Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 382
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблица А, продолжение 12 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 79
____
С.ИНЦ
5.12.08,
а/п Нерюнгри
(Чульман)
ПОС
Ту-154М
RA-85630
ОДв несвоеврем. вкл./откл. реверса, отсут.взаи- модействия с чл.эк.
(ОшВкл)
(ВзмдЭк)
07830 70120 70160 ОН =11620
ОНТ=7800
ОНД=0
НТД=5380
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2 При посадке в момент касания самолета был включен максимальный реверс дв. №1 и № 3 одновременно. Двигатель № 3 вышел на режим максимальной обратной тяги через 8 сек после перекладки РУРа двигатель № 1 остался работать на прямой тяге на режиме МГ. После приземления КВС отклонением руля направления начал устранять небольшой угол упреждения, что привело к забросу самолета вправо на 6°. Полное отклонение руля направления влево позволило только удержать ВС от дальнейшего разворота. Из-за нарастающего возмущающего момента от асимметрии тяги двигателей при сложившемся дефиците путевой управляемости произошел дальнейший разворот ВС по курсу вправо до 8° относительно оси ВПП. После выключения реверса экипаж дважды попытался включить реверс го дв. При второй попытке реверс дв. № 1 включился, при этом самолет уже был в непосредственной близости к правой кромке ИВПП.
В процессе схода ВС с ВПП двигатели были переведены напрямую тягу с повышенным режимом. При въезде в снежный покров и исчезновении момента от асимметрии тяги КВС удалось вывести самолет на траекторию, параллельную ВПП. При движении самолета по глубокому снегу произошло самовыключение двигателя № 3 из-за попадания большого количества снега во входное устройство двигателя, скорость самолета снизилась, самолет стал реагировать на отклонение колес передней стойки шасси. В дальнейшем действиями экипажа самолет возвращен на ВПП. ВС получило повреждения от воздействия снежной массы и растительности на БПБ. Экипажи пассажиры не пострадали.
Установлено, что имело место завышение усилия перемещения РУД двигателя № 1 в результате замерзания абсорбированной воды в смазке гермовывода тросовой проводки управления двигателя.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 79
____
С.ИНЦ
5.12.08,
а/п Нерюнгри
(Чульман)
ПОС
Ту-154М
RA-85630
ОДв несвоеврем. вкл./откл. реверса, отсут.взаи- модействия с чл.эк.
(ОшВкл)
(ВзмдЭк)
07830 70120 70160 ОН =11620
ОНТ=7800
ОНД=0
НТД=5380
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2 При посадке в момент касания самолета был включен максимальный реверс дв. №1 и № 3 одновременно. Двигатель № 3 вышел на режим максимальной обратной тяги через 8 сек после перекладки РУРа двигатель № 1 остался работать на прямой тяге на режиме МГ. После приземления КВС отклонением руля направления начал устранять небольшой угол упреждения, что привело к забросу самолета вправо на 6°. Полное отклонение руля направления влево позволило только удержать ВС от дальнейшего разворота. Из-за нарастающего возмущающего момента от асимметрии тяги двигателей при сложившемся дефиците путевой управляемости произошел дальнейший разворот ВС по курсу вправо до 8° относительно оси ВПП. После выключения реверса экипаж дважды попытался включить реверс го дв. При второй попытке реверс дв. № 1 включился, при этом самолет уже был в непосредственной близости к правой кромке ИВПП.
В процессе схода ВС с ВПП двигатели были переведены напрямую тягу с повышенным режимом. При въезде в снежный покров и исчезновении момента от асимметрии тяги КВС удалось вывести самолет на траекторию, параллельную ВПП. При движении самолета по глубокому снегу произошло самовыключение двигателя № 3 из-за попадания большого количества снега во входное устройство двигателя, скорость самолета снизилась, самолет стал реагировать на отклонение колес передней стойки шасси. В дальнейшем действиями экипажа самолет возвращен на ВПП. ВС получило повреждения от воздействия снежной массы и растительности на БПБ. Экипажи пассажиры не пострадали.
Установлено, что имело место завышение усилия перемещения РУД двигателя № 1 в результате замерзания абсорбированной воды в смазке гермовывода тросовой проводки управления двигателя.
