Файл: Реферат отчет с. 1 61, рис. 38, табл. 5, источников 8, прил. 3 Система экипаж воздушное судно среда, статистические данные по инцидентам, ошибки экипажей при отказах авиационной техники, рекомендации экипажам в особых ситуациях, визуализация особых случае.pdf
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 381
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной события явилось срабатывание лампы-сигнализатора "LO PRESS OIL" из-за падения давления масла в двигателе № 2 в а/п Ханты-Мансийска, приведшее к выключению двигателя на земле.
Причиной загорания лампы-сигнализатора "LO PRESS OIL" явился низкий уровень масла в маслосистеме двигателя № 2 из-за повышенного расхода (ухода) масла из-за усадки уплотнений воздушного винта в результате недостаточного прогрева двигателя перед запуском.
Причина недостаточного прогрева двигателя в аэропорту Ханты-Мансийск - некачественное выполнение работ Ground Handling специалистами ИТП, не имеющими допуска к обслуживанию ВС ATR-72 и отсутствие контроля С за подготовкой ВС.
Не выяснив причины срабатывания сигнализации "LO PRESS OIL", экипаж принял решение на выполнение рейса до аэропорта Нижневартовск.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и техническому составом, эксплуатирующим ВС Boeing 737.
- Провести индивидуальный разбор с лётным экипажем ВС.
- К полетам с открытым MEL (отключенной системой антиюза) допускать подготовленные экипажи - На очередных тренажерных подготовках экипажам ВС В 737 пройти тренировку по выполнению посадок с отключенной системой антиюза и предельно допустимым боковым ветром - Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом авиапредприятий, эксплуатирующих самолеты ATR-72.
- Прикомандировать сертифицированных авиаспециалистов к аэропортам, куда совершают рейсы ВС ATR-72 или обучить специалистов данных аэропортов с выдачей соответствующих допусков на выполнение техобслуживания- Авиакомпании принять меры для повышения качества подготовки и подогрева двигателей PW124B/PW121, установленных на ВС ATR-72/42 в соответствие с требованием АММ перед выполнением полетав холодный период года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилась негерметизация кабины вследствие неполного закрытия двери. Образовавшийся зазор вызвал невозможность наддува ВС и возврат в аэропорт вылета. Неплотное закрытие двери было следствием нарушения регулировки узла навески, произошедшим в процессе эксплуатации двери экипажем, проявившимся в аэропорту Якутска. Перед вылетом, бортпроводник, выполнявший закрытие двери, и наземный персонал (ОАО "Аэропорт Якутск" и ООО "Сибирь Техник, осуществлявший наземное обслуживание ВС, при выполнении визуального осмотра, не смогли обнаружить, что дверь закрыта не полностью.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причину авиационного события с ВС В VP-BQF изучить с лётным и инженерным составом Авиакомпании, эксплуатирующим данный тип ВС.
- Материалы расследования причин авиационного события с ВС В VP-BQF направить в ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ", ООО "Сибирь Техник, ИАС ОАО "Аэропорт Якутск" для их изучения ИТС.
- Организовать и произвести разовую проверку регулировки закрытия двери на всем парке ВС Авиакомпании - Пересмотреть технологическую документацию определяющую перечень и объем работ пои" в рамках договорных отношений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной разрушения авиашины колеса №1 левой основной стойки шасси явилось применение интенсивного торможения КВС колес шасси при посадке ВС с отключенной антиюзовой автоматики колеса №1 левой основной стойки шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 105
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явились конструктивно-производственные недостатки элементов кинематической системы уборки-выпуска концевых секций корневых закрылков и превышение ограничения по скорости полета с выпущенной механизацией крыла.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного события изучить с летными инженерно-техническим составом - Рассмотреть возможность использования в кабине ВС Embraer ERJ190-200IGW дополнительного регистратора записи речевой информации (диктофона - Ходатайствовать перед фирмой-производителем ВС Embraer ERJ190 о выпуске сервисного бюллетеня по замене нижних тяг P/N 190-92387-901, P/N 190-92385-901 на усиленные.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось прекращение взлета из-за возникновения "помпажа" двигателей №1 и Причиной "помпажа" двигателей явилось нарушение газодинамической устойчивости их работы из-за образования ледяных отложений на деталях входного направляющего аппарата и лопатках компрессора двигателей.
Причиной образования ледяных отложений на входном направляющем аппарате двигателей явилось длительное нахождение воздушного судна при работающих двигателях на режиме малого газа (в течение 7 минут 30 секунд) над участком воды на РД
"D" в районе предварительного старта в ожидании получения разрешения на занятие исполнительного старта ВПП Ли невыполнение экипажем рекомендаций FCOM в части включения ПОС двигателей при наличии условий для возникновения обледенения.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 107
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной события явилось срабатывание лампы-сигнализатора "LO PRESS OIL" из-за падения давления масла в двигателе № 2 в а/п Ханты-Мансийска, приведшее к выключению двигателя на земле.
Причиной загорания лампы-сигнализатора "LO PRESS OIL" явился низкий уровень масла в маслосистеме двигателя № 2 из-за повышенного расхода (ухода) масла из-за усадки уплотнений воздушного винта в результате недостаточного прогрева двигателя перед запуском.
Причина недостаточного прогрева двигателя в аэропорту Ханты-Мансийск - некачественное выполнение работ Ground Handling специалистами ИТП, не имеющими допуска к обслуживанию ВС ATR-72 и отсутствие контроля С за подготовкой ВС.
Не выяснив причины срабатывания сигнализации "LO PRESS OIL", экипаж принял решение на выполнение рейса до аэропорта Нижневартовск.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным и техническому составом, эксплуатирующим ВС Boeing 737.
- Провести индивидуальный разбор с лётным экипажем ВС.
- К полетам с открытым MEL (отключенной системой антиюза) допускать подготовленные экипажи - На очередных тренажерных подготовках экипажам ВС В 737 пройти тренировку по выполнению посадок с отключенной системой антиюза и предельно допустимым боковым ветром - Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим персоналом авиапредприятий, эксплуатирующих самолеты ATR-72.
- Прикомандировать сертифицированных авиаспециалистов к аэропортам, куда совершают рейсы ВС ATR-72 или обучить специалистов данных аэропортов с выдачей соответствующих допусков на выполнение техобслуживания- Авиакомпании принять меры для повышения качества подготовки и подогрева двигателей PW124B/PW121, установленных на ВС ATR-72/42 в соответствие с требованием АММ перед выполнением полетав холодный период года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилась негерметизация кабины вследствие неполного закрытия двери. Образовавшийся зазор вызвал невозможность наддува ВС и возврат в аэропорт вылета. Неплотное закрытие двери было следствием нарушения регулировки узла навески, произошедшим в процессе эксплуатации двери экипажем, проявившимся в аэропорту Якутска. Перед вылетом, бортпроводник, выполнявший закрытие двери, и наземный персонал (ОАО "Аэропорт Якутск" и ООО "Сибирь Техник, осуществлявший наземное обслуживание ВС, при выполнении визуального осмотра, не смогли обнаружить, что дверь закрыта не полностью.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причину авиационного события с ВС В VP-BQF изучить с лётным и инженерным составом Авиакомпании, эксплуатирующим данный тип ВС.
- Материалы расследования причин авиационного события с ВС В VP-BQF направить в ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ", ООО "Сибирь Техник, ИАС ОАО "Аэропорт Якутск" для их изучения ИТС.
- Организовать и произвести разовую проверку регулировки закрытия двери на всем парке ВС Авиакомпании - Пересмотреть технологическую документацию определяющую перечень и объем работ пои" в рамках договорных отношений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной разрушения авиашины колеса №1 левой основной стойки шасси явилось применение интенсивного торможения КВС колес шасси при посадке ВС с отключенной антиюзовой автоматики колеса №1 левой основной стойки шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 105
-
Таблица А, продолжение 21 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 160
____
С.ИНЦ
18.05.13,
а/п Внуково
ПОС
B737
VQ-BHZ
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =13832
ОНТ=4550
ОНД=4550
НТД=4550
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Полет выполнялся с открытым MEL 32-03 по неисправности стояночного тормоза, в соответствии с которым были деактивированы системы автоматического торможения, автоматического выпуска спойлеров и антиюзовой автоматики. На посадке после опускания передней стойки до выпуска спойлеров экипаж начал использовать ассиметричное торможение для устранения угла сноса. Одновременно был включен реверс тяги двигателей. В результате нарушения КВС требований AFM по эксплуатации системы торможения самолёта (преждевременное и интенсивное применение тормозов) произошло разрушение пневматиков левой стойки шасси сих последующим возгоранием.
ИнстрДок
Проч
161
____
ИНЦ
30.06.13,
р-н а/п Сургут
ВЗЛ
B737
VP-BFO
СКВ
непреднамер. вкл./откл.;
(ОшВкл)
02110 02130 40413 ОН =8802
ОНТ=2766
ОНД=0
НТД=862
ППП
Д-ПМУ(*)
W=7(7/11)
Dv=6000/ Полет выполнялся с открытым пунктом 21-05 MEL cat С "Heat ram air door left pack actuator is inop" (Левый клапан забора воздуха в систему кондиционирования не работает. Экипаж в процессе руления по мокрой ВПП непреднамеренно, ошибочно включил дополнительный наддув воздуха (с большей интенсивностью. После срабатывания сигнализации "AUTO FAIL, экипажу, вследствие перенаддува, не удалось восстановить нормальную работу системы герметизации ВС в автоматическом, резервном и ручном режимах. ВС выработал топливо и произвёл посадку на аэродроме вылета.
ПрофЛС
ИнстрДок
162
____
ИНЦ
13.12.13,
а/п Одесса
ВЗЛ
RRJ-95B
RA-89004
СУС
неправ. эксплуатация
(ЭкспАТ)
02711 ОН =6540
ОНТ=506
ОНД=0
НТД=301
На разбеге сработала сигнализации "WARNING" о невзлётной конфигурации. Взлёт был прерван (из-за нештатного положения триммера элеронов. Экипаж совершил ошибку не установив триммер в положение "0°". ВС RRJ-95B RA-89004 не доработан по сервисному бюллетеню №RRJ-00-00141-Bfl, в рамках которого реализуется в т.ч. автоматическая установка триммера элеронов в нейтральное положение ("0°") после посадки, однако РЛЭ самолета RRJ-95B для всех версий программного обеспечения авионики содержит указания по контролю положения триммера элеронов перед взлетом.
ИзмРЛЭ
Проч
163
____
С.ИНЦ
21.01.14,
р-н а/п Якутск
ВЗЛ
МАРШ
CL-600
VQ-BMK
ПШ
ТС
СУС
неправ. оценка метеообст.; неправ. реш. при планир. полета
(ОцМО)
(НРеш)
40131 40239
B2010 02820 70120 02750 ОН =6422
ОНТ=2074
ОНД=0
НТД=1617
ППП
Н-СМУ(*)
W=1
Dv=600/ 190
КВС принял решение навылет, нарушив ограничения по эксплуатации ВС (QRH, Limitations, LIMITS 6). Низкая температура (С) спровоцировала неуборку передней стойки шасси из-за неполного выхода штока амортизационной стойки и непостановки ее на замок. КВС продолжил полет до а/п назначения с выпущенной передней стойкой. Через 35 мин полета на EICAS появилось сообщение о рассогласовании навигационного компьютера по курсу. Экипаж выполнил действия согласно QRH, переключил автопилот на левую сторону, после чего сообщение прекратилось. Через 55 мин полета на EICAS появилось сообщение FUEL IMBALANCE. Экипаж выполнил действия согласно QRH. Данные действия результатов не дали, и дисбаланс продолжал увеличиваться, так как из-за сбоя компьютера управления топливной системой происходило перетекание топлива из основного левого в правый основной топливный бак. При дисбалансе топлива 1000 кг КВС дал команду на выключение левого двигателя и принял решение на возврат в а/п вылета. При заходе на посадку на скорости
200 kt КВС дал команду навыпуск закрылков на 8°. На панели приборов EICAS появилось сообщение FLAPS FAIL (вследствие загрязнения контактов в блоке управления закрылками. КВС принял решение о посадке с невыпущенными закрылками. Посадка выполнена благополучно.
ПрофЛС
ПрофНС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явилось разрушение на пробеге пневматиков левой стойки шасси сих последующим возгоранием Разрушение пневматиков произошло в результате нарушения экипажем требований AFM по эксплуатации системы торможения самолёта (преждевременное и интенсивное применение тормозов) вследствие недостаточного навыка командира ВС в выполнении посадки с отключенной автоматикой растормаживания колёс.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины данного события с ВС RRJ-95B RA-89004 изучить с летными техническим составом компаний, эксплуатирующих ВС типа RRJ-95B
- ЗАО "ГСС" при выполнении доработок по сервисным бюллетеням на ВС RRJ-95B своевременно вносить соответствующие изменения в РЛЭ в необходимом информационном объёме для лётного состава - Экипажам ВС ЛО SSJ-100 ДПП при производстве полётов строго выполнять тест- контроль по невзлётной (непосадочной) конфигурации ВС с дополнительным контролем со стороны пилотирующего пилота.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной события явилась неправильная оценка КВС внешних метеоусловий, выразившейся в принятии решения навылет при температуре наружного воздуха ниже минимально-допустимых ограничений. (QRH, Limitations, LIMITS Причиной неуборки передней стойки шасси явился неполный выход штока амортизационной стойки, выразившийся в неустановке ее на замок и отсутствием управления после посадки (фактор - температурно-барометрическая характеристика).
Причиной перетекания топлива из основного левого топливного бака, в основной правый топливный бак явился сбой в работе компьютера управления топливной системой (недостатки конструкции изделий в эксплуатации).
