Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 383
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
СовТЭ АТ
Проч
101
____
ИНЦ
1.07.10,
а/п Якутск
ПОС
Ан-24РВ
RA-47304
КТрм неправ. манипулирование орг. упр. (ОшУпр)
404A1 03245 ОН =12353
ОНТ=1718
ОНД=3215
НТД=1347
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=3 При выполнении тренировочных полетов в а/п Якутск на пробеге разрушились оба колеса левой опоры шасси. Самолет отбуксирован на стоянку.
Анализ кроков и результатов всех проделанных работ свидетельствует о приземлении ВС с подторможенными колесами левой опоры шасси, что привело к разрушению пневматиков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами появление запаха горелого масла в кабине явились- неправильное определение истиной причины дефекта инженерно-техническим составом "S7-Engineering", что привело к неправильному использованию MEL и не исключило запуск неисправной ВСУ.
- запуск основных двигателей от ВСУ в аэропорту вылета экипажем, в нарушение пункта MEL 36-12-01, открытого ИТС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования данного события изучить с летными инженерно-техническим персоналом Авиакомпании и ООО "S7-engineering", эксплуатирующим самолёты А - Инженерно-техническому составу Авиакомпании и ООО "S7-engineering" обратить внимание на необходимость качественного обнаружения и устранения дефектов и правильного и грамотного использования MEL.
- Летному составу обратить внимание на строгое выполнение требований MEL.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось неправильное принятие решения экипажем навылет с неисправностью. Экипаж вырулил для взлета, не имея твердой уверенности в исправности указателя положения стабилизатора, что подтверждается повышенным вниманием проверке работоспособности прибора на соответствие его показаний фактическому положению стабилизатора визуальным осмотром членом экипажа перед выруливанием со стоянки. В процессе разбега самолета, заметив неправильные показания указателя положения стабилизатора,экипаж принял решение о прекращении взлета.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причину авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом - ОАО "Вологодское авиапредприятие" отработать часть "В" Руководства по производству полетов и привести ее в соответствие с пунктом 5.12 б ФАП-128.
- ОАО "Вологодское авиапредприятие" направить на исследование в ГосНИИ ГА указатель положения стабилизатора ИП11-10 для определения причины самопроизвольного выпадения стекла индикатора в процессе нормальной эксплуатации прибора и возможности влияния выпавшего стекла индикатора на положение стрелки указателя в процессе перестановки стабилизатора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилась неуборка шасси после взлета. Причиной неуборки шасси явилось сочетание следующих факторов- повторная установка Landing Gear Downlock Pins в соответствии с требованиями АММ инженером смены по планеру и двигателям без информирования экипажа для проведения дефектации пневматика шасси и их неснятие после дефектации, в соответствии с требованиями АММ;
- выполнение экипажем карты контрольных проверок до устранения замечаний, выявленных им при осмотре ВС, и приёмки ВС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Изучить обстоятельства и причины авиационного инцидента с руководящим, лётным и инженерно-техническим составом - Включить операцию проверки наличия Landing Gear Downlock Pins в пилотской кабине и карты контрольных проверок самолётов Boeing-737 на этапе подготовки к запуску двигателей (BEFORE START).
- Внести в РПП авиакомпании и SOP (Standard Operating Procedures) для ВС Boeing-737 указания на выполнение раздела PREFLIGHT карты контрольных проверок после завершения предполётного ТО инженерно-техническим персоналом и приёмки ВС экипажем (подписи КВС в Technical Logbook).
- Инженерно-техническому персоналу перед установкой Landing Gear Downlock Pins, в соответствии с АММ 32-00-01 Landing Gear Downlock Pins - Maintenance Practices, прикреплять ярлык DO-NOT-OPERATE на рычаг уборки-выпуска шасси и снимать ярлык только после извлечения Landing Gear Downlock Pins из механизмов складывающихся подкосов шасси и размещения в местах хранения в кабине пилотов - Выполнить разовую проверку состояния сигнальных вымпелов на заглушках, чехлах, ПИНax, тросах заземления. При необходимости произвести их замену - Внести в программу ТО ВС Boeing-737 проверку состояния и замену (при необходимости) сигнальных вымпелов съёмного оборудования.
Продолж ен ие п- 97
-
Таблица А, продолжение 13 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
СовЛЭ АТ
ДорабАТ
Проч
110
____
ИНЦ
28.11.10,
р-н а/п
Домодедово
МАРШ
B737
VP-BPY
ПлДЛ
незакрытие, невнимательность 70120 404E2 ОН =13122
ОНТ=2024
ОНД=0
НТД=1937
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлёта проявился посторонний шум в районе входной двери 1L, о чём было доложено КВС. После доклада КВС дополнительно проверил сигнализацию "открытого положения двери" и, убедившись, что она не горит, отправил второго пилота для осмотра двери 1L. При визуальном осмотре входной двери вторым пилотом было обнаружено неполное прилегание левого верхнего угла двери к проёму. После осмотра двери второй пилот проверил систему герметизации гермокабины в ручном режиме, убедившись, что гермокабина не надувается, доложил об этом командиру корабля. КВС принял решение о возврате в а/п вылета. После выработки топлива произведена благополучная посадка в а/п Домодедово.
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
112
____
ИНЦ
2.12.10,
р-н а/п
Внуково
МАРШ
Ту-204-100
RA-64018
ПлДЛ
незакрытие, невнимательность 70120 ОН =11990
ОНТ=890
ОНД=0
НТД=470
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=10000
На высоте м бортинженер доложил КВС об отсутствии роста перепада давления и увеличении высоты в кабине. КВС уменьшил вертикальную скорость набора и дал команду на проверку системы САРД и определение причины отсутствия роста перепада давления. Затем экипаж услышал сильный шум в районе передней входной двери. Бортинженер при осмотре двери обнаружил неплотное прилегание верхней ее части к обводу. КВС принял решение на возврат в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно.
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
113
____
ИНЦ
25.12.10,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
CL-600
VP-BMR
ОДк несвоеврем. использов.
(ОшВкл)
07231 ОН =3280
ОНТ=1000
ОНД=0
НТД=1000
ППП
С-ПМУ(*)
Dv=1700
морось
В процессе взлёта с ВПП 14 левая произошло срабатывание сигнализации "СЕ" EICAS и повышение вибрации левого двигателя. Экипаж принял решение о прекращение взлёта. Решение о прекращение взлёта было принято на V115 узлов (до V1), самолёт самостоятельно зарулил на стоянку.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилась разгерметизация кабины из-за неполного закрытия верхней части передней входной двери, вследствие замятия резинового уплотнителя. Причиной замятия резинового уплотнителя явился его частичный выход из паза вследствие ослабления винтов крепления прижимной планки.
Данный инцидент произошел в результате сочетания следующих факторов
- замятие резинового уплотнителя при закрытии двери привело к непопаданию верхних запорных роликов в паз ловителя верхнего механизма управления запорными рычагами и неполному закрытию входной двери в ее верхней части- недостоверные показания системы сигнализации о закрытии входной двери при фактическом неполном прилегании ее верхней части к проему- низкое качество проведения осмотра состояния резинового уплотнителя и визуального контроля закрытия двери бортинженером- отсутствие в РЛЭ рекомендаций по надежному контролю их закрытия.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с летными инженерно-техническим составом - С летными экипажами повторно изучить раздел РЛЭ самолета Ту 8.12 "Система регулирования давления" и 8.24. "Двери и люки - Провести с летным составом практические занятия по действиям при открытии и закрытии дверей - Рассмотреть вопрос установки на входной двери дополнительного концевого выключателя в ее верхней части на ВС, находящихся в эксплуатации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного события явилась негерметизация кабины ВС в связи сне полностью закрытой дверью 1L и возврат его в аэропорт вылета "Домодедово. Причиной взлёта сне полностью закрытой дверью является выполнение не в полном объёме супервайзером должностных обязанностей в части заключительного осмотра ВС перед запуском, ненадлежащий осмотр входной двери 1L броводником и бригадиром бортпроводников после ее закрытия, отсутствие допуска для выполнения работ к данному типу ВС у супервайзера хендлинговой компании. Причиной неприлегания задней кромки двери 1L в закрытом положении послужило не закрытие верхнего замка из-за нарушения регулировки механизма параллельности движения двери при закрытии.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолёты Боинг 737-400-500-800.
- На всем парке самолетов Боинг 737-400-500-800 эксплуатирующихся в авиакомпании, провести проверку на правильность регулировки механизма параллельности движения дверей при закрытии - С личным составом бортпроводников дополнительно провести занятие и тренажи по закрытию пассажирских дверей - Руководству хендлинговой компании принять меры по исключению случаев допуска к выполнению комплекса работ по наземному обслуживанию ВС на перроне а/п Домодедово лиц не имеющих сертификатов - Заводу-изготовителю Боинг-737-800 дополнительно предусмотреть установку сенсора сигнализации открытого положения дверей не только с одной стороны проема двери , но и с другой, чтобы обеспечить достоверность информации поступающей в кабину пилотов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента является разрушение пневматиков, произошедшее из-за приземления с непреднамеренно подторможенными колесами левой опоры шасси КВС - стажером, а также конструктивный недостаток - отсутствие блокировки по подаче давления в тормоза до раскрутки колесили обжатия амортстоек. Способствующими факторами является отсутствие соответствующих предупреждений и рекомендаций в РЛЭ и отсутствие методических разработок и рекомендаций в предприятии.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента довести до летного и инженерно-технического состава - Разработчикам самолета принять меры конструктивного и методического плана для предупреждения подобных случаев - Летно-методическому совету АК выработать методические разработки наиболее ответственных элементов и этапов полета при аэродромных тренировках, для предупреждения подобных случаев, с внесением в технологию работы ЭВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного события является прекращение экипажем взлёта до V1 из-за срабатывания сигнализации "СЕ" и повышения вибрации левого двигателя. Причиной срабатывания сигнализации и повышение вибрации стало отложение льда на обтекателе ВНА и на корневых частях лопаток вентилятора из-за несвоевременного включения ПОС двигателей в условиях прогнозируемого и фактического обледенения.
После выполнения комплекса работ ВС CRJ-200 № VP-BMR допущен к дальнейшей эксплуатации согласно технического акта комиссии.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины входе расследования изучить с командно-лётным, лётным и инженерно-техническим составом авиакомпании - Руководителям лётной службы на очередном разборе провести занятия по использованию ПОС ВС CRJ-200.
- Меру ответственности за авиационный инцидент КВС определить руководителю Лётной службы авиакомпании.
Продолж ен ие п- 98
-
Таблица А, продолжение 14 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 121
____
С.ИНЦ
11.06.11,
а/п Внуково
ПОС
Як-42Д
RA-42333
КТрм неправильн. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =6812
ОНТ=410
ОНД=0
НТД=334
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
Cнижение экипаж производил на повышенной приборной скорсти и значительно ниже установленной схемы. Касание произошло под уклон полосы, с правым креном и сочень малой вертикальной скоростью снижения. В процессе неустойчивого движения на основных стойках шасси, нарушив п подраздела 4.11
РЛЭ, экипаж начал торможение и, несмотря на звуковой сигнал "Отпусти тормоза, продолжил интенсивное торможение, что привело к юзовому движению передних колёс левой стойки. Из-за недостаточной раскрутки не произошёл автоматический выпуск спойлеров (хотя экипажем своевременно был включен режим их автоматического выпуска, а система контроля не выдала сигнала о неисправности. Работа антиюзовой автоматики в нерасчётных условиях привела к вращению левых передних колёс шасси с большой относительной скоростью проскальзывания, из-за чего произошло быстрое истирание покрышек, и вхождение колёс шасси в полный юз, что привело к разрушению покрышек. После пробега экипаж сделал попытку руления, но по указанию диспетчера выключил двигатели на ИВПП.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ
ДорабАТ
Проч
122
____
ИНЦ
20.06.11,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
EI-DTX
КАБ
исправность/ работоспособность не проверена
(НПров)
02510 50104 ОН =2902
ОНТ=2815
ОНД=0
НТД=521
ППП
Д-ПМУ(*)
На разбеге произошло срабатала сигнализации "Take Off Configuration Warning" (Конфигурация ВС не соответствует взлётной"). КВС прекратил разбег. Ранее инженером по СиД была произведена замена плечевых инерционных ремней безопасности кресла правого пилота и их возвратных катушек. Работы выполнялись без технологии их проведения и регулировки плечевых ремней выполнены небыли после автоматического втягивания ремней в корпус кресла, происходило перемещение по инерции свободных частей ремней за спинку кресла с контактом металлического наконечника с панелью и подвижными элементами АЗС. В результате этих контактов происходило многократное выключение различных АЗС, расположенных на панели. После включения АЗС
"L.E. FLAP POS IND" работоспособность системы сигнализации выпущенного положения предкрылков восстановилась.
ПрофЛС
Проч
123
____
ИНЦ
1.07.11,
а/п Архангельск
(Талаги)
ПОС
Ан-24РВ
RA-46651
ОДо неправильн. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
07530 199 ОН =13450
ОНТ=2075
ОНД=0
НТД=2075
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000/ На пробеге по команде КВС бортмеханик установил РУД в положение земной малый газ и снял воздушные винты с промежуточного упора, после чего заметил уменьшение оборотов левого двигателя с признаками неустойчивой работы и рост температуры газов. КВС дал команду "Выключить левый двигатель, стоп - краном. Бортмеханик открыл оба колпачка стоп - кранов (левого и правого двигателей) и непреднамеренно выключил правый двигатель. Сообщив командиру о том, что правый двигатель ошибочно выключен, по команде КВС произвел выключение левого двигателя. ВС было остановлено на
ВПП.