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 30
ПрофЛС
ИзмРЛЭ
81
____
ИНЦ
12.02.09,
а/п Тель-Авив
ЗАХ
B737
VP-BWY
ПНО
невыдерж. схемы захода на посадку, неуход на второй круг, прочие нарушения дисциплины
(НАВ)
(НРеш)
40211 40529 40352 40531 40539 ОН =7780
ОНТ=1650
ОНД=925
НТД=925
ППП
-ПМУ(*)
W=6
Dv=10000
Заход па посадку выполнялся в простых метеоусловиях, активное пилотирование осуществлял второй пилот. Через 58 секунд после захвата бортовой аппаратурой самолета сигналов курсового и глиссадного сигналов ILS произошло их пропадание. Экипаж перешел на совмещенное управление по тангажу и крену. В процессе снижения самолет ушел ниже равносигнальной зоны глиссады, предположительно, из-за ослепляющего эффекта восходящего солнца экипажем был потерян визуальный контакт с ВПП, что в сочетании с пропаданием сигналов ILS привело к неадекватным, в сложившейся обстановке, действиям экипажа. Тем не менее, экипаж после установления визуального контакта с ВПП продолжил заход на посадку. В дальнейшем, по команде диспетчера, экипаж прервал заходи ушел на второй круг, после чего был выполнен повторный заход в соответствии со схемой. При уходе на второй круги выполнении повторного захода на посадку в автоматическом режиме отклонений в работе пилотажно-навигационного оборудования не было. Наземная курсо- глиссадная системы ILS работала в штатном режиме.
Дисц
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось недопустимое по высоте отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения при заходе на посадку, обусловленное следующими факторами- невыполнение экипажем ВС требований п. НПП ГА в части обязательности прекращения снижения и ухода на второй круг при пространственном положении ВС относительно глиссады, не обеспечивающего безопасного завершения полета- несоблюдения КВС процедур выполнения полета, предусмотренных п.п. 2.1.1 и п.п. 2.12 таблицы 1 "Нормативы оценок качества полетов" приложения 1 ППЛС Боинг-737-300/400/500 в части несвоевременных действий, повлиявших на выполнение процедур полета и отсутствие контроля за деятельностью второго пилота, потребовавших его вмешательство в управление ВС;
- неправильное выполнение схемы, повлекшее за собой запрет на продолжение захода на посадку (п. 2 табл "Нормативы оценок качества полетов- выход за пределы шкалы навигационно-пилотажного комплекса при ручном (штурвальном) пилотировании в зоне ГРМ, снижение ниже границы равносигнальной зоны глиссадного маяка системы ILS без использовании ГРМ (п. "Оценка техники пилотирования" табл. 2 п.п. 1.6.2.3);
- нарушение экипажем п. НПП ГА в части перехода от полета по ППП к полетам по ПВП без согласования с диспетчером ОВД;
- незнание экипажем значений DME в части процедуры ILS - DME (не был выполнен контроль высоты в зависимости от расстояния- невыполнение КВС требований п КПП ГА в части выдерживания схемы захода на посадку, заданных траекторий и параметров полета.
В заключении МТУ ВТ ФАВТ указано, что причиной события стали не только неправильные и несвоевременные действия экипажа, но также сбой в работе наземной курсо-глиссадной системы ILS в аэропорту Тель-Авив (Израиль).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с личным составом на очередных разборах - Принять меры по устранению указанных в отчете нарушений и недостатков - Для более оперативного решения вопросов обеспечения безопасности полетов в авиапредприятии целесообразно расположить инспекцию по безопасности полетов авиапредприятия в помещении, расположенном в непосредственной близости к летному отряду и АТК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Серьезный инцидент произошел из-за не включения реверса двигателя №1 по причине повышенного сопротивления в гермовыводе тросовой проводки системы управления двигателем в результате замерзания абсорбированной воды в смазке ЦИАТИМ-
201 и запоздалых действиях экипажа по переводу напрямую тягу двигателей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Данный отчет изучить с лётным и инженерно-техническим составом Авиакомпании - На ближайшем разборе в ПК Авиакомпании повторно изучить действия экипажа при угрозе выкатывания раздела "Посадка" РЛЭ самолета Ту- М - На всех ВС ТУ-154М Эксплуатанта выполнить разовую проверку гермовыводов тросовой проводки управления двигателями с разборкой сердечников 154.00.6503.064 и наполнением их внутренних полостей свежей смазкой - ОАО "Туполев" разработать корректирующие изменения в эксплуатационно-техническую документацию самолетов ТУ-154М, предусматривающие разборку сердечников 154.00.6503.064 гермовыводов