятно произошло на одном из двух этапов:
а) при выполнении ТО по форме Daily Check ИТП ВАРЗ-400, а именно некачественное выполнение OUTSIDE CHECK, а также некачественным контролем за закрытием люка после окончанием работ перед оформлением документации и сдачи ВС.
б) в процессе буксировки ВС со стоянки №1 ВАРЗ-400 на стоянку 54 в аэропорт. Не обнаружение открытого люка ИТП ЗАО "Сервис- ВС" при выпуске ВС в полет. Обрыв провода электропроводки концевого выключателя люка отсека электрооборудования.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Довести до сведения летного и технического состава всех авиакомпаний, эксплуатирующих ВС Боинг-737/ 300/400/500:
- Выполнить разовую проверку при очередном A-Check на всем парке ВС Эксплуатанта по проверке работоспособности запирания и закрытия дверей, люков с проверкой сигнализации их закрытия и осмотром концевых выключателей и целостности проводов электропроводки в местах их установки - Рекомендовать внести изменения в Airport Handling Manual на предмет надежности закрытия дверей, люков, технологических лючков и панелей, с конкретным описанием действий по контролю, при подготовке ВС к вылету хендлинговыми организациями, обеспечивающими выпуск ВС в полет - Провести техническую учебу с повторным изучением инспектирования в объеме "Pre-Flight Check" с летным составом и MAINTENANCE JOB CARD WORK NO A10010211SXR с ИТП ВАРЗ-400 и хендлинговыми организациями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явились ошибочные действия второго пилота по удерживанию механизма фиксации ручки управления уборкой/выпуском шасси при её движении, приведшие к перемещению ручки ниже положения OFF, последующему её возврату в положение OFF и, как следствие, к выпуску передней стойки шасси в полете.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС типа Боинг.
- Разработать профилактические мероприятия по исключению случаев непреднамеренного выпуска стоек шасси в полете экипажем на парке эксплуатируемых ВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание сигнализации Take off warning system. Причиной срабатывания сигнализации Take off warning system явилось неустановка рычага управления спойлерами в фиксированное положение Detent из- за недостаточного усилия пружины и отсутствие контроля установки рычага в положение Detent дожатием со стороны КВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования довести до летного состава и инженерно-технического персонала, эксплуатирующих самолеты Боинг-737 всех модификаций - Внести дополнения в технологию работы экипажа
2.1. Страница 41. PREFL1GHT PROCEDURE (Процедуры перед вылетом) -SPEED BRAKE- arm. Verify green lights on. Bask to down detent SET AND CHECK.
Страница 72. NORMAL CHEK LIST (Контрольная карта. - SPEED BRAKE - down detent AND CHECKED.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента с самолетом Ту-154М RA 85820, явился не довыпуск закрылков во взлетное положение из-за недостаточного контроля со стороны экипажа к выполнению операций по ККП "Готовность к взлету, из-за повышенного психоэмоционального состояния.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Летному составу авиакомпании, выполняющему полеты на ВС Ту-154М, при выполнении руления для взлета с закрылками на 15° на прямом участке руления контролировать погасание табло "К взлету неготов" установкой переключателя "Разворот" в положении 10°.
- С летным составом повторно изучить раздел 4 книга 1 Руководства полетной эксплуатации самолета Ту-154М пункт 4.2 "Взлет".
Продолж ен ие п- 93
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
68
____
ИНЦ
20.03.08,
р-н а/п
Внуково
ВЗЛ
МАРШ
B737
VP-BFN
ПлДЛ
некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
05240 50203 40516 ОН =12407
ОНТ=400
ОНД=400
НТД=400
ППП
Н-СМУ(*)
W=6
Dv=2500/ 190
снег
В процессе набора высоты экипаж приступил к проверке системы герметизации, и обнаружил, что высота в кабине по прибору растет, что свидетельствует об отсутствии герметизации кабины. В это время сработала сигнализация "Auto Fail", сигнализирующая о неисправности в системе наддува. При этом сигнализация открытых дверей и люков отсутствовала. Предпринятыми мерами в соответствии с QRH возобновить герметизацию кабины не удалось. Экипаж произвел возврат на аэродром вылета. После посадки и заруливания на стоянку встречающий техник обнаружил, что люк электроотсека ВС был открыт. Проверка ламп сигнализации приоткрытом люке электроотсека показала неисправность цепи его сигнализатора. В процессе раследования был обнаружен обрыв провода электропроводки концевого выключателя люка отсека электрооборудования.
ПрофЛС
ПрофТС
Проч
73
____
ИНЦ
24.09.08,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B767
EI-CXZ
ПШ
неправ. манипулир. органами управления
(ОшВкл)
03220 ОН =10788
ОНТ=1178
ОНД=0
НТД= 0
ППП
Д-ПМУ(*)
В процессе набора высоты после перемещения ручки управления уборкой/выпуском шасси из положения UP в положение OFF на EICAS появилось сообщение
GEAR DISAGREE, сработала световая сигнализация GEAR и NOSE, что свидетельствует о выпуске передней стойки шасси. С прекратил выполнение задания, выпустил шасси от альтернативной системы и произвел вынужденную посадку в аэропорту вылета Домодедово.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ
75
____
ИНЦ
18.10.08,
а/п Внуково
ВЗЛ
B737
VP-BVN
СУС
неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
02762 70120 ОН =9900
ОНТ=2000
ОНД=1500
НТД=1500
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000
В процессе взлёта (без задержки на исполнительном старте) на разбеге сработала сигнализация невзлётной конфигурации самолёта ("Take off warning system"). Экипаж, действуя согласноРЛЭ, прекратил взлёт.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной прекращения полета и возврата ВС в аэропорт вылета явилось. Невозможность герметизации кабины ВС из-за открытого люка отсека электрооборудования и обрыва провода электропроводки концевого выключателя люка. Некачественное выполнение предполетного осмотра "Pre-Flight Check" экипажем ВС согласно требованиям FCOM
3. Не закрытие люка отсека электрооборудования наиболее вероятно произошло на одном из двух этапов:
а) при выполнении ТО по форме Daily Check ИТП ВАРЗ-400, а именно некачественное выполнение OUTSIDE CHECK, а также некачественным контролем за закрытием люка после окончанием работ перед оформлением документации и сдачи ВС.
б) в процессе буксировки ВС со стоянки №1 ВАРЗ-400 на стоянку 54 в аэропорт. Не обнаружение открытого люка ИТП ЗАО "Сервис- ВС" при выпуске ВС в полет. Обрыв провода электропроводки концевого выключателя люка отсека электрооборудования.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Довести до сведения летного и технического состава всех авиакомпаний, эксплуатирующих ВС Боинг-737/ 300/400/500:
- Выполнить разовую проверку при очередном A-Check на всем парке ВС Эксплуатанта по проверке работоспособности запирания и закрытия дверей, люков с проверкой сигнализации их закрытия и осмотром концевых выключателей и целостности проводов электропроводки в местах их установки - Рекомендовать внести изменения в Airport Handling Manual на предмет надежности закрытия дверей, люков, технологических лючков и панелей, с конкретным описанием действий по контролю, при подготовке ВС к вылету хендлинговыми организациями, обеспечивающими выпуск ВС в полет - Провести техническую учебу с повторным изучением инспектирования в объеме "Pre-Flight Check" с летным составом и MAINTENANCE JOB CARD WORK NO A10010211SXR с ИТП ВАРЗ-400 и хендлинговыми организациями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явились ошибочные действия второго пилота по удерживанию механизма фиксации ручки управления уборкой/выпуском шасси при её движении, приведшие к перемещению ручки ниже положения OFF, последующему её возврату в положение OFF и, как следствие, к выпуску передней стойки шасси в полете.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС типа Боинг.