ПрофЛС
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования серьезного авиационного инцидента изучить совсем летными инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим самолёты ЯК - Дополнить РЛЭ самолёта ЯК следующими рекомендациями и ограничениями. В п. 26 подраздела 4.11 после слов "установите РУД всех двигателей на упор МАЛ" добавить строку "Касание ВПП колёсами основных опор производить с вертикальной скоростью 0,5... 1 м/сек";
2. В п. 26 подраздела 4.11 строку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖАТИЕ ТОРМОЗНЫХ ПЕДАЛЕЙ ДО КАСАНИЯ ВПП" заменить на "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖАТИЕ ТОРМОЗНЫХ ПЕДАЛЕЙ ДО КАСАНИЯ ВПП КОЛЁСАМИ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ. В п. 2 подраздела 4.11.1 после слов "приступите к торможению" добавить строку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТОРМОЖЕНИЕ НАЧИНАЙТЕ НА СКОРОСТИ НЕ БОЛЕЕ 190 КМ/ЧАС";
- Доработать систему управления спойлерами всех эксплуатируемых самолётов ЯК с целью возможности принудительного их выпуска экипажем - Уменьшить порог срабатывания системы автоматического выпуска спойлеров до величины скорости вращения колес менее 525 об/мин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента, приведшими к штатному срабатыванию звуковой сигнализации "Take Off Configuration Warning" на разбеге, явились - невыполнение регулировки плечевых инерционных ремней кресла правого пилота при их замене вследствие нарушения инженером по СиД требований Руководства по деятельности Авиакомпании (МОЕ - формальный контроль экипажем сигнализации выпущенного положения предкрылков после выпуска механизации крыла во взлётное положение и перед выруливанием на исполнительный старт.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом - Исключить случаи выполнения ИТП работ на AT без использования технологии их проведения - Принять меры по исключению случаев формального выполнения экипажами ВС контрольных карт стандартных процедур (Checklist).
- Лётному составу при отстёгивании плечевых инерционных ремней безопасности не допускать их быстрой уборки (придерживать руками - Выполнить разовые и внедрить периодические проверки регулировки плечевых ремней, указанные в РТЭ кресла пилота (СММ), в части касающейся скорости их автоматической уборки, а также допустимого угла перемещения в вертикальной плоскости металлического наконечника (STRAP END FITTING) после полной уборки ремней в корпус кресла, на ВС типа Боинг 737.
- Рассмотреть вопрос об установке подголовников на кресла пилотов ВС типа Боинг 737.
- Рассмотреть вопрос о выполнении доработки ВС типа Боинг 737 в части касающейся установки системы, имитирующей увеличение положений РУД до взлетных значений с целью проверки соответствия конфигурации ВС взлётной
("TAKE OFF WARNING TEST").
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось выключение экипажем левого двигателя на пробеге из-за падения оборотов до 86 %, роста температуры выходящих газов до С с признаками неустойчивой работы.
Причиной падения оборотов левого двигателя до 86% с ростом температуры выходящих газов до Си с признаками неустойчивой работы явилась его низкая газодинамическая устойчивость из-за негерметичности клапанов перепуска воздуха из-за 5 ступени компрессора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явилось разрушение на пробеге четырёх пневматиков левой стойки шасси сих последующим возгоранием.
Разрушение пневматиков произошло в результате сочетания следующих факторов- преждевременное применение экипажем торможения при малом контактном давлении на шасси- несрабатывание антиюзовой автоматики из-за недостаточной раскрутки колёс до необходимой угловой скорости.
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 30
1 2
3 4
5 6
7 8
9
СовЛЭ АТ
ДорабАТ
Проч
110
____
ИНЦ
28.11.10,
р-н а/п
Домодедово
МАРШ
B737
VP-BPY
ПлДЛ
незакрытие, невнимательность 70120 404E2 ОН =13122
ОНТ=2024
ОНД=0
НТД=1937
ППП
Д-ПМУ(*)
После взлёта проявился посторонний шум в районе входной двери 1L, о чём было доложено КВС. После доклада КВС дополнительно проверил сигнализацию "открытого положения двери" и, убедившись, что она не горит, отправил второго пилота для осмотра двери 1L. При визуальном осмотре входной двери вторым пилотом было обнаружено неполное прилегание левого верхнего угла двери к проёму. После осмотра двери второй пилот проверил систему герметизации гермокабины в ручном режиме, убедившись, что гермокабина не надувается, доложил об этом командиру корабля. КВС принял решение о возврате в а/п вылета. После выработки топлива произведена благополучная посадка в а/п Домодедово.
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
112
____
ИНЦ
2.12.10,
р-н а/п
Внуково
МАРШ
Ту-204-100
RA-64018
ПлДЛ
незакрытие, невнимательность 70120 ОН =11990
ОНТ=890
ОНД=0
НТД=470
ППП
Н-ПМУ(*)
Dv=10000
На высоте м бортинженер доложил КВС об отсутствии роста перепада давления и увеличении высоты в кабине. КВС уменьшил вертикальную скорость набора и дал команду на проверку системы САРД и определение причины отсутствия роста перепада давления. Затем экипаж услышал сильный шум в районе передней входной двери. Бортинженер при осмотре двери обнаружил неплотное прилегание верхней ее части к обводу. КВС принял решение на возврат в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно.
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
113
____
ИНЦ
25.12.10,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
CL-600
VP-BMR
ОДк несвоеврем. использов.
(ОшВкл)
07231 ОН =3280
ОНТ=1000
ОНД=0
НТД=1000
ППП
С-ПМУ(*)
Dv=1700
морось
В процессе взлёта с ВПП 14 левая произошло срабатывание сигнализации "СЕ" EICAS и повышение вибрации левого двигателя. Экипаж принял решение о прекращение взлёта. Решение о прекращение взлёта было принято на V115 узлов (до V1), самолёт самостоятельно зарулил на стоянку.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилась разгерметизация кабины из-за неполного закрытия верхней части передней входной двери, вследствие замятия резинового уплотнителя. Причиной замятия резинового уплотнителя явился его частичный выход из паза вследствие ослабления винтов крепления прижимной планки.
Данный инцидент произошел в результате сочетания следующих факторов
- замятие резинового уплотнителя при закрытии двери привело к непопаданию верхних запорных роликов в паз ловителя верхнего механизма управления запорными рычагами и неполному закрытию входной двери в ее верхней части- недостоверные показания системы сигнализации о закрытии входной двери при фактическом неполном прилегании ее верхней части к проему- низкое качество проведения осмотра состояния резинового уплотнителя и визуального контроля закрытия двери бортинженером- отсутствие в РЛЭ рекомендаций по надежному контролю их закрытия.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с летными инженерно-техническим составом - С летными экипажами повторно изучить раздел РЛЭ самолета Ту 8.12 "Система регулирования давления" и 8.24. "Двери и люки - Провести с летным составом практические занятия по действиям при открытии и закрытии дверей - Рассмотреть вопрос установки на входной двери дополнительного концевого выключателя в ее верхней части на ВС, находящихся в эксплуатации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного события явилась негерметизация кабины ВС в связи сне полностью закрытой дверью 1L и возврат его в аэропорт вылета "Домодедово. Причиной взлёта сне полностью закрытой дверью является выполнение не в полном объёме супервайзером должностных обязанностей в части заключительного осмотра ВС перед запуском, ненадлежащий осмотр входной двери 1L броводником и бригадиром бортпроводников после ее закрытия, отсутствие допуска для выполнения работ к данному типу ВС у супервайзера хендлинговой компании. Причиной неприлегания задней кромки двери 1L в закрытом положении послужило не закрытие верхнего замка из-за нарушения регулировки механизма параллельности движения двери при закрытии.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолёты Боинг 737-400-500-800.
- На всем парке самолетов Боинг 737-400-500-800 эксплуатирующихся в авиакомпании, провести проверку на правильность регулировки механизма параллельности движения дверей при закрытии - С личным составом бортпроводников дополнительно провести занятие и тренажи по закрытию пассажирских дверей - Руководству хендлинговой компании принять меры по исключению случаев допуска к выполнению комплекса работ по наземному обслуживанию ВС на перроне а/п Домодедово лиц не имеющих сертификатов - Заводу-изготовителю Боинг-737-800 дополнительно предусмотреть установку сенсора сигнализации открытого положения дверей не только с одной стороны проема двери , но и с другой, чтобы обеспечить достоверность информации поступающей в кабину пилотов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента является разрушение пневматиков, произошедшее из-за приземления с непреднамеренно подторможенными колесами левой опоры шасси КВС - стажером, а также конструктивный недостаток - отсутствие блокировки по подаче давления в тормоза до раскрутки колесили обжатия амортстоек. Способствующими факторами является отсутствие соответствующих предупреждений и рекомендаций в РЛЭ и отсутствие методических разработок и рекомендаций в предприятии.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины инцидента довести до летного и инженерно-технического состава - Разработчикам самолета принять меры конструктивного и методического плана для предупреждения подобных случаев - Летно-методическому совету АК выработать методические разработки наиболее ответственных элементов и этапов полета при аэродромных тренировках, для предупреждения подобных случаев, с внесением в технологию работы ЭВС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного события является прекращение экипажем взлёта до V1 из-за срабатывания сигнализации "СЕ" и повышения вибрации левого двигателя. Причиной срабатывания сигнализации и повышение вибрации стало отложение льда на обтекателе ВНА и на корневых частях лопаток вентилятора из-за несвоевременного включения ПОС двигателей в условиях прогнозируемого и фактического обледенения.
После выполнения комплекса работ ВС CRJ-200 № VP-BMR допущен к дальнейшей эксплуатации согласно технического акта комиссии.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины входе расследования изучить с командно-лётным, лётным и инженерно-техническим составом авиакомпании - Руководителям лётной службы на очередном разборе провести занятия по использованию ПОС ВС CRJ-200.
- Меру ответственности за авиационный инцидент КВС определить руководителю Лётной службы авиакомпании.
Продолж ен ие п- 98
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 121
____
С.ИНЦ
11.06.11,
а/п Внуково
ПОС
Як-42Д
RA-42333
КТрм неправильн. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =6812
ОНТ=410
ОНД=0
НТД=334
ППП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
Cнижение экипаж производил на повышенной приборной скорсти и значительно ниже установленной схемы. Касание произошло под уклон полосы, с правым креном и сочень малой вертикальной скоростью снижения. В процессе неустойчивого движения на основных стойках шасси, нарушив п подраздела 4.11
РЛЭ, экипаж начал торможение и, несмотря на звуковой сигнал "Отпусти тормоза, продолжил интенсивное торможение, что привело к юзовому движению передних колёс левой стойки. Из-за недостаточной раскрутки не произошёл автоматический выпуск спойлеров (хотя экипажем своевременно был включен режим их автоматического выпуска, а система контроля не выдала сигнала о неисправности. Работа антиюзовой автоматики в нерасчётных условиях привела к вращению левых передних колёс шасси с большой относительной скоростью проскальзывания, из-за чего произошло быстрое истирание покрышек, и вхождение колёс шасси в полный юз, что привело к разрушению покрышек. После пробега экипаж сделал попытку руления, но по указанию диспетчера выключил двигатели на ИВПП.
ПрофЛС
ИзмРЛЭ
ДорабАТ
Проч
122
____
ИНЦ
20.06.11,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
EI-DTX
КАБ
исправность/ работоспособность не проверена
(НПров)
02510 50104 ОН =2902
ОНТ=2815
ОНД=0
НТД=521
ППП
Д-ПМУ(*)
На разбеге произошло срабатала сигнализации "Take Off Configuration Warning" (Конфигурация ВС не соответствует взлётной"). КВС прекратил разбег. Ранее инженером по СиД была произведена замена плечевых инерционных ремней безопасности кресла правого пилота и их возвратных катушек. Работы выполнялись без технологии их проведения и регулировки плечевых ремней выполнены небыли после автоматического втягивания ремней в корпус кресла, происходило перемещение по инерции свободных частей ремней за спинку кресла с контактом металлического наконечника с панелью и подвижными элементами АЗС. В результате этих контактов происходило многократное выключение различных АЗС, расположенных на панели. После включения АЗС
"L.E. FLAP POS IND" работоспособность системы сигнализации выпущенного положения предкрылков восстановилась.
ПрофЛС
Проч
123
____
ИНЦ
1.07.11,
а/п Архангельск
(Талаги)
ПОС
Ан-24РВ
RA-46651
ОДо неправильн. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
07530 199 ОН =13450
ОНТ=2075
ОНД=0
НТД=2075
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000/ На пробеге по команде КВС бортмеханик установил РУД в положение земной малый газ и снял воздушные винты с промежуточного упора, после чего заметил уменьшение оборотов левого двигателя с признаками неустойчивой работы и рост температуры газов. КВС дал команду "Выключить левый двигатель, стоп - краном. Бортмеханик открыл оба колпачка стоп - кранов (левого и правого двигателей) и непреднамеренно выключил правый двигатель. Сообщив командиру о том, что правый двигатель ошибочно выключен, по команде КВС произвел выключение левого двигателя. ВС было остановлено на
ВПП.