тросовой проводки управления двигателями с целью периодического полного обновления смазки в их внутренних полостях, а также дополнить Технологическую Карту К "Демонтаж и монтаж гермовыводов" операцией по заполнению смазкой внутренних полостей сердечников 154.00.6503.064 перед их монтажом на самолет - Рекомендовать КВС, не дожидаясь информации б/инженера об отклонениях в работе двигателей, при возникновении непарируемого момента после включения реверса, немедленно давать команду на его отключение. После восстановления устойчивого пробега вновь включать реверс - Включить в программу тренировки летного состав на КТС действия экипажа при не включении реверса одного из двигателей- 127
-
Таблица А, продолжение 13 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 86
____
ИНЦ
2.08.09,
р-н ОПРС
Картино
МАРШ
B737
VP-BQF
БЭВМ
наруш.схемы входа/выхода
(НАВ)
11710 70120 ОН =3300
ОНТ=1750
ОНД=54
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000
При взлете и первоначальном наборе высоты (выполнении схемы выхода WT32D) в а/п Домодедово после пролета ОПРС Картино ВС в режиме LNAV вместо разворота вправо на LEDNI начало разворачиваться влево на AR. Заметив это, экипаж установил, что точки LEDNI - VINLI - ВР отсутствуют на CDU и ND. Пилотирующий пилот перевел АП в режим HDG SEL в (08:43:43) и установил задатчик курса вправо 60°, увеличил задатчик крена до 30° для выхода на трассу WT-LEDNI. Так как ОПРС Картино находится в непосредственной близости от запретной зоны № 33 (км, при скорости полета п 290kt, которая предусмотрена режимом VNAV выше FL100, заход в запретную зону № 33 г.Москва составил км. О входе в запретную зону было сообщено диспетчером экипажу только через 7 мин.
ПрофЛС
Проч
91
____
ИНЦ
10.01.10,
на маршруте
МАРШ
A-319 ОАО а/к "Сибирь"
СКВ
другие случаи неправ. экспл.
(ЭкспАТ)
02130 70120 40419 ОН =2500
ОНТ=1600
ОНД=0
НТД=40
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=10000
В наборе высоты через 4 мин после выполнения взлёта, на высоте 2400 м экипаж заметил пульсирующую индикацию нижнего монитора компьютера ЕСАМ - повышенная вертикальная скорость 1900 ft/min. Высота в кабине составляла 6500 ft и продолжала расти. Экипаж перешёл на резервную систему САРД, ноне добился стабилизации параметров, после чего перешёл наручное управление высотной системой. Поддержание вертикальной скорости вызвало затруднения экипажа, и было принято решение о прекращении полёта и посадке в Новосибирске. Посадка выполнена в аэропорту Толмачёво благополучно.
ПрофЛС
Проч
95
____
С.ИНЦ
18.03.10,
на маршруте
ВЗЛ
МАРШ
ATR-42-
320
VP-BCA
ТС
вылет на неиспр. ВС, некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом, скорость полета менее минимально допустимой
(НРеш)
(НПров)
(НеВыдСк)
(ЭкспАТ)
02840 50206 50203 40516 20101 40321 ОН =9412
ОНТ=784
ОНД=0
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
18.03.2010 самолет выполнял полет с неисправным индикатором количества топлива в правом баке. Отказ индикатора был впервые зафиксирован 03.01.2010. После первого обнаружения неисправности самолет трижды допускался к эксплуатации на основании MEL без анализа причин неисправности. В свзи с неисправностью ИТП был обязан самостоятельно производить заправку в ручном режиме с контролем количества топлива в баках по мерным линейкам. Однако ИТП в процессе заправки не участвовал, переложив выполнение этой работы на второго пилота. В нарушение установленных требований, заправка производилась в автоматическом режиме. Из-за отказа индикатора в процессе автоматической заправки не произошло открытия соответствующего крана и заправки топлива в правый бак. Контроль заходом заправки по сигнализации на щитке заправки вторым пилотам не осуществлялся, по мерным линейкам заправка не контролировалась. В результате в правом топливном баке перед полетом имелось лишь 229 кг топлива, однако фактическая суммарная заправка самолета (1900 кг) обеспечивала полет по маршруту Сургут - Тюмень.
Через 47 мин. полета после полной выработки топлива из правого бака произошло самовыключение правого двигателя, сопровождавшееся срабатыванием сигнализации, однако экипажем ответных действий не предпринималось. В течение более 2 мин. скорость полета упала со 190kt до 100kt с одновременным увеличением угла атаки до 16°. В этот момент экипаж ВС обсуждал сработавшую сигнализацию и не контролировал параметры полета. В результате произошло сваливание самолета с увеличением правого крена дои потерей 480 м высоты. Экипаж ВС увеличил обороты винта левого двигателя лишь после вывода самолета из сваливания.
