Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 371
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
3. Полное затормаживание колёс произошло из-за торможения с отклонением от требования AFM (легко и соразмерно нажимать на тормозные педали, при посадке с неработающей системой Antiskid и неиспользования реверсивного устройства вплоть до остановки, при выполнении посадки с перелётом (приземление 750 метров от начала ВПП).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства авиационного инцидента изучить совсем летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим иностранную технику, в частности ВС Boeing 737-500.
- Провести дополнительные занятия с лётным составом авиакомпании по выполнению полётов на ВС в положении "Antiskid Inoperative" ("Антискид не работает - В соответствии с требованиями Приложения 6 к Чикагской конвенции, доп. G, рекомендовать авиапредприятиям разрабатывать инструктивный материал по порядку действий экипажа приоткрытых по конкретному отложенному дефекту - Повторно изучить с командно-летным составом требования Приложения 6, дополнение G, п. 4.3.1. к Чикагской конвенции - В ЗАО "Небесный Экспресс" организовать дешифровку магнитной записи внутрикабинных переговоров экипажа на всех эксплуатирующихся ВС.
- 89
-
Таблица А, продолжение 5 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 45
____
ИНЦ
16.06.07,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
Ту-134А-3
RA-65102
ОДу неправ. манипулир. орг. упр.
(ОшУпр)
07620 70120 70140 ОН =9568
ОНТ=3500
ОНД=7200
НТД=2952
Н-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000
После установки взлетного режима в процессе разбега произошло выключение левого двигателя и срабатывание сигнализатора опасной температуры (СОТ. Взлет прекращен.
ИзмРЛЭ
ДорабАТ
Проч
48
____
ИНЦ
10.07.07,
р-н а/п Нижневартовск МАРШАн-24РВ
RA-46642
ОДт несвоеврем. вкл./отк.
(ОшВкл)
07310 ОН =8300
ОНТ=6800
ОНД=0
НТД=2350
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=6000
На высоте м после увеличения режима двигателей КВС обратил внимание на изменение звука работы левого двигателя и хаотическое изменение давления топлива на приборе ЭМИ-ЗРТИ и давления масла по ИКМ. Рикм лев упало до 3 кг/см2 при РУДлев=71°, а затем дои произошло самовыключение левого двигателя с флюгированием воздушного винта. В момент самовыключения левого двигателя БМ заметил, что подкачивающие насосы левой и правой групп были включены, но светосигнализаторы работы этих насосов не горели. После выключи включения переключателей насосов загорелись светосигнализаторы насосов правого полукрыла и дежурной группы левого полукрыла, а светосигнализатор насоса бака - кессона левого полукрыла не горел. КВС доложил диспетчеру ДПП аэропорта Нижневартовск, включил сигнал "Бедствия, и продолжил полёт. Самолёт произвёл благополучную посадку на одном двигателе в аэропорту Нижневартовск.
БМ, возможно по ошибке, выключил подкачивающие насосы й группы левого полукрыла в полёте, когда производил выравнивание топлива в баках левого и правого полукрыла, но согласно п. РЛЭ " Эксплуатация топливной системы" двигатели должны работать при отказавших насосах самотёком. В момент полной выработки топлива из бака-кессона левого полукрыла и выключенных насосах й группы левого полукрыла, КВС увеличил режим работы двигателей и перевёл самолёт в набор высоты, количества топлива, которое должно поступать самотёком в левый двигатель оказалось недостаточно. В этот момент и произошло самопроизвольное выключение левого двигателя.