ПрофЛС
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования серьезного авиационного инцидента изучить совсем летными инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим самолёты ЯК - Дополнить РЛЭ самолёта ЯК следующими рекомендациями и ограничениями. В п. 26 подраздела 4.11 после слов "установите РУД всех двигателей на упор МАЛ" добавить строку "Касание ВПП колёсами основных опор производить с вертикальной скоростью 0,5... 1 м/сек";
2. В п. 26 подраздела 4.11 строку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖАТИЕ ТОРМОЗНЫХ ПЕДАЛЕЙ ДО КАСАНИЯ ВПП" заменить на "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖАТИЕ ТОРМОЗНЫХ ПЕДАЛЕЙ ДО КАСАНИЯ ВПП КОЛЁСАМИ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ. В п. 2 подраздела 4.11.1 после слов "приступите к торможению" добавить строку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТОРМОЖЕНИЕ НАЧИНАЙТЕ НА СКОРОСТИ НЕ БОЛЕЕ 190 КМ/ЧАС";
- Доработать систему управления спойлерами всех эксплуатируемых самолётов ЯК с целью возможности принудительного их выпуска экипажем - Уменьшить порог срабатывания системы автоматического выпуска спойлеров до величины скорости вращения колес менее 525 об/мин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента, приведшими к штатному срабатыванию звуковой сигнализации "Take Off Configuration Warning" на разбеге, явились - невыполнение регулировки плечевых инерционных ремней кресла правого пилота при их замене вследствие нарушения инженером по СиД требований Руководства по деятельности Авиакомпании (МОЕ - формальный контроль экипажем сигнализации выпущенного положения предкрылков после выпуска механизации крыла во взлётное положение и перед выруливанием на исполнительный старт.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом - Исключить случаи выполнения ИТП работ на AT без использования технологии их проведения - Принять меры по исключению случаев формального выполнения экипажами ВС контрольных карт стандартных процедур (Checklist).
- Лётному составу при отстёгивании плечевых инерционных ремней безопасности не допускать их быстрой уборки (придерживать руками - Выполнить разовые и внедрить периодические проверки регулировки плечевых ремней, указанные в РТЭ кресла пилота (СММ), в части касающейся скорости их автоматической уборки, а также допустимого угла перемещения в вертикальной плоскости металлического наконечника (STRAP END FITTING) после полной уборки ремней в корпус кресла, на ВС типа Боинг 737.
- Рассмотреть вопрос об установке подголовников на кресла пилотов ВС типа Боинг 737.
- Рассмотреть вопрос о выполнении доработки ВС типа Боинг 737 в части касающейся установки системы, имитирующей увеличение положений РУД до взлетных значений с целью проверки соответствия конфигурации ВС взлётной
("TAKE OFF WARNING TEST").
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось выключение экипажем левого двигателя на пробеге из-за падения оборотов до 86 %, роста температуры выходящих газов до С с признаками неустойчивой работы.
Причиной падения оборотов левого двигателя до 86% с ростом температуры выходящих газов до Си с признаками неустойчивой работы явилась его низкая газодинамическая устойчивость из-за негерметичности клапанов перепуска воздуха из-за 5 ступени компрессора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явилось разрушение на пробеге четырёх пневматиков левой стойки шасси сих последующим возгоранием.
Разрушение пневматиков произошло в результате сочетания следующих факторов- преждевременное применение экипажем торможения при малом контактном давлении на шасси- несрабатывание антиюзовой автоматики из-за недостаточной раскрутки колёс до необходимой угловой скорости.
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 30
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно- техническим составом ЗАО "Нордавиа", эксплуатирующими ВС Ан - С летным составом Авиакомпании, эксплуатирующим ВС Ан, провести занятия на тему "Признаки отказа двигателя и действия экипажа при отказе двигателя на различных этапах полета - Шеф - пилоту АЭ № 3 Авиакомпании определить объем дополнительной тренировки в рейсовых условиях для допуска к полетам бортмеханика ВС Ан- 99
-
Таблица А, продолжение 15 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 125
____
С.ИНЦ
12.08.11,
а/п Санкт-
Петербург
(Пулково)
ВЗЛ
Ан-148-
100В
RA-61703
СУС
исправность/ работоспособность не проверена
(НПров)
02761 40461 ОН =9704
ОНТ=1083
ОНД=1083
НТД=1083
ППП
Д-СМУ(*)
Dv=9000/ После взлета экипаж обнаружил сообщение "ИНТЕРЦ 3 ЛЕВ НЕ УБРАН, "СШУ-РЕЗЕРВНОЕ УПРАВЛ". При этом элероны левый и правый находились в верхнем положении, интерцептор № 3 левый в верхнем положении, а интерцептор № 3 правый в убранном положении. По записи БУР проходит разовая команда о выключенном положении выключателя "ЭДСУ" и перехода СШУ в резервное управление. КВС принял решение о прекращении рейса и выполнение посадки на аэродром вылета. Посадка произведена благополучно. На предполетной подготовке экипаж не убедился в том, что переключатель "ЭДСУ" на верхнем пульте под колпачком включен (РЛЭ 8.6. стр. Установить момент времени выключения переключателя "ЭДСУ" не представляется возможным.
ПрофЛС
ДорабАТ
ИнстрДок
Проч
127
____
ИНЦ
25.08.11,
а/п Анапа
ПОС
Як-40
RA-88229
КТрм неправильное компенсир. ветра
(ОшУпр)
03241 ОН =13450
ОНТ=10000
ОНД=8000
НТД=8000
ППП
Д-ПМУ(*)
W=6(6/7)
Dv=10000/ Экипаж произвел посадку на ВПП левее осевой линии нам при встречно-боковом ветре слева . Посадка выполнялась с использованием реверсивно- тормозного устройства. На пробеге КВС парировал стремление увода ВС влево от осевой линии увеличением курса вправо. Сразу после отклонения от посадочного курса КВС применил тормоза колеси остановил ВС на ВПП, со спущенным правым пневматиком. Пробег происходил при полностью заторможенном левом колесе основной стойки шасси. Действия КВС и членов экипажа при заходе на посадку и после соответствуют Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа не в полном объеме. На пробеге КВС левым креном компенсировал влияния встречно-бокового ветра слева и во второй половине пробега левый крен составлял 0,8-1,5°
(в п разд. РЛЭ ВС имеется предупреждение "Внимание эффективное торможение самолета начинать только при отсутствии крена (от бокового ветра) и равномерно обжатых основных стойках шасси, так как возможно местное стирание шины из-за несрабатывания автомата юза.
ПрофЛС
Проч
128
____
ИНЦ
25.08.11,
а/п Новый
Уренгой
ПОС
Як-42Д
RA-42524
КТрм неправильн. манипулирование органами управления
(ОшВкл)
03242 ОН =11056
ОНТ=4000
ОНД=2161
НТД=2161
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5 Wz=5
Dv=10000/ Полет по глиссаде выполнялся с углом упреждения. Преждевременное уменьшение КВС крена и подобранного угла упреждения привело к сносу ВС влево.
КВС не принял мер для устранения тенденции к боковому уклонению. В процессе выравнивания и выдерживания ВС магнитный курс продолжал уменьшаться. Для предотвращения сноса ВС боковым ветром КВС увеличил правый крен, который к моменту касания колесами правой стойкой шасси ВПП достиг более 6°. ВС остановилось нам левее оси ВПП. В процессе исправления непосадочного положения ВС перед посадкой экипажем непроизвольно была нажата левая тормозная педаль, из-за чего автоматический выпуск спойлеров не произошел и был произведен вручную. В результате посадки с левыми заторможенными колесами произошло разрушение всех четырех пневматиков левой стойки шасси. После информации диспетчера о вспышке пламени в районе левого шасси и выключения двигателя, КВС принял решение о высадке пассажиров на месте остановки.
ПрофЛС
129
____
ИНЦ
3.09.11,
а/п Оренбург
ВЗЛ
B737
VP-BGR
УВШ
некачест. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
03230 50107 50203 ОН =14820
ОНТ=820
ОНД=0
НТД=520
ППП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=6000/ После взлёта экипажем было обнаружено непогасание трёх красных ламп промежуточного положения стоек шасси. Службе ОрВД было доложено о неуборке шасси. После предпринятых действий согласно Non Normal Check List QRH убрать шасси не удалось. КВС принял решение на производство посадки в аэропорту вылета после выработки топлива до максимальной посадочной массы.
КВС в процессе предполётного осмотра ВС обнаружил фиксирующие штыри в складывающихся подкосах стоек шасси и дал указание техническому персоналу (кому конкретно - не установлено, готовящему ВС к вылету, на уборку штырей. Контроль выполнения указания по снятию штырей командиром экипажа произведён не был. В процессе предполётной подготовки в кабине экипажем произведено формальное чтение карты контрольных проверок перед запуском двигателей, что явилось причиной необнаружения отсутствующих на борту фиксирующих штырей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства, причины и факторы авиационного инцидента, выявленные входе расследования довести на разборе полета с командно-лётным, лётным и инженерно-техническим составом Авиакомпании в соответствии сост
ПРАПИ-98.
- Провести специальный разбор полета, на котором предусмотреть занятия с членами экипажей ВС Як Авиакомпании по повторному изучению Ст. 4.7, 4.71 РЛЭ ВС, раздел II "Перед посадкой" Карты контрольной проверки РЛЭ ВС Яка также раздел "Взаимодействие в экипаже перед посадкой" Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа ВС Як-40.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явилось разрушение на пробеге четырёх колес левой стойки шасси. Разрушение колес левой стойки шасси произошло в результате посадки ВС с заторможенными колесами. Посадка ВС с заторможенными колесами левой стойки шасси произошла по причине непроизвольного нажатия экипажем левой тормозной педали до касания ИВПП.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным составом - С летным составом изучить разделы руководств "Методика исправления бокового отклонения самолета от оси ВПП при заходе на посадку".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось неотклонение рулевых поверхностей на угол, заданный в основном режиме управления.
Причиной неотклонения рулевых поверхностей на заданный угол явилось нахождения переключателя "ЭДСУ" в положении "ОТКЛ" на верхнем пульте.
Причиной нахождения переключателя "ЭДСУ" в положении "ОТКЛ" на верхнем пульте, явилось невыполнение перед рейсом проверки положения переключателя "ЭДСУ" на верхнем пульте под колпачком (РЛЭ 8.6. стр РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства и причины данного авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолеты АН-148-100В.
- ГП "Антонов" разработать конструкцию предохранительного колпачка переключателя "ЭДСУ", предусматривающего невозможность его закрытия при положении переключателя "ОТКЛ".
- Эксплуатанту внести изменение в технологию работы экипажа самолета в части проверки системы штурвального управления после запуска двигателя вторым пилотом - Обратить внимание ГП "Антоновна противоречия требований РЛЭ и РЭ самолета о необходимости законтренного положения переключателя "ЭДСУ".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Состояние ВПП не повлияло на исход посадки и повреждение левого пневматика ВС;
- Авиационная техника (в том числе планер, СУ, системы самолета и взлетно-посадочные устройства) в момент посадки ВС в аэропорту была исправна- Действия КВС в момент посадки не в полной мере соответствовали ст. 4.7.1 РЛЭ Яка именно создание командиром ВС левого крена (против влияния бокового ветра) при эффективном торможении на пробеге могло привести к кратковременному несрабатыванию автомата юза (инерционного датчика УА-27А-8) и заклиниванию тормозных колодок левого колеса ив результате этого, местному стиранию шины с последующим ее разрушением- Причиной данного события явились ошибочные действия командира ВС при выполнении посадки, выразившееся в применении эффективного торможения при наличии левого крена (нарушение п. 4 разд. 4.7.1 РЛЭ Як- 100
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 125
____
С.ИНЦ
12.08.11,
а/п Санкт-
Петербург
(Пулково)
ВЗЛ
Ан-148-
100В
RA-61703
СУС
исправность/ работоспособность не проверена
(НПров)
02761 40461 ОН =9704
ОНТ=1083
ОНД=1083
НТД=1083
ППП
Д-СМУ(*)
Dv=9000/ После взлета экипаж обнаружил сообщение "ИНТЕРЦ 3 ЛЕВ НЕ УБРАН, "СШУ-РЕЗЕРВНОЕ УПРАВЛ". При этом элероны левый и правый находились в верхнем положении, интерцептор № 3 левый в верхнем положении, а интерцептор № 3 правый в убранном положении. По записи БУР проходит разовая команда о выключенном положении выключателя "ЭДСУ" и перехода СШУ в резервное управление. КВС принял решение о прекращении рейса и выполнение посадки на аэродром вылета. Посадка произведена благополучно. На предполетной подготовке экипаж не убедился в том, что переключатель "ЭДСУ" на верхнем пульте под колпачком включен (РЛЭ 8.6. стр. Установить момент времени выключения переключателя "ЭДСУ" не представляется возможным.
