Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 376
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблица А, продолжение 8 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Проч
58
____
ИНЦ
30.11.07,
а/п
Шереметьево-
2
ПОС
DC-10
VP-BDE
ОДв неправильная оценка неправильная оценка метеообст.
(ОцМО)
(ОцLVH)
07830 199 40121 ОН =11611
ОНТ=2504
ОНД=0
НТД=892
ППП
Н-СМУ(*)
W=2
Dv=2300/ снег дымка дымка
После получения информации ATIS КВС провёл предпосадочную подготовку и принял решение о заходе в а/п Шереметьево с положением механизации
35°/ЕХТ, автоматическое торможение в режиме МАХ. Для посадочной массы самолета 417000 ft и выбранной посадочной конфигурации обеспечивалась гарантированная остановка ВС в пределах располагаемой длины ВПП. Большая часть захода на посадку проходила вне видимости земли. Перед входом в облака экипаж, согласно требований РЛЭ, включил ПОС двигателей. Дальнейший заход осуществлялся с выдерживанием расчётных скоростей полёта в соответствии с положением механизации крыла. Входной порог ВПП самолёт прошел строго по глиссаде (17 м) на требуемой РЛЭ скорости 281 км/ч. Достаточно высокое выравнивание привело к перелёту 130 мот номинальной точки приземления (2500ft от входного порога ВПП). После касания ВПП колёсами основных стоек шасси и раскрутки колёс произошёл автоматический выпуск спойлеров, а после обжатия передней стойки спойлеры довыпустились на максимальный угол с соответствующим перемещением рукоятки GROUND SPOILER. При включении максимального реверсирования тяги произошла перекладка створок реверса дв.1 и 2, а створки дв.3 остались в промежуточном положении и оставались в нем вплоть до выключения двигателя по причине заброса температуры до С перед остановом ВС. Двигатели № 1 и 2 нормально функционировали до конца пробега. Из-за появления асимметрии обратной тяги двигателей в условиях пониженного коэффициента сцепления ВС начало уклоняться влево от оси ВПП. КВС предпринял действия по устранению бокового уклонения ВС, согласно требований РЛЭ, выключил реверс двигателей вплоть до перевода их напрямую тягу. Дальнейшие действия КВС: уменьшение режима работы реверса двигателей, полное отклонение педалей руля направления и вероятное использование раздельного торможения основных колёс шасси не привели к полному устранению бокового уклонения ВС от оси ВПП влево. Согласно данным СОК КВС трижды включали выключал реверс тяги двигателей, что в конечном итоге явилось дополнительным фактором, способствовавшим увеличению длины пробега. В условиях пониженного коэффициента сцепления и недостаточной путевой управляемости КВС, видя неизбежность продольного выкатывания, увеличил режим работы исправных реверсов двигателей №1 и 2, перешёл на рулёжный режим управления передней стойкой шасси и зам от торца предпринял попытку сруливания влево на
РД 11. При появлении явной тенденции к развороту влево выключил реверс двигателей и, продолжая применять интенсивное торможение, приступил к сруливанию с ВПП на начальной скорости 52 км/ч и удалении от выходного порога ВПП 130 мВ процессе сруливания произошло соскальзывание ВС к правой стороне РД11. После остановки ВС передняя стойка шасси находилась на расстоянии 6,3 ми правая главная стойка шасси на расстоянии 6 м правее границы РД 11 и остались в пределах укреплённого искусственного покрытия.
СовТЭ АТ
ПрофЛС
СовСлуж
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента, выразившегося в выкатывании самолёта за пределы РД при сруливании с ВПП явились отказ реверса правого двигателя и посадка на полосу с предельно допустимым состоянием покрытия (Ксц =0.3±0.04 и слой мокрого снега до мм, приведшие к увеличению посадочной дистанции сверх располагаемой.
Сопутствующими факторами могли явиться. Неиспользование экипажем выпуска механизации крыла закрылки предкрылки выпущены для захода и посадки, что уменьшило бы расчётную скорость пролёта входного торца ВПП на 5 kt и расчётную посадочную дистанцию на 250ft;
2. Перелёт нам номинальной для расчёта посадочной дистанции точки приземления (2500 футов от входного порога ВПП), что можно классифицировать как отклонение в технике пилотирования. На основании видеоматериалов снятых непосредственно на месте события можно определить, что обочины РД 11 небыли очищены на ширину 10 м, как это предписывает п РЭГА-94;
4.Аэродромные тормозные тележки АТТ-2, укомплектованные блоками измерения и обработки результатов измерения коэффициента сцепления (БИО ВПП). На момент авиационного события блоки БИО ВПП находились в неработоспособном состоянии. Аэродромной службой применялись тележки АТТ-2 с блоками аппаратуры визуальной регистрации, что значительно снижает оперативность и качество получаемой информации, а также не позволяют получить объективную информацию по результатам замеров в виде распечатки и её сохранность в электронном виде. Не исключён также так называемый человеческий фактор (субъективность, ошибки при считывании визуальной информации со шкалы микроамперметра блока тележки АТТ-
2), хотя в данном случае величина коэффициента сцепления, полученная расчётным путём (0.3±0.04) не противоречит данным двух контрольных замеров;
5.Недостатки изложенной в РЭГА-94 методики замера коэффициента сцепления на ВПП при помощи тележки АТТ-2, связанные стем, что замеры производятся на скоростях 40-45км/ч, что не позволяет достоверно оценить физические свойства сцепления на концевых участках ВПП в районах входного и выходного порогов ВПП. (Возможное уменьшение расчётного коэффициента сцепления до 0,26 по расчётам ГосЦентра безопасности.)
6.Ошибка (невнимательность) при заполнении журнала состояния лётного поля в разделе о пригодности лётного поляк полётам при значениях 0,29/0,29/0,3 делается вывод (запись) "Лётное поле пригодно к полётам". РЭГА РФ п определяет, что при значениях коэффициента сцепления менее 0.3 на любом участке ВПП более трети длины лётное поле считается непригодным к эксплуатации;
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы настоящего отчёта довести до сведения лётного и наземного состава авиапредприятий, занятого в непосредственном обеспечении полётов и эксплуатации аэродромов - Командно руководящему, инспекторскому и инструкторскому составу лётных подразделений провести выборочный контроль для выявления фактов нарушения лётными экипажами (в том числе и на основании анализа ССПИ) требований и рекомендаций нормативно - лётной документации, касающихся выполнения взлётов, посадок и руления в условиях пониженных коэффициентов сцепления - Лётно-инструкторскому составу, при проведении очередных тренировок с лётными экипажами на комплексных тренажёрах самолёта (КТС) дополнительно отработать процедуры прерванного взлёта и посадки при отказе реверса тяги двигателя с имитацией полётов на полосы с пониженным коэффициентом сцепления - Поддерживать постоянную исправность тележек АТТ-2 с блоками измерения и обработки результатов измерения коэффициента сцепления (БИО ВПП) взамен применяющихся блоков визуальной регистрации в соответствии с Распоряжением Минтранса РФ № НА-30--р от 24.01.2О01г;
- Рекомендовать установку обзорных телекамер в а/п Шереметьево с сектором обзора, захватывающим взлётно-посадочные полосы (ВПП) и рулёжные дорожки (РД) с системой видеозаписи обстановки на лётном поле в реальном масштабе времени - Рекомендовать руководящему составу аэродромной службы и должностным лицам рабочих смен совместно со службой УВД планировать более частое проведение контрольных замеров коэффициента сцепления на поверхностях
ИВПП ив местах подлежащих очистке в первую очередь в условиях непрекращающихся осадков в виде снега, (особенно в условиях, способствующих льдообразованию, описанных в РЭГА-94) с целью получения достоверной информации о состоянии покрытия ИВПП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нарушение схемы выхода ARBIT-2D после взлёта в а/п Хабаровск по причине неисправности самолетного дальномера ЗСД-75 РЕКОМЕНДАЦИИ - Для обеспечения требуемого уровня точности навигации при выполнении маневров в районе аэродрома по заходу на посадку и выходу после взлета, необходимо комплексно использовать все имеющиеся на борту навигационные средства, что позволит сохранить надежность навигации при отказе какого -либо из этих средств.