- Разработать профилактические мероприятия по исключению случаев непреднамеренного выпуска стоек шасси в полете экипажем на парке эксплуатируемых ВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание сигнализации Take off warning system. Причиной срабатывания сигнализации Take off warning system явилось неустановка рычага управления спойлерами в фиксированное положение Detent из- за недостаточного усилия пружины и отсутствие контроля установки рычага в положение Detent дожатием со стороны КВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования довести до летного состава и инженерно-технического персонала, эксплуатирующих самолеты Боинг-737 всех модификаций - Внести дополнения в технологию работы экипажа
2.1. Страница 41. PREFL1GHT PROCEDURE (Процедуры перед вылетом) -SPEED BRAKE- arm. Verify green lights on. Bask to down detent SET AND CHECK.
Страница 72. NORMAL CHEK LIST (Контрольная карта. - SPEED BRAKE - down detent AND CHECKED.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента с самолетом Ту-154М RA 85820, явился не довыпуск закрылков во взлетное положение из-за недостаточного контроля со стороны экипажа к выполнению операций по ККП "Готовность к взлету, из-за повышенного психоэмоционального состояния.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Летному составу авиакомпании, выполняющему полеты на ВС Ту-154М, при выполнении руления для взлета с закрылками на 15° на прямом участке руления контролировать погасание табло "К взлету неготов" установкой переключателя "Разворот" в положении 10°.
- С летным составом повторно изучить раздел 4 книга 1 Руководства полетной эксплуатации самолета Ту-154М пункт 4.2 "Взлет".
Продолж ен ие п- 93
-
Таблица А, продолжение 9 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 77
____
ИНЦ
6.11.08,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
EI-DTV
СУС
исправн./ работосп. не проверена
(НПров)
02780 50299 50107 ОН =5050
ОНТ=4970
ОНД=0
НТД=2800
ППП
Д(*)
Dv=10000
На исполнительном старте при увеличении режима работы двигателей до взлетного произошло штатное срабатывание сигнализации "Take off warning" . После прекращения взлета экипаж обнаружил отсутствие световой сигнализации выпущенного положения предкрылков "LE FLAPS EXT" на центральной панели приборов и отсутствие индикации на "LE DEVICES ANNUNCIATOR PANEL". После заруливания на стоянку инженером по СиД обнаружено, что АЗС системы сигнализации положения предкрылков "L.E. FLAP POS IND" находится в отключенном положении. После включения АЗС работоспособность системы восстановилась. В дальнейшем экипаж указал инженеру еще натри отключенных АЗС системы альтернативного управления выпуском закрылков. Отключенное положение АЗС явилось следствием их не включения в нарушение технологии выполнения работ авиатехником после установки блока системы сигнализации положения предкрылков и отсутствия контроля со стороны инженера по АиРЭО за полнотой и качеством работ.
ПрофЛС_СовТЭ_АТ_Проч'>ПрофЛС
СовТЭ АТ
Проч
80
____
ИНЦ
12.02.09,
а/п Самара
(Курумоч)
МАРШ
Ту-154М
RA-85796
ОДв некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
07810 40516 50107 ОН =5457
ОНТ=2668
ОНД=637
НТД=637
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=6000/ При выполнении предполетного осмотра ВС створки РУ СУ № 1 и РУ СУ № 3 находились в положении ОТ. Экипаж на остаточном давлении в ГС переложил створки РУ в положение ПТ, что подтверждалось световой сигнализацией в кабине.
Через 13 минут после взлета и достижения высоты 9976 м по команде КВС бортинженер начал уменьшать режим работы трем двигателям с номинального до
Nквд = 89%. При этом РУД СУ № 1 самопроизвольно переместился в положение МГ. Экипаж услышал хлопок к почувствовал тряску ВС. Автоматический перевод РУД СУ № 1 в положение МГ предусмотрен кинематической схемой управления и блокировки РУ при самопроизвольном раскрытии нижней створки. Экипаж занял 9100 ми принял решение следовать до аэропорта назначения г. Ноябрьск. При этом двигатель № 1 не выключался, т.к. сигнализация о неисправности не высвечивалась. Полет по маршруту и посадка выполнялись без отклонений. После посадки использовалось РУ СУ № 3.
Проч
82
____
ИНЦ
14.04.09,
а/п Череповец
ВЗЛ
Як-40
RA-88296
ПНО
несвоеврем. вкл./откл., халантость
(ОшВкл)
03410 ОН =8721
ОНТ=3153
ОНД=0
НТД=813
ППП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000
На взлёте экипаж обнаружил отказ высотомера ВЭМ - КА. КВС принял решение произвести посадку в а/п вылета.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной данного инцидента явилось- Самопроизвольнольное открытие нижней створки РУ в полете, на высоте 10100 метров, связанного с усталостным разрушением нижнего ушкового болта левой балки, которое развилось в период от взлета самолета до набора высоты, из-за нерасчетных нагрузок, связанных с ранее произошедшими статическими разрушениями ушковых болтов нижней и верхней силовой тяги правой силовой балки, направляющей, и неполным закрытием нижней створки перед вылетом- Статический обрыв х ушковых болтов, обеих силовых тяг правой силовой балки, а также статический обрыв направляющей правого корпуса силовой балки произошли г. при предполетной подготовке, в результате перевода створок в положение ПТ из положения ОТ в условиях значительного обледенения деталей реверса, что привело к нарушению кинематики и возникновению нерасчетных нагрузок- Обледенение деталей реверса произошло в процессе стоянки ВС с г по г в а/п "Курумоч" г. Самара с открытыми створками (нарушение РТО Д-30КУ-154 й серии ТК а, после проверки работы РУ, створки должны быть закрыты ТК 072.00.00 и (осмотр на отсутствие льда на внутренней обечайке нижней створке и обтекателях правой силовой балки невыполнение требований бюллетеня №1866-БЭГ (не выполнен осмотр РУ на отсутствие льда и снега в условиях низких температур- невыполнение требований бюллетеня № 1866-БЭ-Г (не выполнен осмотр РУ на отсутствие льда и снега в условиях низких температур).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом - Летному и инженерно-техническому составу строго руководствоваться нормативными документами, регламентирующими их действия при осмотре и обслуживании ВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отказ высотомера ВЭМ-72К-ЗА1 на земле не подтвердился. После лабораторного исследования высотомера ВЭМ-72К-ЗА1 воздушное судно допустить к дальнейшей эксплуатации. Предположительной причиной отказа высотомера ВЭМ-72К-ЗА1 явилось несвоевременное включение последнего.
Причина: нарушение требования Дополнения к РЛЭ ЯК - 40 № 24 п. А. "Высотомер ВЭМ-72К-ЗА1".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства данного авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом авиапредприятия. Повторно изучить с летным составом Дополнение к РЛЭ ЯК № 24 п. А. "Высотомер ВЭМ-72К-ЗА1".