ПрофЛС
ДорабАТ
ИнстрДок
Проч
127
____
ИНЦ
25.08.11,
а/п Анапа
ПОС
Як-40
RA-88229
КТрм неправильное компенсир. ветра
(ОшУпр)
03241 ОН =13450
ОНТ=10000
ОНД=8000
НТД=8000
ППП
Д-ПМУ(*)
W=6(6/7)
Dv=10000/ Экипаж произвел посадку на ВПП левее осевой линии нам при встречно-боковом ветре слева . Посадка выполнялась с использованием реверсивно- тормозного устройства. На пробеге КВС парировал стремление увода ВС влево от осевой линии увеличением курса вправо. Сразу после отклонения от посадочного курса КВС применил тормоза колеси остановил ВС на ВПП, со спущенным правым пневматиком. Пробег происходил при полностью заторможенном левом колесе основной стойки шасси. Действия КВС и членов экипажа при заходе на посадку и после соответствуют Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа не в полном объеме. На пробеге КВС левым креном компенсировал влияния встречно-бокового ветра слева и во второй половине пробега левый крен составлял 0,8-1,5°
(в п разд. РЛЭ ВС имеется предупреждение "Внимание эффективное торможение самолета начинать только при отсутствии крена (от бокового ветра) и равномерно обжатых основных стойках шасси, так как возможно местное стирание шины из-за несрабатывания автомата юза.
ПрофЛС
Проч
128
____
ИНЦ
25.08.11,
а/п Новый
Уренгой
ПОС
Як-42Д
RA-42524
КТрм неправильн. манипулирование органами управления
(ОшВкл)
03242 ОН =11056
ОНТ=4000
ОНД=2161
НТД=2161
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5 Wz=5
Dv=10000/ Полет по глиссаде выполнялся с углом упреждения. Преждевременное уменьшение КВС крена и подобранного угла упреждения привело к сносу ВС влево.
КВС не принял мер для устранения тенденции к боковому уклонению. В процессе выравнивания и выдерживания ВС магнитный курс продолжал уменьшаться. Для предотвращения сноса ВС боковым ветром КВС увеличил правый крен, который к моменту касания колесами правой стойкой шасси ВПП достиг более 6°. ВС остановилось нам левее оси ВПП. В процессе исправления непосадочного положения ВС перед посадкой экипажем непроизвольно была нажата левая тормозная педаль, из-за чего автоматический выпуск спойлеров не произошел и был произведен вручную. В результате посадки с левыми заторможенными колесами произошло разрушение всех четырех пневматиков левой стойки шасси. После информации диспетчера о вспышке пламени в районе левого шасси и выключения двигателя, КВС принял решение о высадке пассажиров на месте остановки.
ПрофЛС
129
____
ИНЦ
3.09.11,
а/п Оренбург
ВЗЛ
B737
VP-BGR
УВШ
некачест. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
03230 50107 50203 ОН =14820
ОНТ=820
ОНД=0
НТД=520
ППП
Д-ПМУ(*)
W=3
Dv=6000/ После взлёта экипажем было обнаружено непогасание трёх красных ламп промежуточного положения стоек шасси. Службе ОрВД было доложено о неуборке шасси. После предпринятых действий согласно Non Normal Check List QRH убрать шасси не удалось. КВС принял решение на производство посадки в аэропорту вылета после выработки топлива до максимальной посадочной массы.
КВС в процессе предполётного осмотра ВС обнаружил фиксирующие штыри в складывающихся подкосах стоек шасси и дал указание техническому персоналу (кому конкретно - не установлено, готовящему ВС к вылету, на уборку штырей. Контроль выполнения указания по снятию штырей командиром экипажа произведён не был. В процессе предполётной подготовки в кабине экипажем произведено формальное чтение карты контрольных проверок перед запуском двигателей, что явилось причиной необнаружения отсутствующих на борту фиксирующих штырей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства, причины и факторы авиационного инцидента, выявленные входе расследования довести на разборе полета с командно-лётным, лётным и инженерно-техническим составом Авиакомпании в соответствии сост
ПРАПИ-98.
- Провести специальный разбор полета, на котором предусмотреть занятия с членами экипажей ВС Як Авиакомпании по повторному изучению Ст. 4.7, 4.71 РЛЭ ВС, раздел II "Перед посадкой" Карты контрольной проверки РЛЭ ВС Яка также раздел "Взаимодействие в экипаже перед посадкой" Инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа ВС Як-40.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явилось разрушение на пробеге четырёх колес левой стойки шасси. Разрушение колес левой стойки шасси произошло в результате посадки ВС с заторможенными колесами. Посадка ВС с заторможенными колесами левой стойки шасси произошла по причине непроизвольного нажатия экипажем левой тормозной педали до касания ИВПП.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным составом - С летным составом изучить разделы руководств "Методика исправления бокового отклонения самолета от оси ВПП при заходе на посадку".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось неотклонение рулевых поверхностей на угол, заданный в основном режиме управления.
Причиной неотклонения рулевых поверхностей на заданный угол явилось нахождения переключателя "ЭДСУ" в положении "ОТКЛ" на верхнем пульте.
Причиной нахождения переключателя "ЭДСУ" в положении "ОТКЛ" на верхнем пульте, явилось невыполнение перед рейсом проверки положения переключателя "ЭДСУ" на верхнем пульте под колпачком (РЛЭ 8.6. стр РЕКОМЕНДАЦИИ - Обстоятельства и причины данного авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолеты АН-148-100В.
- ГП "Антонов" разработать конструкцию предохранительного колпачка переключателя "ЭДСУ", предусматривающего невозможность его закрытия при положении переключателя "ОТКЛ".
- Эксплуатанту внести изменение в технологию работы экипажа самолета в части проверки системы штурвального управления после запуска двигателя вторым пилотом - Обратить внимание ГП "Антоновна противоречия требований РЛЭ и РЭ самолета о необходимости законтренного положения переключателя "ЭДСУ".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Состояние ВПП не повлияло на исход посадки и повреждение левого пневматика ВС;
- Авиационная техника (в том числе планер, СУ, системы самолета и взлетно-посадочные устройства) в момент посадки ВС в аэропорту была исправна- Действия КВС в момент посадки не в полной мере соответствовали ст. 4.7.1 РЛЭ Яка именно создание командиром ВС левого крена (против влияния бокового ветра) при эффективном торможении на пробеге могло привести к кратковременному несрабатыванию автомата юза (инерционного датчика УА-27А-8) и заклиниванию тормозных колодок левого колеса ив результате этого, местному стиранию шины с последующим ее разрушением- Причиной данного события явились ошибочные действия командира ВС при выполнении посадки, выразившееся в применении эффективного торможения при наличии левого крена (нарушение п. 4 разд. 4.7.1 РЛЭ Як- 100
-
Таблица А, продолжение 16 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
130
____
ИНЦ
5.09.11,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
EI-CZK
СУС
исправн./ работоспос. не провер.; вылет с извест. неиспр.
(НПров)
(НРеш)
02780 70180 404B1 ОН =3652
ОНТ=3571
ОНД=0
НТД=321
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
Перед началом руления экипаж не заметил отсутствие сигнализации выпущенного положения предкрылков - "LE FLAPS EXT". Это явилось следствием невыполнения экипажем стандартной процедуры по проверке выпущенного положения механизации крыла перед выруливанием (РГШ часть "В. КВС принял необоснованное решение о взлёте при отсутствии сигнализации выпущенного положения предкрылков. Убедившись визуально в фактическом выпуске предкрылков, КВС передал управление 2-му пилоту. На разбеге сработала сигнализации "Take Off Configuration Warning" (Конфигурация ВС не соответствует взлётной"). КВС прекратил взлёт. Установлено, что в результате нарушения работоспособности электронного блока системы световой сигнализации положения предкрылков, световая сигнализация выпущенного положения предкрылков в кабине экипажа отсутствовала. Система уборки/выпуска как предкрылков, таки закрылков при этом работала штатно.
ПрофЛС
ИнстрДок
133
____
ИНЦ
30.12.11,
а/п Новосибирск
(Толмачево)
ВЗЛ
Ан-24РВ
RA-47818
КТрм неправ. оценка внешних условий неправ. эксплуатация
(ОцМО)
(ЭкспАТ)
03242 40139 ОН =12129
ОНТ=8409
ОНД=0
НТД=3008
ППП
Д-ПМУ(*)
W=8 Wz=6
Dv=7000/ снег Взлет осуществлял КВС без использования СПУ. При достижении тяги определенной величины и создавшихся на тот момент условий сцепления колес с
ИВПП произошло самопроизвольное движение ВС на тормозах (с заторможенными колесами основных стоек шасси) "юзом" с разворотом влево, с одновременным возрастанием мощности двигателей. Включенная система автоматического растормаживания не могла сработать из-за первоначального отсутствия вращения колес. Движение ВС с заторможенными колесами основных стоек "юзом" привело к интенсивному истиранию всех пневматиков колес основных стоек шасси. При отрыве от ИВПП произошло разрушение пневматиков левой стойки основных колес. Экипаж слышал два хлопка, но первоначально воспринял их как падение "чего-то" в пилотской кабине и продолжил набор высоты. После двух контрольных проходов над ВПП, КВС принял решение о посадке на переднюю и правую стойки. Посадка выполнена нормально. ВС остановилось в пределах ИВПП.
ПрофЛС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной разрушения авиашин колес левой стойки шасси является снижение их механической прочности (стирание о ИВПП) в процессе движения ВС, на первоначальном этапе разбега юзом, с заторможенными колесами основных стоек шасси. Причиной движения ВС юзом с заторможенными колесами на первоначальном этапе разбега явилось невыполнение экипажем ВС рекомендаций РЛЭ самолета АН п, раздела 4.2.1. (п, раздела 4.2.1. "Если при взлете с мокрой или скользкой ВПП удержать самолет на тормозах при взлетном режиме работы двигателей невозможно, установите двигателями 30-40% по УПРТ. Затем отпустите тормоза ив процессе разбега доведите режим двигателей до взлетного, не допуская при этом резкого перемещения РУД во избежание разворота самолета").
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летным составом, выполняющим полеты на ВС типа АН, с ИТП;
- С летным составом повторно изучить и разобрать на занятиях п, раздела 4.2. Взлет РЛЭ самолета АН (АН-24РВ), обратив внимание на взлет ВС при погодных условиях, способствующих формированию "Скользкой полосы" Выпадение осадков в виде мокрого ливневого снега при отрицательной температуре наружного воздуха близкой к нулю).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки шасси явилось неснятие фиксирующих штырей в складывающихся подкосах.
Причиной неснятия фиксирующих штырей явилось- невыполнение указания и.о. начальника смены по снятию фиксирующих штырей авиатехником №2;
- отсутствие контроля со стороны и.о. начальника смены за исполнением выданного указания по снятию фиксирующих штырей- необнаружение авиатехником №1 в процессе выполнения работ по выпуску ВС установленных в складывающиеся подкосы стоек шасси фиксирующих штырей- отсутствие контроля со стороны КВС за снятием фиксирующих штырей и формальное выполнение экипажем карты контрольных проверок перед запуском двигателей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом Авиакомпании и инженерно-техническим составом ФГУП "Международный аэропорт Оренбург - Повторно изучить с лётным составом Авиакомпании, выполняющим полёты на ВС Boeing-737, раздел технологии работы экипажа на этапе предполётной подготовки - Системам качества ТК Авиакомпании и АТБ ФГУП "Международный аэропорт Оренбург" провести детальное уточнение:
а) технологии взаимодействия персонала при проведении работ по "Работы по обеспечению вылета (Handling) ВС" в части более чёткого распределения ответственности исполнителей;
б) фразеологии доклада о готовности к буксировке (запуску) наземного персонала - Начальнику ОТК Авиакомпании усилить контроль ведением документации в ТК Авиакомпании (журнал "Handover Logbook").
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента, приведшими к штатному срабатыванию звуковой сигнализации "Take Off Configuration Warning" на разбеге и, как следствие, к прерванному взлёту, явились- наиболее вероятно нарушение работоспособности электронного блока ("LE FLAP AND SLAT POSITION INDICATION MODULE") системы сигнализации положения предкрылков, вследствие кратковременного пропадания электропитания его логических модулей, приведшее к отсутствию в кабине экипажа световой сигнализации выпущенного положения предкрылков при установке механизации крыла во взлётное положение- невыполнение КВС и вторым пилотом стандартной процедуры по проверке световой сигнализации выпущенного положения предкрылков перед выруливанием (Before Taxi Procedure) в нарушение требований "Технологии работы экипажа ВС Боинг
737" (РПП Эксплуатанта, часть "В- необоснованное решение КВС на выполнение взлёта при обнаружении отсутствия световой сигнализации выпущенного положения предкрылков (табло "LE FLAPS EXT") в процессе выполнения проверки соответствия подготовки систем ВС к взлёту по контрольной карте "Before Takeoff Checklist" (РПП Эксплуатанта, часть "В").
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом - Принять меры по исключению случаев невыполнения экипажами ВС в полном объёме стандартных процедур и проверок по контрольным картам (Checklist), предусмотренных "Технологией работы экипажа - Повторно довести дол тного состава, эксплуатирующего ВС типа Боинг 737, требования стандартных процедур подготовки систем ВС перед началом руления (Before Taxi Procedure).
- Внести дополнения в ККП перед началом руления "Технологии работы экипажа ВС B-737" в части, касающейся контроля членами экипажа выпущенного положения механизации крыла во взлётное положение - Организовать с летным составом повторное изучение требований п. 5.80 ФАП "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации" по выполнению выключения бортовых самописцев в случае авиационного события - Организовать и провести занятия с лётным составом по повторному изучению действий экипажа в случае возникновения авиационного события.