КВС принял решение следовать в пункт назначения на эшелоне 4200 мине зная причины отказа правого двигателя, выполнил две безуспешные попытки его запуска, приведшие к разрядке основного аккумулятора, отключению аккумуляторной шины и сбою индикации количества топлива в левом баке. В этих условиях командир ВС предпринял попытку включения крана кольцевания и выключения топливного насоса левого дв. при включенном топливном насосе пустого правого бака, что привело к падению крутящего момента левого дв. до нуля и угрозе его самовыключения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Серьезный инцидент явился следствием- неудовлетворительного технического обслуживания, что привело к выполнению полетов на неисправном самолете, с неоднократным (с января по март) переносом сроков устранения неисправности указателя количества топлива в правом топливном баке- неудовлетворительной подготовки самолета к полету инженерно-техническим персоналом, что, при отсутствии контроля со стороны экипажа ВС, привело к недозаправке правого топливного бака топливом в объеме, необходимом для выполнения полета ив дальнейшем, способствовало самовыключению правого двигателя- неудовлетворительной подготовки экипажа ВС к действиям при отказе одного двигателя, что в сочетании с недостаточным взаимодействием командира и второго пилота, привело к недопустимой потере скорости, выходу на закритические углы атаки и сваливанию самолета, а также способствовало непрофессиональным действиям при продолжении полета с одним неработающим двигателем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явился отказ компьютера САРД 2 (Cabin Pressure Controller) и поспешный переход экипажа с исправной резервной системы САРД 1 наручное управление высотной системой при отсутствии навыков ручного управления.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины события изучить с летными инженерно-техническим составом авиакомпании, эксплуатирующим А - ДЛС ОАО "Авиакомпания "Сибирь" при разработке сценариев "SIM REF" (LOFT) внести отработку действий экипажа при отказах системы автоматического регулирования давления (САРД) и её использование в режиме "MANUAL".
- В брифинг перед проведением тренажера внести тему FCOM "COMPUTER RESET TABLE" 3.04.24 .
- ДТЭ ВС отправить запрос заводу-изготовителю о некорректной идентификации Cabin Pressure Controller P: 20791-ОЗАВ, S: 0831739.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной нарушения порядка использования воздушного пространства РФ явилось - некорректная работа FMC на данном этапе - недостаточный контроль полета по маршруту со стороны контролирующего пилота (РМ), по причине отвлечение внимания наведение радиосвязи и выполнение процедур после взлета - не в полном объеме использование комплексного самолетовождения, ввиду загруженности на данном этапе полета пилотирующего пилота (PF); - близкое (км) расположение к запретной зоне № 33 точки выхода из а также последующий отворот на угол 48° наследующею точку маршрута, не исключающих нарушение схемы и вход в запретную зону при сбойной ситуации - позднее вмешательство диспетчера по устранению уклонения (указания по векторению начали подаваться при пересечении границы запретной зоны).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Информацию довести до ЛС. На очередном разборе повторно изучить с ЛС бюллетень № SBR-11 от 05.03.07 компании BOEING, обратить особое внимание на рекомендации летному составу эксплуатирующему FMC вер.10.6.
- Повторно изучить причины и меры по предотвращению нарушения использования ИВП и правила полетов в МВЗ.
- 128
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 86
____
ИНЦ
2.08.09,
р-н ОПРС
Картино
МАРШ
B737
VP-BQF
БЭВМ
наруш.схемы входа/выхода
(НАВ)
11710 70120 ОН =3300
ОНТ=1750
ОНД=54
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000
При взлете и первоначальном наборе высоты (выполнении схемы выхода WT32D) в а/п Домодедово после пролета ОПРС Картино ВС в режиме LNAV вместо разворота вправо на LEDNI начало разворачиваться влево на AR. Заметив это, экипаж установил, что точки LEDNI - VINLI - ВР отсутствуют на CDU и ND. Пилотирующий пилот перевел АП в режим HDG SEL в (08:43:43) и установил задатчик курса вправо 60°, увеличил задатчик крена до 30° для выхода на трассу WT-LEDNI. Так как ОПРС Картино находится в непосредственной близости от запретной зоны № 33 (км, при скорости полета п 290kt, которая предусмотрена режимом VNAV выше FL100, заход в запретную зону № 33 г.Москва составил км. О входе в запретную зону было сообщено диспетчером экипажу только через 7 мин.