- С лётным составом провести занятия Особенности размещения ПНО ВС ЯК-40.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 77
____
ИНЦ
6.11.08,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
EI-DTV
СУС
исправн./ работосп. не проверена
(НПров)
02780 50299 50107 ОН =5050
ОНТ=4970
ОНД=0
НТД=2800
ППП
Д(*)
Dv=10000
На исполнительном старте при увеличении режима работы двигателей до взлетного произошло штатное срабатывание сигнализации "Take off warning" . После прекращения взлета экипаж обнаружил отсутствие световой сигнализации выпущенного положения предкрылков "LE FLAPS EXT" на центральной панели приборов и отсутствие индикации на "LE DEVICES ANNUNCIATOR PANEL". После заруливания на стоянку инженером по СиД обнаружено, что АЗС системы сигнализации положения предкрылков "L.E. FLAP POS IND" находится в отключенном положении. После включения АЗС работоспособность системы восстановилась. В дальнейшем экипаж указал инженеру еще натри отключенных АЗС системы альтернативного управления выпуском закрылков. Отключенное положение АЗС явилось следствием их не включения в нарушение технологии выполнения работ авиатехником после установки блока системы сигнализации положения предкрылков и отсутствия контроля со стороны инженера по АиРЭО за полнотой и качеством работ.
ПрофЛС_СовТЭ_АТ_Проч'>ПрофЛС
СовТЭ АТ
Проч
80
____
ИНЦ
12.02.09,
а/п Самара
(Курумоч)
МАРШ
Ту-154М
RA-85796
ОДв некачествен. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
07810 40516 50107 ОН =5457
ОНТ=2668
ОНД=637
НТД=637
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=6000/ При выполнении предполетного осмотра ВС створки РУ СУ № 1 и РУ СУ № 3 находились в положении ОТ. Экипаж на остаточном давлении в ГС переложил створки РУ в положение ПТ, что подтверждалось световой сигнализацией в кабине.
Через 13 минут после взлета и достижения высоты 9976 м по команде КВС бортинженер начал уменьшать режим работы трем двигателям с номинального до
Nквд = 89%. При этом РУД СУ № 1 самопроизвольно переместился в положение МГ. Экипаж услышал хлопок к почувствовал тряску ВС. Автоматический перевод РУД СУ № 1 в положение МГ предусмотрен кинематической схемой управления и блокировки РУ при самопроизвольном раскрытии нижней створки. Экипаж занял 9100 ми принял решение следовать до аэропорта назначения г. Ноябрьск. При этом двигатель № 1 не выключался, т.к. сигнализация о неисправности не высвечивалась. Полет по маршруту и посадка выполнялись без отклонений. После посадки использовалось РУ СУ № 3.
Проч
82
____
ИНЦ
14.04.09,
а/п Череповец
ВЗЛ
Як-40
RA-88296
ПНО
несвоеврем. вкл./откл., халантость
(ОшВкл)
03410 ОН =8721
ОНТ=3153
ОНД=0
НТД=813
ППП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000
На взлёте экипаж обнаружил отказ высотомера ВЭМ - КА. КВС принял решение произвести посадку в а/п вылета.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной данного инцидента явилось- Самопроизвольнольное открытие нижней створки РУ в полете, на высоте 10100 метров, связанного с усталостным разрушением нижнего ушкового болта левой балки, которое развилось в период от взлета самолета до набора высоты, из-за нерасчетных нагрузок, связанных с ранее произошедшими статическими разрушениями ушковых болтов нижней и верхней силовой тяги правой силовой балки, направляющей, и неполным закрытием нижней створки перед вылетом- Статический обрыв х ушковых болтов, обеих силовых тяг правой силовой балки, а также статический обрыв направляющей правого корпуса силовой балки произошли г. при предполетной подготовке, в результате перевода створок в положение ПТ из положения ОТ в условиях значительного обледенения деталей реверса, что привело к нарушению кинематики и возникновению нерасчетных нагрузок- Обледенение деталей реверса произошло в процессе стоянки ВС с г по г в а/п "Курумоч" г. Самара с открытыми створками (нарушение РТО Д-30КУ-154 й серии ТК а, после проверки работы РУ, створки должны быть закрыты ТК 072.00.00 и (осмотр на отсутствие льда на внутренней обечайке нижней створке и обтекателях правой силовой балки невыполнение требований бюллетеня №1866-БЭГ (не выполнен осмотр РУ на отсутствие льда и снега в условиях низких температур- невыполнение требований бюллетеня № 1866-БЭ-Г (не выполнен осмотр РУ на отсутствие льда и снега в условиях низких температур).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом - Летному и инженерно-техническому составу строго руководствоваться нормативными документами, регламентирующими их действия при осмотре и обслуживании ВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отказ высотомера ВЭМ-72К-ЗА1 на земле не подтвердился. После лабораторного исследования высотомера ВЭМ-72К-ЗА1 воздушное судно допустить к дальнейшей эксплуатации. Предположительной причиной отказа высотомера ВЭМ-72К-ЗА1 явилось несвоевременное включение последнего.
Причина: нарушение требования Дополнения к РЛЭ ЯК - 40 № 24 п. А. "Высотомер ВЭМ-72К-ЗА1".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства данного авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом авиапредприятия. Повторно изучить с летным составом Дополнение к РЛЭ ЯК № 24 п. А. "Высотомер ВЭМ-72К-ЗА1".
- С лётным составом провести занятия Особенности размещения ПНО ВС ЯК-40.
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента, приведшими к штатному срабатыванию на разбеге сигнализации "Take off warning" и, как следствие, к прекращению взлета, явились- не включение АЗС системы сигнализации положения предкрылков авиатехником после установки блока (LE FLAP AND SLAT POSITION INDICATION MODULE) на ВС;
- неудовлетворительная организация демонтажных/монтажных работ блока инженером по АиРЭО, отсутствие контроля за полнотой и качеством работ по установке блока на ВС не сертифицированным специалистом- формальное выполнение экипажем ВС "Технологии работы экипажа Боинг 737" в части, касающейся контроля выпущенного положения предкрылков по световой сигнализации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом - Принять меры по исключению случаев формального выполнения экипажами ВС контрольных карт стандартных процедур (CHECK LIST).
- Разработать и внедрить профилактические мероприятия, направленные - на исключение случаев выполнения работ на AT специалистами, не допущенными к выполнению определенных видов работ - на обеспечение должного контроля за полнотой и качеством работ на ВС, выполняемых не сертифицированными специалистами - Инженера по АиРЭО, КВС и второго пилота направить в РГ ВКК Росавиации Минтранса РФ при ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" для подтверждения квалификации- 94
-
Таблица А, продолжение 10 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 84
____
ИНЦ
5.06.09,
на маршруте
МАРШ
Ан-26
RA-26660
ППО
отсут.взаимо- действия с чл.эк.