Продолж ен ие п- 101
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
130
____
ИНЦ
5.09.11,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
EI-CZK
СУС
исправн./ работоспос. не провер.; вылет с извест. неиспр.
(НПров)
(НРеш)
02780 70180 404B1 ОН =3652
ОНТ=3571
ОНД=0
НТД=321
ППП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
Перед началом руления экипаж не заметил отсутствие сигнализации выпущенного положения предкрылков - "LE FLAPS EXT". Это явилось следствием невыполнения экипажем стандартной процедуры по проверке выпущенного положения механизации крыла перед выруливанием (РГШ часть "В. КВС принял необоснованное решение о взлёте при отсутствии сигнализации выпущенного положения предкрылков. Убедившись визуально в фактическом выпуске предкрылков, КВС передал управление 2-му пилоту. На разбеге сработала сигнализации "Take Off Configuration Warning" (Конфигурация ВС не соответствует взлётной"). КВС прекратил взлёт. Установлено, что в результате нарушения работоспособности электронного блока системы световой сигнализации положения предкрылков, световая сигнализация выпущенного положения предкрылков в кабине экипажа отсутствовала. Система уборки/выпуска как предкрылков, таки закрылков при этом работала штатно.
ПрофЛС
ИнстрДок
133
____
ИНЦ
30.12.11,
а/п Новосибирск
(Толмачево)
ВЗЛ
Ан-24РВ
RA-47818
КТрм неправ. оценка внешних условий неправ. эксплуатация
(ОцМО)
(ЭкспАТ)
03242 40139 ОН =12129
ОНТ=8409
ОНД=0
НТД=3008
ППП
Д-ПМУ(*)
W=8 Wz=6
Dv=7000/ снег Взлет осуществлял КВС без использования СПУ. При достижении тяги определенной величины и создавшихся на тот момент условий сцепления колес с
ИВПП произошло самопроизвольное движение ВС на тормозах (с заторможенными колесами основных стоек шасси) "юзом" с разворотом влево, с одновременным возрастанием мощности двигателей. Включенная система автоматического растормаживания не могла сработать из-за первоначального отсутствия вращения колес. Движение ВС с заторможенными колесами основных стоек "юзом" привело к интенсивному истиранию всех пневматиков колес основных стоек шасси. При отрыве от ИВПП произошло разрушение пневматиков левой стойки основных колес. Экипаж слышал два хлопка, но первоначально воспринял их как падение "чего-то" в пилотской кабине и продолжил набор высоты. После двух контрольных проходов над ВПП, КВС принял решение о посадке на переднюю и правую стойки. Посадка выполнена нормально. ВС остановилось в пределах ИВПП.
ПрофЛС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной разрушения авиашин колес левой стойки шасси является снижение их механической прочности (стирание о ИВПП) в процессе движения ВС, на первоначальном этапе разбега юзом, с заторможенными колесами основных стоек шасси. Причиной движения ВС юзом с заторможенными колесами на первоначальном этапе разбега явилось невыполнение экипажем ВС рекомендаций РЛЭ самолета АН п, раздела 4.2.1. (п, раздела 4.2.1. "Если при взлете с мокрой или скользкой ВПП удержать самолет на тормозах при взлетном режиме работы двигателей невозможно, установите двигателями 30-40% по УПРТ. Затем отпустите тормоза ив процессе разбега доведите режим двигателей до взлетного, не допуская при этом резкого перемещения РУД во избежание разворота самолета").
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летным составом, выполняющим полеты на ВС типа АН, с ИТП;
- С летным составом повторно изучить и разобрать на занятиях п, раздела 4.2. Взлет РЛЭ самолета АН (АН-24РВ), обратив внимание на взлет ВС при погодных условиях, способствующих формированию "Скользкой полосы" Выпадение осадков в виде мокрого ливневого снега при отрицательной температуре наружного воздуха близкой к нулю).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки шасси явилось неснятие фиксирующих штырей в складывающихся подкосах.
Причиной неснятия фиксирующих штырей явилось- невыполнение указания и.о. начальника смены по снятию фиксирующих штырей авиатехником №2;
- отсутствие контроля со стороны и.о. начальника смены за исполнением выданного указания по снятию фиксирующих штырей- необнаружение авиатехником №1 в процессе выполнения работ по выпуску ВС установленных в складывающиеся подкосы стоек шасси фиксирующих штырей- отсутствие контроля со стороны КВС за снятием фиксирующих штырей и формальное выполнение экипажем карты контрольных проверок перед запуском двигателей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Результаты расследования инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом Авиакомпании и инженерно-техническим составом ФГУП "Международный аэропорт Оренбург - Повторно изучить с лётным составом Авиакомпании, выполняющим полёты на ВС Boeing-737, раздел технологии работы экипажа на этапе предполётной подготовки - Системам качества ТК Авиакомпании и АТБ ФГУП "Международный аэропорт Оренбург" провести детальное уточнение:
а) технологии взаимодействия персонала при проведении работ по "Работы по обеспечению вылета (Handling) ВС" в части более чёткого распределения ответственности исполнителей;
б) фразеологии доклада о готовности к буксировке (запуску) наземного персонала - Начальнику ОТК Авиакомпании усилить контроль ведением документации в ТК Авиакомпании (журнал "Handover Logbook").
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента, приведшими к штатному срабатыванию звуковой сигнализации "Take Off Configuration Warning" на разбеге и, как следствие, к прерванному взлёту, явились- наиболее вероятно нарушение работоспособности электронного блока ("LE FLAP AND SLAT POSITION INDICATION MODULE") системы сигнализации положения предкрылков, вследствие кратковременного пропадания электропитания его логических модулей, приведшее к отсутствию в кабине экипажа световой сигнализации выпущенного положения предкрылков при установке механизации крыла во взлётное положение- невыполнение КВС и вторым пилотом стандартной процедуры по проверке световой сигнализации выпущенного положения предкрылков перед выруливанием (Before Taxi Procedure) в нарушение требований "Технологии работы экипажа ВС Боинг
737" (РПП Эксплуатанта, часть "В- необоснованное решение КВС на выполнение взлёта при обнаружении отсутствия световой сигнализации выпущенного положения предкрылков (табло "LE FLAPS EXT") в процессе выполнения проверки соответствия подготовки систем ВС к взлёту по контрольной карте "Before Takeoff Checklist" (РПП Эксплуатанта, часть "В").
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим составом - Принять меры по исключению случаев невыполнения экипажами ВС в полном объёме стандартных процедур и проверок по контрольным картам (Checklist), предусмотренных "Технологией работы экипажа - Повторно довести дол тного состава, эксплуатирующего ВС типа Боинг 737, требования стандартных процедур подготовки систем ВС перед началом руления (Before Taxi Procedure).
- Внести дополнения в ККП перед началом руления "Технологии работы экипажа ВС B-737" в части, касающейся контроля членами экипажа выпущенного положения механизации крыла во взлётное положение - Организовать с летным составом повторное изучение требований п. 5.80 ФАП "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации" по выполнению выключения бортовых самописцев в случае авиационного события - Организовать и провести занятия с лётным составом по повторному изучению действий экипажа в случае возникновения авиационного события.
Продолж ен ие п- 101
-
Таблица А, продолжение 17 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 137
____
ИНЦ
15.02.12,
а/п Южно-
Сахалинск
ВЗЛ
B737
RA-73005
ОДк неправ. оценка метео- обстановки др. случаи неправ. экспл.
(ОцМО)
(ЭкспАТ)
07230 40131 404F9 51210
A2020
B2030 ОН =14636
ОНТ=2753
ОНД=0
НТД=253
ППП
Н-СМУ(-)
W=15(15/20)
Dv=400/ снег метель
На исполнительном старте при увеличении режима работы двигателей возник "помпаж" правого двигателя из-за ледяных отложений. КВС прекратил взлети выключил двигатели. ВС было отбуксировано. Ледяные отложения возникли из-за длительной работы двигателя на малом газе в сложных фактических метиоусловиях, отличающихся от наблюдаемых техником-метеорологом АМЦ. Причиной инцидента стало невыполнении экипажем рекомендаций FCOM в части прогрева двигателей, нарушение п.п. 2.7, 3.3 ДИ диспетчером СДП, нарушение п. 2.2. ДИ руководителя полетов, несоответствие расположения ОПН за метеоусловиями на аэродроме требованиям п. 6.3.2. НГЭА-92.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
139
____
ИНЦ
9.07.12,
а/п Новосибирск
(Толмачево)
ВЗЛ
A-320
VQ-BET
КТрм другие случаи неправ. эксплуат.
(ЭкспАТ)
(ОшВкл)
404A9 03245 ОН =13715
ОНТ=3729
ОНД=0
НТД=3706
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4 Экипаж на взлетев тренировочном полёте обнаружил включенный стояночный тормоз. Пилот-инструктор выключил его. Шасси не убирались. Был выполнен полет по кругу и проход над стартом на малой высоте. Обнаружено разрушение всех пневматиков основных стоек шасси. После выработки топлива произведена аварийая посадка. Установлено, что стояночный тормоз был включен воздействием непреднамеренной нагрузки на ручку включения стояночного тормоза в результате резкого движения правой руки пилотом-инструктором при отрыве ленты принтера.
ПрофЛС Проч - ДЛЭ Авиакомпании материалы расследования изучить с командно - летным, инструкторским составом - ДПЛГ Авиакомпании материалы расследования изучить с инженерным персоналом - ДЛС Авиакомпании рассмотреть целесообразность проведения аэродромных тренировок с пилотами, прошедшими первоначальную подготовку на данном типе ВС, внести дополнения в программу полётов "TOUCH-AND-GO" в части контроля положения рукоятки "Parking Brake" и удаления ленты принтера - Материалы расследования довести до ИТП контрактных организаций, эксплуатирующих ВС А-319/А-320.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Причиной авиационного инцидента явилось прекращение взлета из-за возникновения "помпажа" правого двигателя. Причиной "помпажа" правого двигателя явилось нарушение газодинамической устойчивости тракта двигателя из-за образования ледяных отложений на деталях входного направляющего аппарата и лопатках компрессора двигателя. Причиной образования ледяных отложений стала недостаточная эффективность ПОС двигателя при его длительной работе на малом газе в условиях сильной метели с переносом снега в приземном слое и его забросе во входной направляющий аппарат и невыполнения экипажем рекомендаций FCOM в части прогрева двигателей через каждые 10 минут в течение 15 сек на оборотах не менее 80% N1 из-за недооценки экипажем степени обледенения силовых установок в данных метеоусловиях. Причиной длительной работы двигателя на малом газе в данных условиях явилось- несоответствие видимости наблюдаемых техником-метеорологом АМЦ фактическим метеоусловиям, наблюдаемым экипажем на ВПП;
- отсутствие взаимодействия между диспетчером ОВД и АМЦ выразившееся в непредоставлении диспетчером в АМЦ фактической погоды передаваемой экипажем- нарушение диспетчером СДП п. 2.7. (Принимать своевременно меры по оказанию помощи экипажам ВС при полетах в особых случаях и условиях, п. 3.3. (В случаях, не терпящих отлагательства, когда создается угроза безопасности полетов, немедленно принимать меры по обеспечению безопасности полетов, в зависимости от ситуации, с последующим докладом руководителю полетов) -Должностной инструкции Диспетчера СДП, осуществляющего непосредственное УВД Сахалинского Центра ОВД, утвержденной начальником Сахалинского Центра ОВД филиала "Аэронавигации Дальнего Востока" от 16 декабря 2011 года- нарушение п. 2.28. (при получении от экипажа ВС сведений об опасных метеоявлениях немедленно сообщать об этом дежурному синоптику) должностной инструкции руководителя полетов, осуществляющего непосредственное УВД Сахалинского Центра ОВД, утвержденной начальником Сахалинского Центра ОВД филиала "Аэронавигации Дальнего Востока" от 16 декабря 2011 года. Несоответствие расположения ОПН за метеоусловиями на аэродроме Южно-Сахалинск требованиям п. 6.3.2. НГЭА-92, что привело к несоответствию наблюдаемой погоды техником-наблюдателем АМЦ вместе наблюдения (наблюдение осуществлялось с высоты примерно равной м) фактической погоде на ВПП, наблюдаемой экипажем. Несовершенство руководящих документов позволяющих осуществлять наблюдение за видимостью, при низовой метели с высоты наблюдения от 1.5- до 10метров.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 137
____
ИНЦ
15.02.12,
а/п Южно-
Сахалинск
ВЗЛ
B737
RA-73005
ОДк неправ. оценка метео- обстановки др. случаи неправ. экспл.
(ОцМО)
(ЭкспАТ)
07230 40131 404F9 51210
A2020
B2030 ОН =14636
ОНТ=2753
ОНД=0
НТД=253
ППП
Н-СМУ(-)
W=15(15/20)
Dv=400/ снег метель
На исполнительном старте при увеличении режима работы двигателей возник "помпаж" правого двигателя из-за ледяных отложений. КВС прекратил взлети выключил двигатели. ВС было отбуксировано. Ледяные отложения возникли из-за длительной работы двигателя на малом газе в сложных фактических метиоусловиях, отличающихся от наблюдаемых техником-метеорологом АМЦ. Причиной инцидента стало невыполнении экипажем рекомендаций FCOM в части прогрева двигателей, нарушение п.п. 2.7, 3.3 ДИ диспетчером СДП, нарушение п. 2.2. ДИ руководителя полетов, несоответствие расположения ОПН за метеоусловиями на аэродроме требованиям п. 6.3.2. НГЭА-92.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
139
____
ИНЦ
9.07.12,
а/п Новосибирск
(Толмачево)
ВЗЛ
A-320
VQ-BET
КТрм другие случаи неправ. эксплуат.