Продолж ен ие п- 123
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Проч
58
____
ИНЦ
30.11.07,
а/п
Шереметьево-
2
ПОС
DC-10
VP-BDE
ОДв неправильная оценка неправильная оценка метеообст.
(ОцМО)
(ОцLVH)
07830 199 40121 ОН =11611
ОНТ=2504
ОНД=0
НТД=892
ППП
Н-СМУ(*)
W=2
Dv=2300/ снег дымка дымка
После получения информации ATIS КВС провёл предпосадочную подготовку и принял решение о заходе в а/п Шереметьево с положением механизации
35°/ЕХТ, автоматическое торможение в режиме МАХ. Для посадочной массы самолета 417000 ft и выбранной посадочной конфигурации обеспечивалась гарантированная остановка ВС в пределах располагаемой длины ВПП. Большая часть захода на посадку проходила вне видимости земли. Перед входом в облака экипаж, согласно требований РЛЭ, включил ПОС двигателей. Дальнейший заход осуществлялся с выдерживанием расчётных скоростей полёта в соответствии с положением механизации крыла. Входной порог ВПП самолёт прошел строго по глиссаде (17 м) на требуемой РЛЭ скорости 281 км/ч. Достаточно высокое выравнивание привело к перелёту 130 мот номинальной точки приземления (2500ft от входного порога ВПП). После касания ВПП колёсами основных стоек шасси и раскрутки колёс произошёл автоматический выпуск спойлеров, а после обжатия передней стойки спойлеры довыпустились на максимальный угол с соответствующим перемещением рукоятки GROUND SPOILER. При включении максимального реверсирования тяги произошла перекладка створок реверса дв.1 и 2, а створки дв.3 остались в промежуточном положении и оставались в нем вплоть до выключения двигателя по причине заброса температуры до С перед остановом ВС. Двигатели № 1 и 2 нормально функционировали до конца пробега. Из-за появления асимметрии обратной тяги двигателей в условиях пониженного коэффициента сцепления ВС начало уклоняться влево от оси ВПП. КВС предпринял действия по устранению бокового уклонения ВС, согласно требований РЛЭ, выключил реверс двигателей вплоть до перевода их напрямую тягу. Дальнейшие действия КВС: уменьшение режима работы реверса двигателей, полное отклонение педалей руля направления и вероятное использование раздельного торможения основных колёс шасси не привели к полному устранению бокового уклонения ВС от оси ВПП влево. Согласно данным СОК КВС трижды включали выключал реверс тяги двигателей, что в конечном итоге явилось дополнительным фактором, способствовавшим увеличению длины пробега. В условиях пониженного коэффициента сцепления и недостаточной путевой управляемости КВС, видя неизбежность продольного выкатывания, увеличил режим работы исправных реверсов двигателей №1 и 2, перешёл на рулёжный режим управления передней стойкой шасси и зам от торца предпринял попытку сруливания влево на
РД 11. При появлении явной тенденции к развороту влево выключил реверс двигателей и, продолжая применять интенсивное торможение, приступил к сруливанию с ВПП на начальной скорости 52 км/ч и удалении от выходного порога ВПП 130 мВ процессе сруливания произошло соскальзывание ВС к правой стороне РД11. После остановки ВС передняя стойка шасси находилась на расстоянии 6,3 ми правая главная стойка шасси на расстоянии 6 м правее границы РД 11 и остались в пределах укреплённого искусственного покрытия.
СовТЭ АТ
ПрофЛС
СовСлуж
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента, выразившегося в выкатывании самолёта за пределы РД при сруливании с ВПП явились отказ реверса правого двигателя и посадка на полосу с предельно допустимым состоянием покрытия (Ксц =0.3±0.04 и слой мокрого снега до мм, приведшие к увеличению посадочной дистанции сверх располагаемой.
Сопутствующими факторами могли явиться. Неиспользование экипажем выпуска механизации крыла закрылки предкрылки выпущены для захода и посадки, что уменьшило бы расчётную скорость пролёта входного торца ВПП на 5 kt и расчётную посадочную дистанцию на 250ft;
2. Перелёт нам номинальной для расчёта посадочной дистанции точки приземления (2500 футов от входного порога ВПП), что можно классифицировать как отклонение в технике пилотирования. На основании видеоматериалов снятых непосредственно на месте события можно определить, что обочины РД 11 небыли очищены на ширину 10 м, как это предписывает п РЭГА-94;
4.Аэродромные тормозные тележки АТТ-2, укомплектованные блоками измерения и обработки результатов измерения коэффициента сцепления (БИО ВПП). На момент авиационного события блоки БИО ВПП находились в неработоспособном состоянии. Аэродромной службой применялись тележки АТТ-2 с блоками аппаратуры визуальной регистрации, что значительно снижает оперативность и качество получаемой информации, а также не позволяют получить объективную информацию по результатам замеров в виде распечатки и её сохранность в электронном виде. Не исключён также так называемый человеческий фактор (субъективность, ошибки при считывании визуальной информации со шкалы микроамперметра блока тележки АТТ-
2), хотя в данном случае величина коэффициента сцепления, полученная расчётным путём (0.3±0.04) не противоречит данным двух контрольных замеров;
5.Недостатки изложенной в РЭГА-94 методики замера коэффициента сцепления на ВПП при помощи тележки АТТ-2, связанные стем, что замеры производятся на скоростях 40-45км/ч, что не позволяет достоверно оценить физические свойства сцепления на концевых участках ВПП в районах входного и выходного порогов ВПП. (Возможное уменьшение расчётного коэффициента сцепления до 0,26 по расчётам ГосЦентра безопасности.)