ПрофЛС
Проч
91
____
ИНЦ
10.01.10,
на маршруте
МАРШ
A-319 ОАО а/к "Сибирь"
СКВ
другие случаи неправ. экспл.
(ЭкспАТ)
02130 70120 40419 ОН =2500
ОНТ=1600
ОНД=0
НТД=40
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=10000
В наборе высоты через 4 мин после выполнения взлёта, на высоте 2400 м экипаж заметил пульсирующую индикацию нижнего монитора компьютера ЕСАМ - повышенная вертикальная скорость 1900 ft/min. Высота в кабине составляла 6500 ft и продолжала расти. Экипаж перешёл на резервную систему САРД, ноне добился стабилизации параметров, после чего перешёл наручное управление высотной системой. Поддержание вертикальной скорости вызвало затруднения экипажа, и было принято решение о прекращении полёта и посадке в Новосибирске. Посадка выполнена в аэропорту Толмачёво благополучно.
ПрофЛС
Проч
95
____
С.ИНЦ
18.03.10,
на маршруте
ВЗЛ
МАРШ
ATR-42-
320
VP-BCA
ТС
вылет на неиспр. ВС, некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом, скорость полета менее минимально допустимой
(НРеш)
(НПров)
(НеВыдСк)
(ЭкспАТ)
02840 50206 50203 40516 20101 40321 ОН =9412
ОНТ=784
ОНД=0
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
18.03.2010 самолет выполнял полет с неисправным индикатором количества топлива в правом баке. Отказ индикатора был впервые зафиксирован 03.01.2010. После первого обнаружения неисправности самолет трижды допускался к эксплуатации на основании MEL без анализа причин неисправности. В свзи с неисправностью ИТП был обязан самостоятельно производить заправку в ручном режиме с контролем количества топлива в баках по мерным линейкам. Однако ИТП в процессе заправки не участвовал, переложив выполнение этой работы на второго пилота. В нарушение установленных требований, заправка производилась в автоматическом режиме. Из-за отказа индикатора в процессе автоматической заправки не произошло открытия соответствующего крана и заправки топлива в правый бак. Контроль заходом заправки по сигнализации на щитке заправки вторым пилотам не осуществлялся, по мерным линейкам заправка не контролировалась. В результате в правом топливном баке перед полетом имелось лишь 229 кг топлива, однако фактическая суммарная заправка самолета (1900 кг) обеспечивала полет по маршруту Сургут - Тюмень.
Через 47 мин. полета после полной выработки топлива из правого бака произошло самовыключение правого двигателя, сопровождавшееся срабатыванием сигнализации, однако экипажем ответных действий не предпринималось. В течение более 2 мин. скорость полета упала со 190kt до 100kt с одновременным увеличением угла атаки до 16°. В этот момент экипаж ВС обсуждал сработавшую сигнализацию и не контролировал параметры полета. В результате произошло сваливание самолета с увеличением правого крена дои потерей 480 м высоты. Экипаж ВС увеличил обороты винта левого двигателя лишь после вывода самолета из сваливания.
КВС принял решение следовать в пункт назначения на эшелоне 4200 мине зная причины отказа правого двигателя, выполнил две безуспешные попытки его запуска, приведшие к разрядке основного аккумулятора, отключению аккумуляторной шины и сбою индикации количества топлива в левом баке. В этих условиях командир ВС предпринял попытку включения крана кольцевания и выключения топливного насоса левого дв. при включенном топливном насосе пустого правого бака, что привело к падению крутящего момента левого дв. до нуля и угрозе его самовыключения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Серьезный инцидент явился следствием- неудовлетворительного технического обслуживания, что привело к выполнению полетов на неисправном самолете, с неоднократным (с января по март) переносом сроков устранения неисправности указателя количества топлива в правом топливном баке- неудовлетворительной подготовки самолета к полету инженерно-техническим персоналом, что, при отсутствии контроля со стороны экипажа ВС, привело к недозаправке правого топливного бака топливом в объеме, необходимом для выполнения полета ив дальнейшем, способствовало самовыключению правого двигателя- неудовлетворительной подготовки экипажа ВС к действиям при отказе одного двигателя, что в сочетании с недостаточным взаимодействием командира и второго пилота, привело к недопустимой потере скорости, выходу на закритические углы атаки и сваливанию самолета, а также способствовало непрофессиональным действиям при продолжении полета с одним неработающим двигателем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явился отказ компьютера САРД 2 (Cabin Pressure Controller) и поспешный переход экипажа с исправной резервной системы САРД 1 наручное управление высотной системой при отсутствии навыков ручного управления.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины события изучить с летными инженерно-техническим составом авиакомпании, эксплуатирующим А - ДЛС ОАО "Авиакомпания "Сибирь" при разработке сценариев "SIM REF" (LOFT) внести отработку действий экипажа при отказах системы автоматического регулирования давления (САРД) и её использование в режиме "MANUAL".