Причиной невыпуска закрылков явилось загрязнение контактов в блоке управления закрылками (Flap Electronic Control Unit) (недостатки конструкции изделий в эксплуатации).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным и инженерно-техническим составом авиакомпаний, эксплуатирующих ВС CRJ-200.
- С летным составом, эксплуатирующим ВС CRJ-200, провести повторное изучение разделов FCOM VOL.2: SUPPLEMENT12 COLD WEATHER OPERATIONS; LIMITATIONS (OPERATING LIMITATION ) и QRH 2: EMERGENCY РОС инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС CRJ-200 провести повторное изучение разделов AMM TASK 12-12-32 (обслуживание шасси - Обстоятельства инцидента изучить совсем летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС В - Руководству авиапредприятий, эксплуатирующих ВС В, рассмотреть вопрос исключения из MEL пункта, допускающего эксплуатацию самолетов с неисправной системой "Antiskid".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перенаддув гермокабины, приведший к невозможности полёта воздушного судна на заданном эшелоне.
Причина инцидента - неправильная эксплуатация системы кондиционирования экипажем вследствие) Непреднамеренного, ошибочного включения дополнительного наддува воздуха перед взлётом.
2) Прекращения работы системы регулирования давления в автоматическом режиме и срабатывания предупреждающей сигнализации из-за: а. нарушения закона автоматического регулирования давления в кабине в зависимости от высоты полёта самолёта вследствие перенаддува; б. превышения предельного значения скорости изменения давления в кабине при наборе высоты самолёта после взлёта.
3) Необеспечение нормальной работы системы регулирования давления в полёте.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидентаизучить с летным составом и ИТП, эксплуатирующим самолеты Boeing 737.
- Авиакомпании рассмотреть вопрос о сокращении применения списка Перечня минимального оборудования (MEL) к системам, напрямую связанным с безопасностью полетов, таким как силовые установки, управление, топливная система, система подачи воздуха в гермокабину и т.д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной прерванного взлёта явилось срабатывание сигнализации о невзлётной конфигурации вследствие неустановки триммера элеронов в положение "0°" из-за ошибочных действий экипажа.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 106
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 160
____
С.ИНЦ
18.05.13,
а/п Внуково
ПОС
B737
VQ-BHZ
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =13832
ОНТ=4550
ОНД=4550
НТД=4550
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Полет выполнялся с открытым MEL 32-03 по неисправности стояночного тормоза, в соответствии с которым были деактивированы системы автоматического торможения, автоматического выпуска спойлеров и антиюзовой автоматики. На посадке после опускания передней стойки до выпуска спойлеров экипаж начал использовать ассиметричное торможение для устранения угла сноса. Одновременно был включен реверс тяги двигателей. В результате нарушения КВС требований AFM по эксплуатации системы торможения самолёта (преждевременное и интенсивное применение тормозов) произошло разрушение пневматиков левой стойки шасси сих последующим возгоранием.
ИнстрДок
Проч
161
____
ИНЦ
30.06.13,
р-н а/п Сургут
ВЗЛ
B737
VP-BFO
СКВ
непреднамер. вкл./откл.;
(ОшВкл)
02110 02130 40413 ОН =8802
ОНТ=2766
ОНД=0
НТД=862
ППП
Д-ПМУ(*)
W=7(7/11)
Dv=6000/ Полет выполнялся с открытым пунктом 21-05 MEL cat С "Heat ram air door left pack actuator is inop" (Левый клапан забора воздуха в систему кондиционирования не работает. Экипаж в процессе руления по мокрой ВПП непреднамеренно, ошибочно включил дополнительный наддув воздуха (с большей интенсивностью. После срабатывания сигнализации "AUTO FAIL, экипажу, вследствие перенаддува, не удалось восстановить нормальную работу системы герметизации ВС в автоматическом, резервном и ручном режимах. ВС выработал топливо и произвёл посадку на аэродроме вылета.
ПрофЛС
ИнстрДок
162
____
ИНЦ
13.12.13,
а/п Одесса
ВЗЛ
RRJ-95B
RA-89004
СУС
неправ. эксплуатация
(ЭкспАТ)
02711 ОН =6540
ОНТ=506
ОНД=0
НТД=301
На разбеге сработала сигнализации "WARNING" о невзлётной конфигурации. Взлёт был прерван (из-за нештатного положения триммера элеронов. Экипаж совершил ошибку не установив триммер в положение "0°". ВС RRJ-95B RA-89004 не доработан по сервисному бюллетеню №RRJ-00-00141-Bfl, в рамках которого реализуется в т.ч. автоматическая установка триммера элеронов в нейтральное положение ("0°") после посадки, однако РЛЭ самолета RRJ-95B для всех версий программного обеспечения авионики содержит указания по контролю положения триммера элеронов перед взлетом.
ИзмРЛЭ
Проч
163
____
С.ИНЦ
21.01.14,
р-н а/п Якутск
ВЗЛ
МАРШ
CL-600
VQ-BMK
ПШ
ТС
СУС
неправ. оценка метеообст.; неправ. реш. при планир. полета
(ОцМО)
(НРеш)
40131 40239
B2010 02820 70120 02750 ОН =6422
ОНТ=2074
ОНД=0
НТД=1617
ППП
Н-СМУ(*)
W=1
Dv=600/ 190
КВС принял решение навылет, нарушив ограничения по эксплуатации ВС (QRH, Limitations, LIMITS 6). Низкая температура (С) спровоцировала неуборку передней стойки шасси из-за неполного выхода штока амортизационной стойки и непостановки ее на замок. КВС продолжил полет до а/п назначения с выпущенной передней стойкой. Через 35 мин полета на EICAS появилось сообщение о рассогласовании навигационного компьютера по курсу. Экипаж выполнил действия согласно QRH, переключил автопилот на левую сторону, после чего сообщение прекратилось. Через 55 мин полета на EICAS появилось сообщение FUEL IMBALANCE. Экипаж выполнил действия согласно QRH. Данные действия результатов не дали, и дисбаланс продолжал увеличиваться, так как из-за сбоя компьютера управления топливной системой происходило перетекание топлива из основного левого в правый основной топливный бак. При дисбалансе топлива 1000 кг КВС дал команду на выключение левого двигателя и принял решение на возврат в а/п вылета. При заходе на посадку на скорости
200 kt КВС дал команду навыпуск закрылков на 8°. На панели приборов EICAS появилось сообщение FLAPS FAIL (вследствие загрязнения контактов в блоке управления закрылками. КВС принял решение о посадке с невыпущенными закрылками. Посадка выполнена благополучно.
ПрофЛС
ПрофНС
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной серьезного авиационного инцидента явилось разрушение на пробеге пневматиков левой стойки шасси сих последующим возгоранием Разрушение пневматиков произошло в результате нарушения экипажем требований AFM по эксплуатации системы торможения самолёта (преждевременное и интенсивное применение тормозов) вследствие недостаточного навыка командира ВС в выполнении посадки с отключенной автоматикой растормаживания колёс.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины данного события с ВС RRJ-95B RA-89004 изучить с летными техническим составом компаний, эксплуатирующих ВС типа RRJ-95B
- ЗАО "ГСС" при выполнении доработок по сервисным бюллетеням на ВС RRJ-95B своевременно вносить соответствующие изменения в РЛЭ в необходимом информационном объёме для лётного состава - Экипажам ВС ЛО SSJ-100 ДПП при производстве полётов строго выполнять тест- контроль по невзлётной (непосадочной) конфигурации ВС с дополнительным контролем со стороны пилотирующего пилота.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной события явилась неправильная оценка КВС внешних метеоусловий, выразившейся в принятии решения навылет при температуре наружного воздуха ниже минимально-допустимых ограничений. (QRH, Limitations, LIMITS Причиной неуборки передней стойки шасси явился неполный выход штока амортизационной стойки, выразившийся в неустановке ее на замок и отсутствием управления после посадки (фактор - температурно-барометрическая характеристика).
Причиной перетекания топлива из основного левого топливного бака, в основной правый топливный бак явился сбой в работе компьютера управления топливной системой (недостатки конструкции изделий в эксплуатации).
Причиной невыпуска закрылков явилось загрязнение контактов в блоке управления закрылками (Flap Electronic Control Unit) (недостатки конструкции изделий в эксплуатации).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с лётным и инженерно-техническим составом авиакомпаний, эксплуатирующих ВС CRJ-200.
- С летным составом, эксплуатирующим ВС CRJ-200, провести повторное изучение разделов FCOM VOL.2: SUPPLEMENT12 COLD WEATHER OPERATIONS; LIMITATIONS (OPERATING LIMITATION ) и QRH 2: EMERGENCY РОС инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС CRJ-200 провести повторное изучение разделов AMM TASK 12-12-32 (обслуживание шасси - Обстоятельства инцидента изучить совсем летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим ВС В - Руководству авиапредприятий, эксплуатирующих ВС В, рассмотреть вопрос исключения из MEL пункта, допускающего эксплуатацию самолетов с неисправной системой "Antiskid".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перенаддув гермокабины, приведший к невозможности полёта воздушного судна на заданном эшелоне.
Причина инцидента - неправильная эксплуатация системы кондиционирования экипажем вследствие) Непреднамеренного, ошибочного включения дополнительного наддува воздуха перед взлётом.
2) Прекращения работы системы регулирования давления в автоматическом режиме и срабатывания предупреждающей сигнализации из-за: а. нарушения закона автоматического регулирования давления в кабине в зависимости от высоты полёта самолёта вследствие перенаддува; б. превышения предельного значения скорости изменения давления в кабине при наборе высоты самолёта после взлёта.
3) Необеспечение нормальной работы системы регулирования давления в полёте.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидентаизучить с летным составом и ИТП, эксплуатирующим самолеты Boeing 737.
- Авиакомпании рассмотреть вопрос о сокращении применения списка Перечня минимального оборудования (MEL) к системам, напрямую связанным с безопасностью полетов, таким как силовые установки, управление, топливная система, система подачи воздуха в гермокабину и т.д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной прерванного взлёта явилось срабатывание сигнализации о невзлётной конфигурации вследствие неустановки триммера элеронов в положение "0°" из-за ошибочных действий экипажа.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 106
-
Таблица А, продолжение 22 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 164
____
ИНЦ
14.02.14,
р-н а/п Якутск
ВЗЛ
ЗАХ
Ан-140
RA-41253
УВШ
вып. полета с извест. неисправн.
(Дисц)
(НРеш)
40233 03233 70120 ОН =9970
ОНТ=2011
ОНД=0
НТД=2011
ППП
С-ПМУ(*)
Dv=4000
На посадке левая стойка шасси не встала на замок из-за деформации пружинной тяги складывающегося подкоса. Конструктивный дефект обусловил периодическое заклинивание штока в направляющей из-за попадания в зазор между ними камней и песка с ГВПП. После выработки топлива выполненана аварийная посадка. При производстве посадок в предыдущих рейсах выпуск шасси происходил после неоднократных попыток, о чем КВС было известно. Однако экипаж связывал данный факт с малым количеством жидкости в гидросистеме самолёта, о чём свидетельствовали загорание табло "Мало жидкости,
"Г/систему проверь. По прилёту в а/п базирования Якутск экипажем была сделана запись о необходимости дозаправки гидрожидкости в бортжурнале. КВС не сделал запись в бортжурнале о проблеме с выпуском шасси, чем нарушил пункт 3.93 ФАП, п. 17 раздела 1.5.1.5 РПП.
ИнстрДок
165
____
ИНЦ
1.03.14,
р-н а/п
Домодедово
ЗАХ
EMB-190
VQ-BRY
СУС
ПлКр скорость более доп. с вып. мех- цией крыла;
(НеВыдСК)
(ВзмдЭк)
4032B
02750 ОН =12329
ОНТ=2464
ОНД=0
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
На заходе после установки механизации в положение 1 пилот-инструктор в учебных целях вмешался в управление,переключив автопилот из режима VNAV в режим FLCH (смена эшелона) и, через некоторое время - обратно в VNAV, что привело к увеличению скорости до 235 kt со срабатыванием речевого информатора HIGH SPEED. Дальнейший заход продолжался в штатном автоматическом режиме. Посадка была выполнена без замечаний. При осмотре после посадки обнаружено разрушение тяг механизмов левого и правого закрылков. Причиной разрушения тяг явились 1) конструктивно-производственные недостатки рассматриваемых узлов системы уборки-выпуска закрылков 2) превышение ограничения по скорости выпуска закрылков на 5 узлов.
ДорабАТ
МодБСОП
Проч
166
____
ИНЦ
18.03.14,
а/п
Петропавловс к-Камчатский
ВЗЛ
B737
RA-73005
ОДк неиспользование ПОС недостаточн. знание документов
(ЭкспАТ)
07230 52108 52202 ОН =9815
ОНТ=3244
ОНД=0
НТД=1584
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5 Wz=4
Dv=10000/ После выполнения предполетной подготовки замечания экипажа к состоянию поверхности ВС, внешнему состоянию двигателей отсутствовали. Обледенение на воздушном судне отсутствовало, противообледенительная обработка ВС не требовалась. Экипаж прослушал информацию ATIS, которая не содержала данных о необходимости включения ПОС двигателей после запуска, при выполнении руления и взлёта. Перед запуском двигателей и началом выполнения руления, в процессе руления ВС на предварительный старт, экипаж не имел достоверной информации о фактическом состоянии РД "Сна предмет наличия, вида и толщины слоя атмосферных осадков.