ИзмРЛЭ
МодБСОП
ИнстрДок
Проч
51
____
ИНЦ
6.09.07,
ППМ Кириши
МАРШ
Ту-154М
RA-85770
ОДв неправ манипулирование органами управления
(ОшВкл)
07830 404F6 ОН =12800
ОНТ=8250
ОНД=3020
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
После получения команды диспетчера на снижение была увеличена Vy и при имеющейся тенденции роста Vnp КВС-инструктор, оказывая помощь КВС- стажеру и, одновременно осуществляя при этом радиообмен с диспетчером и объясняя КВС-стажеру порядок использования интерцепторов, принял решение о выпуске интерцепторов. При попытке выпуска интерцепторов на Ни Vпр=550км/ч, КВС-инструктор ошибочно потянул РУРы дв. №1 и №3 вверх. Поняв ошибочность своих действий, КВС-инструктор перевел РУРы в исходное положение. Зеленые табло "створки реверса" не загорались. На средней приборной доске пилотов загорелись два красных табло "неисправность двигателя" (№1 и №3). На приборной доске инженера загорелись два красных табло "замок реверса" (дв. №1 и №3), параметры работы двигателей были в норме. На штурвале ощущалась легкая вибрация и было принято решение о поочередном выключении двигателей. После охлаждения и выключения дв. №1 вибрация исчезла. После выпуска шасси и последующего выпуска закрылков на 15° был получен доклад бортинженера о погасании табло "замок реверса" дв.№3. Одновременно погасло табло "неисправность двигателя" №3 на средней приборной доске пилотов. После пролета ДПРМ от бортинженера поступил доклад о нормальной работе и управляемости двигателя №3, который в дальнейшем использовался штатно. Посадка осуществлялась на двух двигателях №2 и №3 с закрылками 15°. После посадки использовался максимальный реверс двиг. №3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной прерванного взлета явилось выключение двигателя системой защиты турбины двигателя от перегрева при запуске на земле (СЗТ). Срабатывание системы СЗТ произошло в результате одновременного сочетания следующих факторов- невыполнения членами экипажа (КВС) требований РЛЭ об установке главного выключателя после запуска двигателей в положение "ВЫКЛ.";
- отказа концевого выключателя А812В отключения СЗТ по положению РУД из-за разрушения контактной пружины, вызванного, вероятно, недостаточным ресурсом KB А812В;
- непереключения в позицию "ВЫКЛ." главного выключателя запуска двигателей после закрытия крышки панели запуска из-за наличия выработки на направляющей бобышке и из-за наличия осевого люфта ручки-переключателя выключателя 2ППНТ-
К, вызванных конструктивным недостатком механизма перемещения (направляющей бобышки) в позицию "ВЫКЛ." ручки-переключателя главного выключателя запуска двигателей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить совсем инженерно-техническим и летным составом организаций ГАВ эксплуатационно-техническую документацию ввести проверку исправности концевого выключателя А812В, отключающего систему защиты турбины двигателя от перегрева при запуске на земле (СЗТ) по положению РУД, соответствующему N2 более 79-81,5%.
- Внести изменения в конструкцию механизма перемещения (направляющей бобышки) главного выключателя запуска двигателей в позицию "ВЫКЛ.", исключающие возможность непереключения главного выключателя в позицию "ВЫКЛ." после закрытия крышки панели запуска - Ввести в па гл. 03 разд. 6.2.2 РЛЭ предупреждение об обязательном выключении главного выключателя после запуска двигателей перед закрытием крышки панели запуска - При исследовании отказавших изделий в ГЦБП ВТ принимать во внимание данные, отмеченные в справке к техническому заданию на исследование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самопроизвольное выключение левого двигателя в полёте произошло из-за:
- поступления недостаточного количества топлива в двигатель самотёком в момент увеличения режима работы двигателей и полёта с набором высоты- выключения бортмехаником в полёте подкачивающих насосов й группы левого полукрыла и полной выработки топлива из 1 -й группы левого полукрыла.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства события с ВС Ан-24РВ RA-46642 изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом организаций ГА, эксплуатирующих ВС типа Ан - Внести изменения в п. РЛЭ Анна каком участке полёта и режиме работы двигателей, при которых количество топлива, достаточное для работы двигателей, поступает самотёком, в случае отказа насосов групп баков полукрыла и, особенно, при пустом баке - кессоне - Предусмотреть регистрацию разовой команды в МСРП-12-96 об отказе или выключении насосов топливной системы - Установить звуковую сигнализацию на самолётах типа Ан об отказе подкачивающих насосов - Внести в технологию работы экипажей самолётов Ан бортмеханику включения (выключения) насосов топливной системы докладывать по самолётному переговорному устройству (СПУ).
- 90
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 45
____
ИНЦ
16.06.07,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
Ту-134А-3
RA-65102
ОДу неправ. манипулир. орг. упр.
(ОшУпр)
07620 70120 70140 ОН =9568
ОНТ=3500
ОНД=7200
НТД=2952
Н-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000
После установки взлетного режима в процессе разбега произошло выключение левого двигателя и срабатывание сигнализатора опасной температуры (СОТ. Взлет прекращен.
ИзмРЛЭ
ДорабАТ
Проч
48
____
ИНЦ
10.07.07,
р-н а/п Нижневартовск МАРШАн-24РВ
RA-46642
ОДт несвоеврем. вкл./отк.