- В брифинг перед проведением тренажера внести тему FCOM "COMPUTER RESET TABLE" 3.04.24 .
- ДТЭ ВС отправить запрос заводу-изготовителю о некорректной идентификации Cabin Pressure Controller P: 20791-ОЗАВ, S: 0831739.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной нарушения порядка использования воздушного пространства РФ явилось - некорректная работа FMC на данном этапе - недостаточный контроль полета по маршруту со стороны контролирующего пилота (РМ), по причине отвлечение внимания наведение радиосвязи и выполнение процедур после взлета - не в полном объеме использование комплексного самолетовождения, ввиду загруженности на данном этапе полета пилотирующего пилота (PF); - близкое (км) расположение к запретной зоне № 33 точки выхода из а также последующий отворот на угол 48° наследующею точку маршрута, не исключающих нарушение схемы и вход в запретную зону при сбойной ситуации - позднее вмешательство диспетчера по устранению уклонения (указания по векторению начали подаваться при пересечении границы запретной зоны).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Информацию довести до ЛС. На очередном разборе повторно изучить с ЛС бюллетень № SBR-11 от 05.03.07 компании BOEING, обратить особое внимание на рекомендации летному составу эксплуатирующему FMC вер.10.6.
- Повторно изучить причины и меры по предотвращению нарушения использования ИВП и правила полетов в МВЗ.
- 128
-
Таблица А, продолжение 14 из 23.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ИнстрДок
ПрофТС
ПрофЛС
Проч
99
____
ИНЦ
31.05.10,
а/п Внуково
ВЗЛ
Ил-76МД
RA-78845
УРЗ
несвоеврем. манипулирование органами управления
(ОшУпр)
03250 70120 40464 ОН =3900
ОНТ=2900
ОНД=2900
НТД=2900
ППП
Н-ПМУ(*)
W=1
Dv=10000
На разбеге произошло уклонение ВС влево. В результате самолёт сошёл с ИВПП нам. КВС принял решение прекратить взлёт. После перевода двигателей на режим малого газа и включения реверса внешних двигателей разворот удалось парировать, самолёт вновь занял ИВПП. В дальнейшем, экипаж самостоятельно зарулил на стоянку. При оценке технического состояния ВС была выполнена проверка системы управления поворотом колёс носовой стойки шасси. Установлена неработоспособность го канала СУС А (я система) иго канала СУС А (я система, что явилось причиной возмущающего момента от шасси. С целью определения причины самопроизвольного падения оборотов выполнен запуски опробование двигателя № 1 по полному графику . Неисправность не проявилась. Проведена профилактическая замена исполнительного механизма топливного ИМТ-3 двигателя № 1.
Проч
102
____
ИНЦ
9.08.10,
а/п Краснодар
ВЗЛ
Ан-12
RA-12193
ОДу прочие решения без учета обстановки
(НРеш)
07610 70160 ОН =21576
ОНТ=5250
ОНД=1937
НТД=1937
ППП
Д-ПМУ(*)
W=9(6/9) При выполнении взлета на начальном участке разбега произошло уклонение вправо от оси ВПП. Принятыми мерами экипажу удалось остановить тенденцию уклонения самолёта от оси ВПП. Экипаж принял решение о прекращении взлета, о чем доложил диспетчеру УВД.