При рулении экипаж не в полной мере выполнил требования п. 3.45. ФАП-128 и и не выполнил необходимых требований РЛЭ по включению ПОС двигателей при условиях обледенения. Из-за длительного нахождение ВС на режиме малого газа над участком воды, образовались ледяные отложения на входном направляющем аппарате и лопатках компрессора двигателей. Нарушение газодинамической устойчивости спровоцировало "помпаж" двигателей №1 и №2 на разбеге при скорости 28,7 kt. КВС прекратил взлет.
ПрофЛС
ПрофУВД
ПрофНС
СовСлуж
168
____
ИНЦ
1.04.14,
а/п Ханты-
Мансийск
ВЗЛ
ATR-72-
212А
VQ-BLG
ПШ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
03220 70120
B2020
B2010 40516 ОН =14870
ОНТ=3377
ОНД=0
НТД=2380
ППП
Д-СМУ(*)
W=10(10/14)
Dv=1500/ снег После выполнения взлета, в процессе уборки шасси, экипаж обнаружил срабатывание сигнализации UNLOCK (неуборка) передней стойки шасси, что свидетельствовало о неустановке передней опоры шасси на замок. КВС принял решение выпустить шасси и выполнить аварийную посадку на аэродроме вылета Ханты-Мансийск. После выпуска шасси срабатывание сигнализации UNLOCK прекратилось, красные световые сигнализаторы погасли. Посадка произведена благополучно. Экипажи пассажиры не пострадали. Воздушное судно получило незначительные повреждения конструкции передней стойки и створок ниши шасси.
Накануне дня вылета ВС продолжителое времени находилось на стоянке перрона при наличии осадков в виде переохлажденного дождя, сильного ливневого снега и низовой метели, что привело образованию льда и скопления замершего снега на конструкции стойки шасси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента является непостановка на замок выпущенного положения левой стойки шасси (не обеспечена фиксация обратной стрелы прогиба складывающегося подкоса и двузвенника) из-за уменьшения длины наружной пружинной тяги складывающегося подкоса, вызванного деформацией её проушин вследствие периодического заклинивания штока в направляющей из-за попадания в зазор между штоком и направляющей постороннего предмета (предметов) минерального происхождения (камни, песок. Дефект носит конструктивный характер. Сопутствующей причиной является невнесение КВС записи в бортжурнале ВС о фактах невыпуска шасси при выполнении рейса "Якутск-Жиганск-Якутск" г, чем нарушен пункт 3.93. ФАП-128 "Подготовка и выполнение полётов в ГА РФ, пункт 17 раздела 1.5.1.5 "Ответственность" РПП, часть А "Организационная структура и служебные обязанности" (приложение РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы расследования авиационного инцидента с самолетом Боинг 737-200 RA-73005 изучить с летным, инженерно-техническим персоналом Авиакомпании и авиационным персоналом ГУП "КАП - С личным составом летного подразделения Боинг-737 летной дирекции Авиакомпании повторно изучить с принятием зачетов и оформлением зачетной ведомости следующие документы Flight Crew Operations Manual (FCOM) Боинг-
737 COLD WEATHER OPERATION After Engine Start; Flight Crew Operations Manual (FCOM) Боинг-737 ICE AND RAIN PROTECTION: Anti-Ice Use, Engine Anti-Ice Operation.
- Начальнику аэродромной службы ГУП "КАП" повторно с личным составом службы изучить DOC 9137 AN/898 "Руководство по аэропортовым службам, часть 2 "Состояние поверхности покрытия" и РЭГА РФ с принятием зачетов и оформлением зачетной ведомости - Специалистам аэродромной службы ГУП "КАП" отражать состояние лётного поля в "Журнале учета состояния летного поля" и готовить SNOWTAM строго в соответствии с требованиями РЭГА РФ - 94 и DOC 9137 AN/898.
- Обстоятельства инцидента изучить совсем ЛС и ИТП, эксплуатирующим самолёты Ан (100).
- ОАО "Антоновна период до внедрения конструктивных мероприятий по защите тяги от попадания посторонних предметов в целях своевременного предупреждения отказа необходимо скорректировать периодичность контроля состояния деталей пружинной тяги в эксплуатации.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 164
____
ИНЦ
14.02.14,
р-н а/п Якутск
ВЗЛ
ЗАХ
Ан-140
RA-41253
УВШ
вып. полета с извест. неисправн.
(Дисц)
(НРеш)
40233 03233 70120 ОН =9970
ОНТ=2011
ОНД=0
НТД=2011
ППП
С-ПМУ(*)
Dv=4000
На посадке левая стойка шасси не встала на замок из-за деформации пружинной тяги складывающегося подкоса. Конструктивный дефект обусловил периодическое заклинивание штока в направляющей из-за попадания в зазор между ними камней и песка с ГВПП. После выработки топлива выполненана аварийная посадка. При производстве посадок в предыдущих рейсах выпуск шасси происходил после неоднократных попыток, о чем КВС было известно. Однако экипаж связывал данный факт с малым количеством жидкости в гидросистеме самолёта, о чём свидетельствовали загорание табло "Мало жидкости,
"Г/систему проверь. По прилёту в а/п базирования Якутск экипажем была сделана запись о необходимости дозаправки гидрожидкости в бортжурнале. КВС не сделал запись в бортжурнале о проблеме с выпуском шасси, чем нарушил пункт 3.93 ФАП, п. 17 раздела 1.5.1.5 РПП.
ИнстрДок
165
____
ИНЦ
1.03.14,
р-н а/п
Домодедово
ЗАХ
EMB-190
VQ-BRY
СУС
ПлКр скорость более доп. с вып. мех- цией крыла;
(НеВыдСК)
(ВзмдЭк)
4032B
02750 ОН =12329
ОНТ=2464
ОНД=0
НТД=0
ППП
Д-ПМУ(*)
На заходе после установки механизации в положение 1 пилот-инструктор в учебных целях вмешался в управление,переключив автопилот из режима VNAV в режим FLCH (смена эшелона) и, через некоторое время - обратно в VNAV, что привело к увеличению скорости до 235 kt со срабатыванием речевого информатора HIGH SPEED. Дальнейший заход продолжался в штатном автоматическом режиме. Посадка была выполнена без замечаний. При осмотре после посадки обнаружено разрушение тяг механизмов левого и правого закрылков. Причиной разрушения тяг явились 1) конструктивно-производственные недостатки рассматриваемых узлов системы уборки-выпуска закрылков 2) превышение ограничения по скорости выпуска закрылков на 5 узлов.
ДорабАТ
МодБСОП
Проч
166
____
ИНЦ
18.03.14,
а/п
Петропавловс к-Камчатский
ВЗЛ
B737
RA-73005
ОДк неиспользование ПОС недостаточн. знание документов
(ЭкспАТ)
07230 52108 52202 ОН =9815
ОНТ=3244
ОНД=0
НТД=1584
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5 Wz=4
Dv=10000/ После выполнения предполетной подготовки замечания экипажа к состоянию поверхности ВС, внешнему состоянию двигателей отсутствовали. Обледенение на воздушном судне отсутствовало, противообледенительная обработка ВС не требовалась. Экипаж прослушал информацию ATIS, которая не содержала данных о необходимости включения ПОС двигателей после запуска, при выполнении руления и взлёта. Перед запуском двигателей и началом выполнения руления, в процессе руления ВС на предварительный старт, экипаж не имел достоверной информации о фактическом состоянии РД "Сна предмет наличия, вида и толщины слоя атмосферных осадков.
При рулении экипаж не в полной мере выполнил требования п. 3.45. ФАП-128 и и не выполнил необходимых требований РЛЭ по включению ПОС двигателей при условиях обледенения. Из-за длительного нахождение ВС на режиме малого газа над участком воды, образовались ледяные отложения на входном направляющем аппарате и лопатках компрессора двигателей. Нарушение газодинамической устойчивости спровоцировало "помпаж" двигателей №1 и №2 на разбеге при скорости 28,7 kt. КВС прекратил взлет.
ПрофЛС
ПрофУВД
ПрофНС
СовСлуж
168
____
ИНЦ
1.04.14,
а/п Ханты-
Мансийск
ВЗЛ
ATR-72-
212А
VQ-BLG
ПШ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
03220 70120
B2020
B2010 40516 ОН =14870
ОНТ=3377
ОНД=0
НТД=2380
ППП
Д-СМУ(*)
W=10(10/14)
Dv=1500/ снег После выполнения взлета, в процессе уборки шасси, экипаж обнаружил срабатывание сигнализации UNLOCK (неуборка) передней стойки шасси, что свидетельствовало о неустановке передней опоры шасси на замок. КВС принял решение выпустить шасси и выполнить аварийную посадку на аэродроме вылета Ханты-Мансийск. После выпуска шасси срабатывание сигнализации UNLOCK прекратилось, красные световые сигнализаторы погасли. Посадка произведена благополучно. Экипажи пассажиры не пострадали. Воздушное судно получило незначительные повреждения конструкции передней стойки и створок ниши шасси.
Накануне дня вылета ВС продолжителое времени находилось на стоянке перрона при наличии осадков в виде переохлажденного дождя, сильного ливневого снега и низовой метели, что привело образованию льда и скопления замершего снега на конструкции стойки шасси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента является непостановка на замок выпущенного положения левой стойки шасси (не обеспечена фиксация обратной стрелы прогиба складывающегося подкоса и двузвенника) из-за уменьшения длины наружной пружинной тяги складывающегося подкоса, вызванного деформацией её проушин вследствие периодического заклинивания штока в направляющей из-за попадания в зазор между штоком и направляющей постороннего предмета (предметов) минерального происхождения (камни, песок. Дефект носит конструктивный характер. Сопутствующей причиной является невнесение КВС записи в бортжурнале ВС о фактах невыпуска шасси при выполнении рейса "Якутск-Жиганск-Якутск" г, чем нарушен пункт 3.93. ФАП-128 "Подготовка и выполнение полётов в ГА РФ, пункт 17 раздела 1.5.1.5 "Ответственность" РПП, часть А "Организационная структура и служебные обязанности" (приложение РЕКОМЕНДАЦИИ - Материалы расследования авиационного инцидента с самолетом Боинг 737-200 RA-73005 изучить с летным, инженерно-техническим персоналом Авиакомпании и авиационным персоналом ГУП "КАП - С личным составом летного подразделения Боинг-737 летной дирекции Авиакомпании повторно изучить с принятием зачетов и оформлением зачетной ведомости следующие документы Flight Crew Operations Manual (FCOM) Боинг-
737 COLD WEATHER OPERATION After Engine Start; Flight Crew Operations Manual (FCOM) Боинг-737 ICE AND RAIN PROTECTION: Anti-Ice Use, Engine Anti-Ice Operation.
- Начальнику аэродромной службы ГУП "КАП" повторно с личным составом службы изучить DOC 9137 AN/898 "Руководство по аэропортовым службам, часть 2 "Состояние поверхности покрытия" и РЭГА РФ с принятием зачетов и оформлением зачетной ведомости - Специалистам аэродромной службы ГУП "КАП" отражать состояние лётного поля в "Журнале учета состояния летного поля" и готовить SNOWTAM строго в соответствии с требованиями РЭГА РФ - 94 и DOC 9137 AN/898.
- Обстоятельства инцидента изучить совсем ЛС и ИТП, эксплуатирующим самолёты Ан (100).
- ОАО "Антоновна период до внедрения конструктивных мероприятий по защите тяги от попадания посторонних предметов в целях своевременного предупреждения отказа необходимо скорректировать периодичность контроля состояния деталей пружинной тяги в эксплуатации.
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явились конструктивно-производственные недостатки элементов кинематической системы уборки-выпуска концевых секций корневых закрылков и превышение ограничения по скорости полета с выпущенной механизацией крыла.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного события изучить с летными инженерно-техническим составом - Рассмотреть возможность использования в кабине ВС Embraer ERJ190-200IGW дополнительного регистратора записи речевой информации (диктофона - Ходатайствовать перед фирмой-производителем ВС Embraer ERJ190 о выпуске сервисного бюллетеня по замене нижних тяг P/N 190-92387-901, P/N 190-92385-901 на усиленные.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось прекращение взлета из-за возникновения "помпажа" двигателей №1 и Причиной "помпажа" двигателей явилось нарушение газодинамической устойчивости их работы из-за образования ледяных отложений на деталях входного направляющего аппарата и лопатках компрессора двигателей.
Причиной образования ледяных отложений на входном направляющем аппарате двигателей явилось длительное нахождение воздушного судна при работающих двигателях на режиме малого газа (в течение 7 минут 30 секунд) над участком воды на РД
"D" в районе предварительного старта в ожидании получения разрешения на занятие исполнительного старта ВПП Ли невыполнение экипажем рекомендаций FCOM в части включения ПОС двигателей при наличии условий для возникновения обледенения.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- 107
-
Таблица А, продолжение 23 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
СовСлуж
ИнстрДок
Проч
172
____
ИНЦ
25.07.14,
а/п Якутск
ПОС
B737
VQ-BLS
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =8128
ОНТ=2205
ОНД=1699
НТД=294
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000/ Полет выполнялся с деактивированной системой Antiskid внешних колёс основных опор шасси согласно MEL с г. При заходе на посадку на запасной ад Якутск экипаж, в нарушение FCOM PI.12.3 выпустил закрылки на 30° (при требуемых 40°) и на пробеге произвел резкое импульсное торможение, из-за чего произошло разрушение пневматика внешнего колеса правой стойки шасси и недопустимый износ пневматика внешнего колеса левой стойки шасси.