(ОшВкл)
07310 ОН =8300
ОНТ=6800
ОНД=0
НТД=2350
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=6000
На высоте м после увеличения режима двигателей КВС обратил внимание на изменение звука работы левого двигателя и хаотическое изменение давления топлива на приборе ЭМИ-ЗРТИ и давления масла по ИКМ. Рикм лев упало до 3 кг/см2 при РУДлев=71°, а затем дои произошло самовыключение левого двигателя с флюгированием воздушного винта. В момент самовыключения левого двигателя БМ заметил, что подкачивающие насосы левой и правой групп были включены, но светосигнализаторы работы этих насосов не горели. После выключи включения переключателей насосов загорелись светосигнализаторы насосов правого полукрыла и дежурной группы левого полукрыла, а светосигнализатор насоса бака - кессона левого полукрыла не горел. КВС доложил диспетчеру ДПП аэропорта Нижневартовск, включил сигнал "Бедствия, и продолжил полёт. Самолёт произвёл благополучную посадку на одном двигателе в аэропорту Нижневартовск.
БМ, возможно по ошибке, выключил подкачивающие насосы й группы левого полукрыла в полёте, когда производил выравнивание топлива в баках левого и правого полукрыла, но согласно п. РЛЭ " Эксплуатация топливной системы" двигатели должны работать при отказавших насосах самотёком. В момент полной выработки топлива из бака-кессона левого полукрыла и выключенных насосах й группы левого полукрыла, КВС увеличил режим работы двигателей и перевёл самолёт в набор высоты, количества топлива, которое должно поступать самотёком в левый двигатель оказалось недостаточно. В этот момент и произошло самопроизвольное выключение левого двигателя.
ИзмРЛЭ
МодБСОП
ИнстрДок
Проч
51
____
ИНЦ
6.09.07,
ППМ Кириши
МАРШ
Ту-154М
RA-85770
ОДв неправ манипулирование органами управления
(ОшВкл)
07830 404F6 ОН =12800
ОНТ=8250
ОНД=3020
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
После получения команды диспетчера на снижение была увеличена Vy и при имеющейся тенденции роста Vnp КВС-инструктор, оказывая помощь КВС- стажеру и, одновременно осуществляя при этом радиообмен с диспетчером и объясняя КВС-стажеру порядок использования интерцепторов, принял решение о выпуске интерцепторов. При попытке выпуска интерцепторов на Ни Vпр=550км/ч, КВС-инструктор ошибочно потянул РУРы дв. №1 и №3 вверх. Поняв ошибочность своих действий, КВС-инструктор перевел РУРы в исходное положение. Зеленые табло "створки реверса" не загорались. На средней приборной доске пилотов загорелись два красных табло "неисправность двигателя" (№1 и №3). На приборной доске инженера загорелись два красных табло "замок реверса" (дв. №1 и №3), параметры работы двигателей были в норме. На штурвале ощущалась легкая вибрация и было принято решение о поочередном выключении двигателей. После охлаждения и выключения дв. №1 вибрация исчезла. После выпуска шасси и последующего выпуска закрылков на 15° был получен доклад бортинженера о погасании табло "замок реверса" дв.№3. Одновременно погасло табло "неисправность двигателя" №3 на средней приборной доске пилотов. После пролета ДПРМ от бортинженера поступил доклад о нормальной работе и управляемости двигателя №3, который в дальнейшем использовался штатно. Посадка осуществлялась на двух двигателях №2 и №3 с закрылками 15°. После посадки использовался максимальный реверс двиг. №3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной прерванного взлета явилось выключение двигателя системой защиты турбины двигателя от перегрева при запуске на земле (СЗТ). Срабатывание системы СЗТ произошло в результате одновременного сочетания следующих факторов- невыполнения членами экипажа (КВС) требований РЛЭ об установке главного выключателя после запуска двигателей в положение "ВЫКЛ.";
- отказа концевого выключателя А812В отключения СЗТ по положению РУД из-за разрушения контактной пружины, вызванного, вероятно, недостаточным ресурсом KB А812В;
- непереключения в позицию "ВЫКЛ." главного выключателя запуска двигателей после закрытия крышки панели запуска из-за наличия выработки на направляющей бобышке и из-за наличия осевого люфта ручки-переключателя выключателя 2ППНТ-
К, вызванных конструктивным недостатком механизма перемещения (направляющей бобышки) в позицию "ВЫКЛ." ручки-переключателя главного выключателя запуска двигателей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить совсем инженерно-техническим и летным составом организаций ГАВ эксплуатационно-техническую документацию ввести проверку исправности концевого выключателя А812В, отключающего систему защиты турбины двигателя от перегрева при запуске на земле (СЗТ) по положению РУД, соответствующему N2 более 79-81,5%.