(ВзмдЭк)
02622 406 ОН =15100
ОНТ=12600
ОНД=13100
НТД=5000
ППП
Д-ПМУ(*)
На этапе набора заданного эшелона полёта 5100 м при запуске ВСУ (двигателя РУ19А-300), произошло срабатывание сигнализации "Пожар РУ-19" и разрядка й очереди системы пожаротушения. Посадка произведена на ад вылета успешно.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
85
____
ИНЦ
1.08.09,
а/п
Олекминск
ПОС
Ан-24РВ
RA-46510
КТрм неправ. манипулирование орг. упр.
(ОшВкл)
03242 404A1 ОН =6800
ОНТ=6450
ОНД=2600
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=50000/ Приземление самолета произошло на удалении 428 метров от торца ГВПП на левую стойку шасси. На первоначальном этапе приземления произошло проворачивание пневматика левой стойки, после чего ВС начало уклоняться влево. Экипаж парировал уклонение рулем направления вправо. На удалении 450 метров от момента касания произошло рассоединение съемных полуреборд внутреннего колеса и отделение трубки ниппеля, которые повредили воздушный винти левый закрылок. После разворота ВС на полосе на 180 градусов для руления на перрон, диспетчер обнаружил в бинокль разрушение левых колеси дал команду об остановке на ВПП.
ИнстрДок
ДорабАТ
Проч
87
____
ИНЦ
4.08.09,
а/п Внуково
ВЗЛ
Ту-154М
RA-85013
УВШ
неправ. манипулирование орг. упр. (ОшВкл)
03230 ОН =10831
ОНТ=5670
ОНД=320
НТД=320
ППП
Н-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
После взлета при установке переключателя шасси в положение "уборка" не погасли шесть зеленых светосигнализаторов выпущенного положения шасси. В процессе набора высоты круга был нажат выключатель "шасси разблокир. уборки, проверено включение всех АЗС управления шасси, что не привело к желаемому результату. На высоте круга вторым пилотом было произведено "дожатие" переключателя шасси в положение "уборка" и установка его на фиксатор, после чего произошла уборка шасси. В дальнейшем полет по маршруту Иркутск-Внуково проходил без отклонений.
ПрофЛС
89
____
ИНЦ
21.11.09,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
VQ-BAP
ПНО
неправ. эксплуатация
АТ
(ЭкспАТ)
03460 404G9 ОН =11840
ОНТ=410
ОНД=0
НТД=290
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлета в наборе высоты экипаж доложил об отсутствии изменения навигационных параметров на индикаторах командира и второго пилота. После выполнения процедур по QRH на индикаторах EADI появилась информация только о крене и тангаже, те. работоспособность системы восстановилась частично, полет продолжен до аэропорта Казань под контролем УВД. Посадка в аэропорту Казань выполнена благополучно.
Вероятной причиной отказов явилась некорректная конфигурация режимов работы IRS в процессе подготовки экипажем к полету, а именно- после повторного ввода позиции ВС (LAT,LON), инерциальные системы небыли переключены из режима инициализации (ALIGN) в пабочий режим (А- при подготовке к полету возможно были введены неверные данные о географической долготе, отличавшейся на -12° от текущей долготы а/п Домодедово.
ПрофЛС
Проч
90
____
ИНЦ
8.12.09,
а/п Владивосток
(Кневичи)
ВЗЛ
A-320
VP-BEQ
УВШ
несвоевре- менный выпуск уборка
(ОшВкл)
03230 ОН =6635
ОНТ=650
ОНД=18
НТД=18
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
После взлета в аэропорту Владивосток экипаж не смог перевести рычаг уборки/выпуска шасси (Landing gear control lever) в положение "уборка" (UP). Рычаг управления положением шасси был заблокирован в положении "DOWN". КВС подключил AP1. Второй пилот многократно пытался убрать шасси, но рычаг оставался заблокированным. Сообщения об отказе системы уборки-выпуска от встроенной системы отображения неисправностей (CFDS) на PFD отсутствовали. Экипаж доложил в службу УВД о не уборке шасси, и, после безуспешных попыток перевести рычаг шасси на уборку, принял решение выполнить посадку в аэропорту вылета после выработки топлива. За 15 мин до окончания выработки топлива, после неоднократных (6-7 раз) попыток рычаг разблокировался и был переведен в положение "UP". Шасси убралось. Сигнализация о каких-либо отказах отсутствовала. На данном типе ВС рукоятка управления уборкой/выпуском шасси блокируется в положении DOWN при нахождении самолета на земле ив течение первых секунд после взлёта. Разблокировка происходит при полном разжатии амортизаторов всех стоек и установкой носового колеса в нейтраль.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причина события проворачивание покрышек левой стойки шасси в момент приземления, приведшее к разрушению колес, вызвано непреднамеренным, незначительным нажатием КВС на верхнюю часть площадки педали, что вызвало подтормаживание колес. Сопутствующей событию причиной, является конструктивный недостаток системы торможения самолета, заключающийся в отсутствии блокировки подачи давления в тормоза до раскрутки колесили обжатия амортстоек.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента довести до летного и инженерно-технического состава. С летными ИТС, эксплуатирующими Ан, изучить повторно систему торможения - Летно-методическому совету АК рассмотреть, выработать и включить в технологию работы ЭВС рекомендации по предотвращению аналогичных случаев - Разработчикам самолета принять меры конструктивно информационного плана для предотвращения подобных случаев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее вероятной причиной авиационного инцидента стало срабатывание системы пожаротушения в отсеке ВСУ из-за преждевременного закрытия экипажем створки воздухозаборника РУ19А-300 при его выключении в полёте, что явилось следствием отсутствия в "Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа АН" ОАО Авиакомпания "Якутия" установленного порядка действий членов экипажа при выключении и запуске РУ19А-300 в полёте.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Внести в "Инструкцию по взаимодействию и технологию работы экипажа АН" дополнение о порядке действий членов экипажа при выключении и запуске РУ19А-300 в полёте.
- Обеспечить контроль поданным записей речевой информации за выполнением лётным составом правил лётной эксплуатации ВС Ан, Ан, технологии работы экипажа и фразеологии радиообмена на всех этапах полёта.
- Провести с лётным составом самолётов АН, Ан занятия по изучению устройства и правил эксплуатации двигателя РУ19А-300, системы пожаротушения самолёта АН - Материалы данного расследования изучить с лётным составом авиапредприятий, эксплуатирующих ВС типа АН, Ан, Ан-24РВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента (отказ одной и более навигационных систем) явились следующие факторы- сбой режима счисления курса поданным координат местоположения самолета, вводимых с компьютера управления полетом в результате неправильных действий экипажа при подготовке системы навигации к полету- невыполнение экипажем требований "Технологии работы экипажа самолета Boeing-737" (SOP) раздел "Руление".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Причины инцидента изучить с летными техническим составом, эксплуатирующим самолеты Boeing-737.
- Летному составу Авиакомпании, эксплуатирующему самолеты Boeing-737, повторно под роспись изучить требования РПП часть В, раздел "Руление" и часть В, глава 2, раздел 2.2 "Навигационные требования и процедуры - Запретить эксплуатацию в Российской Федерации самолетов Boeing-737 без системы спутниковой навигации GPS.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авиационное событие произошло из-за не постановки переключателя уборки выпуска шасси в фиксированное положение (уборка. РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства авиационного события изучить с летным составом, эксплуатирующим самолет Ту-154М. Повторно изучить с летным составом, эксплуатирующим самолет Ту-154М, п. РЛЭ ВС Ту-154М.