ПрофЛС
Проч
174
____
ИНЦ
26.08.14,
а/п Якутск
ПОС
Ан-24РВ
RA-46510
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =4435
ОНТ=4435
ОНД=0
НТД=480
ППП
Н-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
Активное пилотирование на посадке в а/п Якутск выполнял КВС. Посадка и пробег в а/п Якутск производились ночью, в простых метеоусловиях, без использования тормозов и отключенном автомате торможения колес . Каких-либо отклонений на пробеге экипаж не почувствовал. На послеполетном осмотре было обнаружено разрушение пневматика внешнего колеса правой основной стойки шасси, на пневматике внутреннего колеса обнаружен местный износ протектора на глубину рисунка размером Примечание Экипаж сформирован из лиц, не имеющих базового образования "пилот".
ПрофЛС
СовСлуж
Проч
176
____
ИНЦ
19.05.15,
а/п Иркутск
ВЗЛ
DHC-8-402
VP-BNU
УВШ
незакрытие; нарушения при исполнении
ККП; халатность
(НПров)
03230 404E2 ОН =11770
ОНТ=770
ОНД=0
НТД=770
ППП
Д-ПМУ(*)
После отрыва от ВПП КВС была дана команда на уборку шасси. После перевода рычага шасси в убранное положение 3 красные лампы не погасли. Данная индикация свидетельствовала о неисправности в системе выпуска-уборки шасси. Экипаж доложил диспетчеру ОрВД о возникшей проблеме и ушел в зону ожидания, где на эшелоне FL80 приступил к выполнению действий согласно пункту 14.5 "ALL LANDING GEAR FAIL TO RETRACT" QRH. В процессе его выполнения было обнаружено открытое положение дверцы альтернативного выпуска "ALT Gear Door" в кабине экипажа. После установления причины неуборки экипажем штатным образом шасси были благополучно убраны. По решению КВС и после согласования с ОрВД, рейс был продолжен. Дальнейший полет прошел штатно, посадка в аэропорту назначения благополучно.
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
177
____
ИНЦ
21.05.15,
а/п
Архангельск
ПОС
B737
VP-BPY
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =7092
ОНТ=4909
ОНД=0
НТД=1968
ППП
Д-ПМУ(*)
Полет выполнялся с отложенным дефектом по системе торможения (MEL 32-02 "ANTISKID SYSTEM ONE CHANEL is INOP" по причине отказа датчика антиюза колеса №4). На предпосадочной подготовке экипажем были изучены особенности посадки с деактивированным автоматом растормаживания и рассчитана потребная посадочная дистанция с закрылками в положении 30°, хотя, Согласно FCTM стр "Flap Setting for Landing", заход на посадку можно было выполнить с закрылками 40°, что уменьшило бы длину пробега нам. После приземление было применено импульсное торможение, вопреки рекомендации FTCM, что привело к полному затормаживанию на пробеге через сек после приземления левого №1 и правого №4 колес основных стоек шасси с разрушением их пневматиков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки передней стойки шасси явилось наличие слоя льда и снега на конструкции стойки шасси и внутри ниши, которые, препятствовали стойке занять нормальное убранное положение и установке её на замок убранного положения.
Повреждение задних створок и окантовки проёма передней ниши шасси произошло по причине наличия льда и замершего снега на конструкции стойки шасси, которые препятствовали установке в нишу при уборке шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно- техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ани Ан - КВС на предпосадочной прямой, после довыпуска закрылков, контролировать правильное расположение ступней ног на "чашке" тормозных педалей второго пилота - КРС при формировании экипажей учитывать наличие базового образования "пилоту одного из членов экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки шасси на ВС Dash8 Q400 VP-BNU г при вылете из аэропорта Иркутск явилось незакрытие в пилотской кабине дверцы альтернативного выпуска "Landing Gear Alternate Release and Extension Doors" вторым пилотом при предполетной подготовке и повторного невыполнения экипажем "ORIGINATING BEFORE START CHECK LIST" пункта "ALT GEAR DOOR/ LG INHIBIT SWITCH" процедуры контроля за закрытием дверцы.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Изучить отчет расследования инцидента с летными инженерно-техническим составом авиакомпании, эксплуатирующим ВС типа DHC8-Q400/300, техническим провайдером "SAMCO".
- Летному директору организовать повторное изучение с экипажами, выполняющими полеты на ВС типа DHC8-Q400/300: руководство по эксплуатации АОМ, п. 2.17 QRH разделы QRH preface, non-normal/emergency checklist, cockpit preparation, 14.5 all landing gear fail to retract.
- Начальнику АТБ запросить у фирмы - производителя о возможности доработки системы для установки чёткой визуальной или световой сигнализации о закрытии дверцы альтернативного выпуска "ALTGear Door" .
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным составом и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС типа ATR-42/72-212A и их модификации - В Авиакомпании разработать и внедрить в производство мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности полетов, ответственности личного состава, за качество выполняемых работ, соблюдение и выполнение личным составом требований РПП и РТО АК, ФАП №128 и других руководящих документов, регламентирующих лётную работу в системе гражданской авиации - Внести дополнение в пункт 12 "Инструкции по выполнению работ по встрече, обеспечению стоянки и вылета самолета ATR-72 в аэропортах, где отсутствует сертифицированный персонал "Вовремя стоянки ВС при неблагоприятных погодных условиях, таких, как переохлажденный дождь, обледенение, мокрый снег, снег и метель при сильном порывистом ветре, при выполнении внешнего осмотра обратить особое внимание начистоту опор и ниш шасси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента является разрушение пневматика внешнего колеса правой стойки шасси и недопустимый износ пневматика внешнего колеса левой стойки шасси на пробеге из-за резкого импульсивного обжатия тормозных педалей 2 пилотом при деактивированной системе "Antiskid" внешних колёс.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с летными инженерно-техническим составом эксплуатантов.
- Повторно изучить с ЭВС действия разделов "AntiSkid Inoperative" FCOM PI.12.3 и FCOM PI. 16.4 и п OPERATIONS(O) MEL.
- Рассмотреть возможность включения в программу тренажёрной подготовки действия ЭВС при посадке с отключенной "Antiskid".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента, разрушения пневматика внешнего колеса и потертость пневматика внутреннего колеса правой основной стойки шасси, явилось непреднамеренное нажатие тормозной педали в момент первого касания вторым пилотом из-за неправильного расположения ступней ног на "чашке" тормозных педалей при отключенном автомате торможения колес.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п- 108
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
СовСлуж
ИнстрДок
Проч
172
____
ИНЦ
25.07.14,
а/п Якутск
ПОС
B737
VQ-BLS
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =8128
ОНТ=2205
ОНД=1699
НТД=294
ППП
Д-ПМУ(*)
W=4
Dv=10000/ Полет выполнялся с деактивированной системой Antiskid внешних колёс основных опор шасси согласно MEL с г. При заходе на посадку на запасной ад Якутск экипаж, в нарушение FCOM PI.12.3 выпустил закрылки на 30° (при требуемых 40°) и на пробеге произвел резкое импульсное торможение, из-за чего произошло разрушение пневматика внешнего колеса правой стойки шасси и недопустимый износ пневматика внешнего колеса левой стойки шасси.
ПрофЛС
Проч
174
____
ИНЦ
26.08.14,
а/п Якутск
ПОС
Ан-24РВ
RA-46510
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =4435
ОНТ=4435
ОНД=0
НТД=480
ППП
Н-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000
Активное пилотирование на посадке в а/п Якутск выполнял КВС. Посадка и пробег в а/п Якутск производились ночью, в простых метеоусловиях, без использования тормозов и отключенном автомате торможения колес . Каких-либо отклонений на пробеге экипаж не почувствовал. На послеполетном осмотре было обнаружено разрушение пневматика внешнего колеса правой основной стойки шасси, на пневматике внутреннего колеса обнаружен местный износ протектора на глубину рисунка размером Примечание Экипаж сформирован из лиц, не имеющих базового образования "пилот".
ПрофЛС
СовСлуж
Проч
176
____
ИНЦ
19.05.15,
а/п Иркутск
ВЗЛ
DHC-8-402
VP-BNU
УВШ
незакрытие; нарушения при исполнении
ККП; халатность
(НПров)
03230 404E2 ОН =11770
ОНТ=770
ОНД=0
НТД=770
ППП
Д-ПМУ(*)
После отрыва от ВПП КВС была дана команда на уборку шасси. После перевода рычага шасси в убранное положение 3 красные лампы не погасли. Данная индикация свидетельствовала о неисправности в системе выпуска-уборки шасси. Экипаж доложил диспетчеру ОрВД о возникшей проблеме и ушел в зону ожидания, где на эшелоне FL80 приступил к выполнению действий согласно пункту 14.5 "ALL LANDING GEAR FAIL TO RETRACT" QRH. В процессе его выполнения было обнаружено открытое положение дверцы альтернативного выпуска "ALT Gear Door" в кабине экипажа. После установления причины неуборки экипажем штатным образом шасси были благополучно убраны. По решению КВС и после согласования с ОрВД, рейс был продолжен. Дальнейший полет прошел штатно, посадка в аэропорту назначения благополучно.
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
177
____
ИНЦ
21.05.15,
а/п
Архангельск
ПОС
B737
VP-BPY
КТрм неправ. манипулир. органами управления
(ОшУпр)
03242 ОН =7092
ОНТ=4909
ОНД=0
НТД=1968
ППП
Д-ПМУ(*)
Полет выполнялся с отложенным дефектом по системе торможения (MEL 32-02 "ANTISKID SYSTEM ONE CHANEL is INOP" по причине отказа датчика антиюза колеса №4). На предпосадочной подготовке экипажем были изучены особенности посадки с деактивированным автоматом растормаживания и рассчитана потребная посадочная дистанция с закрылками в положении 30°, хотя, Согласно FCTM стр "Flap Setting for Landing", заход на посадку можно было выполнить с закрылками 40°, что уменьшило бы длину пробега нам. После приземление было применено импульсное торможение, вопреки рекомендации FTCM, что привело к полному затормаживанию на пробеге через сек после приземления левого №1 и правого №4 колес основных стоек шасси с разрушением их пневматиков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки передней стойки шасси явилось наличие слоя льда и снега на конструкции стойки шасси и внутри ниши, которые, препятствовали стойке занять нормальное убранное положение и установке её на замок убранного положения.
Повреждение задних створок и окантовки проёма передней ниши шасси произошло по причине наличия льда и замершего снега на конструкции стойки шасси, которые препятствовали установке в нишу при уборке шасси.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно- техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ани Ан - КВС на предпосадочной прямой, после довыпуска закрылков, контролировать правильное расположение ступней ног на "чашке" тормозных педалей второго пилота - КРС при формировании экипажей учитывать наличие базового образования "пилоту одного из членов экипажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной неуборки шасси на ВС Dash8 Q400 VP-BNU г при вылете из аэропорта Иркутск явилось незакрытие в пилотской кабине дверцы альтернативного выпуска "Landing Gear Alternate Release and Extension Doors" вторым пилотом при предполетной подготовке и повторного невыполнения экипажем "ORIGINATING BEFORE START CHECK LIST" пункта "ALT GEAR DOOR/ LG INHIBIT SWITCH" процедуры контроля за закрытием дверцы.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Изучить отчет расследования инцидента с летными инженерно-техническим составом авиакомпании, эксплуатирующим ВС типа DHC8-Q400/300, техническим провайдером "SAMCO".
- Летному директору организовать повторное изучение с экипажами, выполняющими полеты на ВС типа DHC8-Q400/300: руководство по эксплуатации АОМ, п. 2.17 QRH разделы QRH preface, non-normal/emergency checklist, cockpit preparation, 14.5 all landing gear fail to retract.
- Начальнику АТБ запросить у фирмы - производителя о возможности доработки системы для установки чёткой визуальной или световой сигнализации о закрытии дверцы альтернативного выпуска "ALTGear Door" .
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летным составом и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим ВС типа ATR-42/72-212A и их модификации - В Авиакомпании разработать и внедрить в производство мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности полетов, ответственности личного состава, за качество выполняемых работ, соблюдение и выполнение личным составом требований РПП и РТО АК, ФАП №128 и других руководящих документов, регламентирующих лётную работу в системе гражданской авиации - Внести дополнение в пункт 12 "Инструкции по выполнению работ по встрече, обеспечению стоянки и вылета самолета ATR-72 в аэропортах, где отсутствует сертифицированный персонал "Вовремя стоянки ВС при неблагоприятных погодных условиях, таких, как переохлажденный дождь, обледенение, мокрый снег, снег и метель при сильном порывистом ветре, при выполнении внешнего осмотра обратить особое внимание начистоту опор и ниш шасси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента является разрушение пневматика внешнего колеса правой стойки шасси и недопустимый износ пневматика внешнего колеса левой стойки шасси на пробеге из-за резкого импульсивного обжатия тормозных педалей 2 пилотом при деактивированной системе "Antiskid" внешних колёс.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования изучить с летными инженерно-техническим составом эксплуатантов.
- Повторно изучить с ЭВС действия разделов "AntiSkid Inoperative" FCOM PI.12.3 и FCOM PI. 16.4 и п OPERATIONS(O) MEL.
- Рассмотреть возможность включения в программу тренажёрной подготовки действия ЭВС при посадке с отключенной "Antiskid".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента, разрушения пневматика внешнего колеса и потертость пневматика внутреннего колеса правой основной стойки шасси, явилось непреднамеренное нажатие тормозной педали в момент первого касания вторым пилотом из-за неправильного расположения ступней ног на "чашке" тормозных педалей при отключенном автомате торможения колес.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п- 108
-
Таблица А, продолжение 24 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
178
____
ИНЦ
6.06.15,
а/п Якутск
ПОС
Ан-24РВ
RA-47360
КТрм неправ. манипулир. орг. упр наруш. исп.