(ЭкспАТ)
(ОшВкл)
404A9 03245 ОН =13715
ОНТ=3729
ОНД=0
НТД=3706
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4 Экипаж на взлетев тренировочном полёте обнаружил включенный стояночный тормоз. Пилот-инструктор выключил его. Шасси не убирались. Был выполнен полет по кругу и проход над стартом на малой высоте. Обнаружено разрушение всех пневматиков основных стоек шасси. После выработки топлива произведена аварийая посадка. Установлено, что стояночный тормоз был включен воздействием непреднамеренной нагрузки на ручку включения стояночного тормоза в результате резкого движения правой руки пилотом-инструктором при отрыве ленты принтера.
ПрофЛС Проч - ДЛЭ Авиакомпании материалы расследования изучить с командно - летным, инструкторским составом - ДПЛГ Авиакомпании материалы расследования изучить с инженерным персоналом - ДЛС Авиакомпании рассмотреть целесообразность проведения аэродромных тренировок с пилотами, прошедшими первоначальную подготовку на данном типе ВС, внести дополнения в программу полётов "TOUCH-AND-GO" в части контроля положения рукоятки "Parking Brake" и удаления ленты принтера - Материалы расследования довести до ИТП контрактных организаций, эксплуатирующих ВС А-319/А-320.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Причиной авиационного инцидента явилось прекращение взлета из-за возникновения "помпажа" правого двигателя. Причиной "помпажа" правого двигателя явилось нарушение газодинамической устойчивости тракта двигателя из-за образования ледяных отложений на деталях входного направляющего аппарата и лопатках компрессора двигателя. Причиной образования ледяных отложений стала недостаточная эффективность ПОС двигателя при его длительной работе на малом газе в условиях сильной метели с переносом снега в приземном слое и его забросе во входной направляющий аппарат и невыполнения экипажем рекомендаций FCOM в части прогрева двигателей через каждые 10 минут в течение 15 сек на оборотах не менее 80% N1 из-за недооценки экипажем степени обледенения силовых установок в данных метеоусловиях. Причиной длительной работы двигателя на малом газе в данных условиях явилось- несоответствие видимости наблюдаемых техником-метеорологом АМЦ фактическим метеоусловиям, наблюдаемым экипажем на ВПП;
- отсутствие взаимодействия между диспетчером ОВД и АМЦ выразившееся в непредоставлении диспетчером в АМЦ фактической погоды передаваемой экипажем- нарушение диспетчером СДП п. 2.7. (Принимать своевременно меры по оказанию помощи экипажам ВС при полетах в особых случаях и условиях, п. 3.3. (В случаях, не терпящих отлагательства, когда создается угроза безопасности полетов, немедленно принимать меры по обеспечению безопасности полетов, в зависимости от ситуации, с последующим докладом руководителю полетов) -Должностной инструкции Диспетчера СДП, осуществляющего непосредственное УВД Сахалинского Центра ОВД, утвержденной начальником Сахалинского Центра ОВД филиала "Аэронавигации Дальнего Востока" от 16 декабря 2011 года- нарушение п. 2.28. (при получении от экипажа ВС сведений об опасных метеоявлениях немедленно сообщать об этом дежурному синоптику) должностной инструкции руководителя полетов, осуществляющего непосредственное УВД Сахалинского Центра ОВД, утвержденной начальником Сахалинского Центра ОВД филиала "Аэронавигации Дальнего Востока" от 16 декабря 2011 года. Несоответствие расположения ОПН за метеоусловиями на аэродроме Южно-Сахалинск требованиям п. 6.3.2. НГЭА-92, что привело к несоответствию наблюдаемой погоды техником-наблюдателем АМЦ вместе наблюдения (наблюдение осуществлялось с высоты примерно равной м) фактической погоде на ВПП, наблюдаемой экипажем. Несовершенство руководящих документов позволяющих осуществлять наблюдение за видимостью, при низовой метели с высоты наблюдения от 1.5- до 10метров.
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 30
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с летным, инженерно-техническим персоналом Авиакомпании, личным составом Сахалинского АМЦ и Сахалинского центра ОВД филиала "Аэронавигация Дальнего Востока" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
- АМЦ Южно-Сахалинска обеспечить нахождение специалиста, отвечающего за работу Измерителя дальности видимости ФИ, на рабочем месте на все время выполнения полетов в аэропорту Южно-Сахалинска.
В случае отказа Измерителя дальности видимости ФИ в сложных метеоусловиях, предусмотреть наблюдение за фактической погодой в аэропорту из двух точек ОПН, расположенных на первом и втором этажах - Руководству Сахалинского центра УВД совместно с начальником АМЦ аэропорта Южно-Сахалинска определить порядок взаимодействия, который отразить в "Инструкции по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме
Южно-Сахалинска".
- Повторно изучить с личным составом летного подразделения Боинг-737 летной дирекции Авиакомпании с принятием зачетов и оформлением зачетной ведомости следующие документы- Flight Crew Operations Manual (FCOM) Боинг-737 COLD WEATHER OPERATION After Engine Start;
- Flight Crew Operations Manual (FCOM) Боинг-737 ICE AND RAIN PROTECTION: Anti-Ice Use, Engine Anti-Ice Operation.
- Летной дирекции Авиакомпании провести консультации с компанией "Боинг" по вопросу выработки рекомендаций летному составу по прогреву двигателей в условиях слабого обледенения вовремя продолжительной эксплуатации ВС на земле. Дополучения рекомендаций при признаках любой степени обледенения ВС и ВНА двигателей применять рекомендации- Flight Crew Operations Manual (FCOM) Боинг-737 COLD WEATHER OPERATION After Engine Start;
- Flight Crew Operations Manual (FCOM) Боинг-737 ICE AND RAIN PROTECTION: Anti-Ice Use, Engine Anti-Ice Operation.
- Технической дирекции Авиакомпании доработать программу первичной обработки полетной информации в части добавления параметра "Включение ПОС двигателей" для регистрации регистратором параметрической информации
FDR, установленным на самолетах Боинг-737-200.
- Заменить накопитель (носитель) СПИ ВС с фиксацией параметров полета на более длительное время - Директору ФГУП "Аэропорт-Южно-Сахалинск" привести расположение основного пункта наблюдения за метеоусловиями на аэродроме Южно-Сахалинск требованиям п. НГЭА-92.
- Начальнику Сахалинского центра ОВД филиала "Аэронавигация Дальнего Востока" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" рассмотреть вопрос о внесении в должностные инструкции, регламент диспетчера СДП, ДПК и руководителя полетов пункта о личной ответственности должностных лиц за безопасность полетов как приоритетной нормы по обеспечению безопасности полетов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось разрушение всех авиашин на основных стойках шасси. РЕКОМЕНДАЦИИ- 102
-
Таблица А, продолжение 18 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 140
____
ИНЦ
30.07.12,
р-н а/п Хабаровск
(Новый)
ВЗЛ
A-320
VQ-BFM
ПШ
грубое приземление халатность
(Дисц)
03221 ОН =9392
ОНТ=2771
ОНД=0
НТД=1484
ППП
Д-СМУ(*)
W=7
Dv=3200/ дождь В результате предыдущей грубой посадки с перегрузкой 3,57 ед произошло заклинивание амортизатора передней стойки. При последующем взлете экипаж не смог перевести рычаг выпуска/уборки шасси в положение "уборка, шасси не убралось. Из-за заклинивания амортизатора передней стойки в обжатом положении сработала сигнализации нарушения полетной конфигурации и сигнал на блокировку рычага выпуска/уборки шасси.
145
____
ИНЦ
20.10.12,
на маршруте
МАРШ
B767
VP-BVH
ПНО
неправильная установка параметров
(ЭкспАТ)
03440 ОН =11630
ОНТ=0
ОНД=0
НТД=150
ППП
Д-ПМУ(*)
W=1
Dv=10000
При выполнении PREFLIGHT PROCEDURE экипажем допущена ошибка при вводе координат в навигационную систему IRS при первоначальной выставке вместо западной была введена восточная долгота, что явилось причиной отказав полете. КВС было принято решение о выполнении незапланированной посадки на ближайшем аэродроме, которая была выполнена благополучно. К развитию события привело некачественное выполнение процедуры
CROSSCHECK - 8.3.2 Навигационные процедуры. Раздел 1. Процедуры перекрестного контроля. 1.1 Общие положения. РПП Авиакомпании и не проверка позиции IRS выбором POS REF CDU - В SOP "Preflight Procedure - First Officer. Initial Data".
ПрофЛС
146
____
С.ИНЦ
5.11.12,
а/п Екатеринбург
(Кольцово)
ПОС
Ту-204-100
RA-64043
ПНО
невыдерж. скорости полета оценка пространств. положения
(НеВыдСк)
(ОцLVH)
03410 70180 40324 ОН =8240
ОНТ=2390
ОНД=0
НТД=1111
ППП
Н-СМУ(*)
W=2 Wz=1
Dv=4500/ снег Экипаж выполнил высокое выравнивание, что привело к перелёту зоны приземления, и приземлился на повышенной приборной скорости. На пробеге КВС не использовал возможностии максимального реверса (РЛЭ пи пи после посадки ВС выкатилось за пределы ИВПП. Двигатели получили повреждения на рабочих лопатках вентилятора.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилась неуборка шасси после взлёта. Неуборка шасси произошла из-за заклинивания амортизатора передней стойки в обжатом положении, что вызвало срабатывание сигнализации нарушение полетной конфигурации и выдачи сигнала на блокировку рычага выпуска/уборки шасси. Заклинивание амортизатора передней стойки произошло в результате грубой посадки с перегрузкой 3,57 ед. при посадке в аэропорту Хабаровск.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Отсутствуют
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ту обратив особое внимание на недопустимость - производства посадки вне пределов нормируемой зоны приземления - завышения приборных скоростей предпосадочного снижения и приземления - Провести разовую проверку на всем парке ВС Ту-204-ЮОВ настройки блоков торможения БУПТ 24МД.
- Руководству Авиакомпании рассмотреть возможность ограничения допуска к самостоятельным полётам при перерыве в летной работе КВС более 15 дней в переходных метеоусловиях ОЗП.
- Конструкторскому бюро "Туполев" провести анализ недостоверных показаний скорости на ВС Ту-204,-100В, особенно при включении реверса тяги двигателей и принять меры по устранению несоответствия сертификационным требованиям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное событие классифицировать, как инцидент. Причиной события явилось выполнение посадки на незапланированном аэродроме.
Причиной посадки на незапланированном аэродроме явился отказ в полете навигационной системы Причиной отказа IRS явилась ошибка экипажа при вводе координат в навигационную систему IRS при первоначальной выставке в аэропорту Аликанте.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины данного события изучить с летным составом, эксплуатирующим ВС В767.
Летному составу Авиакомпании, эксплуатирующему ВС В, повторно изучить
- В FCOM Bulletin for S7 Airlines. SBR-9,
- требования В SOP "Preflight Procedure - First Officer. Initial Data" в части первоначальной выставки координат IRS,
- процедуру перекрестного контроля в соответствии с 8.3.2 Навигационные процедуры. Раздел 1. Процедуры перекрестного контроля. 1.1 Общие положения. РПП Авиакомпании,
- использование навигационной системы ВС В767.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явилась следующая совокупность причин- ошибки экипажа воздушного судна в выдерживании скорости при пролете входного порога ВПП на 34 км/ч более расчётной ив технике пилотирования на выравнивании, приведшие к недопустимому перелёту зоны приземления- неиспользование возможности эксплуатации максимального реверса при первичном включении до скорости 50 км/ч (РЛЭ Ту-204-100В пили до полной остановки ВС (РЛЭ Ту-204-100В п. 8.1.36);
- недостоверные показания приборной скорости при работе реверсивного устройства в режиме обратной тяги.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 103
-
Таблица А, продолжение 19 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 147
____
ИНЦ
14.12.12,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
VQ-BII
ПлСт исправ./ раб- способность не проверена
(НПров)
05620 ОН =8336
ОНТ=1014
ОНД=210
НТД=210
ППП
С-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000/ В процессе разбега на скорости около 90 узлов (не достигнув скорости принятия решения на продолжение взлёта), произошло открытие правой форточки пилотской кабины вследствие некачественного контроля вторым пилотом закрытия форточки перед вылетом при проведении контрольной проверки оборудования кабины согласно чек-листа "Подготовка к запуску двигателей. Согласно ФАП-128, п КВС принял правильное решение на прекращение взлёта.