- Внести изменения в конструкцию механизма перемещения (направляющей бобышки) главного выключателя запуска двигателей в позицию "ВЫКЛ.", исключающие возможность непереключения главного выключателя в позицию "ВЫКЛ." после закрытия крышки панели запуска - Ввести в па гл. 03 разд. 6.2.2 РЛЭ предупреждение об обязательном выключении главного выключателя после запуска двигателей перед закрытием крышки панели запуска - При исследовании отказавших изделий в ГЦБП ВТ принимать во внимание данные, отмеченные в справке к техническому заданию на исследование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самопроизвольное выключение левого двигателя в полёте произошло из-за:
- поступления недостаточного количества топлива в двигатель самотёком в момент увеличения режима работы двигателей и полёта с набором высоты- выключения бортмехаником в полёте подкачивающих насосов й группы левого полукрыла и полной выработки топлива из 1 -й группы левого полукрыла.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства события с ВС Ан-24РВ RA-46642 изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом организаций ГА, эксплуатирующих ВС типа Ан - Внести изменения в п. РЛЭ Анна каком участке полёта и режиме работы двигателей, при которых количество топлива, достаточное для работы двигателей, поступает самотёком, в случае отказа насосов групп баков полукрыла и, особенно, при пустом баке - кессоне - Предусмотреть регистрацию разовой команды в МСРП-12-96 об отказе или выключении насосов топливной системы - Установить звуковую сигнализацию на самолётах типа Ан об отказе подкачивающих насосов - Внести в технологию работы экипажей самолётов Ан бортмеханику включения (выключения) насосов топливной системы докладывать по самолётному переговорному устройству (СПУ).
- 90
-
Таблица А, продолжение 6 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ИзмРЛЭ
ИнстрДок
СовУВД
55
____
ИНЦ
14.10.07,
а/п
Домодедово
МАРШ
B737
EI-DNT
ПлДЛ
незакрытие
(НПров)
05210 70120 992 ОН =11685
ОНТ=996
ОНД=996
НТД=996
ППП
Н-ПМУ(*)
В наборе высоты не произошла герметизация гермокабины. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета Домодедово - посадка благополучно. После посадки ВС в аэропорту вылета Домодедово внешним осмотром выявлено неплотное закрытие передней правой двери, вызванное непопаданием роликов в левой части двери в замки. Сигнализация открытого положения (SERVICE DOOR) не горела в связи стем, что сенсор находится с правой стороны. Проверка работы сигнализации закрытого положения дверей показала, что система сигнализации работает без отклонений в соответствии с техническими требованиями.
Проч
56
____
ИНЦ
3.11.07,
а/п Храброво
(Калининград
)
ВЗЛ
B737
VP-BJW
СУС
предпол. факторы экипажа
(НПров)
02761 199 ОН =2661
ОНТ=1035
ОНД=0
НТД=376
ППП
Н-ПМУ(*)
Через 14 сек от момента начала разбега, на скорости 40-50 kt, сработала звуковая сигнализация Take off configuration warning. Обороты N1 двигателей на этот момент составляли лев Nпpaв=81,5%. КВС принял решение на прекращение взлета и через 3 сек от момента срабытывания звуковой сигнализации были выполнены действия по прекращению взлета в строгом соответствии с требованиями РЛЭ. Время от начала разбега до прекращения взлета составило 17 сек. Cамолет благополучно остановился в пределах ВПП.
Проверка работоспособности системы предупреждения экипажа о несоответствии ВС взлетной конфигурации не подтвердила отказ. Все самолетные системы, непосредственно связанные с функционированием системы предупреждения, как в отдельности, таки совместно проверены встроенным тест-контролем и имели положительный результат.