ККП
(ОшУпр)
(НПров)
03247 70120 404A1 ОН =5050
ОНТ=4700
ОНД=900
НТД=900
ППП
Д-ПМУ(*)
W=6
Dv=10000/ После взлета экипаж заметил, что после подтормаживания колес основных опор шасси не погасла лампа работы автомата тормозов левой опоры шасси. Было произведено выключение автомата торможения. В дальнейшем, при выполнении предпосадочного брифинга, КВС не информировал экипаж о неисправности и отключении системы антиюзовой автоматики, а при выполнении карты контрольных проверок перед снижением бортмеханики КВС формально доложили о включенном положении автомата тормозов. При посадке в процессе пробега, экипаж, парируя уклонение самолета вправо, применил торможение колес левой опоры шасси. После завершения пробега, при заруливании на РД, экипаж заметил неравномерное движение самолета, прекратил руление и выключил двигатели. При осмотре самолета обнаружено разрушение шин основных колес левой основной опоры шасси.
ПрофЛС
Проч
180
____
ИНЦ
18.06.15,
а/п
Екатеринбург
ВЗЛ
A-320
VQ-BRE
ПлСт нарушения исполнения
ККП; незакрытие
(НПров)
05610 40534 ОН =8749
ОНТ=5427
ОНД=4198
НТД=4198
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000
После зачитывания карты экипаж произвёл запуск двигателей и под управлением диспетчера руления приступил к рулению на исполнительный старт ИВПП Л. Вначале разбега на скорости менее 100 узлов произошло открытие левого сдвижного окна. Оценив ситуацию, КВС принял решение о прекращении взлета.
ПрофЛС
186
____
ИНЦ
2.09.15,
на маршруте
МАРШ
B737
VP-BDG
СВ
несвоеврем. вкл./откл., нет контроля связи
(ОшВкл)
(ОшРСв)
02350 70120 40435 ОН =9266
ОНТ=6259
ОНД=5860
НТД=5860
ППП
С(*)
В полете произошла временная потеря радиосвязи ВС с диспетчером и другими бортами. Исправный спикерфон КВС был отключён от внешней связи, а включённый спикерфон го пилота отказал. Экипаж находился в уверенности, что связь исправна, а отсутствие радиообмена в эфире расценил как низкую загруженность Новосибирской зоны ОВД. Через 30 мин полетав зоне ответственности Новосибирского ОрВД второй пилот доложил диспетчеру Новосибирск- контроль о подходе к точке УГЛИТ и не услышал подтверждения. КВС, обнаружив, что его спикерфон выключен, включил его.
ИнстрДок
Проч
188
____
ИНЦ
30.09.15,
а/п Мин.Воды
ВЗЛ
B737
VQ-BIF
СУС
не вып. операции по подготовке к работе
(ОшУпр)
02762 40462 ОН =13266
ОНТ=4430
ОНД=0
НТД=3345
ППП
С-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/
3900
КВС прекратил взлёт из-за срабатывания сигнализации "ТАКЕ OFF WARNING" (конфигурация ВС не соответствует взлётной). После заруливания на стоянку
КВС сообщил, что на разбеге в пассажирском салоне и кабине ощущался "запах гари".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось разрушение (стирание) внешних шин колеси основных стоек шасси.
Причиной разрушения пневматиков №1 левого и №4 правого основных стоек шасси явилось их полное затормаживание на пробеге через сек после приземления ВС. Это произошло из-за невыполнения пилотирующим пилотом рекомендаций FCTM по применению торможения при неработающем автомате растормаживания согласно FCTM стр "Braking with Antiskid Inoperative": "в начала торможения применять очень легкое нажатие на тормозные педали и увеличивать давление по мере уменьшения скорости".
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной причиной авиационного события явилось отсутствие должного контроля со стороны экипажа за работой радиосвязного оборудования в нарушение требований п. ФАП 362 и п. ФАП 128, что привело к невключению громкой связи с пульта спикерфона КВС после окончания им обращения к пассажирам.
Сопутствующей причиной явились неисправность спикерфона второго пилота и ошибочное подтверждение вторым пилотом ПОД УГЛИТ вместо УНКИС, что, в свою очередь, явилось следствием невнимательности экипажа и плохой радиосвязи из-за неисправности спикерфона.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Изучить материалы расследования авиационного события с лётным и инженерно-техническим персоналом Авиакомпании - Ознакомить с материалами расследования авиационного события персонал служб движения ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
- ДЛС Авиакомпании рассмотреть вопрос о внесении дополнения в Технологию работы ЛЭ Во проверке спикерфонов перед каждым полётом и порядке действий КВС перед и после доведения информации для пассажиров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Смещение левого сдвижного окна в открытое положение при взлёте произошло из-за неполного закрытия и фиксирования перед полетом. В условиях спешки и отвлечения командир ВС не в полном объёме выполнил операции по контролю закрытия сдвижного окна. Контрольная карта проверок перед запуском двигателей выполнена экипажем формально.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с лётным составом, эксплуатирующим ВС А - Использовать результаты данного расследования в методических материалах подготовки и тренировки летного состава Авиакомпании в области CRM.
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента, происшедшего с ВС ВО мая 2015 года изучить с летными инженерно-техническим составом Авиакомпании - Командно-летному составу при проведении периодической тренажерной подготовки провести тренировку летного состава по выполнению посадки с неработающей системой антиюза (QRH, "Antiskid inoperative").
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной разрушения шин левой основной опоры шасси самолета Ан-24РВ RA-47360 явилось несоразмерное скорости пробега применение тормозов экипажем при отключенной антиюзовой автоматике системы основного торможения колес при парировании уклонения самолета вправо на пробеге.
Отключение антиюзовой автоматики было вызвано отказом инерционного датчика УА-28 внешнего колеса левой основной опоры шасси.
Несоразмерное применение тормозов явилось следствием стандартных действий экипажа в нестандартной ситуации, в нарушение рекомендаций руководства полетной эксплуатации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ани Ан - Летному составу повторно изучить раздел 4.6.3 Руководства полетной эксплуатации самолета Ан "Выполнение посадки, в части, касающейся посадки с отключенной системой автоматического торможения.
Продолж ен ие п- 109
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
Проч
178
____
ИНЦ
6.06.15,
а/п Якутск
ПОС
Ан-24РВ
RA-47360
КТрм неправ. манипулир. орг. упр наруш. исп.
ККП
(ОшУпр)
(НПров)
03247 70120 404A1 ОН =5050
ОНТ=4700
ОНД=900
НТД=900
ППП
Д-ПМУ(*)
W=6
Dv=10000/ После взлета экипаж заметил, что после подтормаживания колес основных опор шасси не погасла лампа работы автомата тормозов левой опоры шасси. Было произведено выключение автомата торможения. В дальнейшем, при выполнении предпосадочного брифинга, КВС не информировал экипаж о неисправности и отключении системы антиюзовой автоматики, а при выполнении карты контрольных проверок перед снижением бортмеханики КВС формально доложили о включенном положении автомата тормозов. При посадке в процессе пробега, экипаж, парируя уклонение самолета вправо, применил торможение колес левой опоры шасси. После завершения пробега, при заруливании на РД, экипаж заметил неравномерное движение самолета, прекратил руление и выключил двигатели. При осмотре самолета обнаружено разрушение шин основных колес левой основной опоры шасси.
ПрофЛС
Проч
180
____
ИНЦ
18.06.15,
а/п
Екатеринбург
ВЗЛ
A-320
VQ-BRE
ПлСт нарушения исполнения
ККП; незакрытие
(НПров)
05610 40534 ОН =8749
ОНТ=5427
ОНД=4198
НТД=4198
ППП
Д-ПМУ(*)
W=5
Dv=10000
После зачитывания карты экипаж произвёл запуск двигателей и под управлением диспетчера руления приступил к рулению на исполнительный старт ИВПП Л. Вначале разбега на скорости менее 100 узлов произошло открытие левого сдвижного окна. Оценив ситуацию, КВС принял решение о прекращении взлета.
ПрофЛС
186
____
ИНЦ
2.09.15,
на маршруте
МАРШ
B737
VP-BDG
СВ
несвоеврем. вкл./откл., нет контроля связи
(ОшВкл)
(ОшРСв)
02350 70120 40435 ОН =9266
ОНТ=6259
ОНД=5860
НТД=5860
ППП
С(*)
В полете произошла временная потеря радиосвязи ВС с диспетчером и другими бортами. Исправный спикерфон КВС был отключён от внешней связи, а включённый спикерфон го пилота отказал. Экипаж находился в уверенности, что связь исправна, а отсутствие радиообмена в эфире расценил как низкую загруженность Новосибирской зоны ОВД. Через 30 мин полетав зоне ответственности Новосибирского ОрВД второй пилот доложил диспетчеру Новосибирск- контроль о подходе к точке УГЛИТ и не услышал подтверждения. КВС, обнаружив, что его спикерфон выключен, включил его.
ИнстрДок
Проч
188
____
ИНЦ
30.09.15,
а/п Мин.Воды
ВЗЛ
B737
VQ-BIF
СУС
не вып. операции по подготовке к работе
(ОшУпр)
02762 40462 ОН =13266
ОНТ=4430
ОНД=0
НТД=3345
ППП
С-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/
3900
КВС прекратил взлёт из-за срабатывания сигнализации "ТАКЕ OFF WARNING" (конфигурация ВС не соответствует взлётной). После заруливания на стоянку
КВС сообщил, что на разбеге в пассажирском салоне и кабине ощущался "запах гари".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента явилось разрушение (стирание) внешних шин колеси основных стоек шасси.
Причиной разрушения пневматиков №1 левого и №4 правого основных стоек шасси явилось их полное затормаживание на пробеге через сек после приземления ВС. Это произошло из-за невыполнения пилотирующим пилотом рекомендаций FCTM по применению торможения при неработающем автомате растормаживания согласно FCTM стр "Braking with Antiskid Inoperative": "в начала торможения применять очень легкое нажатие на тормозные педали и увеличивать давление по мере уменьшения скорости".
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной причиной авиационного события явилось отсутствие должного контроля со стороны экипажа за работой радиосвязного оборудования в нарушение требований п. ФАП 362 и п. ФАП 128, что привело к невключению громкой связи с пульта спикерфона КВС после окончания им обращения к пассажирам.
Сопутствующей причиной явились неисправность спикерфона второго пилота и ошибочное подтверждение вторым пилотом ПОД УГЛИТ вместо УНКИС, что, в свою очередь, явилось следствием невнимательности экипажа и плохой радиосвязи из-за неисправности спикерфона.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Изучить материалы расследования авиационного события с лётным и инженерно-техническим персоналом Авиакомпании - Ознакомить с материалами расследования авиационного события персонал служб движения ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
- ДЛС Авиакомпании рассмотреть вопрос о внесении дополнения в Технологию работы ЛЭ Во проверке спикерфонов перед каждым полётом и порядке действий КВС перед и после доведения информации для пассажиров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Смещение левого сдвижного окна в открытое положение при взлёте произошло из-за неполного закрытия и фиксирования перед полетом. В условиях спешки и отвлечения командир ВС не в полном объёме выполнил операции по контролю закрытия сдвижного окна. Контрольная карта проверок перед запуском двигателей выполнена экипажем формально.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с лётным составом, эксплуатирующим ВС А - Использовать результаты данного расследования в методических материалах подготовки и тренировки летного состава Авиакомпании в области CRM.
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента, происшедшего с ВС ВО мая 2015 года изучить с летными инженерно-техническим составом Авиакомпании - Командно-летному составу при проведении периодической тренажерной подготовки провести тренировку летного состава по выполнению посадки с неработающей системой антиюза (QRH, "Antiskid inoperative").
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной разрушения шин левой основной опоры шасси самолета Ан-24РВ RA-47360 явилось несоразмерное скорости пробега применение тормозов экипажем при отключенной антиюзовой автоматике системы основного торможения колес при парировании уклонения самолета вправо на пробеге.
Отключение антиюзовой автоматики было вызвано отказом инерционного датчика УА-28 внешнего колеса левой основной опоры шасси.
Несоразмерное применение тормозов явилось следствием стандартных действий экипажа в нестандартной ситуации, в нарушение рекомендаций руководства полетной эксплуатации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ани Ан - Летному составу повторно изучить раздел 4.6.3 Руководства полетной эксплуатации самолета Ан "Выполнение посадки, в части, касающейся посадки с отключенной системой автоматического торможения.
Продолж ен ие п- 109
-
Таблица А, продолжение 25 из 25.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
ИнстрДок
189
____
ИНЦ
14.11.15,
а/п Якутск
ПОС
Ан-24РВ
RA-47363
КТрм несвоеврем. манипулир. органами управления;
(ОшУпр)
03242 ОН =6550
ОНТ=3540
ОНД=2770
НТД=1540
Д-ПМУ(*)
W=1
Dv=10000
После мягкой посадки, на пробеге, произошло разрушение (с характерным хлопком) трех авиашин основных опор шасси, т.к. после касания ВПП и опускания передней опоры шасси экипаж применил торможение впервой половине пробега при отключенном автомате тормозов.
ПрофЛС
Проч
190
____
ИНЦ
20.11.15,
а/п Самара
ВЗЛ
RRJ-95B
RA-89062
ПНО
неисполь- зование
(ЭкспАТ)
03410 ОН =5701
ОНТ=447
ОНД=229
НТД=229
ППП
Н-СМУ(*)
W=7
Dv=2000/ снег На разбеге экипаж определил отсутствие роста скорости на пилотажных дисплеях. Сработали сообщения о недостоверности данных воздушной скорости. ВС прекратил взлёт. При выполнении предполётной подготовки экипаж, в нарушение РПП, не использовал ручное включение обогрева ППД системы воздушных сигналов.