ПрофЛС
Проч
152
____
ИНЦ
23.01.13,
р-н а/п
Мурманск
МАРШ
B737
VP-BKV
ПлДЛ
незакрытие, невнимательность 50104 ОН =9822
ОНТ=3213
ОНД=1272
НТД=1272
ППП
Н-СМУ(*)
W=5(5/10)
Wz=8
Dv=800/ снег На высоте около 1200 ми скорости 250 узлов сработала сигнализация "MASTER CAUTION" и загорелось табло "AUTO FAIL" и "STBY". Вертикальная скорость в кабине возросла до 2000 ft/min, перепад давления 0,1 PSI и высота в кабине около 1200 ft. Экипаж уменьшил вертикальную скорость набора до
1000 ft/min. После перестановки переключателя в режим "STBY" и установки соответствующей "CAB ALT" вертикальная скорость в кабине уменьшилась дои набор был продолжен. На высоте около 2200 м КВС получил доклад от старшего бортпроводника, что в районе входной двери 1L слышен сильный шуми дует холодный воздух. При этом рукоятка двери 1L находилась в положении "Закрыто" и сигнализация открытия этой двери "FWD ENTRI" не горела. Оценив сложившуюся обстановку, КВС принял решение прекратить полёт и вернуться в а/п "Мурманск. После заруливания ВС на стоянку технический состав зафиксировал, что с правой стороны (если смотреть с земли) между дверью 1L и дверным проёмом имелась щель.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
153
____
ИНЦ
31.01.13,
а/п Якутск
МАРШ
Ан-24РВ
RA-46834
СКВ
непреднамер. вкл./откл.
(ОшВкл)
02130 ОН =4229
ОНТ=2673
ОНД=67
НТД=67
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=3000
На этапе набора высоты эшелона экипажем обнаружен отказ системы автоматического регулирования давления. Принято решение возвратиться на аэродром вылета. Причиной явилась непреднамеренная установка бортмехаником ручки трехходового крана командного агрегата системы автоматического регулирования давления в гермокабинах в промежуточное положение после запуска двигателей процессе проведения процедур проверки систем и оборудования самолета перед выруливанием.
ПрофЛС
Проч
154
____
ИНЦ
1.03.13,
р-н а/п
Ноглики
ВЗЛ
МАРШ
DHC-8-200
RA-67257
УВШ
СКВ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
03230 40516 40534 02110 ОН =11456
ОНТ=1274
ОНД=1274
НТД=457
ППП
Д-ПМУ(*)
W=7
Dv=10000
снег После взлета не убрались все стойки шасси из-за не закрытия "Landing Gear ALT Release Access Door" вследствие невыполнения КВС раздела "BEFORE
START CHECKS" "NORMAL CHECKLIST DHC-8-200". После уборки шасси экипаж продолжил выполнения задания. При пересечении 15 000 feet (4572 метра) загорелась сигнализация "WARNING LIGHT" (ОПАСНОСТЬ) и одновременно "CABIN PRESS". Экипаж убедился в нарастании высоты в кабине больше нормы (из-за недостаточного количества подаваемого для наддува кабины воздуха) и, выполнив соответствующий раздел QRH, восстановил работу системы герметизации кабины в ручном режиме "MANUAL".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Открытие форточки на разбеге произошло вследствие некачественного контроля вторым пилотом закрытия форточки перед вылетом при проведении контрольной проверки оборудования кабины согласно чек-листа "Подготовка к запуску двигателей".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС типа Боинг 737.
- Лётной службе Авиакомпании организовать и провести занятия с лётным составом по действиям экипажа в случае открытия форточки на разбеге и последующие действия экипажа в зависимости от скорости прекращения взлёта, взлётной массы, температуры воздуха и т.д.
- Лётному составу Авиакомпании повторно изучить методику открытия и закрытия форточек на ВС.
- Материалы данного расследования изучить с лётным и инженерно-техническим составом - С летным составом провести занятия по изучению системы автоматического регулирования давления ВС Ан-24РВ.
- Провести разовую проверку работоспособности магнитофона МС-61Б на всех приписных ВС Ан Авиакомпании в связи периодическими неисправностями магнитофона МС Б.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки всех стоек шасси самолета, явилась не закрытие "Landing Gear ALT Release Access Door" (Створки рукоятки альтернативной системы уборки-выпуска шасси) вследствие невыполнения КВС раздела "BEFORE START CHECKS"
"NORMAL CHECKLIST DHC-8-200" "Перед запуском" "Карты контрольных проверок DHC-8-200", в части закрытия "Landing Gear ALT Release Access Door" (Створки рукоятки альтернативной системы уборки-выпуска шасси).
Причиной превышения высоты в кабине в режиме "AUTO" явилось недостаточное количество подаваемого для наддува кабины воздуха в полете. По техническому акту от 05.03.2013 предположительно из-за неверной установки регулятора количества отбираемого воздуха в полете.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента - неполное закрытие двери 1L бортпроводниками и недостаточным контролем авиатехником исполнения инструкции по наземному обслуживанию ВС В в части "Выпуск ВС" ( проверка полного закрытия передней левой двери - отсутствие видимых щелей между дверью и дверным проемом, что привело к частичной разгерметизации ВС и невозможности выполнять полёт на заданном эшелоне. Причиной неполного закрытия двери 1L явилось нарушения регулировки механизмов её навески. Это привело к тому, что дверь 1L стала не параллельна контуру проёма фюзеляжа, в результате чего стало возможным незакрытие левых замков.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летным, кабинным и инженерно-техническим составом Авиакомпании, эксплуатирующим ВС Боинг- 737 .
- В РБП-077-001 в пункте 13.3.3 "Закрытие двери изнутри" внести четкое описание контроля правильности закрытия дверей бортпроводниками - С летными кабинным составом Авиакомпании провести занятия на тему "Действия экипажа в случае разгерметизации ВС".
- Провести с ИТП Авиакомпании повторное изучение инструкции по наземному обслуживанию (Ground Handling) самолетов Боинг-737.
- Провести проверку технического состояния дверей на предмет нарушения механизмов регулировки навески дверей на всем парке ВС Авиакомпании - Рассмотреть возможность нанесения сигнальных рисок (стикеров) на двери и дверные проемы для визуального контроля за полным закрытием дверей - Рекомендовать фирме-изготовителю ВС Boeing Company установку двух датчиков сигнализации закрытия с обеих сторон двери.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилась непреднамеренная установка ручки трехходового крана командного агрегата 2077 системы автоматического регулирования давления в гермокабинах в промежуточное положение после запуска двигателей бортмехаником в процессе проведения процедур проверки систем и оборудования самолета перед выруливанием.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 104
-
Таблица А, продолжение 20 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 Продолжение п
.154
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
155
____
ИНЦ
5.03.13,
а/п Ханты-
Мансийск
ВЗЛ
МАРШ
ATR-72-201
VQ-BLI
ВВ
вып. полета с известн. неиспр.; недост. предполетная подготовка
(ПодгП)
(НРеш)
40233 40537 50102 50202 06110 ОН =13704
ОНТ=2857
ОНД=10346
НТД=2857
ППП
-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000
В процессе руления на исполнительный старт загорелось табло "LO PRESS OIL" малого давления масла в системе правого двигателя (из-за низкого уровеня масла в маслосистеме вследствие повышенного расхода масла из-за усадки уплотнений воздушного винта в результате недостаточного прогрева двигателя перед запуском. Двигатель был остановлен. ВС зарулил на стоянку. В нарушение пункта 11.2(1) РПП экипаж не доложил диспетчеру, не сделал запись в бортжурнал, принял решение долить масло и продолжить полет с незавершенным ТО. После посадки при проверке ВС обнаружена течь масла.
ПрофЛС
Проч
156
____
ИНЦ
17.03.13,
р-н а/п Якутск
МАРШ
B737
VP-BQF
ПлДЛ
незакрытие, невнимательность 70160 ОН =4810
ОНТ=3010
ОНД=1310
НТД=1310
ППП
Н-ПМУ(*)
В процессе набора высоты экипаж определил негерметичность гермокабины (вследствие неполного закрытия двери из-за нарушения регулировки узла навески, произошедшим в процессе эксплуатации двери экипажем. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета. Перед вылетом, бортпроводник, выполнявший закрытие двери, и наземный персонал не смогли обнаружить, что дверь закрыта не полностью.
ИнстрДок
Проч
158
____
ИНЦ
23.04.13,
а/п Нижнекамск
(Бегишево)
ПОС
B737
VQ-BPP
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =4795
ОНТ=2956
ОНД=0
НТД=1804
ППП
Д-ПМУ(*)
W=11(11/14)
После посадки и осмотра ВС на стоянке экипажем обнаружено повреждение авиашины левой основной опоры шасси. Причиной явилось нарушение КВС процедуры посадки FCOM - применение интенсивного торможения при отключенной антиюзовой автоматике колеса №1 левой основной стойки шасси (полет выполнялся с открытым MEL "Antiskid Inop")
ПрофЛС
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составами, эксплуатирующими ВС типа DHC-8.
- Авиакомпании совместно с разработчиком ВС типа DHC-8-200/300 доработать "Перечень регистрируемых параметров SSFDR" в части добавления каналов регистрации параметров "Выпуска-уборки всех створок и стоек шасси, а также параметра "Работы кранов отбора воздуха от двигателей - Авиакомпания по согласованию с производителем самолета DHC-8 дооборудовать пилотскую кабину видеорегистратором.
- Авиакомпании внести в п "Процедуры после взлета (After take-off check)" "STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DHC-8 Авиакомпании (Технологии работы, утв. Начальником УЛЭ Росавиации от г. следующее дополнение "При достижении высоты 7000 футов в процессе набора высоты, экипаж контролирует процесс герметизации самолета. СРТ информирует экипаж фразой "7000 футов, перепад растет. Это означает, что идет герметизация кабины (перепад и высота в кабине растет, скорость изменения высоты в кабине 500 ф/мин)".
Инструкторскому составу DHC-8 Авиакомпании вовремя проведения проверок на самолете и на тренажерной сессии обращать внимание на выполнение летным составом разделов "CHECK LIST DHC-8-200/300".
- С летным составом DHC-8 Авиакомпании повторно изучить с принятием зачетов следующие разделы "AIRPLANE FLIGHT MANUAL (AFM) DHC-8-200/300": - "Landing Gear"; - "Air conditioning and pressurization".
- Авиакомпании в целях повышения уровня подготовки обеспечить летный состав Авиакомпании индивидуальными рабочими экземплярами РПП Авиакомпании в электронном виде с обеспечением рассылки ревизий.
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30
1 2
3 4
5 6
7 8
9 140
____
ИНЦ
30.07.12,
р-н а/п Хабаровск
(Новый)
ВЗЛ
A-320
VQ-BFM
ПШ
грубое приземление халатность
(Дисц)
03221 ОН =9392
ОНТ=2771
ОНД=0
НТД=1484
ППП
Д-СМУ(*)
W=7
Dv=3200/ дождь В результате предыдущей грубой посадки с перегрузкой 3,57 ед произошло заклинивание амортизатора передней стойки. При последующем взлете экипаж не смог перевести рычаг выпуска/уборки шасси в положение "уборка, шасси не убралось. Из-за заклинивания амортизатора передней стойки в обжатом положении сработала сигнализации нарушения полетной конфигурации и сигнал на блокировку рычага выпуска/уборки шасси.
145
____
ИНЦ
20.10.12,
на маршруте
МАРШ
B767
VP-BVH
ПНО
неправильная установка параметров
(ЭкспАТ)
03440 ОН =11630
ОНТ=0
ОНД=0
НТД=150
ППП
Д-ПМУ(*)
W=1
Dv=10000
При выполнении PREFLIGHT PROCEDURE экипажем допущена ошибка при вводе координат в навигационную систему IRS при первоначальной выставке вместо западной была введена восточная долгота, что явилось причиной отказав полете. КВС было принято решение о выполнении незапланированной посадки на ближайшем аэродроме, которая была выполнена благополучно. К развитию события привело некачественное выполнение процедуры
CROSSCHECK - 8.3.2 Навигационные процедуры. Раздел 1. Процедуры перекрестного контроля. 1.1 Общие положения. РПП Авиакомпании и не проверка позиции IRS выбором POS REF CDU - В SOP "Preflight Procedure - First Officer. Initial Data".
ПрофЛС
146
____
С.ИНЦ
5.11.12,
а/п Екатеринбург
(Кольцово)
ПОС
Ту-204-100
RA-64043
ПНО
невыдерж. скорости полета оценка пространств. положения
(НеВыдСк)
(ОцLVH)
03410 70180 40324 ОН =8240
ОНТ=2390
ОНД=0
НТД=1111
ППП
Н-СМУ(*)
W=2 Wz=1
Dv=4500/ снег Экипаж выполнил высокое выравнивание, что привело к перелёту зоны приземления, и приземлился на повышенной приборной скорости. На пробеге КВС не использовал возможностии максимального реверса (РЛЭ пи пи после посадки ВС выкатилось за пределы ИВПП. Двигатели получили повреждения на рабочих лопатках вентилятора.
ПрофЛС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилась неуборка шасси после взлёта. Неуборка шасси произошла из-за заклинивания амортизатора передней стойки в обжатом положении, что вызвало срабатывание сигнализации нарушение полетной конфигурации и выдачи сигнала на блокировку рычага выпуска/уборки шасси. Заклинивание амортизатора передней стойки произошло в результате грубой посадки с перегрузкой 3,57 ед. при посадке в аэропорту Хабаровск.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Отсутствуют
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ту обратив особое внимание на недопустимость - производства посадки вне пределов нормируемой зоны приземления - завышения приборных скоростей предпосадочного снижения и приземления - Провести разовую проверку на всем парке ВС Ту-204-ЮОВ настройки блоков торможения БУПТ 24МД.