ИнстрДок
Проч
57
____
ИНЦ
8.11.07,
р-н а/п
Шереметьево
МАРШ
B737
VP-BRN
СКВ
режим работы не соответст. рекомендованному ОН =11467
ОНТ=564
ОНД=1470
НТД=426
ППП
Д-ПМУ(*)
На предполетной подготовке ВС экипаж был проинформирован об отложенном дефекте и принял решение навылет в соответствии с MEL стр. Первоначальный набор высоты до 3460 ft проходил без замечаний. При выполнении ККП на рубеже "Контроль после взлета" экипаж определил, что показания кабинного вариометра составляют Vy = 1000 ftpm, при норме на данном этапе полета Vy = 500 ftpm. Экипаж перевел ВС в набор высоты с меньшей вертикальной скоростью, а для обеспечения такого профиля полета уменьшил режим работы силовых установок с 89% до 70% N1 для обоих двигателей. При достижении высоты полета ВС 8800 ft высота в гермокабине достигла 5000 ft, кабинный вариометр показывал набор высоты с Vy = 1000 ftpm, а перепад давления в гермокабине достиг величины АРк = 2 psi ив дальнейшем полете не увеличивался. После занятия высоты 12796 ft экипаж информировал диспетчера УВД, что кабина не герметизируется и приступил к выполнению процедур по восстановлению герметизации кабины согласно РЛЭ, перейдя в горизонтальный полет. Приуменьшении режима работы двигателей до N1=65% для сохранения режима горизонтального полета, высота в кабине продолжала увеличиваться. Командир ВС принимает решение снизиться до безопасной высоты полета 9800 ft и приступает к снижению, устанавливает двигателям режим "малый газ" N1=34% для обоих двигателей. Через 17 сек после этого срабатывает звуковая сигнализация "Высота в кабине 10000 ft". Максимальная высота в кабине была 10000 ft в течении 1 мин сек. После занятия безопасной высоты полета 9800 ft режим работы двигателей был увеличен дои с этого момента сигнализация "Высота в кабине 10000 ft" выключается. КВС принимает решение следовать на аэродром вылета в аэропорт Шереметьево на высоте
9800 ft. Высота в кабине на данном участке полета была 9600 ft. Посадка произведена в аэропорту Шереметьево благополучно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилась не герметизация гермокабины ВС вследствие неплотного закрытия правой передней двери.
Неплотное закрытие двери 1R стало возможным вследствие износа части комплектующих механизма запора двери, а также из-за конструктивных недостатков запорного устройства двери, не исключающих отключение сигнализации MASTER
CAUTION DOOR открытого положения двери при наличии зазора между дверью и фюзеляжем в сочетании с ненадлежащем исполнением своих обязанностей бортпроводником и авиатехником, выполнявшим техническое обслуживание ВС, выразившимся в некачественном контроле за закрытым состоянием 1R двери перед взлетом.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Отчет по результатам расследования авиационного инцидента изучить с летным, инженерно-техническим составом и персоналом СБП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной включения реверса двигателей №1 и №3 на высоте полетам явилось ошибочное, непреднамеренное действие по использованию РУРов двигателей №1 и №3 вместо рукоятки выпуска интерцепторов.
Сопутствующие причины
- отсутствие в РЛЭ и "Технологии работы экипажа" Ту процедуры перекрестного контроля в экипаже за выпуском интерцепторов в полете (как это рекомендовано на ВС иностранного производства- недостаточно проанализированы предыдущие аналогичные события, в РЛЭ и "Технологию работы экипажа" Ту небыли внесены соответствующие изменения и рекомендации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Изучить обстоятельство события с летным составом - Изучить обстоятельство события с диспетчерским составом - В РЛЭ Ту-154Б/М и "Технологию работы экипажа" Ту внести изменения по осуществлению перекрестного контроля при использовании интерцепторов в полете
Пилотирующий "Выпускаю интерцепторы наград, Контролирующий "Контролирую выпуск интерцепторов"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось прекращение экипажем взлета ВС, вызванное срабатыванием звуковой системы предупреждения о несоответствии конфигурации ВС взлетной Take off configuration Наиболее вероятной причиной срабатывания звуковой системы предупреждения экипажа Take off configuration warning явилось несоответствие положения рукоятки управления интерцепторами заданному (согласно требованию РЛЭ, положение "Down detend"), что явилось главным условием для выдачи блоком управления исполнительной команды на штатную активацию системы предупреждения экипажа и срабатыванию звуковой сигнализации о несоответствии ВС взлетной конфигурации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Информацию изучить со всеми категориями руководящего, командно-летного, летного и авиационного персонала, выполняющих и обеспечивающих полеты ВС Боинг-737-300 в части касающейся - На летно-методических советах авиапредприятий, эксплуатирующих ВС типа Боинг-737-300, выработать практические рекомендации авиационному персоналу по особенностям эксплуатации систем ВС летным составом и ИТП, с учетом сроков эксплуатации и степени износа самолетного парка ВС данного типа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной не закрытия выпускного клапана системы охлаждения аппаратуры явилось сочетание ряда факторов- отбор воздуха на наддув гермокабины от одного двигателя (левого- установка переключателя управления перекрывным клапаном (Isolationvalve) в положение "Auto" вместо "OFF" экипажем перед полетом- использование работы СКВ от двух клапанов наддува (FCSOV, Left pack, Right pack).