Проч
192
____
ИНЦ
10.12.15,
на маршруте
МАРШ
B737
EI-ECM
ПлДЛ
незакрытие; прочие др. факторы экипажа
(НПров)
05210 70160 50209 404E2 ОН =15262
ОНТ=1495
ОНД=0
НТД=360
ППП
Д-ПМУ(*)
В процессе набора высоты экипаж получил доклад от старшего бортпроводника о нарастающем шуме со стороны левой передней двери и обратил внимание по приборам нарост высоты в кабине (в пределах эксплуатационных значений. Затем сработала сигнализация "CABIN ALTITUDE", но сигнализация открытого положения дверей и люков при этом не срабатывала. Экипаж плавно перевел ВС на снижение. После доклада бортпроводников о выпадении кислородных масок в пассажирском салоне (сработала автоматическая система снабжения кислородом) экипаж принял решение следовать на запасной аэродром.
ПрофНС
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причину авиационного события изучить с лётным и инженерным составом Авиакомпании, эксплуатирующим данный тип ВС.
- Материалы расследования причин авиационного события направить в "Magnetic MRO", ИАС Авиакомпании для их изучения ИТС.
- Информировать страну регистрации ВС и владельца ВС о данном событии - Организовать и произвести разовую проверку регулировки закрытия двери на всем парке ВС Авиакомпании - Выполнить анализ сервисного бюллетеня производителя ВС №737- 52-1159 от 26 ноября г. на предмет необходимости внедрения в парке ВС Авиакомпании (установка дополнительного датчика закрытия двери - Пересмотреть технологическую документацию, определяющую перечень и объем работ пои" в рамках договорных отношений - Рекомендовать дополнить "Инструкцию по наземному обслуживанию воздушного судна" Авиакомпании в части взаимного контроля выпускающего лица ИАС и старшего бортпроводника до отъезда трапа от ВС за правильными надежным закрытием левой передней двери - Провести с летным составом внеочередные занятия по системе наддува на ВС Boeing-737 "Pressurization System" (FCOM), a также по действиям при разгерметизации согласно QRH ("Cabin altitude warning" or "Rapid depressurization") с принятием зачетов - Провести с бортпроводниками занятия по взаимодействию с летным экипажем и распределению обязанностей перед вылетом согласно технологии работы с принятием зачетов, а также по обеспечению взаимного контроля с выпускающим лицом ИАС за надежным закрытием дверей и люков, обращая особое внимание на левую переднюю дверь - Обстоятельства инцидента изучить с летными инженерно- техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ани Ан - Летному составу повторно изучить раздел 7.6.3 Руководства полетной эксплуатации самолета Ан "Лётная эксплуатация системы торможения, "Конструкция и принцип действия автомата торможения".
1 2
3 4
5 6
7 8
9
ПрофЛС
ИнстрДок
189
____
ИНЦ
14.11.15,
а/п Якутск
ПОС
Ан-24РВ
RA-47363
КТрм несвоеврем. манипулир. органами управления;
(ОшУпр)
03242 ОН =6550
ОНТ=3540
ОНД=2770
НТД=1540
Д-ПМУ(*)
W=1
Dv=10000
После мягкой посадки, на пробеге, произошло разрушение (с характерным хлопком) трех авиашин основных опор шасси, т.к. после касания ВПП и опускания передней опоры шасси экипаж применил торможение впервой половине пробега при отключенном автомате тормозов.
ПрофЛС
Проч
190
____
ИНЦ
20.11.15,
а/п Самара
ВЗЛ
RRJ-95B
RA-89062
ПНО
неисполь- зование
(ЭкспАТ)
03410 ОН =5701
ОНТ=447
ОНД=229
НТД=229
ППП
Н-СМУ(*)
W=7
Dv=2000/ снег На разбеге экипаж определил отсутствие роста скорости на пилотажных дисплеях. Сработали сообщения о недостоверности данных воздушной скорости. ВС прекратил взлёт. При выполнении предполётной подготовки экипаж, в нарушение РПП, не использовал ручное включение обогрева ППД системы воздушных сигналов.
Проч
192
____
ИНЦ
10.12.15,
на маршруте
МАРШ
B737
EI-ECM
ПлДЛ
незакрытие; прочие др. факторы экипажа
(НПров)
05210 70160 50209 404E2 ОН =15262
ОНТ=1495
ОНД=0
НТД=360
ППП
Д-ПМУ(*)
В процессе набора высоты экипаж получил доклад от старшего бортпроводника о нарастающем шуме со стороны левой передней двери и обратил внимание по приборам нарост высоты в кабине (в пределах эксплуатационных значений. Затем сработала сигнализация "CABIN ALTITUDE", но сигнализация открытого положения дверей и люков при этом не срабатывала. Экипаж плавно перевел ВС на снижение. После доклада бортпроводников о выпадении кислородных масок в пассажирском салоне (сработала автоматическая система снабжения кислородом) экипаж принял решение следовать на запасной аэродром.
ПрофНС
ПрофЛС
ИнстрДок
Проч
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причину авиационного события изучить с лётным и инженерным составом Авиакомпании, эксплуатирующим данный тип ВС.
- Материалы расследования причин авиационного события направить в "Magnetic MRO", ИАС Авиакомпании для их изучения ИТС.
- Информировать страну регистрации ВС и владельца ВС о данном событии - Организовать и произвести разовую проверку регулировки закрытия двери на всем парке ВС Авиакомпании - Выполнить анализ сервисного бюллетеня производителя ВС №737- 52-1159 от 26 ноября г. на предмет необходимости внедрения в парке ВС Авиакомпании (установка дополнительного датчика закрытия двери - Пересмотреть технологическую документацию, определяющую перечень и объем работ пои" в рамках договорных отношений - Рекомендовать дополнить "Инструкцию по наземному обслуживанию воздушного судна" Авиакомпании в части взаимного контроля выпускающего лица ИАС и старшего бортпроводника до отъезда трапа от ВС за правильными надежным закрытием левой передней двери - Провести с летным составом внеочередные занятия по системе наддува на ВС Boeing-737 "Pressurization System" (FCOM), a также по действиям при разгерметизации согласно QRH ("Cabin altitude warning" or "Rapid depressurization") с принятием зачетов - Провести с бортпроводниками занятия по взаимодействию с летным экипажем и распределению обязанностей перед вылетом согласно технологии работы с принятием зачетов, а также по обеспечению взаимного контроля с выпускающим лицом ИАС за надежным закрытием дверей и люков, обращая особое внимание на левую переднюю дверь - Обстоятельства инцидента изучить с летными инженерно- техническим составом, эксплуатирующим самолеты Ани Ан - Летному составу повторно изучить раздел 7.6.3 Руководства полетной эксплуатации самолета Ан "Лётная эксплуатация системы торможения, "Конструкция и принцип действия автомата торможения".
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной авиационного инцидента является прерванный взлёт ВС из-за отсутствия роста скорости на пилотажных дисплеях PFD как КВС таки второго пилота.
Причиной отсутствия роста скорости на пилотажных дисплеях явился отказ системы воздушных сигналов из-за невключения обогрева ППД.
Причиной не включения обогрева ППД является неиспользование экипажем ручного режима обогрева датчиков полного давления системы воздушных сигналов при выполнении предполётной подготовки в условиях наличия обледенения (нарушение требований п. Использование ПОС гл. 3 часть В РПП ВС RRJ-95 Авиакомпании).
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летными инженерно- техническим составом ПАО Аэрофлот, эксплуатирующим самолеты RRJ-95B.
- Разработать мероприятия, направленные на исключение событий, связанных с действиями (бездействием) экипажей ВС в условиях возможного обледенения, для приведения их в соответствие с требованиями п. 3.4 Использование противообледенительной системы Главы 3 Дополнительные процедуры Руководства по производству полётов эксплуатанта (часть В).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причинами авиационного инцидента явились - Некорректная работа системы регулирования давления в кабине ВС вследствие неполного закрытия левой передней двери. Образовавшийся зазор вызвал невозможность стандартной герметизации ВС и продолжения задания на полет. Неплотное закрытие двери было следствием нарушения регулировки узла навески - Недостаточный контроль со стороны бортпроводника №1 и наземного персонала ИАС за корректными стандартным закрытием двери.
- Летный экипаж в наборе высоты не оценил своевременно и правильно создавшуюся нестандартную ситуацию с системой регулирования давления, что в дальнейшем привело к запоздалым действиям экипажа согласно QRH.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной появления запаха гари в кабине явилось попадание паров остатка нейтрального моющего средства в систему отбора и кондиционирования воздуха ВС.
Наиболее вероятной причиной выполнения взлета воздушного судна с конфигурацией, несоответствующей требованиям РЛЭ, явилось не установка рукоятки управления спойлерами в зафиксированное положение "DOWN DETENT" перед разбегом.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Материалы расследования авиационного инцидента изучить с лётным составом авиакомпаний, эксплуатирующих воздушные суда Boeing 737.
- Руководителям ООО "С ИНЖИНИРИНГ" выйти с предложением к разработчику о внесении изменений в АММ Сот марта 2015 г, помойке газовоздушного тракта двигателей, с целью обеспечения полного удаления остатков моющего средства в процессе выполнения работ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной разрушения двух шин правой и одной шины левой основных опор шасси самолета Ан-24РВ RA-47363 предположительно явилось несоразмерное скорости пробега применение тормозов экипажем при отключенной антиюзовой автоматике системы основного торможения колес. Несоразмерное применение тормозов явилось следствием стандартных действий КВС - стажера в нестандартной ситуации, связанной с отключенной автоматикой юза.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолж ен ие п- 110
-
Тип
соб.
Дата, место
события
ЭТАП
Тип ВС,
бортовой
номер
Отказ
систем
Вид нарушения
экип.
Причины/
факторы
Стаж, налет
КВС
Условия полета,
Метео
Описание события 2
3 4
5 6
7 8
9 6
____
ИНЦ
15.05.05,
р-н
Казачинска
МАРШ
Ми-8Т
RA-24286
Дконс неправ. решение навылет, неправ. оценка МО
(НРеш)
(ОцМО)
072 40131 ОН =10062
ОНТ=10062
ОНД=4361
НТД=4361
ППП
Д-ПМУ(-)
Dv=10000/ дождь снег снег
Через 1 час 04 мин. полета на эшелоне 3600 м (в облаках ) произошло самопроизвольное выключение правого двигателя ТВ2-117А без повышения температуры газов перед турбиной выше допустимой и без постороннего металлического звука. После снижения до высоты 1800 м, через 9 минут после отказа, экипаж запустил отказавший двигатель. Параметры работы правого двигателя соответствовали РЛЭ. Экипаж принял решение на продолжение полетного задания.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
Проч
19
____
ИНЦ
6.05.06,
а/п Кызыл
ВЗЛ
Ми-8Т
RA-22849
ТрВ
нарушения при исполнении
ККП
(НПров)
08410 50106 50107 404F9 ОН =14654
ОНТ=10534
ОНД=0
НТД=8034
ПВП
Д-ПМУ(*)
На второй минуте полета экипажем было обнаружено снижение давления масла в главном редукторе ВР-8А меньше нормы ТУ в пределах 2,2-2.4 кг/см (по объяснительным экипажа. Экипажем было принято решение на возврат в аэропорт вылета Кызыл. Вертолет произвел благополучную посадку. Поданным СОК через 2 мин после запуска двигателей была зарегистрирована разовая команда "Падение давления масла в главном редукторе, которая сохранялась до окончания полета. Однако, экипажем по указателю УИЗ-6-2 не было замечено несоответствие нормальному давлению масла в главном редукторе на этапах руления, при выходе вертолета нам исполнительный старт и на режиме висения. (Нарушение требований РЛЭ п - контроль бортмехаником параметров СУ и трансмиссии после запуска двигателей, п- проверка показаний приборов на режиме висения).
Ош-
>Отк
ПрофНС
Проч
26
____
ИНЦ
26.09.06,
р-н Южно-
Сахалинска
МАН
Ми-8МТВ
RA-25420
ДТО
неправ. эксплуатация
ДТО
(ЭкспАТ)
(ОшВкл)
13250 70120 ОН =2224
ОНТ=2224
ОНД=65
НТД=262
ПВП
Д-ПМУ(*)
Экипаж выполнял полет с диспергентной установкой (подвесное устройство 4208.0479.000) на внешней подвеске для оценки ее работоспособности после ремонта. После взлета при следовании на аэродром Южно-Сахалинск, на высоте 100 метров, в горизонтальном полете бортмеханик-инструктор для слива остатка воды из бака установки на пульте управления установил АЗСГК-5 "СЕТЬ" в положение "ВКЛЮЧЕНО" при включенном переключателе "СБРОС, вследствие чего произошло открытие замка ДГ-64 на нижнем конце грузовых стропов и отцепка в воздухе диспергентной установки, которая в дальнейшем была обнаружена на земле в лесу.
Ош-
>Отк
МодБСОП
ИнстрДок
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной непреднамеренного сброса опрыскивателя подвесного устройства в полете с вертолета Ми-8МТВ-1 RA-25420 явилась недостаточная концентрация внимания бортмеханика-инструктора при управлении подвесным устройством с пульта управления вследствие неустойчивости навыка по последовательности выполнения операций.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составами, эксплуатирующими вертолеты - Обратиться в ОАО НПК "ПАНХ" с предложением по доработке технической документации по "Устройству подвесному для распыла диспергентов с вертолета Ми" с учетом недостатков, выявленных в процессе эксплуатации - Обратиться в ОАО НПК "ПАНХ" с предложением установки кнопки на выносном пульте управления вместо двухпозиционного переключателя для выполнения операции "СБРОС".