ПрофЛС
Проч
103
____
ИНЦ
11.08.10,
а/п
Петропавловс к-Камчатский
ВЗЛ
Як-40
RA-87949
ПНО
другие случаи неправильн. эксплуатации
(ЭкспАТ)
03410
A30 ОН =10685
ОНТ=10320
ОНД=5230
НТД=5230
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
При выполнении взлёта на разбеге правый пилот обратил внимание по поведению самолёта на медленное нарастание приборной скорости, о чём доложил командиру воздушного судна. После взлёта экипаж сравнил показания приборов левого и правого пилотов - КУС левого пилота показывал скорость
330 км/ч, а КУС правого пилота - 180 км/ч, УВИД-30-15 левого пилота - высоту 200 м, а ВД-10 правого пилотам. Экипаж доложил диспетчеру круга об отказе системы статического давления, питающей МАП второго пилота, и принятом решении о посадке на аэродроме вылета. При этом экипаж не выполнил требования п.п. 5.12.1; 5.12.2; гл 5.12 "Отказ систем питания приборов полными статическим давлениями и действия экипажа при отказах этих систем" раздела "Особые случаи в полёте" РЛЭ - выполнить продувку основной статики, при отрицательном результате - выполнить продувку резервной статики, при отрицательном результате - пользоваться показаниями высотомера, указателя скорости и вариометра, установленных у KBC. При выполнении работ по поиску и устранению отказа была выполнена продувка трубопроводов системы Св сторону приемников статического давления. В результате продувки обнаружены мертвые насекомые, их фрагменты и остатки кокона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предположительной причиной ухода ВС соси ВПП явилась разница времени приёмистости и загрузки воздушных винтов двигателей №2 и №3, при выполнении взлёта "с кратковременной остановкой на ВПП", вследствие высокой температуры наружного воздуха (Си усугублением боковым ветром. Более детальную объективную информацию не позволяет снять МСРП-12-96 из-за малого количества регистрируемых параметров по силовым установкам.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Рекомендовать лётным экипажам АК при температурах наружного Си более и малом атмосферном давлении (ниже 760мм.рт.ст.) выполнять взлёт только с тормозов. Данную рекомендацию внести в РПП АК.
- Инженерно-авиационной службе АК при опробывании двигателей самолётов Ан-12БК согласно графика обращать особое внимание и при несоответствии симметричности выполнять соответствующие регулировки по симметричности времени приёмистости и симметричности загрузки воздушных винтов симметричных двигателей, для "взлётного режима. Данную рекомендацию внести в руководство по деятельности АК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента, связанного с выкатыванием воздушного судна за пределы ИВПП явилось сочетание следующих факторов- наличие возмущающего момента от шасси в канале рыскания из-за отказа го иго канала СУС А в системе управления поворотом колёс носовой стойки шасси, вызывающего на разбеге и пробеге разворот воздушного судна влево и требующего его парирования отклонением руля направления вправо до 12°;
- непринципиальная позиция КВС, выразившаяся в отсутствие указаний инженерно-техническому составу об устранении возмущающего момента от шасси, постоянно проявлявшегося в предыдущих полётах на взлёте и посадке- самопроизвольное падение оборотов двигателя № 1, и как следствие появление дополнительного возмущающего момента, приведшее к необходимости парирования его отклонением руля направления до 20°;
- отсутствие должного контроля за параметрами работы двигателей, в результате чего экипаж не заметил самопроизвольного падения оборотов двигателя № 1;
- кратковременный перевод руля направления в нейтральное положение, которого оказалось достаточно для развития угловой скорости разворота до 3 секи возникновения больших углов увода основных колёс шасси- неиспользование экипажем тормозов колёс правых тележек шасси для исправления направления движения.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- организовать изучение обстоятельств и причины авиационного инцидента с самолётом Ил-76МД RA-78845 с руководящим, летными инженерно-техническим составом - принять меры к выполнению требований Положения о рабочем времени.
Продолж ен ие п
.95
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ИнстрДок
ПрофТС
ПрофЛС
Проч
99
____
ИНЦ
31.05.10,
а/п Внуково
ВЗЛ
Ил-76МД
RA-78845
УРЗ
несвоеврем. манипулирование органами управления
(ОшУпр)
03250 70120 40464 ОН =3900
ОНТ=2900
ОНД=2900
НТД=2900
ППП
Н-ПМУ(*)
W=1
Dv=10000
На разбеге произошло уклонение ВС влево. В результате самолёт сошёл с ИВПП нам. КВС принял решение прекратить взлёт. После перевода двигателей на режим малого газа и включения реверса внешних двигателей разворот удалось парировать, самолёт вновь занял ИВПП. В дальнейшем, экипаж самостоятельно зарулил на стоянку. При оценке технического состояния ВС была выполнена проверка системы управления поворотом колёс носовой стойки шасси. Установлена неработоспособность го канала СУС А (я система) иго канала СУС А (я система, что явилось причиной возмущающего момента от шасси. С целью определения причины самопроизвольного падения оборотов выполнен запуски опробование двигателя № 1 по полному графику . Неисправность не проявилась. Проведена профилактическая замена исполнительного механизма топливного ИМТ-3 двигателя № 1.