- отсутствие в РПП процедуры личного ознакомления С с отложенными неисправностями на конкретном ВС и рекомендациями по выполнению полета согласно MEL до принятия решения на вылет.
Продолж ен ие п- 91
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ИзмРЛЭ
ИнстрДок
СовУВД
55
____
ИНЦ
14.10.07,
а/п
Домодедово
МАРШ
B737
EI-DNT
ПлДЛ
незакрытие
(НПров)
05210 70120 992 ОН =11685
ОНТ=996
ОНД=996
НТД=996
ППП
Н-ПМУ(*)
В наборе высоты не произошла герметизация гермокабины. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета Домодедово - посадка благополучно. После посадки ВС в аэропорту вылета Домодедово внешним осмотром выявлено неплотное закрытие передней правой двери, вызванное непопаданием роликов в левой части двери в замки. Сигнализация открытого положения (SERVICE DOOR) не горела в связи стем, что сенсор находится с правой стороны. Проверка работы сигнализации закрытого положения дверей показала, что система сигнализации работает без отклонений в соответствии с техническими требованиями.
Проч
56
____
ИНЦ
3.11.07,
а/п Храброво
(Калининград
)
ВЗЛ
B737
VP-BJW
СУС
предпол. факторы экипажа
(НПров)
02761 199 ОН =2661
ОНТ=1035
ОНД=0
НТД=376
ППП
Н-ПМУ(*)
Через 14 сек от момента начала разбега, на скорости 40-50 kt, сработала звуковая сигнализация Take off configuration warning. Обороты N1 двигателей на этот момент составляли лев Nпpaв=81,5%. КВС принял решение на прекращение взлета и через 3 сек от момента срабытывания звуковой сигнализации были выполнены действия по прекращению взлета в строгом соответствии с требованиями РЛЭ. Время от начала разбега до прекращения взлета составило 17 сек. Cамолет благополучно остановился в пределах ВПП.
Проверка работоспособности системы предупреждения экипажа о несоответствии ВС взлетной конфигурации не подтвердила отказ. Все самолетные системы, непосредственно связанные с функционированием системы предупреждения, как в отдельности, таки совместно проверены встроенным тест-контролем и имели положительный результат.
ИнстрДок
Проч
57
____
ИНЦ
8.11.07,
р-н а/п
Шереметьево
МАРШ
B737
VP-BRN
СКВ
режим работы не соответст. рекомендованному ОН =11467
ОНТ=564
ОНД=1470
НТД=426
ППП
Д-ПМУ(*)
На предполетной подготовке ВС экипаж был проинформирован об отложенном дефекте и принял решение навылет в соответствии с MEL стр. Первоначальный набор высоты до 3460 ft проходил без замечаний. При выполнении ККП на рубеже "Контроль после взлета" экипаж определил, что показания кабинного вариометра составляют Vy = 1000 ftpm, при норме на данном этапе полета Vy = 500 ftpm. Экипаж перевел ВС в набор высоты с меньшей вертикальной скоростью, а для обеспечения такого профиля полета уменьшил режим работы силовых установок с 89% до 70% N1 для обоих двигателей. При достижении высоты полета ВС 8800 ft высота в гермокабине достигла 5000 ft, кабинный вариометр показывал набор высоты с Vy = 1000 ftpm, а перепад давления в гермокабине достиг величины АРк = 2 psi ив дальнейшем полете не увеличивался. После занятия высоты 12796 ft экипаж информировал диспетчера УВД, что кабина не герметизируется и приступил к выполнению процедур по восстановлению герметизации кабины согласно РЛЭ, перейдя в горизонтальный полет. Приуменьшении режима работы двигателей до N1=65% для сохранения режима горизонтального полета, высота в кабине продолжала увеличиваться. Командир ВС принимает решение снизиться до безопасной высоты полета 9800 ft и приступает к снижению, устанавливает двигателям режим "малый газ" N1=34% для обоих двигателей. Через 17 сек после этого срабатывает звуковая сигнализация "Высота в кабине 10000 ft". Максимальная высота в кабине была 10000 ft в течении 1 мин сек. После занятия безопасной высоты полета 9800 ft режим работы двигателей был увеличен дои с этого момента сигнализация "Высота в кабине 10000 ft" выключается. КВС принимает решение следовать на аэродром вылета в аэропорт Шереметьево на высоте
9800 ft. Высота в кабине на данном участке полета была 9600 ft. Посадка произведена в аэропорту Шереметьево благополучно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилась не герметизация гермокабины ВС вследствие неплотного закрытия правой передней двери.