Таблица А. Данные АСОБП по инцидентам с вертолетами 1-3 классов, связанным с отказами авиационной техники в результате ошибок экипажа - Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом - Повторно изучить с ИТС АТБ НТЭРАТ ГА раздел 10.6. "Организация и контроль передачи ВС с незаконченным объемом работ" и технологию работ по замене масла в главном редукторе ВР-8А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось недопустимое снижение давления масла в главном редукторе ВР-8А, возникшее при сочетании факторов- отсутствие в журнале передачи смен информации от сменного инженера АТБ о состоянии ВС (п.п. 10.6.5.,10.6.6 НТЭРАТ ГА- невыполнение рекомендаций РЛЭ (п. 9.7.2.2. , п) бортмехаником по контролю за давлением масла.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось сочетание следующих факторов. Принятие решения навылет КВС в нарушение требований п. НПП ГА при наличии опасных метеоявлений на маршруте полета, обход которых невозможен. Нарушение диспетчером КДП МВЛ требований п. НПП ГА, выдавшего диспетчерское разрешение навылет в указанных метеоусловиях. Попадание ВС в условия обледенения в кучево-дождевой облачности, приведшее к самовыключению двигателя.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины данного инцидента изучить с летным, инженерно-техническим персоналом, персоналом ОРВД и специалистами "Росгидромета".
- Экипажам ВС, выполняющим полеты на вертолетах и самолетах 4 класса повторно изучить НПП ГА, РЛЭ и НМО ГА в части, касающейся выполнения и обеспечения полетов в горной местности и особых условия- 111
-
Таблица А, продолжение 1 из 3.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 76
____
ИНЦ
29.10.08,
площадка
Вынгапур
МАРШ
Ми-8Т
RA-24546
Дконс неправ. оценка метеообст., несвоеврем. вкл./откл., недостат. предполетная подготовка
(ОшВкл)
(ОцМО)
(ПодгП)
072 40131 40481 ОН =7605
ОНТ=7584
ОНД=0
НТД=831
ПВП
Д-СМУ(*)
W=6
Dv=3000/ дымка дождь дождь
В полете Ноябрьск - п.п.Выганпур на й мин полета по команде КВС ПОС двигателей были выключены. После кратковременной стоянки на п.п.Вынгапур без выключения двигателей с выключенной ПОС экипаж произвел взлет для полета на м.р. Холмистое. Для координации действий с экипажем Ми RA-25338,
КВС принимает решение о кратковременном занятии высоты м, без согласования с диспетчером УВД. Наиболее вероятно, при наборе высоты, вертолёт вошёл в зону обледенения. После нескольких неудачных попыток связаться с бортом №25338, экипаж приступил к снижению и занятию высоты м. Наблюдая впереди по курсу изменения погоды, экипаж принимает решение на включение ПОСВ течение полёта сигнализатор обледенения СО сигнал об обледенении не выдавал, визуальных признаков обледенения не наблюдалось. В момент включения ПОС правого двигателя произошёл хлопок в районе силовой установки и правый двигатель самопроизвольно выключился. Экипаж выполнил действия по запуску отказавшего двигателя в полёте и принял решение о возврате на площадку вылета Вынгапур, удаление от которой составляло км. Запуск двигателя в полёте прошёл без отклонений и экипаж продолжил полёт до площадки вылета на двух работающих двигателях. Посадка произведена в штатном режиме.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
88
____
С.ИНЦ
11.08.09,
на маршруте
МАРШ
Ми-26Т
RA-06291
Дконс неправ. эксплуатация
АТ
(ЭкспАТ)
(ВзмдЭк)
07230
A2010 40489 20201 ОН =11570
ОНТ=3650
ОНД=3650
НТД=0
ПВП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
При приближении к зоне облачности, находящейся примерно на высоте полета, КВС дал команду бортовому инженеру включить обогревы ПЗУ двигателей в положение "Ручное, передал управление пилоту и покинул кабину. Бортинженер, включив обогрев ПЗУ двигателей в положение "Ручное, при контроле параметров работы отметил повышение Твг двигателей и приближение их значения к предельным для данной высоты и режима двигателей. Пилотирующий пилот, учитывая отсутствие обледенения визуально и по сигнализации, дал команду бортинженеру переключить ПОС ПЗУ и двигателей в положение "Автомат" для увеличения параметров полета по скорости и высоте. После прибытия в кабину КВС пилот передал активное управление проверяющему и освободил правое пилотское кресло КВС для проверки его техники пилотирования с инструкторского сиденья, не сообщив ему и проверяющему о даче команды б/инженеру о включении обогрева ПЗУ двигателей в положение "Автомат. Впереди по курсу полета экипаж визуально обнаружил сплошную облачность на высоте эшелона полета и выше. КВС принял согласованное с проверяющим решение на снижение с эшелона 130 на эшелон 110 и продолжение полета на этой высоте. Получив разрешение АДС Мюнхен, приступил к снижению до эшелона 110. При пересечении эшелона 120 экипаж отметил "резкий хлопок" в левом двигателе, сигнализации об обледенении не было. Через 1 мин. 40 с. "хлопок" повторился, сработала сигнализация "Помпаж" левого двигателя, о чем бортинженер доложил КВС. Убедившись в нормальной работе двигателя, бортинженер снял сигнализацию помпажа и при отсутствии сигнализации об обледенении включил обогрев ПЗУ левого двигателя в положение "Ручное. Через 4 мин тоже повторилось с правым двигателем. КВС принял решение произвести вынужденную посадку на ближайшем аэродроме. В последующем экипаж отмечал еще несколько "хлопков, подтвержденных данными СОК. По рекомендации АДС Мюнхен экипаж произвел снижение, заходи безопасную посадку "по самолетному" на ад Эггенфельден.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной вынужденной посадки вертолета на аэродроме Эггенфельден (Германия) явилась неустойчивая работа двигателей Д при полетев зоне не прогнозируемого и визуально не наблюдаемого обледенения, вызванная возникновением помпажа обоих двигателей, из-за обледенения их входных устройств с последующим сходом льда в воздушный тракт двигателей, и повреждением лопаток КНД, что исключило дальнейшее продолжение полетав условиях нормальной эксплуатации вертолета. Причиной возникшего обледенения ВНА явилось непреднамеренная установка экипажем переключателя "ВКЛЮЧЕНИЕ ПОС" в нейтральное положение, что исключило возможность контроля экипажем наличия сигнализации обледенения и автоматического включения ПОС ВНА двигателей. Сопутствующей причиной события явились недостатки конструкции системы сигнализации и функционирования ПОС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- С летным составом предприятия, эксплуатирующим ВС Ми-26Т провести специальные занятия по безопасности полетов с анализом АП и АИ по причинам возникновения обледенения в полете при эксплуатации ВС Ми-26Т в различные периоды эксплуатации - На эксплуатируемом парке вертолетов Ми спланировать и провести внеплановые проверки работоспособности ПОС на земле ив полете с записью в бортовой журнал вертолетов - Обратиться в полномочные органы ГА, организации разработчика и изготовителя Ми по вопросам:
а) внесения дополнений в Инструкцию по взаимодействию и технологии работы членов экипажа вертолета Ми-26Т по определению обязанностей членов экипажа по организации контроля за эксплуатацией ПОС в полете по месту и времени, с целью предотвращения непреднамеренного обледенения воздушного судна;
б) обеспечения приборного контроля Тнв всеми членами экипажа, участвующими в управлении вертолетом и его системами, для принятия своевременных мер по противообледенению различных элементов ВС;
в) возможности установки отдельного переключателя включения сигнализатора обледенения "Квант- М" независимо от положения переключателя "Включение ПОС" (НВ и РВ), обеспечивающего включение сигнализации об обледенении при её появлении независимо от температуры наружного воздуха г) изменения градуировки шкалы показаний ТНВ-150 для более точного отсчета температуры или заменить его прибором со шкалой измерения Тнв до 70 - С, оцифровкой 10 - Си ценой деления - С- Руководящему командно - летному и инспекторскому составу провести анализ материалов комплексных проверок инструкторского состава летных специалистов, эксплуатирующих вертолет Ми -Т с целью выявления отклонений в технологии работы и взаимодействия членов экипажа на различных этапах полета- Подготовить и провести специальные тренажи в кабине вертолета Ми по правилам эксплуатации ПОС в условиях прогнозируемого или непреднамеренного попадания в условия обледенения- Материалы расследования серьезного инцидента изучить с летным составом и ИТП.
- С летным составом повторно изучить действия экипажа при попадании в условия обледенения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось неправильная эксплуатация AT экипажем, выразившаяся вне включении ПОС двигателей в положение "Ручное" при выполнении полёта в условиях возможного обледенения. Обледенение входного направляющего аппарата, при полёте с выключенной ПОС, и последующий "срыв" продуктов обледенения, при включении ПОС, в газовоздушный тракт правого двигателя привело к его самовыключению.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Причины и обстоятельства инцидента изучить с лётным составом, диспетчерским составом УВД, инженерно-техническим составом
- Разъяснить членам экипажа вертолётов Ми, что визуальная оценка отсутствия условий обледенения ВС в воздухе из кабины пилотов является субъективной- 112
-
Таблица А, продолжение 2 из 3.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 96
____
ИНЦ
27.03.10,
а/п Куаджок
ПОС
Ми-26Т
RA-06079
НВ
несвоеврем. манипулирование органами управления
(ОшУпр)
91110
B3040 06510 ОН =20010
ОНТ=3125
ОНД=3125
НТД=3125
ПВП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
После посадки "по-самолетному" и вывода двигателей на МГ в процессе пробега, что не регламентировано РЛЭ Ми, в условиях пыльного вихря, командир увидел несколько коров, пересекающих посадочную полосу. Одновременным взятием ручки общего шага винта и циклического шага на себя КВС, во избежание столкновения, уменьшил длину пробега, после чего уменьшил общий шаг НВ допри взятой "на себя" ручке управления ЦШ, а затем, через 1 сек отдал ручку ЦШ "от себя" . При послеполетном осмотре было обнаружено повреждение лакокрасочного покрытия в районе го иго отсеков всех лопастей несущего винта.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
Проч
108
____
ИНЦ
30.10.10,
а/п Мирный
МАРШ
Ми-8Т
RA-22326
ПлДЛ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
07110 50203 ОН =11047
ОНТ=5657
ОНД=5657
НТД=5657
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/ После взлета на высоте ми скорости полета 170 км/ч по информации одного из пассажиров бортмеханик с разрешения КВС вышел в грузовую кабину, произвел осмотри через правый блистер обнаружил открытие правой крышки редукторного отсека, о чем доложил КВС. Экипаж принял решение на возвращение в а/п вылета. В процессе выполнения захода на посадку на высоте м экипаж услышал удар по фюзеляжу справа сзади вертолета. На земле был обнаружен обрыв правой крышки редукторного отсека, которая висела на ограничительном тросе. Узлы крепления крышки были вырваны.
Ош-
>Отк
ИнстрДок
Проч
109
____
ИНЦ
2.11.10,
а/п Абеше
ПОС
Ми-26Т
RA-06045
ПлФ
недостат. предполетная подготовка
(НПров)
05330 404E2 ОН =6420
ОНТ=2807
ОНД=0
НТД=2807
ПВП
Д-ПМУ(*)
После заруливания на стоянку и выключения двигателей, на послеполётном осмотре обнаружены обрыв крышки люка заземления и ШРАПа, а также две пробоины наружной обшивки фюзеляжа, произошедшие от удара штырём заземления.
Ош-
>Отк
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30
соб.
Дата, место
события
ЭТАП
Тип ВС,
бортовой
номер
Отказ
систем
Вид нарушения
экип.
Причины/
факторы
Стаж, налет
КВС
Условия полета,
Метео
Описание события 2
3 4
5 6
7 8
9 6
____
ИНЦ
15.05.05,
р-н
Казачинска
МАРШ
Ми-8Т
RA-24286
Дконс неправ. решение навылет, неправ. оценка МО
(НРеш)
(ОцМО)
072 40131 ОН =10062
ОНТ=10062
ОНД=4361
НТД=4361
ППП
Д-ПМУ(-)
Dv=10000/ дождь снег снег
Через 1 час 04 мин. полета на эшелоне 3600 м (в облаках ) произошло самопроизвольное выключение правого двигателя ТВ2-117А без повышения температуры газов перед турбиной выше допустимой и без постороннего металлического звука. После снижения до высоты 1800 м, через 9 минут после отказа, экипаж запустил отказавший двигатель. Параметры работы правого двигателя соответствовали РЛЭ. Экипаж принял решение на продолжение полетного задания.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
Проч
19
____
ИНЦ
6.05.06,
а/п Кызыл
ВЗЛ
Ми-8Т
RA-22849
ТрВ
нарушения при исполнении
ККП
(НПров)
08410 50106 50107 404F9 ОН =14654
ОНТ=10534
ОНД=0
НТД=8034
ПВП
Д-ПМУ(*)
На второй минуте полета экипажем было обнаружено снижение давления масла в главном редукторе ВР-8А меньше нормы ТУ в пределах 2,2-2.4 кг/см (по объяснительным экипажа. Экипажем было принято решение на возврат в аэропорт вылета Кызыл. Вертолет произвел благополучную посадку. Поданным СОК через 2 мин после запуска двигателей была зарегистрирована разовая команда "Падение давления масла в главном редукторе, которая сохранялась до окончания полета. Однако, экипажем по указателю УИЗ-6-2 не было замечено несоответствие нормальному давлению масла в главном редукторе на этапах руления, при выходе вертолета нам исполнительный старт и на режиме висения. (Нарушение требований РЛЭ п - контроль бортмехаником параметров СУ и трансмиссии после запуска двигателей, п- проверка показаний приборов на режиме висения).