- 95
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 84
____
ИНЦ
5.06.09,
на маршруте
МАРШ
Ан-26
RA-26660
ППО
отсут.взаимо- действия с чл.эк.
(ВзмдЭк)
02622 406 ОН =15100
ОНТ=12600
ОНД=13100
НТД=5000
ППП
Д-ПМУ(*)
На этапе набора заданного эшелона полёта 5100 м при запуске ВСУ (двигателя РУ19А-300), произошло срабатывание сигнализации "Пожар РУ-19" и разрядка й очереди системы пожаротушения. Посадка произведена на ад вылета успешно.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
85
____
ИНЦ
1.08.09,
а/п
Олекминск
ПОС
Ан-24РВ
RA-46510
КТрм неправ. манипулирование орг. упр.
(ОшВкл)
03242 404A1 ОН =6800
ОНТ=6450
ОНД=2600
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=50000/ Приземление самолета произошло на удалении 428 метров от торца ГВПП на левую стойку шасси. На первоначальном этапе приземления произошло проворачивание пневматика левой стойки, после чего ВС начало уклоняться влево. Экипаж парировал уклонение рулем направления вправо. На удалении 450 метров от момента касания произошло рассоединение съемных полуреборд внутреннего колеса и отделение трубки ниппеля, которые повредили воздушный винти левый закрылок. После разворота ВС на полосе на 180 градусов для руления на перрон, диспетчер обнаружил в бинокль разрушение левых колеси дал команду об остановке на ВПП.
ИнстрДок
ДорабАТ
Проч
87
____
ИНЦ
4.08.09,
а/п Внуково
ВЗЛ
Ту-154М
RA-85013
УВШ
неправ. манипулирование орг. упр. (ОшВкл)
03230 ОН =10831
ОНТ=5670
ОНД=320
НТД=320
ППП
Н-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
После взлета при установке переключателя шасси в положение "уборка" не погасли шесть зеленых светосигнализаторов выпущенного положения шасси. В процессе набора высоты круга был нажат выключатель "шасси разблокир. уборки, проверено включение всех АЗС управления шасси, что не привело к желаемому результату. На высоте круга вторым пилотом было произведено "дожатие" переключателя шасси в положение "уборка" и установка его на фиксатор, после чего произошла уборка шасси. В дальнейшем полет по маршруту Иркутск-Внуково проходил без отклонений.
ПрофЛС
89
____
ИНЦ
21.11.09,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
VQ-BAP
ПНО
неправ. эксплуатация
АТ
(ЭкспАТ)
03460 404G9 ОН =11840
ОНТ=410
ОНД=0
НТД=290
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлета в наборе высоты экипаж доложил об отсутствии изменения навигационных параметров на индикаторах командира и второго пилота. После выполнения процедур по QRH на индикаторах EADI появилась информация только о крене и тангаже, те. работоспособность системы восстановилась частично, полет продолжен до аэропорта Казань под контролем УВД. Посадка в аэропорту Казань выполнена благополучно.
Вероятной причиной отказов явилась некорректная конфигурация режимов работы IRS в процессе подготовки экипажем к полету, а именно- после повторного ввода позиции ВС (LAT,LON), инерциальные системы небыли переключены из режима инициализации (ALIGN) в пабочий режим (А- при подготовке к полету возможно были введены неверные данные о географической долготе, отличавшейся на -12° от текущей долготы а/п Домодедово.
ПрофЛС
Проч
90
____
ИНЦ
8.12.09,
а/п Владивосток
(Кневичи)
ВЗЛ
A-320
VP-BEQ
УВШ
несвоевре- менный выпуск уборка
(ОшВкл)
03230 ОН =6635
ОНТ=650
ОНД=18
НТД=18
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
После взлета в аэропорту Владивосток экипаж не смог перевести рычаг уборки/выпуска шасси (Landing gear control lever) в положение "уборка" (UP). Рычаг управления положением шасси был заблокирован в положении "DOWN". КВС подключил AP1. Второй пилот многократно пытался убрать шасси, но рычаг оставался заблокированным. Сообщения об отказе системы уборки-выпуска от встроенной системы отображения неисправностей (CFDS) на PFD отсутствовали. Экипаж доложил в службу УВД о не уборке шасси, и, после безуспешных попыток перевести рычаг шасси на уборку, принял решение выполнить посадку в аэропорту вылета после выработки топлива. За 15 мин до окончания выработки топлива, после неоднократных (6-7 раз) попыток рычаг разблокировался и был переведен в положение "UP". Шасси убралось. Сигнализация о каких-либо отказах отсутствовала. На данном типе ВС рукоятка управления уборкой/выпуском шасси блокируется в положении DOWN при нахождении самолета на земле ив течение первых секунд после взлёта. Разблокировка происходит при полном разжатии амортизаторов всех стоек и установкой носового колеса в нейтраль.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причина события проворачивание покрышек левой стойки шасси в момент приземления, приведшее к разрушению колес, вызвано непреднамеренным, незначительным нажатием КВС на верхнюю часть площадки педали, что вызвало подтормаживание колес. Сопутствующей событию причиной, является конструктивный недостаток системы торможения самолета, заключающийся в отсутствии блокировки подачи давления в тормоза до раскрутки колесили обжатия амортстоек.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента довести до летного и инженерно-технического состава. С летными ИТС, эксплуатирующими Ан, изучить повторно систему торможения - Летно-методическому совету АК рассмотреть, выработать и включить в технологию работы ЭВС рекомендации по предотвращению аналогичных случаев - Разработчикам самолета принять меры конструктивно информационного плана для предотвращения подобных случаев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее вероятной причиной авиационного инцидента стало срабатывание системы пожаротушения в отсеке ВСУ из-за преждевременного закрытия экипажем створки воздухозаборника РУ19А-300 при его выключении в полёте, что явилось следствием отсутствия в "Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа АН" ОАО Авиакомпания "Якутия" установленного порядка действий членов экипажа при выключении и запуске РУ19А-300 в полёте.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Внести в "Инструкцию по взаимодействию и технологию работы экипажа АН" дополнение о порядке действий членов экипажа при выключении и запуске РУ19А-300 в полёте.
- Обеспечить контроль поданным записей речевой информации за выполнением лётным составом правил лётной эксплуатации ВС Ан, Ан, технологии работы экипажа и фразеологии радиообмена на всех этапах полёта.
- Провести с лётным составом самолётов АН, Ан занятия по изучению устройства и правил эксплуатации двигателя РУ19А-300, системы пожаротушения самолёта АН - Материалы данного расследования изучить с лётным составом авиапредприятий, эксплуатирующих ВС типа АН, Ан, Ан-24РВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента (отказ одной и более навигационных систем) явились следующие факторы- сбой режима счисления курса поданным координат местоположения самолета, вводимых с компьютера управления полетом в результате неправильных действий экипажа при подготовке системы навигации к полету- невыполнение экипажем требований "Технологии работы экипажа самолета Boeing-737" (SOP) раздел "Руление".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Причины инцидента изучить с летными техническим составом, эксплуатирующим самолеты Boeing-737.