Неплотное закрытие двери 1R стало возможным вследствие износа части комплектующих механизма запора двери, а также из-за конструктивных недостатков запорного устройства двери, не исключающих отключение сигнализации MASTER
CAUTION DOOR открытого положения двери при наличии зазора между дверью и фюзеляжем в сочетании с ненадлежащем исполнением своих обязанностей бортпроводником и авиатехником, выполнявшим техническое обслуживание ВС, выразившимся в некачественном контроле за закрытым состоянием 1R двери перед взлетом.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Отчет по результатам расследования авиационного инцидента изучить с летным, инженерно-техническим составом и персоналом СБП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной включения реверса двигателей №1 и №3 на высоте полетам явилось ошибочное, непреднамеренное действие по использованию РУРов двигателей №1 и №3 вместо рукоятки выпуска интерцепторов.
Сопутствующие причины
- отсутствие в РЛЭ и "Технологии работы экипажа" Ту процедуры перекрестного контроля в экипаже за выпуском интерцепторов в полете (как это рекомендовано на ВС иностранного производства- недостаточно проанализированы предыдущие аналогичные события, в РЛЭ и "Технологию работы экипажа" Ту небыли внесены соответствующие изменения и рекомендации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Изучить обстоятельство события с летным составом - Изучить обстоятельство события с диспетчерским составом - В РЛЭ Ту-154Б/М и "Технологию работы экипажа" Ту внести изменения по осуществлению перекрестного контроля при использовании интерцепторов в полете
Пилотирующий "Выпускаю интерцепторы наград, Контролирующий "Контролирую выпуск интерцепторов"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось прекращение экипажем взлета ВС, вызванное срабатыванием звуковой системы предупреждения о несоответствии конфигурации ВС взлетной Take off configuration Наиболее вероятной причиной срабатывания звуковой системы предупреждения экипажа Take off configuration warning явилось несоответствие положения рукоятки управления интерцепторами заданному (согласно требованию РЛЭ, положение "Down detend"), что явилось главным условием для выдачи блоком управления исполнительной команды на штатную активацию системы предупреждения экипажа и срабатыванию звуковой сигнализации о несоответствии ВС взлетной конфигурации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Информацию изучить со всеми категориями руководящего, командно-летного, летного и авиационного персонала, выполняющих и обеспечивающих полеты ВС Боинг-737-300 в части касающейся - На летно-методических советах авиапредприятий, эксплуатирующих ВС типа Боинг-737-300, выработать практические рекомендации авиационному персоналу по особенностям эксплуатации систем ВС летным составом и ИТП, с учетом сроков эксплуатации и степени износа самолетного парка ВС данного типа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной не закрытия выпускного клапана системы охлаждения аппаратуры явилось сочетание ряда факторов- отбор воздуха на наддув гермокабины от одного двигателя (левого- установка переключателя управления перекрывным клапаном (Isolationvalve) в положение "Auto" вместо "OFF" экипажем перед полетом- использование работы СКВ от двух клапанов наддува (FCSOV, Left pack, Right pack).
- отсутствие в РПП процедуры личного ознакомления С с отложенными неисправностями на конкретном ВС и рекомендациями по выполнению полета согласно MEL до принятия решения на вылет.
Продолж ен ие п- 91
-
Таблица А, продолжение 7 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
1 2
3 4
5 6
7 8
9
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30
СовЛЭ АТ
МодБСОП
ИнстрДок
Проч
65
____
ИНЦ
13.01.08,
а/п Тюмень
(Рощино)
ВЗЛ
Як-40
RA-88244
УВШ
недостаточ. предполетная подготовка, неправ. эксплуатация
(НПров)
(ЭкспАТ)
03230 50204 404A9 ОН =14480
ОНТ=0
ОНД=0
НТД=4300
ППП
-ПМУ
После взлёта в аэропорту Тюмень не убрались все три стойки шасси. Механические указатели и табло сигнализации указывали на выпущенное положение шасси. КВС принял решение о производстве посадки в аэропорту вылета. Оценка состояния планера и шасси после события показала отсутствие кронштейна нажимной "лапки" концевого выключателя КВ-У83 на правой стойке шасси, что привело к не отключению блокировки уборки шасси после взлёта. Накануне события на ВС производилась замена пакета уплотнений правой амортизационной стойки шасси. Данные работы выполнялись без разработки технологического перечня работ. В результате проводимых работ не был установлен кронштейн нажимной "лапки" концевого выключателя КВ-У83 и ВС с незаконченной операцией было передано в цех оперативного технического обслуживания. Отсутствие кронштейна при оперативном обслуживании выявлено не было, т.к. работы по форме А1+ОВ не предусматривают осмотри проверку концевых выключателей системы шасси. Отсутствие элементов конструкции на правой стойке шасси не было выявлено и экипажем при предполётном осмотре, хотя, согласно РЛЭ, "В процессе предполётного осмотра бортмеханик обязан проверить чистоту и исправность замков убранного положения шасси, концевых выключателей и других элементов шасси" .