6.Ошибка (невнимательность) при заполнении журнала состояния лётного поля в разделе о пригодности лётного поляк полётам при значениях 0,29/0,29/0,3 делается вывод (запись) "Лётное поле пригодно к полётам". РЭГА РФ п определяет, что при значениях коэффициента сцепления менее 0.3 на любом участке ВПП более трети длины лётное поле считается непригодным к эксплуатации;
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы настоящего отчёта довести до сведения лётного и наземного состава авиапредприятий, занятого в непосредственном обеспечении полётов и эксплуатации аэродромов - Командно руководящему, инспекторскому и инструкторскому составу лётных подразделений провести выборочный контроль для выявления фактов нарушения лётными экипажами (в том числе и на основании анализа ССПИ) требований и рекомендаций нормативно - лётной документации, касающихся выполнения взлётов, посадок и руления в условиях пониженных коэффициентов сцепления - Лётно-инструкторскому составу, при проведении очередных тренировок с лётными экипажами на комплексных тренажёрах самолёта (КТС) дополнительно отработать процедуры прерванного взлёта и посадки при отказе реверса тяги двигателя с имитацией полётов на полосы с пониженным коэффициентом сцепления - Поддерживать постоянную исправность тележек АТТ-2 с блоками измерения и обработки результатов измерения коэффициента сцепления (БИО ВПП) взамен применяющихся блоков визуальной регистрации в соответствии с Распоряжением Минтранса РФ № НА-30--р от 24.01.2О01г;
- Рекомендовать установку обзорных телекамер в а/п Шереметьево с сектором обзора, захватывающим взлётно-посадочные полосы (ВПП) и рулёжные дорожки (РД) с системой видеозаписи обстановки на лётном поле в реальном масштабе времени - Рекомендовать руководящему составу аэродромной службы и должностным лицам рабочих смен совместно со службой УВД планировать более частое проведение контрольных замеров коэффициента сцепления на поверхностях
ИВПП ив местах подлежащих очистке в первую очередь в условиях непрекращающихся осадков в виде снега, (особенно в условиях, способствующих льдообразованию, описанных в РЭГА-94) с целью получения достоверной информации о состоянии покрытия ИВПП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нарушение схемы выхода ARBIT-2D после взлёта в а/п Хабаровск по причине неисправности самолетного дальномера ЗСД-75 РЕКОМЕНДАЦИИ - Для обеспечения требуемого уровня точности навигации при выполнении маневров в районе аэродрома по заходу на посадку и выходу после взлета, необходимо комплексно использовать все имеющиеся на борту навигационные средства, что позволит сохранить надежность навигации при отказе какого -либо из этих средств.
Продолж ен ие п- 123
-
Таблица А, продолжение 9 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 61
____
ИНЦ
14.12.07,
а/п Баку
ЗАХ
Ту-154М
RA-85745
СУС
несвоеврем. выпуск/уборк а закрылков
(ОшУпр)
02750 199 ОН =12800
ОНТ=2800
ОНД=2800
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
КВС принял решение на выполнение захода на посадку методом позднего выпуска механизации и шасси, что не противоречило рекомендациям РЛЭ и воздушной обстановке в районе аэродрома. На скорости 400 км/час экипаж приступил к выпуску механизации крыла в два приема сначала закрылки были выпущены на 15°, а затем при скорости 370 км/час - на 28°. Поданным СОК время выпуска закрылков с 0 до 15° составило 13 секс до 28° - тоже 13 сек, что в два раза превышает стандартное время выпуска. Увеличение времени выпуска закрылков произошло вследствие отказа одного из каналов следящей системы закрылков, что подтвердилось при работе технической подкомиссии. Отказ экипажем обнаружен небыли в процессе захода на посадку увеличение времени выпуска механизации учтено не было, как это рекомендует РЛЭ. Согласно РЛЭ паи "Технологии работы экипажа, выпуск шасси производится после выпуска закрылков в промежуточное положение 28° и до окончательного выпуска закрылков в посадочное положение 36 (45)°. Так как стандартное время выпуска шасси составляет 15 сек, а разница повремени между установкой закрылков в положение 28° и началом довыпуска на 36° составило 12 сек, в некоторый период времени потребителями ГС были, как минимум две энергоёмкие системы система выпуска шасси и электрогидравлический привод системы выпуска закрылков. Бортинженер заметил падение давления в ГС с 220 до 170 кг/см2, после чего некоторое время восстановление давления в системе отсутствовало. Докладов о выпуске шасси ни от второго пилота, ни от бортинженера не поступало. КВС преждевременно дал команду "Закрылки 36", которую второй пилот выполнил. Так как из-за повышенной нагрузки на ГС время выпуска шасси затянулось и передняя и левая стойки долго не вставали на замки, экипаж принял поспешное решение об использовании аварийной системы выпуска шасси от ГС. Приземление произведено без замечаний. При осмотре ВС на земле повреждений элементов шасси не обнаружено.
СовЛЭ АТ
62
____
ИНЦ
15.12.07,
а/п Норильск
(Алыкель)
ВЗЛ
Ил-76ТД
RA-76362
ГС
неиспольз. возможности прекращения взлета, халатность, неправ. эксплуатация
(НРеш)
(НПров)
(ЭкспАТ)
02910 70110 40212 ОН =2900
ОНТ=2600
ОНД=650
НТД=650
ППП
Д-ПМУ(*)
W=60
Dv=5000
дым После запуска двигателей, поданным СОК (РК "Наличие давления вой гс) гидросистема №1 была работоспособна только в течении 60 сек. От запуска двигателей до разбега ВС находилось на земле не менее 14 мин, при этом экипаж не фиксировал отказ ГС на щитке гидросистем по сигнализации и указателю уровня гидравлической жидкости, хотя, согласно ККП "Перед выруливанием" бортинжениер должен был убедиться в нормальном давлении в ГС и 2. На предварительном старте при выпуске механизации экипажем также не фиксировался отказ ГС по замедленному (в 2 раза) времени выпуска закрылков. Разбег, отрыв, взлет самолета происходили при нерабочей ГС. После взлета бортинженер при контроле сигнализации положения опор шасси обнаружил, что передние основные стойки шасси не убрались. По команде КВС был произведен выпуски две последующие повторные уборки шасси с контролем работоспособности гидросистемы № 1. Передние основные стойки шасси оставались в выпущенном положении (нарушение экипажем требования пункта 6.6.7 "Возможные неисправности" РЛЭ). Экипаж выполнил выпуск шасси, произвел заход на посадку на ад вылета. По показаниям КВС, он получил доклад опадении давления в ГС при выполнении захода на посадку, на глиссаде. При послеполетном осмотре обнаружено замасливание отсека левых основных стоек шасси, в районе насосной стации НС и разрушение гидравлического трубопровода (черт. № Г) подвода АМГ-10 от НС к реле давления ГА по ниппельному соединению.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 61
____
ИНЦ
14.12.07,
а/п Баку
ЗАХ
Ту-154М
RA-85745
СУС
несвоеврем. выпуск/уборк а закрылков
(ОшУпр)
02750 199 ОН =12800
ОНТ=2800
ОНД=2800
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
КВС принял решение на выполнение захода на посадку методом позднего выпуска механизации и шасси, что не противоречило рекомендациям РЛЭ и воздушной обстановке в районе аэродрома. На скорости 400 км/час экипаж приступил к выпуску механизации крыла в два приема сначала закрылки были выпущены на 15°, а затем при скорости 370 км/час - на 28°. Поданным СОК время выпуска закрылков с 0 до 15° составило 13 секс до 28° - тоже 13 сек, что в два раза превышает стандартное время выпуска. Увеличение времени выпуска закрылков произошло вследствие отказа одного из каналов следящей системы закрылков, что подтвердилось при работе технической подкомиссии. Отказ экипажем обнаружен небыли в процессе захода на посадку увеличение времени выпуска механизации учтено не было, как это рекомендует РЛЭ. Согласно РЛЭ паи "Технологии работы экипажа, выпуск шасси производится после выпуска закрылков в промежуточное положение 28° и до окончательного выпуска закрылков в посадочное положение 36 (45)°. Так как стандартное время выпуска шасси составляет 15 сек, а разница повремени между установкой закрылков в положение 28° и началом довыпуска на 36° составило 12 сек, в некоторый период времени потребителями ГС были, как минимум две энергоёмкие системы система выпуска шасси и электрогидравлический привод системы выпуска закрылков. Бортинженер заметил падение давления в ГС с 220 до 170 кг/см2, после чего некоторое время восстановление давления в системе отсутствовало. Докладов о выпуске шасси ни от второго пилота, ни от бортинженера не поступало. КВС преждевременно дал команду "Закрылки 36", которую второй пилот выполнил. Так как из-за повышенной нагрузки на ГС время выпуска шасси затянулось и передняя и левая стойки долго не вставали на замки, экипаж принял поспешное решение об использовании аварийной системы выпуска шасси от ГС. Приземление произведено без замечаний. При осмотре ВС на земле повреждений элементов шасси не обнаружено.