- Летному составу Авиакомпании, эксплуатирующему самолеты Boeing-737, повторно под роспись изучить требования РПП часть В, раздел "Руление" и часть В, глава 2, раздел 2.2 "Навигационные требования и процедуры - Запретить эксплуатацию в Российской Федерации самолетов Boeing-737 без системы спутниковой навигации GPS.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авиационное событие произошло из-за не постановки переключателя уборки выпуска шасси в фиксированное положение (уборка. РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства авиационного события изучить с летным составом, эксплуатирующим самолет Ту-154М. Повторно изучить с летным составом, эксплуатирующим самолет Ту-154М, п. РЛЭ ВС Ту-154М.
- 95
-
Таблица А, продолжение 11 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Проч
93
____
ИНЦ
28.01.10,
р-н а/п Махачкала
(Уйташ)
МАРШ
Ту-154М
RA-85031
ОШ
Некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
03210 50212 50103 50107 ОН =3100
ОНТ=2800
ОНД=110
НТД=0
ППП
Н-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000/ После взлёта и уборки шасси, на щитке сигнализации положения опор шасси бортинженера и на средней приборной доске пилотов продолжали гореть светосигнальные табло (ТС-5) красного цвета, сигнализирующие о неполной уборке правой опоры шасси. При визуальном осмотре через задние иллюминаторы - створки правой гондолы шасси находились в открытом положении. Экипаж выполнил необходимые действия, предписанные РЛЭ Ту-154М и возвратился на аэродром вылета Махачкала.
При оперативном обслеживании перед вылетом выполнялись работы по замене колеса КТ-141Е. Авиатехник забыл отсоединить от балки правой тележки задний опорный узел, а инженер смены участка ОТО не проконтролировал завершение работ. Используемые домкраты и опорные узлы были неисправны штыри-фиксаторы небыли соединены тросиками с гидродомкратом, на заднем опорном узле поверхность не имела ярко красного цвета, была замаслена и загрязнена. Бортинженер при выполнении заключительного осмотра ВС оставленный опорный узел домкрата также не заметил, так как видимые сверху ушки кронштейна не имели окраску отличительную и не отличались по цвету от балки тележки шасси.
ПрофЛС_Проч'>СовРем АТ
ПрофНС
ПрофЛС
Проч
94
____
ИНЦ
22.02.10,
на маршруте
МАРШ
A-320
VP-BQZ
СКВ
др. случаи неправ. эксплуатации
(ЭкспАТ)
02130 ОН =10126
ОНТ=1318
ОНД=1973
НТД=812
ППП
Н-ПМУ(*)
На эшелоне 11600 м экипаж почувствовал неприятный запах в кабине, предположительно из переднего туалета. Для ускорения вентиляции кабины КВС принудительно включил вентиляторы BLOWER и EXTRACT отсека авиационного оборудования. В 03.14 сработала предупреждающая сигнализация перегрева второго агрегата системы кондиционирования, с автоматическим закрытием клапана управления подачей воздуха, те. PACK 2 полностью отключился от системы кондиционирования. В данном рейсе ВС эксплуатировалось с отложенным поп) дефектом по PACK 1, который мог работать только в режиме "Heat exchanger cooling После срабатывания сигнализации о перегреве PACK 2 экипаж отключил его согласно пи запросил снижение до эшелонам. В 03.17 сработала сигнализация CAB PR EXCESS CAB ALT и высота в кабине достигла значения 9700 футов мВ в процессе снижения КВС, поняв причину роста высоты в кабине, перевел вентиляторы BLOWER ив автоматический режим, после чего высота в кабине восстановилась до эксплуатационных значений и погасла сигнализация "CAB PR EXCESS CAB ALT". PACK 2 был вновь включен в работу после его охлаждения (п
FCOM). Полет был продолжен на эшелоне 8600 м до аэродрома назначения.
ПрофЛС
Дисц
Проч
97
____
ИНЦ
28.03.10,
р-н а/п
Шереметьево
ВЗЛ
B737
VQ-BBS
УВШ
нарушения при исполнении карты контрольных проверок
(НПров)
03230 50104 50203 20401 ОН =5272
ОНТ=2543
ОНД=1530
НТД=1530
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
После прибытия на ВС экипаж выполнил предполетный осмотр самолета. В процессе внешнего осмотра выявлено одно замечание - повреждение пневматика внутреннею колеса левой основной стойки шасси. Для проведения дефектации колеса, предполагая возможность его замены, инженер смены изъял из пилотской кабины ПИНы и установил в механизмы складывающихся подкосов шасси. Установив, что повреждение находится в пределах установленных допусков, инженер смены проинформировал об этом КВС. В условиях спешки, обусловленной желанием избежать задержки вылета ВС, инженер смены забыл снять установленные ПИНы. Повторно контрольная карта экипажем не выполнялась, так как экипаж, не имея информацию об изъятия ПИНов из пилотской кабины, был уверен в выполнении необходимых процедур. ККП PREFLIGHT-check не предусматривает контроля наличия ПИНов в кабине экипажа, этот пункт предусмотрен РПП Авиакомпании. После отрыва ВС второй пилот установил рычаг управления уборкой/выпуском шасси в положение UP. По световым индикаторам положения шасси и отсутствию характерного звука и поведения самолета экипаж определил, что стойки шасси не убираются. Так как явной угрозы безопасности полетов не было, КВС принял решение о дальнейшем наборе высоты, в процессе которого проверил наличие ПИНов на борту и обнаружил их отсутствие. Наиболее вероятная причина неуборки шасси была экипажем определена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее вероятной причиной инцидента явилась преждевременная попытка уборки шасси экипажем, что привело к блокировке рычага уборки шасси в положение "DOWN" на первоначальном участке набора высоты после отрыва.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с инженерно-техническим и летным составом - Уточнить у компании-разработчика (Airbus) наличие каких-либо ограничений повремени начала процедуры уборки шасси экипажем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рост высоты в кабине до 9700 футов вызван особенностями работы системы кондиционирования при одном неисправном агрегате СКВ (PACK), включенных вентиляторах "BLOWER" и "EXTRACT" и перегреве другого Запрещения на включение вентиляторов отсека приборного оборудования в режим "SMOKE CONFIGURATION" в FCOM A319/320/321 нет. Возможность образования подобной ситуации описана в п. 21-52-01 (a) MEL, на который экипаж не обратил внимания при подготовке к полету, т.к. ВС выпускалось в рейс поп (Высота в кабине не превысила значениям, которое является нормальным для жизнедеятельности.
Определяющим фактором ошибочных действий экипажа явился недостаток в понимании пилотами алгоритма работы системы кондиционирования воздуха при наличии неисправностей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования данного события изучить с летными инженерно-техническим персоналом Авиакомпании, эксплуатирующим самолёты А - При подготовке к полету экипажам изучать "OPERATIONAL PROCEDURES", относящиеся к пункту Open MEL, в полном объеме - Приведении радиосвязи избегать употребления терминов, которые могут вызвать непонимание или двоякое толкование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось- нарушение инженерно-техническим персоналом требований НТЭРАТ ГА и руководства по технической эксплуатации самолёта Ту-154М, выразившееся в низком качестве работ по замене колеса на правой основной опоре шасси- использование при замене колеса на правой основной опоре шасси неисправных гидравлического домкрата и опорного узла, в результате чего опорный узел не был удалён с балки тележки при подготовке самолёта к полёту. РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы данного авиационного инцидента изучить с лётным составом и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС Ту. - Провести внеплановую проверку состояния гидродомкратов и приспособлений, используемых при замене колёс (тормозов. При этом обратить особое внимание на их соответствие требованиям указания ГУЭРАТ МГА от 14.12.1982 г. № 23.1.7-118.