ПрофЛС
Проч
66
____
ИНЦ
30.01.08,
р-н а/п Рощино г.
Тюмень
ВЗЛ
B737
VP-BRS
СКВ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
02110 50203 ОН =7719
ОНТ=1665
ОНД=0
НТД=1352
ППП
С-ПМУ(*)
Dv=10000
При выполнении взлета самолета в а/п Рощино экипаж обнаружил, что не происходит герметизация гермокабин самолета. После взлета в наборе высоты загорелось табло системы кондиционирования "AIR COND", лампа сигнализации открытого положения дверей и люков "DOOR" на основном предупредительном табло "MASTER CAUTION", табло "EQUIP" на верхней панели сигнализации Р и табло отсутствия наддува кабины "AUTO FAIL" на блоке системы управления наддува кабины. Загорание этих ламп свидетельствовало о не герметизации самолета по причине открытого положения люка электротехнического отсека Е/ЕС. Переход управления системой кондиционирования сначала на дублирующую систему и далее наручное управление выпускным клапаном, к герметизации не привело. Экипаж принял решение завершить полет до а/п Салехард, выполняя его на безопасной высоте. Полет проходил на высоте 3000 метров. Посадка в а/п Салехард произведена в 03.54 UTC благополучно.
Причиной не герметизации кабины явилось то, что при подготовке ВС к вылету после выполнения работа техником по запуску ВСУ, люк электротехнического отсека остался закрыт не полностью из-за ожидаемой повторной необходимости доступа в отсек к блоку управления ВСУ. Впоследствии авиатехник об этом забыл. При разбеге люк электроотсека открылся от вибрации.
СовТЭ АТ
Проч
67
____
ИНЦ
16.03.08,
а/п Внуково
ВЗЛ
Ту-154М
RA-85820
СУС
нарушения при исполнении
ККП
(НПров)
02750 70120 ОН =4840
ОНТ=2052
ОНД=0
НТД=51
ППП
Н
В процессе разбега сработала сигнализация о неготовности самолета к взлету. Взлет прекращен, при торможении реверс двигателей не использовался, ВС зарулилр на стоянку, используя работающие двигатели. По даннвм СОК положение закрылков составляло 13,4°, что не соответствует взлетному положению
15°, что явилось причиной срабатывания звуковой сигнализации при увеличении режима работы двигателей более 85±1°. Анализ информации показал, что экипаж был поставлен в ситуацию повышенного психоэмоционального состояния ожидание в течение 15 мин разрешения на взлет, информация диспетчера УВД о заходящем на посадку самолете и самолете, находившемся на ВПП, атак же звучащая сирена, что отвлекло экипаж от привычного порядка выполнения своих должностных обязанностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Причина авиационного инцидента - не уборка шасси после взлёта ВС.
2.Причиной несрабатывания системы уборки-выпуска шасси (без использования кнопки экипажем "Нажать при не уборке шасси) явилось не отключение блокировки уборки шасси.
3.Причиной не отключения блокировки уборки шасси явилось отсутствие (не установка при монтаже) кронштейна нажимной "лапки" концевого выключателя КВ-У83 при замене пакета уплотнений правой амортизационной стойки шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования довести до летного состава и инженерно-технического персонала, эксплуатирующего самолёты Як - Усилить контроль и качество технического обслуживания воздушных судов.
Руководству лётной службы Эксплуатанта:
- с экипажем провести занятия и принять зачёты по действиям в случаях отказа системы уборки-выпуска шасси, согласно РЛЭ ВС-Як-40;
- членам экипажей усилить контроль при выполнении работ по осмотру ВС перед вылетом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента с самолётом Боинг 737-500 VP-BRS явилась не герметизация гермокабин самолета после взлета ввиду большой утечки воздуха, подаваемого т двигателей в систему наддува гермокабины, через люк технического отсека электрооборудования (Electrical Compartment Причиной утечки воздуха через люк технического отсека явилось его открытие после взлета самолета, из-за недозакрытия рукоятки замка фиксации люка авиатехником, производившим работы в техническом отсеке.