СовЛЭ АТ
62
____
ИНЦ
15.12.07,
а/п Норильск
(Алыкель)
ВЗЛ
Ил-76ТД
RA-76362
ГС
неиспольз. возможности прекращения взлета, халатность, неправ. эксплуатация
(НРеш)
(НПров)
(ЭкспАТ)
02910 70110 40212 ОН =2900
ОНТ=2600
ОНД=650
НТД=650
ППП
Д-ПМУ(*)
W=60
Dv=5000
дым После запуска двигателей, поданным СОК (РК "Наличие давления вой гс) гидросистема №1 была работоспособна только в течении 60 сек. От запуска двигателей до разбега ВС находилось на земле не менее 14 мин, при этом экипаж не фиксировал отказ ГС на щитке гидросистем по сигнализации и указателю уровня гидравлической жидкости, хотя, согласно ККП "Перед выруливанием" бортинжениер должен был убедиться в нормальном давлении в ГС и 2. На предварительном старте при выпуске механизации экипажем также не фиксировался отказ ГС по замедленному (в 2 раза) времени выпуска закрылков. Разбег, отрыв, взлет самолета происходили при нерабочей ГС. После взлета бортинженер при контроле сигнализации положения опор шасси обнаружил, что передние основные стойки шасси не убрались. По команде КВС был произведен выпуски две последующие повторные уборки шасси с контролем работоспособности гидросистемы № 1. Передние основные стойки шасси оставались в выпущенном положении (нарушение экипажем требования пункта 6.6.7 "Возможные неисправности" РЛЭ). Экипаж выполнил выпуск шасси, произвел заход на посадку на ад вылета. По показаниям КВС, он получил доклад опадении давления в ГС при выполнении захода на посадку, на глиссаде. При послеполетном осмотре обнаружено замасливание отсека левых основных стоек шасси, в районе насосной стации НС и разрушение гидравлического трубопровода (черт. № Г) подвода АМГ-10 от НС к реле давления ГА по ниппельному соединению.
1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30
ПрофЛС
Проч
69
____
ИНЦ
28.05.08,
а/п Пулково
ПОС
A-320
VP-BWF
ОДу скорость полета менее рекомендов.
(НеВыдСк)
(ВзмдЭк)
40323 40539
B2030 02230 ОН =20483
ОНТ=0
ОНД=0
НТД=3355
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=1500
При заходе на посадку в Пулково с включенным автоматом тяги произошло падение скорости ниже расчетной для захода на посадку. При этом приземление произошло с вертикальным ускорением ед. с последующим отделением ВС от ВПП. Повторное приземление произошло с вертикальным ускорением ед. Заруливание на стоянку выполнено на собственной тяге. Пассажиры не пострадали. До снижения по глиссаде полет ВС проходил без отклонения от установленных процедур и скорости 136kt. По результатам расчетов Airbus, наблюдалось изменение направления ветра на
50°. С высоты 120 футов из-за некорректной работы автомата тяги происходило падение скорости до 121,9 узлов к моменту приземления. На значительное падение скорости (ниже VLS) экипаж не реагировал. Так как не был установлен малый газ, автомат тяги после приземления продолжал увеличивать режим, что привело к росту скорости, а движение руля высоты вверх привело к отделению самолета. Второй пилот (пилотирующий) принял решение об уходе на второй круги увеличил режим двигателям, продолжая увеличивать тангаж. На высоте 7ft в управление вмешивается КВС, устанавливает РУДы на малый газ и отклоняет сайдстик от себя, что приводит к отклонению руля высоты вниз до 4.7°, вертикальное ускорение достигает значения 0,582. С этого момента начинается двойное управление ВС и продолжается до начала пробега после посадки.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилась неуборка передних основных стоек шасси при выполнении взлета вследствие совокупности факторов- разрушения гидравлического трубопровода подвода АМГ-10 к ГА от НС (черт. номер Г) по ниппельному соединению (дефект -КПН);
- не предовращение экипажем взлета ВС с отказавшей гидравлической системой №1 (формальное выполнение п раздела "Перед выруливанием" "Карты контрольных проверок).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования с ВС Ил № 76362 изучить с летными инженерно - техническим персоналом - С летным составом, выполняющим полеты на самолетах Ил-76ТД, повторно, под роспись изучить раздел РЛЭ "Действия экипажа при неисправности шасси - На всех воздушных судах Ил-76(ТД) провести разовый осмотр агрегатов и трубопроводов гидравлической системы выпуска - уборки шасси на предмет отсутствия подтекания гидросмеси и надежности крепления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной аварийного выпуска передней и левой стоек шасси является долгое отсутствие световой сигнализации о выпущенном положении этих стоек после перевода крана шасси в положение "Выпуск".
Долгое отсутствие световой сигнализации выпущенного положения передней и левой стоек шасси является следствием растянутости повремени процесса выпуска шасси, из-за наложенного на этот процесс процесса довыпуска закрылков в посадочное положение 36°. Наложение процессов друг на друга привело к повышенному энергопотреблению от основной гидросистемы и повышенной нагрузки на не, в результате чего передняя и левая стойки шасси долго не вставали на замки выпущенного положения и превысили стандартное время выпуска шасси равное 15 сек.