- Проверить соответствие окраски всего технологического оборудования в цвета, установленные действующими стандартами - С ИТП повторно изучить п. п. 3.2.2; 3.2.3; 13.1.7; п. НТЭРАТ ГА, п "Заключительные работы" ТК № Б РТЭ Ту-154М и провести занятия по организации работ и контролю качества при замене агрегатов - На участке механика АТБ Эксплуатанта ввести и укомплектовать штатные единицы инженера-механика и слесаря по ремонту наземного оборудования - С лётным составом повторно изучить п. 4.2. "Взаимодействие экипажей с ИАС" НТЭРАТ ГА-93).
Продолж ен ие п- 96
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Проч
93
____
ИНЦ
28.01.10,
р-н а/п Махачкала
(Уйташ)
МАРШ
Ту-154М
RA-85031
ОШ
Некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
03210 50212 50103 50107 ОН =3100
ОНТ=2800
ОНД=110
НТД=0
ППП
Н-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000/ После взлёта и уборки шасси, на щитке сигнализации положения опор шасси бортинженера и на средней приборной доске пилотов продолжали гореть светосигнальные табло (ТС-5) красного цвета, сигнализирующие о неполной уборке правой опоры шасси. При визуальном осмотре через задние иллюминаторы - створки правой гондолы шасси находились в открытом положении. Экипаж выполнил необходимые действия, предписанные РЛЭ Ту-154М и возвратился на аэродром вылета Махачкала.
При оперативном обслеживании перед вылетом выполнялись работы по замене колеса КТ-141Е. Авиатехник забыл отсоединить от балки правой тележки задний опорный узел, а инженер смены участка ОТО не проконтролировал завершение работ. Используемые домкраты и опорные узлы были неисправны штыри-фиксаторы небыли соединены тросиками с гидродомкратом, на заднем опорном узле поверхность не имела ярко красного цвета, была замаслена и загрязнена. Бортинженер при выполнении заключительного осмотра ВС оставленный опорный узел домкрата также не заметил, так как видимые сверху ушки кронштейна не имели окраску отличительную и не отличались по цвету от балки тележки шасси.
ПрофЛС_Проч'>СовРем АТ
ПрофНС
ПрофЛС
Проч
94
____
ИНЦ
22.02.10,
на маршруте
МАРШ
A-320
VP-BQZ
СКВ
др. случаи неправ. эксплуатации
(ЭкспАТ)
02130 ОН =10126
ОНТ=1318
ОНД=1973
НТД=812
ППП
Н-ПМУ(*)
На эшелоне 11600 м экипаж почувствовал неприятный запах в кабине, предположительно из переднего туалета. Для ускорения вентиляции кабины КВС принудительно включил вентиляторы BLOWER и EXTRACT отсека авиационного оборудования. В 03.14 сработала предупреждающая сигнализация перегрева второго агрегата системы кондиционирования, с автоматическим закрытием клапана управления подачей воздуха, те. PACK 2 полностью отключился от системы кондиционирования. В данном рейсе ВС эксплуатировалось с отложенным поп) дефектом по PACK 1, который мог работать только в режиме "Heat exchanger cooling После срабатывания сигнализации о перегреве PACK 2 экипаж отключил его согласно пи запросил снижение до эшелонам. В 03.17 сработала сигнализация CAB PR EXCESS CAB ALT и высота в кабине достигла значения 9700 футов мВ в процессе снижения КВС, поняв причину роста высоты в кабине, перевел вентиляторы BLOWER ив автоматический режим, после чего высота в кабине восстановилась до эксплуатационных значений и погасла сигнализация "CAB PR EXCESS CAB ALT". PACK 2 был вновь включен в работу после его охлаждения (п
FCOM). Полет был продолжен на эшелоне 8600 м до аэродрома назначения.
ПрофЛС
Дисц
Проч
97
____
ИНЦ
28.03.10,
р-н а/п
Шереметьево
ВЗЛ
B737
VQ-BBS
УВШ
нарушения при исполнении карты контрольных проверок
(НПров)
03230 50104 50203 20401 ОН =5272
ОНТ=2543
ОНД=1530
НТД=1530
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
После прибытия на ВС экипаж выполнил предполетный осмотр самолета. В процессе внешнего осмотра выявлено одно замечание - повреждение пневматика внутреннею колеса левой основной стойки шасси. Для проведения дефектации колеса, предполагая возможность его замены, инженер смены изъял из пилотской кабины ПИНы и установил в механизмы складывающихся подкосов шасси. Установив, что повреждение находится в пределах установленных допусков, инженер смены проинформировал об этом КВС. В условиях спешки, обусловленной желанием избежать задержки вылета ВС, инженер смены забыл снять установленные ПИНы. Повторно контрольная карта экипажем не выполнялась, так как экипаж, не имея информацию об изъятия ПИНов из пилотской кабины, был уверен в выполнении необходимых процедур. ККП PREFLIGHT-check не предусматривает контроля наличия ПИНов в кабине экипажа, этот пункт предусмотрен РПП Авиакомпании. После отрыва ВС второй пилот установил рычаг управления уборкой/выпуском шасси в положение UP. По световым индикаторам положения шасси и отсутствию характерного звука и поведения самолета экипаж определил, что стойки шасси не убираются. Так как явной угрозы безопасности полетов не было, КВС принял решение о дальнейшем наборе высоты, в процессе которого проверил наличие ПИНов на борту и обнаружил их отсутствие. Наиболее вероятная причина неуборки шасси была экипажем определена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее вероятной причиной инцидента явилась преждевременная попытка уборки шасси экипажем, что привело к блокировке рычага уборки шасси в положение "DOWN" на первоначальном участке набора высоты после отрыва.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с инженерно-техническим и летным составом - Уточнить у компании-разработчика (Airbus) наличие каких-либо ограничений повремени начала процедуры уборки шасси экипажем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рост высоты в кабине до 9700 футов вызван особенностями работы системы кондиционирования при одном неисправном агрегате СКВ (PACK), включенных вентиляторах "BLOWER" и "EXTRACT" и перегреве другого Запрещения на включение вентиляторов отсека приборного оборудования в режим "SMOKE CONFIGURATION" в FCOM A319/320/321 нет. Возможность образования подобной ситуации описана в п. 21-52-01 (a) MEL, на который экипаж не обратил внимания при подготовке к полету, т.к. ВС выпускалось в рейс поп (Высота в кабине не превысила значениям, которое является нормальным для жизнедеятельности.