- Руководству Авиакомпании рассмотреть возможность ограничения допуска к самостоятельным полётам при перерыве в летной работе КВС более 15 дней в переходных метеоусловиях ОЗП.
- Конструкторскому бюро "Туполев" провести анализ недостоверных показаний скорости на ВС Ту-204,-100В, особенно при включении реверса тяги двигателей и принять меры по устранению несоответствия сертификационным требованиям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное событие классифицировать, как инцидент. Причиной события явилось выполнение посадки на незапланированном аэродроме.
Причиной посадки на незапланированном аэродроме явился отказ в полете навигационной системы Причиной отказа IRS явилась ошибка экипажа при вводе координат в навигационную систему IRS при первоначальной выставке в аэропорту Аликанте.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины данного события изучить с летным составом, эксплуатирующим ВС В767.
Летному составу Авиакомпании, эксплуатирующему ВС В, повторно изучить
- В FCOM Bulletin for S7 Airlines. SBR-9,
- требования В SOP "Preflight Procedure - First Officer. Initial Data" в части первоначальной выставки координат IRS,
- процедуру перекрестного контроля в соответствии с 8.3.2 Навигационные процедуры. Раздел 1. Процедуры перекрестного контроля. 1.1 Общие положения. РПП Авиакомпании,
- использование навигационной системы ВС В767.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явилась следующая совокупность причин- ошибки экипажа воздушного судна в выдерживании скорости при пролете входного порога ВПП на 34 км/ч более расчётной ив технике пилотирования на выравнивании, приведшие к недопустимому перелёту зоны приземления- неиспользование возможности эксплуатации максимального реверса при первичном включении до скорости 50 км/ч (РЛЭ Ту-204-100В пили до полной остановки ВС (РЛЭ Ту-204-100В п. 8.1.36);
- недостоверные показания приборной скорости при работе реверсивного устройства в режиме обратной тяги.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 103
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 147
____
ИНЦ
14.12.12,
а/п
Домодедово
ВЗЛ
B737
VQ-BII
ПлСт исправ./ раб- способность не проверена
(НПров)
05620 ОН =8336
ОНТ=1014
ОНД=210
НТД=210
ППП
С-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000/ В процессе разбега на скорости около 90 узлов (не достигнув скорости принятия решения на продолжение взлёта), произошло открытие правой форточки пилотской кабины вследствие некачественного контроля вторым пилотом закрытия форточки перед вылетом при проведении контрольной проверки оборудования кабины согласно чек-листа "Подготовка к запуску двигателей. Согласно ФАП-128, п КВС принял правильное решение на прекращение взлёта.
ПрофЛС
Проч
152
____
ИНЦ
23.01.13,
р-н а/п
Мурманск
МАРШ
B737
VP-BKV
ПлДЛ
незакрытие, невнимательность 50104 ОН =9822
ОНТ=3213
ОНД=1272
НТД=1272
ППП
Н-СМУ(*)
W=5(5/10)
Wz=8
Dv=800/ снег На высоте около 1200 ми скорости 250 узлов сработала сигнализация "MASTER CAUTION" и загорелось табло "AUTO FAIL" и "STBY". Вертикальная скорость в кабине возросла до 2000 ft/min, перепад давления 0,1 PSI и высота в кабине около 1200 ft. Экипаж уменьшил вертикальную скорость набора до
1000 ft/min. После перестановки переключателя в режим "STBY" и установки соответствующей "CAB ALT" вертикальная скорость в кабине уменьшилась дои набор был продолжен. На высоте около 2200 м КВС получил доклад от старшего бортпроводника, что в районе входной двери 1L слышен сильный шуми дует холодный воздух. При этом рукоятка двери 1L находилась в положении "Закрыто" и сигнализация открытия этой двери "FWD ENTRI" не горела. Оценив сложившуюся обстановку, КВС принял решение прекратить полёт и вернуться в а/п "Мурманск. После заруливания ВС на стоянку технический состав зафиксировал, что с правой стороны (если смотреть с земли) между дверью 1L и дверным проёмом имелась щель.
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
153
____
ИНЦ
31.01.13,
а/п Якутск
МАРШ
Ан-24РВ
RA-46834
СКВ
непреднамер. вкл./откл.
(ОшВкл)
02130 ОН =4229
ОНТ=2673
ОНД=67
НТД=67
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=3000
На этапе набора высоты эшелона экипажем обнаружен отказ системы автоматического регулирования давления. Принято решение возвратиться на аэродром вылета. Причиной явилась непреднамеренная установка бортмехаником ручки трехходового крана командного агрегата системы автоматического регулирования давления в гермокабинах в промежуточное положение после запуска двигателей процессе проведения процедур проверки систем и оборудования самолета перед выруливанием.
ПрофЛС
Проч
154
____
ИНЦ
1.03.13,
р-н а/п
Ноглики
ВЗЛ
МАРШ
DHC-8-200
RA-67257
УВШ
СКВ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
03230 40516 40534 02110 ОН =11456
ОНТ=1274
ОНД=1274
НТД=457
ППП
Д-ПМУ(*)
W=7
Dv=10000
снег После взлета не убрались все стойки шасси из-за не закрытия "Landing Gear ALT Release Access Door" вследствие невыполнения КВС раздела "BEFORE
START CHECKS" "NORMAL CHECKLIST DHC-8-200". После уборки шасси экипаж продолжил выполнения задания. При пересечении 15 000 feet (4572 метра) загорелась сигнализация "WARNING LIGHT" (ОПАСНОСТЬ) и одновременно "CABIN PRESS". Экипаж убедился в нарастании высоты в кабине больше нормы (из-за недостаточного количества подаваемого для наддува кабины воздуха) и, выполнив соответствующий раздел QRH, восстановил работу системы герметизации кабины в ручном режиме "MANUAL".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Открытие форточки на разбеге произошло вследствие некачественного контроля вторым пилотом закрытия форточки перед вылетом при проведении контрольной проверки оборудования кабины согласно чек-листа "Подготовка к запуску двигателей".
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС типа Боинг 737.
- Лётной службе Авиакомпании организовать и провести занятия с лётным составом по действиям экипажа в случае открытия форточки на разбеге и последующие действия экипажа в зависимости от скорости прекращения взлёта, взлётной массы, температуры воздуха и т.д.
- Лётному составу Авиакомпании повторно изучить методику открытия и закрытия форточек на ВС.
- Материалы данного расследования изучить с лётным и инженерно-техническим составом - С летным составом провести занятия по изучению системы автоматического регулирования давления ВС Ан-24РВ.
- Провести разовую проверку работоспособности магнитофона МС-61Б на всех приписных ВС Ан Авиакомпании в связи периодическими неисправностями магнитофона МС Б.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки всех стоек шасси самолета, явилась не закрытие "Landing Gear ALT Release Access Door" (Створки рукоятки альтернативной системы уборки-выпуска шасси) вследствие невыполнения КВС раздела "BEFORE START CHECKS"
"NORMAL CHECKLIST DHC-8-200" "Перед запуском" "Карты контрольных проверок DHC-8-200", в части закрытия "Landing Gear ALT Release Access Door" (Створки рукоятки альтернативной системы уборки-выпуска шасси).
Причиной превышения высоты в кабине в режиме "AUTO" явилось недостаточное количество подаваемого для наддува кабины воздуха в полете. По техническому акту от 05.03.2013 предположительно из-за неверной установки регулятора количества отбираемого воздуха в полете.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента - неполное закрытие двери 1L бортпроводниками и недостаточным контролем авиатехником исполнения инструкции по наземному обслуживанию ВС В в части "Выпуск ВС" ( проверка полного закрытия передней левой двери - отсутствие видимых щелей между дверью и дверным проемом, что привело к частичной разгерметизации ВС и невозможности выполнять полёт на заданном эшелоне. Причиной неполного закрытия двери 1L явилось нарушения регулировки механизмов её навески. Это привело к тому, что дверь 1L стала не параллельна контуру проёма фюзеляжа, в результате чего стало возможным незакрытие левых замков.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летным, кабинным и инженерно-техническим составом Авиакомпании, эксплуатирующим ВС Боинг- 737 .
- В РБП-077-001 в пункте 13.3.3 "Закрытие двери изнутри" внести четкое описание контроля правильности закрытия дверей бортпроводниками - С летными кабинным составом Авиакомпании провести занятия на тему "Действия экипажа в случае разгерметизации ВС".
- Провести с ИТП Авиакомпании повторное изучение инструкции по наземному обслуживанию (Ground Handling) самолетов Боинг-737.
- Провести проверку технического состояния дверей на предмет нарушения механизмов регулировки навески дверей на всем парке ВС Авиакомпании - Рассмотреть возможность нанесения сигнальных рисок (стикеров) на двери и дверные проемы для визуального контроля за полным закрытием дверей - Рекомендовать фирме-изготовителю ВС Boeing Company установку двух датчиков сигнализации закрытия с обеих сторон двери.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилась непреднамеренная установка ручки трехходового крана командного агрегата 2077 системы автоматического регулирования давления в гермокабинах в промежуточное положение после запуска двигателей бортмехаником в процессе проведения процедур проверки систем и оборудования самолета перед выруливанием.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 104
-
1 2
3 4
5 6
7 Продолжение п
.154
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
155
____
ИНЦ
5.03.13,
а/п Ханты-
Мансийск
ВЗЛ
МАРШ
ATR-72-201
VQ-BLI
ВВ
вып. полета с известн. неиспр.; недост. предполетная подготовка
(ПодгП)
(НРеш)
40233 40537 50102 50202 06110 ОН =13704
ОНТ=2857
ОНД=10346
НТД=2857
ППП
-ПМУ(*)
W=3
Dv=10000
В процессе руления на исполнительный старт загорелось табло "LO PRESS OIL" малого давления масла в системе правого двигателя (из-за низкого уровеня масла в маслосистеме вследствие повышенного расхода масла из-за усадки уплотнений воздушного винта в результате недостаточного прогрева двигателя перед запуском. Двигатель был остановлен. ВС зарулил на стоянку. В нарушение пункта 11.2(1) РПП экипаж не доложил диспетчеру, не сделал запись в бортжурнал, принял решение долить масло и продолжить полет с незавершенным ТО. После посадки при проверке ВС обнаружена течь масла.
ПрофЛС
Проч
156
____
ИНЦ
17.03.13,
р-н а/п Якутск
МАРШ
B737
VP-BQF
ПлДЛ
незакрытие, невнимательность 70160 ОН =4810
ОНТ=3010
ОНД=1310
НТД=1310
ППП
Н-ПМУ(*)
В процессе набора высоты экипаж определил негерметичность гермокабины (вследствие неполного закрытия двери из-за нарушения регулировки узла навески, произошедшим в процессе эксплуатации двери экипажем. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета. Перед вылетом, бортпроводник, выполнявший закрытие двери, и наземный персонал не смогли обнаружить, что дверь закрыта не полностью.
ИнстрДок
Проч
158
____
ИНЦ
23.04.13,
а/п Нижнекамск
(Бегишево)
ПОС
B737
VQ-BPP
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =4795
ОНТ=2956
ОНД=0
НТД=1804
ППП
Д-ПМУ(*)
W=11(11/14)
После посадки и осмотра ВС на стоянке экипажем обнаружено повреждение авиашины левой основной опоры шасси. Причиной явилось нарушение КВС процедуры посадки FCOM - применение интенсивного торможения при отключенной антиюзовой автоматике колеса №1 левой основной стойки шасси (полет выполнялся с открытым MEL "Antiskid Inop")
ПрофЛС
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составами, эксплуатирующими ВС типа DHC-8.
- Авиакомпании совместно с разработчиком ВС типа DHC-8-200/300 доработать "Перечень регистрируемых параметров SSFDR" в части добавления каналов регистрации параметров "Выпуска-уборки всех створок и стоек шасси, а также параметра "Работы кранов отбора воздуха от двигателей - Авиакомпания по согласованию с производителем самолета DHC-8 дооборудовать пилотскую кабину видеорегистратором.
- Авиакомпании внести в п "Процедуры после взлета (After take-off check)" "STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DHC-8 Авиакомпании (Технологии работы, утв. Начальником УЛЭ Росавиации от г. следующее дополнение "При достижении высоты 7000 футов в процессе набора высоты, экипаж контролирует процесс герметизации самолета. СРТ информирует экипаж фразой "7000 футов, перепад растет. Это означает, что идет герметизация кабины (перепад и высота в кабине растет, скорость изменения высоты в кабине 500 ф/мин)".
Инструкторскому составу DHC-8 Авиакомпании вовремя проведения проверок на самолете и на тренажерной сессии обращать внимание на выполнение летным составом разделов "CHECK LIST DHC-8-200/300".
- С летным составом DHC-8 Авиакомпании повторно изучить с принятием зачетов следующие разделы "AIRPLANE FLIGHT MANUAL (AFM) DHC-8-200/300": - "Landing Gear"; - "Air conditioning and pressurization".
- Авиакомпании в целях повышения уровня подготовки обеспечить летный состав Авиакомпании индивидуальными рабочими экземплярами РПП Авиакомпании в электронном виде с обеспечением рассылки ревизий.
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30