Непосредственной причиной, приведшей к поспешному решению экипажа о применении аварийной системы выпуска шасси, является нарушение рекомендаций па. РЛЭ самолёта Ту-154М "Взаимодействие членов экипажа при заходе на посадку с поздним выпуском механизации и шасси, выразившееся в том, что экипаж начал довыпуск закрылков в посадочное положение, не дождавшись окончания процесса выпуска шасси. Параллельная работа двух мощных потребителей привела к повышенной нагрузке на гидросистему № 1, что, в свою очередь, обусловило увеличение времени выпуска шасси сверх стандартного. Сопутствующей причиной инцидента является отказ одного канала следящей системы закрылков.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства инцидента изучить с лётным персоналом. С экипажами эксплуатирующими ВС Ту-154М повторно изучить раздел 4.6 "Заход на посадку" Руководства пол тной эксплуатации.
- 124
-
Таблица А, продолжение 10 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
71
____
ИНЦ
5.08.08,
зона РЦ
Челябинска
МАРШ
Ан-74
RA-74006
ППО
ошибочное выключение двиг. экипажем
(ОшВкл)
(ОшИнф)
02612 70110 ОН =8300
ОНТ=1720
ОНД=3500
НТД=500
ППП
Д-ПМУ(+)
W=2
Dv=8000/ дымка На й минуте полёта при проведении предпосадочной подготовки сработала сигнализация "Пожар. Бортмеханик-инструктор определил место пожара по кнопке-табло "ВЕНТ" правого двигателя и табло срабатывания пожаротушения автоматической очереди, после чего через 10 секунд выключил правый двигатель. На записи СОК регистрируется РК "Пожар ВСУ"продолжительностью 39 сек. В дальнейшим экипажем была проведена оценка работоспособности противопожарной системы переключением главного выключателя на щитке ИЗ. Экипаж произвел запуск ВСУ и продолжил полёт на одном работающем двигателе.
Посадка самолёта в пункте назначения произведена успешно. В процессе расследования была произведена повторная проверка в лаборатории АиРЭО электронного блока БИ-2А. После первого включения блока (без прогрева) обнаружено, что напряжение срабатывания го канала мВ при норме срабатывания от 47 до 60 мВ.
ПрофЛС
72
____
ИНЦ
21.09.08,
под TILAL
МАРШ
Ту-154М
RA-85739
СВ
отсутствие контроля за каналом связи
(ОшРСв)
02320 70110 ОН =18500
ОНТ=8300
ОНД=7000
НТД=6800
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
Экипаж установил связь с диспетчером ОрВД по УКВ радиостанции №1 на частоте 135,805 и получил информацию о контроле по вторичной локации и указание следовать прямо на поворотный пункт TILAV. При пролетах пунктов обязательного донесения TILAV, XELOL, PESEL экипаж не докладывало пролетах этих ПОД. Экипаж насторожила тишина в эфире и отсутствие вызовов от диспетчера ОрВД. Попытка установить двустороннюю радиосвязь на частоте 135,805 не удалась. После повторной установки частоты 135,805 на пульте управления радиостанцией УКВ №1 экипажу удалось установить двустороннюю радиосвязь. При этом диспетчер ОрВД информировал экипаж, что в течении 10 минут вызывал их и дал команду на работу с другим диспетчером ОрВД на другой частоте. Дальнейший полет до посадки проходил без замечаний, работа УКВ №1 была в ТУ. При лабораторном исследовании была выявлена неисправность пульта управления ПДУ-36: отказ переключателя МГц (ПГ2-1-6П1Н), из-за внутреннего разрушения.
ПрофЛС
СовТЭ АТ
74
____
ИНЦ
2.10.08,
а/п Сургут
МАРШ
Ан-24Б
RA-47847
СУС
исправн./ работоспос. не проверена, неправ. манипулир. органами управления, некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом, ошибоч. решения при пилотир.
(НПров)
(ОшУпр)
(НРеш)
(ОшВкл)
02722 70199 20104 20399 40219 40461 40463 40516 ОН =12052
ОНТ=2000
ОНД=3894
НТД=1330
ППП
Н-ПМУ(*)
W=2 Wz=2
Dv=7000/ При подготовке к полёту экипаж не проверил систему блокировки управления триммером РН (не выполнен п. РЛЭ). На удалении 30 км от ад Сургут, при снижении, на высоте 1650 м КВС при очередном триммировании самолёта по курсу нажимным переключателем "РАЗВОРОТ, заметил увод носа самолёта влево. Нажимной переключатель "РАЗВОРОТ, при нажатии на него свободно, без возврата, отклонился влево (рабочее его положение - вертикальное, а триммер руля направления плавно отклонился в крайнее правое положение. Последующее расследование показало, что в нажимном переключателе "РАЗВОРОТ" сломалась пластинчатая возвратная пружина (не штатно работала механическая часть переключателя, электрическая часть переключателя не повредилась. Управлять триммером руля направления от переключателя "РАЗВОРОТ" имелась возможность до завершения полёта.
КВС парировал разворачивающий момент самолёта правой педалью и дал указание второму пилоту помогать ему, парировать разворот самолёта влево нажатием на правую педаль. При этом экипаж не воспользовался аварийным управлением триммером от переключателя "ТРИММ. РН" на панели выключателей под средней панелью приборной доски по причине отсутствия тренировки в действиях при отказе управления триммерами и навыка использования аварийного управления триммером, атак же неоходимостью отвлечения внимания от управления ВС для включения авар. упр. Отсутствие в составе экипажа штурмана не позволило экипажу, сосредоточенному на управлении ВС, своевременно определить уклонение от линии заданного пути вправо. После того, как диспетчер "Сургут-Круг" предупредил экипаж об уклонении от схемы правее 3 км, КВС вынужден был доложить об "уводе триммера
РН" и попросил помощь диспетчера векторением. В докладе диспетчеру КВС дал не чёткое, ошибочное уточнение ситуации "Увод триммера максимально в левую сторону, тогда как триммер РН отклонился до упора вправо.
Не достаточно ясно оценив ситуацию с отказом в управлении триммером РН, КВС принял решение произвести посадку в аэропорту назначения Сургут с неснятыми усилиями на руле направления. Для уменьшения усилий на педалях КВС решил использовать асимметрию тяги двигателей, но, вместо левого, увеличил тягу правого двигателя,что привело к еще большему увеличению усилий на педалях. При проходе дальнего привода экипаж установил симметричную тягу двигателей. Скорость на глиссаде, поданным СОК, выдерживалась экипажем на 20 км/час более рекомендованной РЛЭ. Экипаж сумел выполнить заход на посадку, справиться с усилиями на руле направления при посадке и приземлил самолёт в пределах зоны приземления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами инцидента являются кратковременный отказ УКВ радиостанции №1 в полете (пульт управления ПДУ-36) и позднее выявление отказа экипажем из-за пролета пунктов обязательного донесения без докладов диспетчеру ОрВД.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Изучить обстоятельство события с летными техническим составом - Внести в регламент технического обслуживания проверку пультов управления УКВ радиостанций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Срабатывание системы ППЗ произошло в отсек неработающей ВСУ ТА из-за отказав работе исполнительного блока системы сигнализации пожара БИ-2А. Выключение экипажем правого двигателя обусловлено ошибочной оценкой сработавшей в кабине сигнализации "Пожар".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы изучить с лётным и инженерно-техническим составом - Провести комплекс мероприятий по повышению профессиональной подготовки летного состава самолётов Ан Эксплуатанта при возникновении особых и аварийных ситуаций в полёте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента (приземления ВС с вертикальным ускорением 2.879 в а/п Пулково) явилось сочетание следующих факторов- изменение ветра по скорости и направлению на предпосадочной прямой, что привело к падению скорости ниже расчетной скорости полета по глиссаде при включенном автомате тяги- конструктивные и эргономические особенности конструкции самолета A320 (неподвижные РУДы и ручка управления ВС без обратной связи, затрудняющие вмешательство пилота в управление при отклонениях в работе автоматики и исправление ошибок пилотирующего пилота - отсутствие действий пилотировавшего пилота по корректировке скорости на глиссаде и запоздалые действия командира ВС по вмешательству в управление- ошибки во взаимодействии экипажа после первого приземления, вызванные стрессом и дефицитом времени.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента с ВС А VP-BWF изучить с ЛС и ИТП, эксплуатирующим самолет этого типа - Изменить в сторону увеличения программу подготовки пилотов с минимальным налетом для полетов на самолетах семейства А. (Выполнено на момент завершения работы комиссии - Изменить программу тренировки летного состава самолета А на тренажере, введя в нее упражнение по исправлению ошибок на посадке, учитывающее особенности конструкции управления ВС данного типа.