Ош-
>Отк
ПрофНС
Проч
26
____
ИНЦ
26.09.06,
р-н Южно-
Сахалинска
МАН
Ми-8МТВ
RA-25420
ДТО
неправ. эксплуатация
ДТО
(ЭкспАТ)
(ОшВкл)
13250 70120 ОН =2224
ОНТ=2224
ОНД=65
НТД=262
ПВП
Д-ПМУ(*)
Экипаж выполнял полет с диспергентной установкой (подвесное устройство 4208.0479.000) на внешней подвеске для оценки ее работоспособности после ремонта. После взлета при следовании на аэродром Южно-Сахалинск, на высоте 100 метров, в горизонтальном полете бортмеханик-инструктор для слива остатка воды из бака установки на пульте управления установил АЗСГК-5 "СЕТЬ" в положение "ВКЛЮЧЕНО" при включенном переключателе "СБРОС, вследствие чего произошло открытие замка ДГ-64 на нижнем конце грузовых стропов и отцепка в воздухе диспергентной установки, которая в дальнейшем была обнаружена на земле в лесу.
Ош-
>Отк
МодБСОП
ИнстрДок
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной непреднамеренного сброса опрыскивателя подвесного устройства в полете с вертолета Ми-8МТВ-1 RA-25420 явилась недостаточная концентрация внимания бортмеханика-инструктора при управлении подвесным устройством с пульта управления вследствие неустойчивости навыка по последовательности выполнения операций.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины авиационного инцидента изучить с летными инженерно-техническим составами, эксплуатирующими вертолеты - Обратиться в ОАО НПК "ПАНХ" с предложением по доработке технической документации по "Устройству подвесному для распыла диспергентов с вертолета Ми" с учетом недостатков, выявленных в процессе эксплуатации - Обратиться в ОАО НПК "ПАНХ" с предложением установки кнопки на выносном пульте управления вместо двухпозиционного переключателя для выполнения операции "СБРОС".
Таблица А. Данные АСОБП по инцидентам с вертолетами 1-3 классов, связанным с отказами авиационной техники в результате ошибок экипажа - Материалы расследования инцидента изучить с летными инженерно-техническим составом - Повторно изучить с ИТС АТБ НТЭРАТ ГА раздел 10.6. "Организация и контроль передачи ВС с незаконченным объемом работ" и технологию работ по замене масла в главном редукторе ВР-8А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось недопустимое снижение давления масла в главном редукторе ВР-8А, возникшее при сочетании факторов- отсутствие в журнале передачи смен информации от сменного инженера АТБ о состоянии ВС (п.п. 10.6.5.,10.6.6 НТЭРАТ ГА- невыполнение рекомендаций РЛЭ (п. 9.7.2.2. , п) бортмехаником по контролю за давлением масла.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось сочетание следующих факторов. Принятие решения навылет КВС в нарушение требований п. НПП ГА при наличии опасных метеоявлений на маршруте полета, обход которых невозможен. Нарушение диспетчером КДП МВЛ требований п. НПП ГА, выдавшего диспетчерское разрешение навылет в указанных метеоусловиях. Попадание ВС в условия обледенения в кучево-дождевой облачности, приведшее к самовыключению двигателя.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Обстоятельства и причины данного инцидента изучить с летным, инженерно-техническим персоналом, персоналом ОРВД и специалистами "Росгидромета".
- Экипажам ВС, выполняющим полеты на вертолетах и самолетах 4 класса повторно изучить НПП ГА, РЛЭ и НМО ГА в части, касающейся выполнения и обеспечения полетов в горной местности и особых условия- 111
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 76
____
ИНЦ
29.10.08,
площадка
Вынгапур
МАРШ
Ми-8Т
RA-24546
Дконс неправ. оценка метеообст., несвоеврем. вкл./откл., недостат. предполетная подготовка
(ОшВкл)
(ОцМО)
(ПодгП)
072 40131 40481 ОН =7605
ОНТ=7584
ОНД=0
НТД=831
ПВП
Д-СМУ(*)
W=6
Dv=3000/ дымка дождь дождь
В полете Ноябрьск - п.п.Выганпур на й мин полета по команде КВС ПОС двигателей были выключены. После кратковременной стоянки на п.п.Вынгапур без выключения двигателей с выключенной ПОС экипаж произвел взлет для полета на м.р. Холмистое. Для координации действий с экипажем Ми RA-25338,
КВС принимает решение о кратковременном занятии высоты м, без согласования с диспетчером УВД. Наиболее вероятно, при наборе высоты, вертолёт вошёл в зону обледенения. После нескольких неудачных попыток связаться с бортом №25338, экипаж приступил к снижению и занятию высоты м. Наблюдая впереди по курсу изменения погоды, экипаж принимает решение на включение ПОСВ течение полёта сигнализатор обледенения СО сигнал об обледенении не выдавал, визуальных признаков обледенения не наблюдалось. В момент включения ПОС правого двигателя произошёл хлопок в районе силовой установки и правый двигатель самопроизвольно выключился. Экипаж выполнил действия по запуску отказавшего двигателя в полёте и принял решение о возврате на площадку вылета Вынгапур, удаление от которой составляло км. Запуск двигателя в полёте прошёл без отклонений и экипаж продолжил полёт до площадки вылета на двух работающих двигателях. Посадка произведена в штатном режиме.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
88
____
С.ИНЦ
11.08.09,
на маршруте
МАРШ
Ми-26Т
RA-06291
Дконс неправ. эксплуатация
АТ
(ЭкспАТ)
(ВзмдЭк)
07230
A2010 40489 20201 ОН =11570
ОНТ=3650
ОНД=3650
НТД=0
ПВП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
При приближении к зоне облачности, находящейся примерно на высоте полета, КВС дал команду бортовому инженеру включить обогревы ПЗУ двигателей в положение "Ручное, передал управление пилоту и покинул кабину. Бортинженер, включив обогрев ПЗУ двигателей в положение "Ручное, при контроле параметров работы отметил повышение Твг двигателей и приближение их значения к предельным для данной высоты и режима двигателей. Пилотирующий пилот, учитывая отсутствие обледенения визуально и по сигнализации, дал команду бортинженеру переключить ПОС ПЗУ и двигателей в положение "Автомат" для увеличения параметров полета по скорости и высоте. После прибытия в кабину КВС пилот передал активное управление проверяющему и освободил правое пилотское кресло КВС для проверки его техники пилотирования с инструкторского сиденья, не сообщив ему и проверяющему о даче команды б/инженеру о включении обогрева ПЗУ двигателей в положение "Автомат. Впереди по курсу полета экипаж визуально обнаружил сплошную облачность на высоте эшелона полета и выше. КВС принял согласованное с проверяющим решение на снижение с эшелона 130 на эшелон 110 и продолжение полета на этой высоте. Получив разрешение АДС Мюнхен, приступил к снижению до эшелона 110. При пересечении эшелона 120 экипаж отметил "резкий хлопок" в левом двигателе, сигнализации об обледенении не было. Через 1 мин. 40 с. "хлопок" повторился, сработала сигнализация "Помпаж" левого двигателя, о чем бортинженер доложил КВС. Убедившись в нормальной работе двигателя, бортинженер снял сигнализацию помпажа и при отсутствии сигнализации об обледенении включил обогрев ПЗУ левого двигателя в положение "Ручное. Через 4 мин тоже повторилось с правым двигателем. КВС принял решение произвести вынужденную посадку на ближайшем аэродроме. В последующем экипаж отмечал еще несколько "хлопков, подтвержденных данными СОК. По рекомендации АДС Мюнхен экипаж произвел снижение, заходи безопасную посадку "по самолетному" на ад Эггенфельден.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
ДорабАТ
Проч
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной вынужденной посадки вертолета на аэродроме Эггенфельден (Германия) явилась неустойчивая работа двигателей Д при полетев зоне не прогнозируемого и визуально не наблюдаемого обледенения, вызванная возникновением помпажа обоих двигателей, из-за обледенения их входных устройств с последующим сходом льда в воздушный тракт двигателей, и повреждением лопаток КНД, что исключило дальнейшее продолжение полетав условиях нормальной эксплуатации вертолета. Причиной возникшего обледенения ВНА явилось непреднамеренная установка экипажем переключателя "ВКЛЮЧЕНИЕ ПОС" в нейтральное положение, что исключило возможность контроля экипажем наличия сигнализации обледенения и автоматического включения ПОС ВНА двигателей. Сопутствующей причиной события явились недостатки конструкции системы сигнализации и функционирования ПОС.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- С летным составом предприятия, эксплуатирующим ВС Ми-26Т провести специальные занятия по безопасности полетов с анализом АП и АИ по причинам возникновения обледенения в полете при эксплуатации ВС Ми-26Т в различные периоды эксплуатации - На эксплуатируемом парке вертолетов Ми спланировать и провести внеплановые проверки работоспособности ПОС на земле ив полете с записью в бортовой журнал вертолетов - Обратиться в полномочные органы ГА, организации разработчика и изготовителя Ми по вопросам:
а) внесения дополнений в Инструкцию по взаимодействию и технологии работы членов экипажа вертолета Ми-26Т по определению обязанностей членов экипажа по организации контроля за эксплуатацией ПОС в полете по месту и времени, с целью предотвращения непреднамеренного обледенения воздушного судна;
б) обеспечения приборного контроля Тнв всеми членами экипажа, участвующими в управлении вертолетом и его системами, для принятия своевременных мер по противообледенению различных элементов ВС;
в) возможности установки отдельного переключателя включения сигнализатора обледенения "Квант- М" независимо от положения переключателя "Включение ПОС" (НВ и РВ), обеспечивающего включение сигнализации об обледенении при её появлении независимо от температуры наружного воздуха г) изменения градуировки шкалы показаний ТНВ-150 для более точного отсчета температуры или заменить его прибором со шкалой измерения Тнв до 70 - С, оцифровкой 10 - Си ценой деления - С- Руководящему командно - летному и инспекторскому составу провести анализ материалов комплексных проверок инструкторского состава летных специалистов, эксплуатирующих вертолет Ми -Т с целью выявления отклонений в технологии работы и взаимодействия членов экипажа на различных этапах полета- Подготовить и провести специальные тренажи в кабине вертолета Ми по правилам эксплуатации ПОС в условиях прогнозируемого или непреднамеренного попадания в условия обледенения- Материалы расследования серьезного инцидента изучить с летным составом и ИТП.
- С летным составом повторно изучить действия экипажа при попадании в условия обледенения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причиной инцидента явилось неправильная эксплуатация AT экипажем, выразившаяся вне включении ПОС двигателей в положение "Ручное" при выполнении полёта в условиях возможного обледенения. Обледенение входного направляющего аппарата, при полёте с выключенной ПОС, и последующий "срыв" продуктов обледенения, при включении ПОС, в газовоздушный тракт правого двигателя привело к его самовыключению.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Причины и обстоятельства инцидента изучить с лётным составом, диспетчерским составом УВД, инженерно-техническим составом
- Разъяснить членам экипажа вертолётов Ми, что визуальная оценка отсутствия условий обледенения ВС в воздухе из кабины пилотов является субъективной- 112
-
1 2
3 4
5 6
7 8
9 96
____
ИНЦ
27.03.10,
а/п Куаджок
ПОС
Ми-26Т
RA-06079
НВ
несвоеврем. манипулирование органами управления
(ОшУпр)
91110
B3040 06510 ОН =20010
ОНТ=3125
ОНД=3125
НТД=3125
ПВП
Д-ПМУ(*)
Dv=10000
После посадки "по-самолетному" и вывода двигателей на МГ в процессе пробега, что не регламентировано РЛЭ Ми, в условиях пыльного вихря, командир увидел несколько коров, пересекающих посадочную полосу. Одновременным взятием ручки общего шага винта и циклического шага на себя КВС, во избежание столкновения, уменьшил длину пробега, после чего уменьшил общий шаг НВ допри взятой "на себя" ручке управления ЦШ, а затем, через 1 сек отдал ручку ЦШ "от себя" . При послеполетном осмотре было обнаружено повреждение лакокрасочного покрытия в районе го иго отсеков всех лопастей несущего винта.
Ош-
>Отк
ПрофЛС
Проч
108
____
ИНЦ
30.10.10,
а/п Мирный
МАРШ
Ми-8Т
RA-22326
ПлДЛ
некачеств. осмотри проверка ВС перед полетом
(НПров)
07110 50203 ОН =11047
ОНТ=5657
ОНД=5657
НТД=5657
ПВП
Д-ПМУ(*)
W=2
Dv=10000/ После взлета на высоте ми скорости полета 170 км/ч по информации одного из пассажиров бортмеханик с разрешения КВС вышел в грузовую кабину, произвел осмотри через правый блистер обнаружил открытие правой крышки редукторного отсека, о чем доложил КВС. Экипаж принял решение на возвращение в а/п вылета. В процессе выполнения захода на посадку на высоте м экипаж услышал удар по фюзеляжу справа сзади вертолета. На земле был обнаружен обрыв правой крышки редукторного отсека, которая висела на ограничительном тросе. Узлы крепления крышки были вырваны.
Ош-
>Отк
ИнстрДок
Проч
109
____
ИНЦ
2.11.10,
а/п Абеше
ПОС
Ми-26Т
RA-06045
ПлФ
недостат. предполетная подготовка
(НПров)
05330 404E2 ОН =6420
ОНТ=2807
ОНД=0
НТД=2807
ПВП
Д-ПМУ(*)
После заруливания на стоянку и выключения двигателей, на послеполётном осмотре обнаружены обрыв крышки люка заземления и ШРАПа, а также две пробоины наружной обшивки фюзеляжа, произошедшие от удара штырём заземления.
Ош-
>Отк
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30