Определяющим фактором ошибочных действий экипажа явился недостаток в понимании пилотами алгоритма работы системы кондиционирования воздуха при наличии неисправностей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования данного события изучить с летными инженерно-техническим персоналом Авиакомпании, эксплуатирующим самолёты А - При подготовке к полету экипажам изучать "OPERATIONAL PROCEDURES", относящиеся к пункту Open MEL, в полном объеме - Приведении радиосвязи избегать употребления терминов, которые могут вызвать непонимание или двоякое толкование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось- нарушение инженерно-техническим персоналом требований НТЭРАТ ГА и руководства по технической эксплуатации самолёта Ту-154М, выразившееся в низком качестве работ по замене колеса на правой основной опоре шасси- использование при замене колеса на правой основной опоре шасси неисправных гидравлического домкрата и опорного узла, в результате чего опорный узел не был удалён с балки тележки при подготовке самолёта к полёту. РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы данного авиационного инцидента изучить с лётным составом и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС Ту. - Провести внеплановую проверку состояния гидродомкратов и приспособлений, используемых при замене колёс (тормозов. При этом обратить особое внимание на их соответствие требованиям указания ГУЭРАТ МГА от 14.12.1982 г. № 23.1.7-118.
- Проверить соответствие окраски всего технологического оборудования в цвета, установленные действующими стандартами - С ИТП повторно изучить п. п. 3.2.2; 3.2.3; 13.1.7; п. НТЭРАТ ГА, п "Заключительные работы" ТК № Б РТЭ Ту-154М и провести занятия по организации работ и контролю качества при замене агрегатов - На участке механика АТБ Эксплуатанта ввести и укомплектовать штатные единицы инженера-механика и слесаря по ремонту наземного оборудования - С лётным составом повторно изучить п. 4.2. "Взаимодействие экипажей с ИАС" НТЭРАТ ГА-93).
Продолж ен ие п- 96
-
Таблица А, продолжение 12 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
СовТЭ АТ
СовРем АТ
Проч
98
____
ИНЦ
15.04.10,
а/п
Домодедово
МАРШ
A-320
VP-BPV
ВСУ
другие случаи неправ. эксплуатации
(ЭкспАТ)
04990 50206 ОН =4872
ОНТ=2584
ОНД=1221
НТД=1221
ППП
Н-ПМУ(*)
До вылета из а/п Домодедово в процессе предполетной подготовки, вовремя кондиционирования салона ВС от ВСУ КВС и второй пилот обратили внимание на запах горелого масла. В процессе осмотра ВСУ специалисты ИТС проверили уровень масла и осмотрели ВСУ на предмет утечек масла. Уровень масла был в пределах допуска, обнаружены следы масла на трубопроводе отбора воздуха от ВСУ в воздушную систему ВС. На этом поиск дефекта был остановлен, причина обмасливания трубопровода отбора воздуха от ВСУ не определена, и инженером было принято решение открыть пункт MEL 36-12-01, разрешающий эксплуатацию ВС с деактивированным отбором воздуха от ВСУ. После посадки в аэропорту Кольцово экипаж запустил ВСУ, в процессе руления загорелось предупреждение ЕСАМ "APU LOW OIL LEVEL". В результате осмотра ВСУ ИТС АТБ Авиакомпании было обнаружено - уровень масла в коробке приводов
ВСУ ниже нижней отметки мерного стекла - обмасливание улитки компрессора, трубопровода отбора воздуха от ВСУ; - ВСУ признана неисправной по причине внутренней негерметичности масляной системы.
СовТЭ АТ
Проч
100
____
ИНЦ
29.06.10,
а/п Чебоксары
ВЗЛ
Як-40К
RA-88247
СУС
выполнение полета с известными неисправ.
(НРеш)
02740 199 ОН =8904
ОНТ=8829
ОНД=4686
НТД=4686
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2 Wz=1
Dv=10000/ На взлетев процессе разбега до достижения скорости принятия решения, бортмеханик обнаружив отклонение стрелки указателя положения стабилизатора от взлетного положения более, чем на 2°. Экипаж прекратил взлети благополучно зарулил ВС на стоянку. В процессе поиска и устранения неисправности ИТП аэропорта вылета было выявлено расхождение в показаниях указателя положения стабилизатора, который показывали фактическим положением стабилизатора -6°. Проверка работоспособности стабилизатора пометкам на носке стабилизатора и на киле показала, что стабилизатор управлялся без замечаний во всем рабочем диапазоне углов. Стрелка указателя положения углов стабилизатора ИП11-10 не реагировала на изменение положения стабилизатора, а оставалась в первоначальном положении около +3° по шкале прибора. Осмотр прибора ИП11-10 показал, что из-за выпадения стопорного кольца стекло указателя прибора задевало стрелку, в результате чего показания прибора отличались от фактического положения стабилизатора.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
СовТЭ АТ
СовРем АТ
Проч
98
____
ИНЦ
15.04.10,
а/п
Домодедово
МАРШ
A-320
VP-BPV
ВСУ
другие случаи неправ. эксплуатации
(ЭкспАТ)
04990 50206 ОН =4872
ОНТ=2584
ОНД=1221
НТД=1221
ППП
Н-ПМУ(*)
До вылета из а/п Домодедово в процессе предполетной подготовки, вовремя кондиционирования салона ВС от ВСУ КВС и второй пилот обратили внимание на запах горелого масла. В процессе осмотра ВСУ специалисты ИТС проверили уровень масла и осмотрели ВСУ на предмет утечек масла. Уровень масла был в пределах допуска, обнаружены следы масла на трубопроводе отбора воздуха от ВСУ в воздушную систему ВС. На этом поиск дефекта был остановлен, причина обмасливания трубопровода отбора воздуха от ВСУ не определена, и инженером было принято решение открыть пункт MEL 36-12-01, разрешающий эксплуатацию ВС с деактивированным отбором воздуха от ВСУ. После посадки в аэропорту Кольцово экипаж запустил ВСУ, в процессе руления загорелось предупреждение ЕСАМ "APU LOW OIL LEVEL". В результате осмотра ВСУ ИТС АТБ Авиакомпании было обнаружено - уровень масла в коробке приводов
ВСУ ниже нижней отметки мерного стекла - обмасливание улитки компрессора, трубопровода отбора воздуха от ВСУ; - ВСУ признана неисправной по причине внутренней негерметичности масляной системы.
СовТЭ АТ
Проч
100
____
ИНЦ
29.06.10,
а/п Чебоксары
ВЗЛ
Як-40К
RA-88247
СУС
выполнение полета с известными неисправ.
(НРеш)
02740 199 ОН =8904
ОНТ=8829
ОНД=4686
НТД=4686
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2 Wz=1
Dv=10000/ На взлетев процессе разбега до достижения скорости принятия решения, бортмеханик обнаружив отклонение стрелки указателя положения стабилизатора от взлетного положения более, чем на 2°. Экипаж прекратил взлети благополучно зарулил ВС на стоянку. В процессе поиска и устранения неисправности ИТП аэропорта вылета было выявлено расхождение в показаниях указателя положения стабилизатора, который показывали фактическим положением стабилизатора -6°. Проверка работоспособности стабилизатора пометкам на носке стабилизатора и на киле показала, что стабилизатор управлялся без замечаний во всем рабочем диапазоне углов. Стрелка указателя положения углов стабилизатора ИП11-10 не реагировала на изменение положения стабилизатора, а оставалась в первоначальном положении около +3° по шкале прибора. Осмотр прибора ИП11-10 показал, что из-за выпадения стопорного кольца стекло указателя прибора задевало стрелку, в результате чего показания прибора отличались от фактического положения стабилизатора.
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30