Продолж ен ие п- 125
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
71
____
ИНЦ
5.08.08,
зона РЦ
Челябинска
МАРШ
Ан-74
RA-74006
ППО
ошибочное выключение двиг. экипажем
(ОшВкл)
(ОшИнф)
02612 70110 ОН =8300
ОНТ=1720
ОНД=3500
НТД=500
ППП
Д-ПМУ(+)
W=2
Dv=8000/ дымка На й минуте полёта при проведении предпосадочной подготовки сработала сигнализация "Пожар. Бортмеханик-инструктор определил место пожара по кнопке-табло "ВЕНТ" правого двигателя и табло срабатывания пожаротушения автоматической очереди, после чего через 10 секунд выключил правый двигатель. На записи СОК регистрируется РК "Пожар ВСУ"продолжительностью 39 сек. В дальнейшим экипажем была проведена оценка работоспособности противопожарной системы переключением главного выключателя на щитке ИЗ. Экипаж произвел запуск ВСУ и продолжил полёт на одном работающем двигателе.
Посадка самолёта в пункте назначения произведена успешно. В процессе расследования была произведена повторная проверка в лаборатории АиРЭО электронного блока БИ-2А. После первого включения блока (без прогрева) обнаружено, что напряжение срабатывания го канала мВ при норме срабатывания от 47 до 60 мВ.
ПрофЛС
72
____
ИНЦ
21.09.08,
под TILAL
МАРШ
Ту-154М
RA-85739
СВ
отсутствие контроля за каналом связи
(ОшРСв)
02320 70110 ОН =18500
ОНТ=8300
ОНД=7000
НТД=6800
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
Экипаж установил связь с диспетчером ОрВД по УКВ радиостанции №1 на частоте 135,805 и получил информацию о контроле по вторичной локации и указание следовать прямо на поворотный пункт TILAV. При пролетах пунктов обязательного донесения TILAV, XELOL, PESEL экипаж не докладывало пролетах этих ПОД. Экипаж насторожила тишина в эфире и отсутствие вызовов от диспетчера ОрВД. Попытка установить двустороннюю радиосвязь на частоте 135,805 не удалась. После повторной установки частоты 135,805 на пульте управления радиостанцией УКВ №1 экипажу удалось установить двустороннюю радиосвязь. При этом диспетчер ОрВД информировал экипаж, что в течении 10 минут вызывал их и дал команду на работу с другим диспетчером ОрВД на другой частоте. Дальнейший полет до посадки проходил без замечаний, работа УКВ №1 была в ТУ. При лабораторном исследовании была выявлена неисправность пульта управления ПДУ-36: отказ переключателя МГц (ПГ2-1-6П1Н), из-за внутреннего разрушения.
ПрофЛС
СовТЭ АТ
74
____
ИНЦ
2.10.08,
а/п Сургут
МАРШ
Ан-24Б
RA-47847
СУС
исправн./ работоспос. не проверена, неправ. манипулир. органами управления, некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом, ошибоч. решения при пилотир.
(НПров)
(ОшУпр)
(НРеш)
(ОшВкл)
02722 70199 20104 20399 40219 40461 40463 40516 ОН =12052
ОНТ=2000
ОНД=3894
НТД=1330
ППП
Н-ПМУ(*)
W=2 Wz=2
Dv=7000/ При подготовке к полёту экипаж не проверил систему блокировки управления триммером РН (не выполнен п. РЛЭ). На удалении 30 км от ад Сургут, при снижении, на высоте 1650 м КВС при очередном триммировании самолёта по курсу нажимным переключателем "РАЗВОРОТ, заметил увод носа самолёта влево. Нажимной переключатель "РАЗВОРОТ, при нажатии на него свободно, без возврата, отклонился влево (рабочее его положение - вертикальное, а триммер руля направления плавно отклонился в крайнее правое положение. Последующее расследование показало, что в нажимном переключателе "РАЗВОРОТ" сломалась пластинчатая возвратная пружина (не штатно работала механическая часть переключателя, электрическая часть переключателя не повредилась. Управлять триммером руля направления от переключателя "РАЗВОРОТ" имелась возможность до завершения полёта.
КВС парировал разворачивающий момент самолёта правой педалью и дал указание второму пилоту помогать ему, парировать разворот самолёта влево нажатием на правую педаль. При этом экипаж не воспользовался аварийным управлением триммером от переключателя "ТРИММ. РН" на панели выключателей под средней панелью приборной доски по причине отсутствия тренировки в действиях при отказе управления триммерами и навыка использования аварийного управления триммером, атак же неоходимостью отвлечения внимания от управления ВС для включения авар. упр. Отсутствие в составе экипажа штурмана не позволило экипажу, сосредоточенному на управлении ВС, своевременно определить уклонение от линии заданного пути вправо. После того, как диспетчер "Сургут-Круг" предупредил экипаж об уклонении от схемы правее 3 км, КВС вынужден был доложить об "уводе триммера
РН" и попросил помощь диспетчера векторением. В докладе диспетчеру КВС дал не чёткое, ошибочное уточнение ситуации "Увод триммера максимально в левую сторону, тогда как триммер РН отклонился до упора вправо.