Проч
102
____
ИНЦ
9.08.10,
а/п Краснодар
ВЗЛ
Ан-12
RA-12193
ОДу прочие решения без учета обстановки
(НРеш)
07610 70160 ОН =21576
ОНТ=5250
ОНД=1937
НТД=1937
ППП
Д-ПМУ(*)
W=9(6/9) При выполнении взлета на начальном участке разбега произошло уклонение вправо от оси ВПП. Принятыми мерами экипажу удалось остановить тенденцию уклонения самолёта от оси ВПП. Экипаж принял решение о прекращении взлета, о чем доложил диспетчеру УВД.
ПрофЛС
Проч
103
____
ИНЦ
11.08.10,
а/п
Петропавловс к-Камчатский
ВЗЛ
Як-40
RA-87949
ПНО
другие случаи неправильн. эксплуатации
(ЭкспАТ)
03410
A30 ОН =10685
ОНТ=10320
ОНД=5230
НТД=5230
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
При выполнении взлёта на разбеге правый пилот обратил внимание по поведению самолёта на медленное нарастание приборной скорости, о чём доложил командиру воздушного судна. После взлёта экипаж сравнил показания приборов левого и правого пилотов - КУС левого пилота показывал скорость
330 км/ч, а КУС правого пилота - 180 км/ч, УВИД-30-15 левого пилота - высоту 200 м, а ВД-10 правого пилотам. Экипаж доложил диспетчеру круга об отказе системы статического давления, питающей МАП второго пилота, и принятом решении о посадке на аэродроме вылета. При этом экипаж не выполнил требования п.п. 5.12.1; 5.12.2; гл 5.12 "Отказ систем питания приборов полными статическим давлениями и действия экипажа при отказах этих систем" раздела "Особые случаи в полёте" РЛЭ - выполнить продувку основной статики, при отрицательном результате - выполнить продувку резервной статики, при отрицательном результате - пользоваться показаниями высотомера, указателя скорости и вариометра, установленных у KBC. При выполнении работ по поиску и устранению отказа была выполнена продувка трубопроводов системы Св сторону приемников статического давления. В результате продувки обнаружены мертвые насекомые, их фрагменты и остатки кокона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предположительной причиной ухода ВС соси ВПП явилась разница времени приёмистости и загрузки воздушных винтов двигателей №2 и №3, при выполнении взлёта "с кратковременной остановкой на ВПП", вследствие высокой температуры наружного воздуха (Си усугублением боковым ветром. Более детальную объективную информацию не позволяет снять МСРП-12-96 из-за малого количества регистрируемых параметров по силовым установкам.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Рекомендовать лётным экипажам АК при температурах наружного Си более и малом атмосферном давлении (ниже 760мм.рт.ст.) выполнять взлёт только с тормозов. Данную рекомендацию внести в РПП АК.
- Инженерно-авиационной службе АК при опробывании двигателей самолётов Ан-12БК согласно графика обращать особое внимание и при несоответствии симметричности выполнять соответствующие регулировки по симметричности времени приёмистости и симметричности загрузки воздушных винтов симметричных двигателей, для "взлётного режима. Данную рекомендацию внести в руководство по деятельности АК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента, связанного с выкатыванием воздушного судна за пределы ИВПП явилось сочетание следующих факторов- наличие возмущающего момента от шасси в канале рыскания из-за отказа го иго канала СУС А в системе управления поворотом колёс носовой стойки шасси, вызывающего на разбеге и пробеге разворот воздушного судна влево и требующего его парирования отклонением руля направления вправо до 12°;
- непринципиальная позиция КВС, выразившаяся в отсутствие указаний инженерно-техническому составу об устранении возмущающего момента от шасси, постоянно проявлявшегося в предыдущих полётах на взлёте и посадке- самопроизвольное падение оборотов двигателя № 1, и как следствие появление дополнительного возмущающего момента, приведшее к необходимости парирования его отклонением руля направления до 20°;
- отсутствие должного контроля за параметрами работы двигателей, в результате чего экипаж не заметил самопроизвольного падения оборотов двигателя № 1;
- кратковременный перевод руля направления в нейтральное положение, которого оказалось достаточно для развития угловой скорости разворота до 3 секи возникновения больших углов увода основных колёс шасси- неиспользование экипажем тормозов колёс правых тележек шасси для исправления направления движения.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- организовать изучение обстоятельств и причины авиационного инцидента с самолётом Ил-76МД RA-78845 с руководящим, летными инженерно-техническим составом - принять меры к выполнению требований Положения о рабочем времени.
Продолж ен ие п
.95
1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 30