Не достаточно ясно оценив ситуацию с отказом в управлении триммером РН, КВС принял решение произвести посадку в аэропорту назначения Сургут с неснятыми усилиями на руле направления. Для уменьшения усилий на педалях КВС решил использовать асимметрию тяги двигателей, но, вместо левого, увеличил тягу правого двигателя,что привело к еще большему увеличению усилий на педалях. При проходе дальнего привода экипаж установил симметричную тягу двигателей. Скорость на глиссаде, поданным СОК, выдерживалась экипажем на 20 км/час более рекомендованной РЛЭ. Экипаж сумел выполнить заход на посадку, справиться с усилиями на руле направления при посадке и приземлил самолёт в пределах зоны приземления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами инцидента являются кратковременный отказ УКВ радиостанции №1 в полете (пульт управления ПДУ-36) и позднее выявление отказа экипажем из-за пролета пунктов обязательного донесения без докладов диспетчеру ОрВД.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Изучить обстоятельство события с летными техническим составом - Внести в регламент технического обслуживания проверку пультов управления УКВ радиостанций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Срабатывание системы ППЗ произошло в отсек неработающей ВСУ ТА из-за отказав работе исполнительного блока системы сигнализации пожара БИ-2А. Выключение экипажем правого двигателя обусловлено ошибочной оценкой сработавшей в кабине сигнализации "Пожар".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы изучить с лётным и инженерно-техническим составом - Провести комплекс мероприятий по повышению профессиональной подготовки летного состава самолётов Ан Эксплуатанта при возникновении особых и аварийных ситуаций в полёте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента (приземления ВС с вертикальным ускорением 2.879 в а/п Пулково) явилось сочетание следующих факторов- изменение ветра по скорости и направлению на предпосадочной прямой, что привело к падению скорости ниже расчетной скорости полета по глиссаде при включенном автомате тяги- конструктивные и эргономические особенности конструкции самолета A320 (неподвижные РУДы и ручка управления ВС без обратной связи, затрудняющие вмешательство пилота в управление при отклонениях в работе автоматики и исправление ошибок пилотирующего пилота - отсутствие действий пилотировавшего пилота по корректировке скорости на глиссаде и запоздалые действия командира ВС по вмешательству в управление- ошибки во взаимодействии экипажа после первого приземления, вызванные стрессом и дефицитом времени.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента с ВС А VP-BWF изучить с ЛС и ИТП, эксплуатирующим самолет этого типа - Изменить в сторону увеличения программу подготовки пилотов с минимальным налетом для полетов на самолетах семейства А. (Выполнено на момент завершения работы комиссии - Изменить программу тренировки летного состава самолета А на тренажере, введя в нее упражнение по исправлению ошибок на посадке, учитывающее особенности конструкции управления ВС данного типа.
Продолж ен ие п- 125
-
Таблица А, продолжение 11 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС_ИзмРЛЭ_ИнстрДок_Проч'>ПрофЛС
ИзмРЛЭ
ИнстрДок
Проч
75
____
ИНЦ
18.10.08,
а/п Внуково
ВЗЛ
B737
VP-BVN
СУС
неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
02762 70120 ОН =9900
ОНТ=2000
ОНД=1500
НТД=1500
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000
В процессе взлёта (без задержки на исполнительном старте) на разбеге сработала сигнализация невзлётной конфигурации самолёта ("Take off warning system"). Экипаж, действуя согласноРЛЭ, прекратил взлёт.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ
78
____
ИНЦ
3.12.08,
Домодедово
МАРШ
Як-40
RA-87844
ЭС
вып. полета с известными неисправностями 50104 50204 ОН =15000
ОНТ=11000
ОНД=0
НТД=9500
ППП
Д-СМУ(*)
W=3
Dv=2400/ дымка туман туман
После прибытия ВС предыдущего рейса в а/п Домодедово сотрудниками ОИКБП была проведена проверка ВС. По результатам проверки инспектор поставил в известность экипаж, что у аккумуляторных батарей радиомаяки АРМ-406 АС и АРМ-406П истек срок службы. Инспектором была оформлена Карта инспекторской проверки ВС на перроне с указанным выше замечанием, которое должно быть устранено до вылета и ознакомил под роспись КВС. Однако, получив сведения о недостаточном ресурсе аккумуляторных батарей АРМ, КВС не выполнил требования п НТЭРАТ ГА в части записи в бортовой журнал ВС для устранения выявленного недостатка и сообщения специалистам АТБ а/п Домодедово. На предполетной подготовке, после проверки АРМ в соответствие с РЛЭ их работоспособности, отсутствия отказной сигнализации и оформления карты-наряд на оперативное ТО специалистами АТБ а/п Домодедово, КВС принял решение о вылете по маршруту Домодедово-Пенза.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явился вылет на ВС, не считающимся исправным из-за непринятия КВС мер по устранению замечаний, отмеченных в Карте инспекторской проверки ВС на перроне сотрудниками ОИКБП а/п Домодедово и невыполнения требований п НТЭРАТГА-93.
Способствующая причина - несвоевременная замена аккумуляторных батарей на периодических ТО собственником ВС ОАО "Вологодское авиапредприятие".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента с ВС Як № 87844 изучить с летными инженерно-техническим составом - Собственнику ВС (арендодателю) своевременно информировать эксплуатанта ВС (арендатора) о сроках предполагаемого окончания ресурса комплектующих изделий AT.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента (невозможность триммирования усилий на руле направления) стало сочетание следующих факторов -выход из строя переключателя управления триммером руля направления ПНГ-15; -недостаточно квалифицированные действия экипажа при нештатной работе системы управления триммером руля направления.
Причиной частичного отказа переключателя "РАЗВОРОТ"(ПНГ-15К), управляющего триммером руля направления, явилось разрушение пластинчатой возвратной пружины из-за длительного срока эксплуатации без замены переключателя.
Причиной недостаточно квалифицированных действий экипажа явилось -несформированность навыка пользования у членов экипажа аварийным управлением триммера руля направления -отсутствие тренировки экипажа по действиям при отказе управления триммером руля направления -недостаточный уровень знаний членов экипажа системы управления триммерами.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины события с ВС Ан-24Б RA-47847 изучить с лётным составом и инженерно-техническим персоналом - Лётному составу, выполняющему полёты на ВС Ан, повторно изучить схему управления триммерами рулей, пи п. 7.7.3. РЛЭ самолёта Ан.
- Командно-лётному составу в тренажёрной подготовке экипажей предусмотреть меры, способствующие формированию навыков пользования переключателями аварийного управления триммерами, слаженности действий экипажа в особых случаях в полёте.
- Предусмотреть ограничение ресурса переключателя управления триммером руля направления ПНГ-15К. Внести переключатель в перечень ресурсной замены Ан, приложение № 1 к бюллетеню 1375-БЭ-Г.
- Рассмотреть возможность внесения изменений в п. 5.12.2. раздела "Особые случаи в полёте" РЛЭ. Предлагаются следующие изменения "- первый дефис - парировать разворачивающий момент самолёта; - второй дефис - перейдите на аварийное управление триммером РН от переключателя "ТРИМ. РН" на панели выключателей под средней панелью приборной доски, предварительно сорвав пломбу. Перемещая триммер РН в сторону уменьшения усилий на педалях, установите требуемое положение триммера. Нейтральное положение триммера РН контролируйте по загоранию светосигнализатора "ТРИМ. НЕЙТ. РН" на центральном пульте пилотов - третий дефис - при неперекладке триммера РН не снижаются усилия на педалях при отклонении переключателя аварийного управления триммером РН в нужную сторону, отключить АЭС триммера руля направления" - следующие дефисы согласно порядку и тексту, определённому п. 5.12.2. В Примечания к п. 5.12.2. внести пункт ВНИМАНИЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ АЗС ТРИММЕРА РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ТРИММЕРОМ НЕВОЗМОЖНО КАК В ОСНОВНОМ, ТАКИ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ.
- Провести целевую проверку организации лётной работы в ООО "ЮТэйр-Экспресс".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание сигнализации Take off warning system. Причиной срабатывания сигнализации Take off warning system явилось неустановка рычага управления спойлерами в фиксированное положение Detent из- за недостаточного усилия пружины и отсутствие контроля установки рычага в положение Detent дожатием со стороны КВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования довести до летного состава и инженерно-технического персонала, эксплуатирующих самолеты Боинг-737 всех модификаций - Внести дополнения в технологию работы экипажа
2.1. Страница 41. PREFL1GHT PROCEDURE (Процедуры перед вылетом) -SPEED BRAKE- arm. Verify green lights on. Bask to down detent SET AND CHECK.
Страница 72. NORMAL CHEK LIST (Контрольная карта. - SPEED BRAKE - down detent AND Продолжение п- 126
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС_ИзмРЛЭ_ИнстрДок_Проч'>ПрофЛС
ИзмРЛЭ
ИнстрДок
Проч
75
____
ИНЦ
18.10.08,
а/п Внуково
ВЗЛ
B737
VP-BVN
СУС
неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
02762 70120 ОН =9900
ОНТ=2000
ОНД=1500
НТД=1500
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000
В процессе взлёта (без задержки на исполнительном старте) на разбеге сработала сигнализация невзлётной конфигурации самолёта ("Take off warning system"). Экипаж, действуя согласноРЛЭ, прекратил взлёт.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ
78
____
ИНЦ
3.12.08,
Домодедово
МАРШ
Як-40
RA-87844
ЭС
вып. полета с известными неисправностями 50104 50204 ОН =15000
ОНТ=11000
ОНД=0
НТД=9500
ППП
Д-СМУ(*)
W=3
Dv=2400/ дымка туман туман
После прибытия ВС предыдущего рейса в а/п Домодедово сотрудниками ОИКБП была проведена проверка ВС. По результатам проверки инспектор поставил в известность экипаж, что у аккумуляторных батарей радиомаяки АРМ-406 АС и АРМ-406П истек срок службы. Инспектором была оформлена Карта инспекторской проверки ВС на перроне с указанным выше замечанием, которое должно быть устранено до вылета и ознакомил под роспись КВС. Однако, получив сведения о недостаточном ресурсе аккумуляторных батарей АРМ, КВС не выполнил требования п НТЭРАТ ГА в части записи в бортовой журнал ВС для устранения выявленного недостатка и сообщения специалистам АТБ а/п Домодедово. На предполетной подготовке, после проверки АРМ в соответствие с РЛЭ их работоспособности, отсутствия отказной сигнализации и оформления карты-наряд на оперативное ТО специалистами АТБ а/п Домодедово, КВС принял решение о вылете по маршруту Домодедово-Пенза.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явился вылет на ВС, не считающимся исправным из-за непринятия КВС мер по устранению замечаний, отмеченных в Карте инспекторской проверки ВС на перроне сотрудниками ОИКБП а/п Домодедово и невыполнения требований п НТЭРАТГА-93.
Способствующая причина - несвоевременная замена аккумуляторных батарей на периодических ТО собственником ВС ОАО "Вологодское авиапредприятие".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента с ВС Як № 87844 изучить с летными инженерно-техническим составом - Собственнику ВС (арендодателю) своевременно информировать эксплуатанта ВС (арендатора) о сроках предполагаемого окончания ресурса комплектующих изделий AT.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента (невозможность триммирования усилий на руле направления) стало сочетание следующих факторов -выход из строя переключателя управления триммером руля направления ПНГ-15; -недостаточно квалифицированные действия экипажа при нештатной работе системы управления триммером руля направления.
Причиной частичного отказа переключателя "РАЗВОРОТ"(ПНГ-15К), управляющего триммером руля направления, явилось разрушение пластинчатой возвратной пружины из-за длительного срока эксплуатации без замены переключателя.
Причиной недостаточно квалифицированных действий экипажа явилось -несформированность навыка пользования у членов экипажа аварийным управлением триммера руля направления -отсутствие тренировки экипажа по действиям при отказе управления триммером руля направления -недостаточный уровень знаний членов экипажа системы управления триммерами.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины события с ВС Ан-24Б RA-47847 изучить с лётным составом и инженерно-техническим персоналом - Лётному составу, выполняющему полёты на ВС Ан, повторно изучить схему управления триммерами рулей, пи п. 7.7.3. РЛЭ самолёта Ан.
- Командно-лётному составу в тренажёрной подготовке экипажей предусмотреть меры, способствующие формированию навыков пользования переключателями аварийного управления триммерами, слаженности действий экипажа в особых случаях в полёте.
- Предусмотреть ограничение ресурса переключателя управления триммером руля направления ПНГ-15К. Внести переключатель в перечень ресурсной замены Ан, приложение № 1 к бюллетеню 1375-БЭ-Г.
- Рассмотреть возможность внесения изменений в п. 5.12.2. раздела "Особые случаи в полёте" РЛЭ. Предлагаются следующие изменения "- первый дефис - парировать разворачивающий момент самолёта; - второй дефис - перейдите на аварийное управление триммером РН от переключателя "ТРИМ. РН" на панели выключателей под средней панелью приборной доски, предварительно сорвав пломбу. Перемещая триммер РН в сторону уменьшения усилий на педалях, установите требуемое положение триммера. Нейтральное положение триммера РН контролируйте по загоранию светосигнализатора "ТРИМ. НЕЙТ. РН" на центральном пульте пилотов - третий дефис - при неперекладке триммера РН не снижаются усилия на педалях при отклонении переключателя аварийного управления триммером РН в нужную сторону, отключить АЭС триммера руля направления" - следующие дефисы согласно порядку и тексту, определённому п. 5.12.2. В Примечания к п. 5.12.2. внести пункт ВНИМАНИЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ АЗС ТРИММЕРА РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ТРИММЕРОМ НЕВОЗМОЖНО КАК В ОСНОВНОМ, ТАКИ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ.
- Провести целевую проверку организации лётной работы в ООО "ЮТэйр-Экспресс".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось срабатывание сигнализации Take off warning system. Причиной срабатывания сигнализации Take off warning system явилось неустановка рычага управления спойлерами в фиксированное положение Detent из- за недостаточного усилия пружины и отсутствие контроля установки рычага в положение Detent дожатием со стороны КВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования довести до летного состава и инженерно-технического персонала, эксплуатирующих самолеты Боинг-737 всех модификаций - Внести дополнения в технологию работы экипажа
2.1. Страница 41. PREFL1GHT PROCEDURE (Процедуры перед вылетом) -SPEED BRAKE- arm. Verify green lights on. Bask to down detent SET AND CHECK.
Страница 72. NORMAL CHEK LIST (Контрольная карта. - SPEED BRAKE - down detent AND Продолжение п- 126
-